阮小賽,楊 杰
[1.北京建工集團(tuán)(廣州)建設(shè)有限公司,廣東 廣州 510000; 2.廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司,廣東 廣州 510000]
作為目前較為先進(jìn)的盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī)之一,復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)機(jī)因其對(duì)強(qiáng)度差別較大及斷面分布不均勻等復(fù)雜地質(zhì)條件的良好適應(yīng)性,被大量應(yīng)用到城市軌道交通工程區(qū)間盾構(gòu)隧道施工中。面對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境,當(dāng)施工過(guò)程中出現(xiàn)刀盤刀具檢查更換不及時(shí)、掘進(jìn)參數(shù)及盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)控制不當(dāng)、盾構(gòu)停機(jī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等情況時(shí),容易發(fā)生盾構(gòu)機(jī)卡盾被困。根據(jù)文獻(xiàn)[1-3]介紹,安裝輔助千斤頂增加推力或?qū)鷰r進(jìn)行爆破,是盾構(gòu)機(jī)脫困的常用手段。
廣州市軌道交通5號(hào)線東延段及同步實(shí)施工程(文沖~黃埔客運(yùn)港)是廣州市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃(2017—2023)項(xiàng)目之一。該工程位于黃埔區(qū),線路長(zhǎng)約9.76 km,均為地下線敷設(shè)方式,共施作6座車站(不含文沖站)、7個(gè)區(qū)間、1座新建停車場(chǎng),平均站間距1.64 km,其中換乘站2座。
其中雙崗?fù)\噲?chǎng)出入場(chǎng)線區(qū)間盾構(gòu)段隧道施工起于區(qū)間明挖段,沿東南方向掘進(jìn),長(zhǎng)度約1 200 m。線路縱斷面為“V”字形,最大坡度3.5%。
盾構(gòu)隧道襯砌環(huán)管片外徑6 m、內(nèi)徑5.4 m、管片環(huán)寬1.5 m,每環(huán)分塊6塊,分別為1封頂塊、2鄰接塊、3標(biāo)準(zhǔn)塊,通過(guò)彎螺栓連接。盾構(gòu)隧道施工采用海瑞克土壓平衡盾構(gòu)機(jī)施工,盾構(gòu)機(jī)刀盤為復(fù)合式刀盤,開挖直徑6 280 mm,配置12把邊緣單刃滾刀、20把正面單刃滾刀和4把中心雙刃滾刀,均為18寸;盾構(gòu)機(jī)前、中、尾盾直徑分別為6 250 mm、6 240 mm、6 230 mm。
區(qū)間盾構(gòu)隧道斷面穿越地層主要為全、強(qiáng)、中風(fēng)化花崗巖地層,其中中風(fēng)化花崗巖地層占比達(dá)46.6%,地質(zhì)占比如圖1。
圖1 雙崗?fù)\噲?chǎng)出、入場(chǎng)線穿越地質(zhì)占比餅狀圖
區(qū)間出場(chǎng)線隧道施工在第290環(huán)掘拼完成后開始春節(jié)前停機(jī),停機(jī)前掘進(jìn)過(guò)程中,盾構(gòu)機(jī)總推力約1 400 t,掘進(jìn)速度約5~10 mm/min,各項(xiàng)參數(shù)正常。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)掘進(jìn)渣樣判斷,盾構(gòu)機(jī)刀盤在287環(huán)開始進(jìn)入全斷面中風(fēng)化花崗巖地層,至290環(huán)停機(jī)位置掘進(jìn)約5 m,推測(cè)盾尾頂部仍處在強(qiáng)風(fēng)化花崗巖地層。
停機(jī)44天后盾構(gòu)機(jī)恢復(fù)掘進(jìn),291環(huán)至293環(huán)掘進(jìn)過(guò)程中,盾構(gòu)機(jī)總推力從2 000 t不斷升高至3 800 t。294環(huán)掘進(jìn)過(guò)程中盾構(gòu)機(jī)總推力上升至4 400 t,已達(dá)當(dāng)前狀態(tài)下的最大推力。掘進(jìn)至行程400 mm左右時(shí)速度降低至0,之后外加4個(gè)單頂推力100 t的輔助千斤頂輔助掘進(jìn)仍無(wú)速度,判定盾構(gòu)機(jī)卡盾。項(xiàng)目部啟動(dòng)盾構(gòu)機(jī)脫困應(yīng)急處置。
卡盾位置盾構(gòu)機(jī)覆土厚度約23.5 m,從上到下地層為粉質(zhì)黏土、砂紙黏性土、全~強(qiáng)風(fēng)化花崗巖。刀盤剛進(jìn)入全面中風(fēng)化花崗巖<8H>地層長(zhǎng)度約5 m,最近處勘探揭露孔區(qū)域巖石近似RQD值約30%,飽和抗壓強(qiáng)度范圍值為40.9~77.20 MPa。中盾、尾盾位置頂部為強(qiáng)風(fēng)化花崗巖<7H-b>層。
該段盾構(gòu)隧道線型設(shè)計(jì)平面為直線段,縱斷面為3.45%下坡段,隧道為直線,春節(jié)停機(jī)復(fù)推前后盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)無(wú)變化。
在291環(huán)開始恢復(fù)掘進(jìn)時(shí)盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)為Y=-31 mm、X=-18 mm,掘進(jìn)到294環(huán)盾構(gòu)機(jī)卡盾時(shí)盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)為Y=-26 mm、X=-15 mm。過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)異常糾偏。
在292環(huán)掘進(jìn)完成后,由于推力有所增加,現(xiàn)場(chǎng)安排對(duì)刀具進(jìn)行了檢查測(cè)量,邊緣#39/#40滾刀(對(duì)應(yīng)最大開挖直徑6 280 mm)最大磨損量約9 mm,正常磨損無(wú)偏磨,未發(fā)現(xiàn)刀箱有變形。其余邊緣滾刀均為正常磨損無(wú)偏磨現(xiàn)象。隨后更換了全部12把邊緣滾刀并恢復(fù)掘進(jìn)。
至293環(huán)掘進(jìn)完成后,再次檢查邊緣#39/#40滾刀最大磨損量約1~1.5 mm,正常磨損,且刀具安裝無(wú)松動(dòng)變形現(xiàn)象。通過(guò)刀具測(cè)量得到的刀具磨損數(shù)據(jù),計(jì)算該段開挖輪廓最小直徑約6 262 mm(邊緣滾刀磨損9 mm),出現(xiàn)在292環(huán)刀具更換前。293環(huán)掘進(jìn)完成后,最小輪廓截面到達(dá)前盾中部,開挖輪廓最小直徑約6 262 mm大于前盾直徑6 250 mm,理論上不會(huì)完全卡住盾體。開挖面地層如圖2。
圖2 卡盾位置掌子面及拱頂照片
該工程所使用的盾構(gòu)機(jī)盾尾鉸接為被動(dòng)式鉸接,總拉力最大為1 000 t??ǘ芮?,盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)291~292環(huán)過(guò)程中,鉸接油壓偶爾出現(xiàn)400 bar最大油壓(總拉力約1 000 t),現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)增加4個(gè)單頂推力100 t的輔助千斤頂后,掘進(jìn)完成292環(huán)。分析出現(xiàn)最大鉸接拉力的原因可能為春節(jié)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī),少量盾尾同步二次注漿漿液滲入盾尾下部并固結(jié)導(dǎo)致。
盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)293環(huán)過(guò)程中,鉸接油壓逐漸降至約290 bar(總拉力約750 t);掘進(jìn)294環(huán)卡盾前,鉸接油壓最大值約250 bar(總拉力約650 t)。根據(jù)鉸接參數(shù)變化分析,盾構(gòu)機(jī)盾尾位置未被完全卡死,卡盾部位很可能集中在中、前盾區(qū)域。
卡盾發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)倉(cāng)檢查測(cè)量邊緣#39/#40滾刀最大磨損量約2 mm,正常磨損無(wú)偏磨。前盾3、9點(diǎn)鐘位置切口與開挖輪廓巖石之間的縫隙寬度約1.2 cm,縫隙正常;12點(diǎn)鐘位置切口與開挖輪廓巖石之間的縫隙小于0.4 cm,縫隙偏小。
隨后,現(xiàn)場(chǎng)組織對(duì)開挖倉(cāng)進(jìn)行清倉(cāng)。將倉(cāng)內(nèi)石塊、石渣等完全清出后檢查前盾切口環(huán)與開挖輪廓之間,發(fā)現(xiàn)6點(diǎn)鐘位置切口環(huán)與開挖輪廓巖石之間的縫隙大于1.6 cm,同時(shí)4、7點(diǎn)以下切口環(huán)與開挖輪廓巖石之間存有大量石渣石粉,并夾有少量固結(jié)的水泥漿液。
綜上分析推測(cè),盾構(gòu)機(jī)在強(qiáng)度較高的全斷面中風(fēng)化花崗巖地層中長(zhǎng)時(shí)間低貫入度掘進(jìn),使倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)生大量石粉并沉積,掘進(jìn)過(guò)程中底部石粉不能有效排出,通過(guò)切口環(huán)底部進(jìn)入盾體與開挖輪廓之間的縫隙。與此同時(shí),全斷面巖層欠壓掘進(jìn),盾尾同步和二次注漿漿液經(jīng)盾體底部往開挖倉(cāng)方向滲入,引起石粉固結(jié)。盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)過(guò)程中的上抬趨勢(shì)使盾體底部石粉層逐漸變厚,擠壓盾體貼緊開挖輪廓上部,最終導(dǎo)致盾體被卡死。
根據(jù)分析推測(cè)的盾構(gòu)機(jī)卡盾原因,結(jié)合受困位置地質(zhì)和地面環(huán)境條件,項(xiàng)目部制定了三個(gè)脫困方案。
方案一使用高壓水槍從開挖倉(cāng)內(nèi)沖洗前盾切口環(huán)與開挖輪廓之間的縫隙,將縫隙之間的石粉盡可能沖洗出來(lái),降低石粉對(duì)盾體的包裹力,以達(dá)到盾構(gòu)機(jī)脫困目的。由于開挖倉(cāng)內(nèi)作業(yè)空間狹小,開挖倉(cāng)底部容易積且水抽排困難,前盾切口與單品之間縫隙較小不能目視沖洗位置,因此高壓水槍操作難度大、水柱效率較低。同時(shí),石粉漿液固結(jié)程度不定,導(dǎo)致沖洗較為困難,效果難以保證。
方案二采用旋挖鉆機(jī),在地面垂直于隧道軸線成一排孔至中、前盾頂部,使盾體上方巖層完整性降低而部分卸力,降低巖層對(duì)盾構(gòu)機(jī)的包裹力,達(dá)到盾構(gòu)機(jī)脫困目的。該方案需密排成孔,施工過(guò)程中先期成孔很難回填密實(shí),相鄰孔施工過(guò)程中極易發(fā)生塌孔、躥孔風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)旋挖鉆機(jī)成孔作用范圍較小,巖石強(qiáng)度較高,脫困成功率得不到保證。
方案三采用爆破的方式,破壞盾構(gòu)機(jī)上方圍巖使圍巖卸力,達(dá)到盾構(gòu)機(jī)脫困目的。該方案是通過(guò)在地面按一定間距垂直鉆孔至盾構(gòu)機(jī)上方一定距離內(nèi)并埋設(shè)PVC管,然后將炸藥裝填至PVC管底部,利用炸藥爆破使盾構(gòu)機(jī)上方圍巖破碎,降低圍巖對(duì)盾構(gòu)機(jī)的包裹力以達(dá)到盾構(gòu)機(jī)脫困目的。
綜合分析之后,項(xiàng)目部判斷方案一可行性較低,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施困難,因此決定放棄方案一,實(shí)施方案二和方案三。
(1)成孔位置確定。根據(jù)掘進(jìn)情況判斷,盾構(gòu)機(jī)圍巖最小輪廓截面最有可能在前盾中部距離切口約1.2 m的位置。因此在該截面進(jìn)行旋挖鉆孔使盾構(gòu)機(jī)脫困的可能性最大。為了盡可能避免出現(xiàn)塌孔、躥孔風(fēng)險(xiǎn),將原計(jì)劃的密排鉆孔改為間隔鉆孔,鉆孔間距中心間距約2.5 m,采用直徑800 mm旋挖鉆成孔。鉆孔距離切口環(huán)約1.5 m,頂部孔深度至盾體上方0.2 m,兩側(cè)孔深度至盾體中心線以下0.5 m,孔壁距離盾體0.3 m。鉆孔布置圖如圖3所示。
圖3 旋挖鉆孔平面、立面示意圖
(2)旋挖成孔。由于成孔深度超過(guò)20 m,現(xiàn)場(chǎng)采用泥漿護(hù)臂成孔,成孔至預(yù)定后使用砂漿回填至地面以下4 m轉(zhuǎn)用粉質(zhì)黏土回填。成孔過(guò)程中,隧道內(nèi)和地面聯(lián)動(dòng),防止因施工過(guò)程中孔深計(jì)算失誤旋挖鉆損傷盾體。
鉆孔施工完成后,盾構(gòu)機(jī)啟動(dòng)并加載推力。推力加載到最大值,仍沒(méi)有速度,旋挖鉆孔脫困方案失敗。啟動(dòng)爆破圍巖方案
(1)爆破孔布置及成孔。為了有效破碎卡盾部位的圍巖,同時(shí)避免爆破應(yīng)力使盾體變形,爆破孔平面布置為前盾切口后0.5 m至中盾鉸接前0.5 m的中前盾位置。兩側(cè)至盾體外廓0.7 m,剖面深度至盾體頂部0.3 m、兩側(cè)至盾構(gòu)機(jī)中線以下0.3 m。示意圖如圖4所示。
圖4 爆破孔布置圖
由于該段盾構(gòu)機(jī)拱頂巖層較厚,為了提高成孔效率,現(xiàn)場(chǎng)采用潛孔錘成孔??讖?00 mm,孔內(nèi)埋設(shè)75 mm直徑PVC管便于炸藥裝填。為了防止PVC管上浮,管道下放完成后在內(nèi)部裝滿清水,并蓋上蓋子。
潛孔錘成孔沖擊較大,且終孔深度距離盾體較近。為了避免盾體損傷,需準(zhǔn)確控制鉆孔定位、成孔垂直度及深度。成孔過(guò)程中,需建立上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制,實(shí)時(shí)反饋洞內(nèi)盾體異響情況,出現(xiàn)異常及時(shí)停止鉆孔。
(2)爆破。此次盾構(gòu)機(jī)脫困施工爆破作業(yè)采用乳化炸藥,每孔裝藥量900 g。炸藥裝填在PVC管底部,空管采用細(xì)石回填密實(shí)。起爆方式為順序起爆,間隔時(shí)長(zhǎng)30 ms,從近刀盤一排孔開始起爆。起爆前,撤離隧道內(nèi)人員,提前將開挖倉(cāng)降至常壓后關(guān)閉倉(cāng)門,降低爆破沖擊波對(duì)主驅(qū)動(dòng)密封的影響。
(3)掘進(jìn)脫困。爆破完成后,檢查盾體有無(wú)變形、管片有無(wú)開裂滲水等。檢查完成后,啟動(dòng)盾構(gòu)機(jī)運(yùn)行,盾構(gòu)機(jī)加載至總推力3 700 t時(shí)開始有速度。294環(huán)掘進(jìn)完成時(shí),總推力降低至2 200 t左右,掘進(jìn)速度從2 mm/min逐漸提高到6 mm/min。
295環(huán)至297環(huán)掘進(jìn)過(guò)程中,盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)速度能夠維持在6 mm/min左右。同時(shí)總推力逐漸降低至1 500 t左右,趨于正常水平,盾構(gòu)機(jī)脫困成功。
復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)機(jī)在硬巖段掘進(jìn)過(guò)程中由于刀具檢查更換不及時(shí)、掘進(jìn)參數(shù)及盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)控制不當(dāng)、盾構(gòu)停機(jī)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等原因,出現(xiàn)盾構(gòu)機(jī)卡盾的可能性較高。通過(guò)此次盾構(gòu)機(jī)脫困施工,項(xiàng)目部總結(jié)了三條預(yù)防措施:第一,避免盾構(gòu)機(jī)在巖、土交界面和全斷面巖層位置長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)。確需長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí),停機(jī)前做好盾體徑向孔高濃度惰性泥漿注入和檢查,提前填充盾體與巖石之間的縫隙,保證盾體潤(rùn)滑;第二,及時(shí)檢查更換邊緣滾刀,避免出現(xiàn)較大磨損或偏磨現(xiàn)象導(dǎo)致開挖直徑不足;第三,優(yōu)化硬巖段掘進(jìn)參數(shù)和刀具選擇,盡量避免長(zhǎng)時(shí)間低貫入度掘進(jìn),防止土倉(cāng)內(nèi)留存大量細(xì)石、石粉,填塞盾體背后縫隙。