夏體銳 ,溫宏亮,李帥 ,葛煉偉,陳仁宗,宋宜豪,肖國(guó)平,劉婷
(1.核建高溫堆控股有限公司,北京 100081;2.中核燕龍科技有限公司,北京 100081;3.有研科技集團(tuán)有限公司,國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 北京 100088;4.有研工程技術(shù)研究有限公司 北京 101407;5. 中國(guó)核能電力股份有限公司,北京 101407;6.生態(tài)環(huán)境部核與輻射安全中心,北京 100082)
以高溫氣冷堆或者超高溫氣冷堆(以下簡(jiǎn)稱“高溫堆”)為代表的第四代核電系統(tǒng)(NGNP)與現(xiàn)有商業(yè)核電站相比具有顯著特點(diǎn):其通過(guò)熱交換器的熱量輸運(yùn)和熱氣管道的熱傳輸流體(如氦氣)的流動(dòng),將能量從堆芯直接輸運(yùn)至下游用戶,無(wú)需經(jīng)過(guò)熱量的電力轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)核電站與非核高溫?zé)崃坑脩舻拿芮邢噙B。但這種熱量傳輸?shù)姆绞揭泊嬖谝恍﹩?wèn)題,如氚等放射性核素對(duì)下游用戶的潛在影響[1,2]。氚在高溫堆中主要來(lái)源于核燃料的三裂變反應(yīng)以及某些輕元素與中子的活化反應(yīng)。此外,氚在堆芯中還產(chǎn)生于6Li、7Li、3He和10B 的熱中子俘獲反應(yīng),其中6Li和7Li 是堆芯石墨(如燃料基體、燃料塊、反射層)中的雜質(zhì);3He 是反應(yīng)堆冷卻劑氦氣的雜質(zhì);10B 存在于控制棒、可燃毒物棒以及堆芯石墨中。高溫堆比如高溫氣冷堆運(yùn)行壓力在5~9 MPa、出口溫度在700~950 ℃,因此氚極易與下游熱能系統(tǒng)中的含氫物質(zhì)(如H2O、H2、CH4等)發(fā)生同位素交換反應(yīng),產(chǎn)生下游含氚的(如HTO、HT、CT4等)過(guò)程產(chǎn)物,這給設(shè)施維護(hù)造成困難,并對(duì)工作人員或最終用戶產(chǎn)生輻射風(fēng)險(xiǎn)。因此減少下游用戶的輻射劑量是高溫堆應(yīng)用過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題[3]。研究應(yīng)用于高溫堆傳熱流體(氦氣)回路上的氚回收分離系統(tǒng),使其能滿足高溫使用的苛刻條件,并能將氚從流體中分離從而減少氚對(duì)下游用戶的放射性污染是非常有必要的。傳統(tǒng)金屬氫化物(工作溫度<500 ℃)捕集氚和Pd 合金膜(工作溫度<400 ℃)凈化氚存在工作溫度的限制,相比而言,使用致密陶瓷質(zhì)子導(dǎo)體膜的高溫氫泵(工作溫度600~1 000 ℃)能夠在高溫堆氦氣冷卻劑的高溫工況(出口溫度700~950 ℃)下實(shí)現(xiàn)氚的原位分離。
美國(guó)南加州大學(xué)Fanglin(Frank)Chen 博士等人[4]提出,基于致密膜技術(shù)的高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷(HTPC)氫泵技術(shù)是實(shí)現(xiàn)高溫堆中原位氚凈化的有效途徑,但未開展系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究工作。在聚變堆氚工藝研究中,有研究人員提出采用質(zhì)子導(dǎo)體進(jìn)行水汽電解,盡管HTPC 電流比聚合物的電流小,但HTPC 仍然可通過(guò)電動(dòng)勢(shì)將電解水汽實(shí)現(xiàn)氫氣的提取[5]。對(duì)一些ABO3鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的HTPC 進(jìn)行研究,使其能夠應(yīng)用于氧化物燃料電池(SOFC)、氫分離膜以及氫傳感器等領(lǐng)域。如果四價(jià)態(tài)的B 位原子被三價(jià)態(tài)的陽(yáng)離子部分替代,從而通過(guò)形成氧空位達(dá)到電中性,在高溫根據(jù)缺陷反應(yīng)(1)溶解水汽并形成質(zhì)子導(dǎo)體[6]。
式中:H2O(g)——水汽;
——氧空位;
在氚工藝中要求HTPC 對(duì)氫同位素混合氣體、甲烷和水汽具有良好的氫同位素提取性能。目前未發(fā)現(xiàn)有關(guān)針對(duì)高溫堆氦氣冷卻劑中含氚水汽采用HTPC 電解去除的相關(guān)研究工作,因此,本工作以水汽模擬高溫堆氦氣中的含氚水汽,利用高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷CaZr0.9In0.1O3-α開展水汽電解提氫特性實(shí)驗(yàn),分析水汽電解提取氫氣的影響規(guī)律和電解機(jī)理,為HTPC 應(yīng)用于高溫堆氦氣中含氚水汽的去除積累科學(xué)實(shí)驗(yàn)依據(jù)。
采用固相反應(yīng)燒結(jié)工藝制備質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管,利用受主摻雜劑In2O3,將In 引入到CaZrO3的Zr 晶格位時(shí),根據(jù)電中性原理,In3+取代Zr4+時(shí)會(huì)產(chǎn)生負(fù)電荷,進(jìn)而會(huì)伴隨著產(chǎn)生帶正電的氧空位或電子空穴。當(dāng)周圍水蒸氣或氫氣的質(zhì)子(H+)進(jìn)入質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷內(nèi)部后,質(zhì)子與晶格位置上的氧離子生成O—H 基團(tuán),通過(guò)O—H 基團(tuán)的轉(zhuǎn)向和跳躍,從OH-到達(dá)臨近的氧化物離子,從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)子的輸運(yùn)。CaZr0.9In0.1O3-α高溫質(zhì)子導(dǎo)電陶瓷管及其微觀形貌如圖1 所示,外觀如圖1(a)所示,形狀為一端半圓形封閉,另一端敞口。如圖1(b)所示,通過(guò)顯微形貌觀察,氣孔很少,致密化程度高。氦質(zhì)譜檢漏儀檢測(cè)該樣品管的氦漏率在10-11Pa·m3/s 量級(jí),表明管體密封性能優(yōu)異。采用旋轉(zhuǎn)涂覆焙燒工藝制備高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管的內(nèi)、外表面鉑(Pt)電極。CaZr0.9In0.1O3-α高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管的主要性能參數(shù)如表1 所示。采用石英管 -可伐合金 -不銹鋼法蘭焊接的方式,實(shí)現(xiàn)質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管的高真空密封,消除了系統(tǒng)漏氣的影響,確保實(shí)驗(yàn)的可靠性。
圖1 CaZr0.9In0.1O3-α 陶瓷管及微觀組織Fig.1 Macro-structure and micro-structure of the high-temperature ceramic CaZr0.9In0.1O3-α tube
表1 CaZr0.9In0.1O3-a 陶瓷管主要性能參數(shù)Table 1 Main parameters of the CaZr0.9In0.1O3-a tube sample
實(shí)驗(yàn)裝置如圖2 所示,主要實(shí)驗(yàn)參數(shù)如表2 所示。主要測(cè)量?jī)x器如下:
表2 主要實(shí)驗(yàn)參數(shù)Table 2 Main experimental parameters
圖2 實(shí)驗(yàn)裝置圖Fig.2 Experimental setup
(1)高精度氣相色譜儀(GC):美國(guó)GOW-MAC 公司816 型,采用DID 檢測(cè)器分析ppm 量級(jí)的氫氣;分離柱為PLOT-Molsieve 柱,15 m × 0.53 mm × 50 μm,柱溫為40 ℃;載氣為高純氦氣,北京氦普北分氣體公司生產(chǎn),載氣流速15 mL/min;進(jìn)樣管容積0.5 mL;GC 的標(biāo)定氣體由北京氦普北分氣體公司配制,氦氣中的H2含量分別為0.5 × 10-6、5 × 10-6、50 × 10-6、100 × 10-6、500 × 10-6,H2的保留時(shí)間均在0.59 min,H2的分析精度為1 × 10-9[7]。
(2)高精度直流電源:美國(guó)是德科技B2961A 型,0.000 2%讀數(shù)精度;最大輸出電流200 mA,測(cè)量精度+0.000 1%。
(3)高精度數(shù)據(jù)記錄儀:美國(guó)是德科技34972A 型,0.000 2%讀數(shù)精度,測(cè)量精度+0.000 1%。
(4)氣體質(zhì)量流量計(jì):北京七星華創(chuàng)公司CS200-C 型,±1.0%S.P.(≥35%F.S.);±0.35%F.S.(<35%F.S.)。
(5)三段式均溫電阻爐:日本 SHIMAX MAC3 型,(0~1 200)℃,K 型熱電偶,±1%精度。
實(shí)驗(yàn)流程框圖如圖3 所示,將氦氣和水汽的混合氣體、高純氦載帶氣體分別通過(guò)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的陽(yáng)極原料氣接口和陰極載帶氣接口通入到HTPC 管的陽(yáng)極和陰極;采用三段式均溫電阻爐將質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管溫度控制在設(shè)定的實(shí)驗(yàn)溫度;陰極持續(xù)通入高純氦載氣,將陽(yáng)極透過(guò)來(lái)的氫氣載帶出來(lái)進(jìn)行回收,質(zhì)量流量計(jì)將陽(yáng)極和陰極入口的氣體流速均控制在 30~100 mL/min 范圍內(nèi),陽(yáng)極和陰極的出口分別與實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的陽(yáng)極尾氣接口、陰極產(chǎn)品氣接口相連;通過(guò)穩(wěn)壓直流電源加載電壓,并用高精度數(shù)據(jù)記錄儀實(shí)時(shí)記錄電壓和電流的數(shù)據(jù);在陽(yáng)極和陰極的進(jìn)、出口均布置GC 取樣口,實(shí)時(shí)檢測(cè)氫氣組分濃度變化;采用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和機(jī)理分析。
圖3 實(shí)驗(yàn)流程框圖Fig.3 Experimental process
理論氫氣提取速率符合法拉第定律[8],計(jì)算公式為:
式中:v——理論上回收的氫氣速率,mL/min;
t——時(shí)間,min;
i——電解質(zhì)電流,A;
z——形成H2所需的電子數(shù)量,即等于2;
F——法拉第常數(shù),為96 485 C/mol。
實(shí)際氫氣提取速率計(jì)算公式為:
式中:V——陰極的實(shí)際氫氣提取速率,mL/min;
Fcathode——陰極的氣體流速,mL/min;
Ccathode——陰極的氫氣濃度,10-6,透過(guò)質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷的氫氣濃度可通過(guò)氣相色譜實(shí)際測(cè)量得到;
Q——H,D,T。
氫氣的回收效率對(duì)于實(shí)現(xiàn)HTPC 氚回收至關(guān)重要。當(dāng)回收效率等于100%時(shí),意味著幾乎所有進(jìn)入氫泵陽(yáng)極的氫氣都被提取到陰極。氫氣的回收效率計(jì)算公式為:
式中:RQ——?dú)錃饣厥招剩?;
Fanode——陽(yáng)極的氣體流速,mL/min;
Canode——陽(yáng)極的氫氣濃度,10-6。
此外,脫氫因子(DF)為陽(yáng)極入口和出口的氫氣濃度比值(10-6)。質(zhì)子電流效率或質(zhì)子遷移數(shù)(PTN)為質(zhì)子電流與總電流的比值,質(zhì)子電流是根據(jù)實(shí)際氫氣提取隨率和法拉第定律計(jì)算而來(lái)。
爸跟我說(shuō):“你媽走了,我怎么辦?”爸的頭發(fā)一下子全白了。我感覺他不是以前那個(gè)老爸了。終于,有一天,他也病了,也是腎結(jié)石。我們一家都有腎結(jié)石,可能是水的原因。老秦給他配了草藥,說(shuō)老人年紀(jì)大了,最好保守治療,用草藥給化了??墒遣菟帥]有見效,爸疼得喘不上氣。老秦說(shuō),不能再拖了,趕快住院做手術(shù)。
在750 ℃、100 mL/min、1 644 × 10-6H2O的陽(yáng)極條件,陰極He 流速100 mL/min 的條件下,對(duì)一端密封的CaZr0.9In0.1O3-α高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管的水汽電解性能進(jìn)行了研究。水汽電解實(shí)驗(yàn)的電池單元為:(+) H2O+He,Pt ∣CaZr0.9In0.1O3-α∣Pt,He(-)。當(dāng)直流加載電壓從0.5 V 增加至3.5 V(最大電壓為3.5 V 以避免HTPC 發(fā)生分解),氫氣回收效率曲線如圖4 所示,HTPC 陰極的氫氣濃度隨加載電壓增加而增加,在3.5 V 時(shí)陰極出口H2濃度達(dá)到最大值為525.01 × 10-6,表明陽(yáng)極原料氣體中1 644 × 10-6H2O 的31.9%被提取至陰極,即氫氣回收效率為31.9%,并隨著加載電壓增加而增加。
圖4 750 ℃水汽電解的氫氣回收效率曲線Fig.4 The cathodic hydrogen recovery efficiency curve of water vapor electrolysis at 750 ℃
通過(guò)降低陽(yáng)極氣體流速來(lái)促進(jìn)水汽與陽(yáng)極電極反應(yīng)更加充分,從而有利于提高水汽的電解效率,達(dá)到提高氫氣回收效率的目的。在He+1 644 × 10-6H2O 的陽(yáng)極氣體環(huán)境下分別按照100 mL/min、50 mL/min、32 mL/min 的恒定陽(yáng)極流速進(jìn)行水汽電解實(shí)驗(yàn),而陰極He 流速一直保持在100 mL/min 不變,加載的直流電壓均為3.5 V,實(shí)驗(yàn)溫度為750 ℃(1 023 K)。水汽電解的氫氣提取速率的流速影響曲線如圖5 所示,隨著陽(yáng)極流速的降低,氫氣提取速率增大,在陽(yáng)極流速為32 mL/min 時(shí)氫氣提取速率達(dá)到0.07 mL/min 但是流速越大約接近于法拉第理論提取速率。
圖5 水汽電解的氫氣提取速率的流速影響曲線Fig.5 The cathodic hydrogen extraction rate curve of water vapor electrolysis effected by the gas flow rate at 750 ℃
隨著陽(yáng)極流速降低,陰極氫氣濃度和回收效率隨之增大,如圖6 所示,其中100 mL/min、50 mL/min 和32 mL/min 的氫氣回收效率分別為31.9%、85.6%和141.2%,其中當(dāng)陽(yáng)極流量從50 mL/min 降低至32 mL/min 時(shí),經(jīng)過(guò)16 h 的實(shí)驗(yàn)陰極氫氣濃度從 704.33 × 10-6增大至743.06 × 10-6,回收效率大于100%的原因是滯留在HTPC 中的氫氣被提取至陰極,因此,每次實(shí)驗(yàn)之前采用高純氦氣并加載直流電壓對(duì)樣品中殘留的氣體進(jìn)行吹掃清空。在32 mL/min陽(yáng)極流速的水汽電解實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,停止通入He+1 644 × 10-6H2O 轉(zhuǎn)而通入純He 進(jìn)入陽(yáng)極,將陽(yáng)極流量增加至100 mL/min 并保持加載電壓3.5 V 和陰極流量為100 mL/min 的實(shí)驗(yàn)條件,觀察HTPC 中滯留的氫氣從陰極釋放的曲線,如圖7 所示。其中第一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)是水汽電解時(shí)陰極氫氣濃度,為743.06 × 10-6,陽(yáng)極H2O 停止供應(yīng)后電流也隨之下降,但是陰極仍然有氫氣釋放出來(lái),其中持續(xù)時(shí)間0.6 h、4.43 h 分別對(duì)應(yīng)陰極側(cè)的H2濃度為523.93 × 10-6、13.58 × 10-6,即使19.52 h 后陰極側(cè)的H2濃度仍為5.42 × 10-6(而高純氦中氫氣濃度<1 × 10-6),表明在水汽電解實(shí)驗(yàn)時(shí)HTPC 中有溶解滯留的氫氣未被提取至陰極,在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后保持加載電壓時(shí)仍持續(xù)不斷的輸運(yùn)至陰極。
圖6 水汽電解的氫氣回收效率和陰極氫氣濃度的流速影響曲線Fig.6 The cathodic hydrogen recovery efficiency and hydrogen concentration curve of water vapor electrolysis effected by the gas flow rate at 750 ℃
圖7 水汽電解結(jié)束后HTPC 中滯留氫從陰極釋放的時(shí)間曲線Fig.7 The time curve of cathodic hydrogen release after water vapor electrolysis at 750 ℃
在水汽電解實(shí)驗(yàn)中隨著陽(yáng)極流量的降低,質(zhì)子遷移數(shù)(PTN)和電流效率變化不大,在50 mL/min 出現(xiàn)拐點(diǎn),如圖 8 所示,其中100 mL/min、50 mL/min 和32 mL/min 的質(zhì)子遷移數(shù)分別為0.79、0.85 和0.84。
圖8 水汽電解的質(zhì)子遷移數(shù)的流速影響曲線Fig.8 The proton transfer numbers curve of water vapor electrolysis effected by the gas flow rate at 750 ℃
750 ℃不同加載電壓對(duì)水汽電解的氫氣提取速率曲線如圖9 所示,虛線為法拉第定律計(jì)算的理論提取速率,氫泵總電流(包括質(zhì)子電流和電子空穴電流等)隨加載電壓增加而增加,即從1.29 mA 增加至9.52 mA;理論氫氣提取速率也隨加載電壓增加而增加,從0.01 mL/min增加至0.07 mL/min;實(shí)際氫氣提取速率也隨加載電壓增加而增加,從 0.01 mL/min 增加至0.05 mL/min;隨著加載電壓增加,產(chǎn)生的總電流、陰極提取的氫氣濃度、氫氣回收效率都隨之增加,但是實(shí)際氫氣提取速率越來(lái)越偏離法拉第定律,表明電流效率或質(zhì)子遷移數(shù)(質(zhì)子電流與總電流的比值)隨著氫氣提取速率的增加而降低,如表3 所示。電流效率下降的原因是,閉合電路在低電壓下具有較小的電子空穴電流,但是由于水汽電解時(shí)發(fā)生陽(yáng)極反應(yīng)(公式5)在陶瓷電解質(zhì)中產(chǎn)生質(zhì)子,而在陽(yáng)極氣體環(huán)境中產(chǎn)生O2,陽(yáng)極存在O2時(shí)通過(guò)缺陷平衡反應(yīng)(公式6)產(chǎn)生電子空穴h′,質(zhì)子和電子空穴都在HTPC 中遷移。根據(jù)該缺陷平衡反應(yīng),當(dāng)陽(yáng)極O2分壓增加時(shí),電解質(zhì)中的電子空穴電流將增加,
表3 750 ℃水汽電解的質(zhì)子遷移數(shù)(PTN)數(shù)據(jù)表Table 3 The proton transfer numbers data grid of water vapor electrolysis at 750 ℃
圖9 750 ℃水汽電解的氫氣提取速率曲線Fig.9 Cathodic hydrogen extraction rate curve of water vapor electrolysis at 750 ℃
從而導(dǎo)致質(zhì)子電流效率下降并小于1。
式中:H2O——陽(yáng)極水汽;
H-——質(zhì)子;
O2——陽(yáng)極氧氣;
e-——電子。
h′——電子空穴;
該結(jié)果表明,發(fā)展促進(jìn)O2從陽(yáng)極 -電解質(zhì)界面向外擴(kuò)散的電極,可有效抑制電子空穴電流,從而提高質(zhì)子電流效率。此外,由于隨著加載電壓的增加,水汽電解導(dǎo)致陽(yáng)極原料氣體中的水汽分壓逐漸降低,陽(yáng)極的電極反應(yīng)(公式5)動(dòng)力學(xué)降低,因此電流效率(質(zhì)子遷移數(shù))也隨著加載電壓的增大而減小。研究結(jié)果還表明,導(dǎo)致電流效率降低的因素不僅包括缺陷平衡反應(yīng)的電子空穴電流,還包括電極反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的降低。
通過(guò)對(duì)一端密封的CaZr0.9In0.1O3-α高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷管的水汽電解實(shí)驗(yàn),評(píng)估了質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷的水汽電解的氫氣提取性能。結(jié)論如下:
(1)水汽電解實(shí)驗(yàn)時(shí)HTPC 陰極的氫氣濃度隨加載電壓增加而增加,而隨著陽(yáng)極流速降低而隨之增大,100 mL/min、50 mL/min 氫氣回收效率分別為31.9%、85.6%。
(2)水汽電解實(shí)驗(yàn)時(shí)HTPC 總電流(包括質(zhì)子電流和電子空穴電流等)隨加載電壓增加而增加,即從1.29 mA 增加至9.52 mA;理論氫氣提取速率也隨加載電壓增加而增加,從0.01 mL/min 增加至0.07 mL/min;實(shí)際氫氣提取速率也隨加載電壓增加而增加,從0.01 mL/min 增加至0.05 mL/min。
(3)隨著加載電壓增加,產(chǎn)生的總電流、陰極提取的氫氣濃度、氫氣回收效率都隨之增加,但是實(shí)際氫氣提取速率越來(lái)越偏離法拉第定律,表明電流效率隨著氫氣提取速率的增加而降低,導(dǎo)致該結(jié)果的因素不僅包括缺陷平衡反應(yīng)的電子空穴電流,還包括電極反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的降低。發(fā)展促進(jìn)O2從陽(yáng)極 -電解質(zhì)界面向外擴(kuò)散的電極,可有效抑制電子空穴電流,從而提高質(zhì)子電流效率。
致謝
作者對(duì)中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所溫兆銀教授、張敬超教授在高溫質(zhì)子導(dǎo)體陶瓷制備技術(shù)以及中國(guó)原子能科學(xué)研究院楊麗玲副研究員在色譜分析技術(shù)給予的突出貢獻(xiàn)表示真摯的謝意。