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NaCl三元復(fù)合驅(qū)采出液水質(zhì)變化情況及處理試驗分析

2022-10-26 01:38劉遠(yuǎn)奇
油氣田地面工程 2022年9期
關(guān)鍵詞:含油乳劑含水率

劉遠(yuǎn)奇

大慶油田有限責(zé)任公司

為降低復(fù)合驅(qū)藥劑成本,緩解注采系統(tǒng)結(jié)垢難題,利用杏六區(qū)東部已結(jié)束三元驅(qū)井網(wǎng),上返葡Ⅰ1-2油層進行現(xiàn)場試驗,研發(fā)無堿三元體系的NaCl 三元體系提高采收率技術(shù)。為此,開展了NaCl 三元復(fù)合驅(qū)采出液處理試驗,以研究NaCl 三元復(fù)合驅(qū)采出液性質(zhì)變化及其對現(xiàn)有處理工藝的適應(yīng)性,為未來油田地面工程配套NaCl 三元復(fù)合驅(qū)采出液和采出水處理工藝的推廣應(yīng)用提供技術(shù)支持[1-7]。

1 NaCI三元試驗區(qū)采出液變化情況

1.1 NaCI三元試驗區(qū)采出液性質(zhì)

三元二轉(zhuǎn)油站的1#、2#、3#計量間的采出液全部來自NaCl三元復(fù)合驅(qū)的采出井,因此對3個計量間的采出液進行取樣,分析其采出液的性質(zhì)。從試驗數(shù)據(jù)可以看出(表1),2021年6月時取樣2座計量間采出液中聚合物濃度達到1 200 mg/L以上;表面活性劑濃度達到150 mg/L 以上;氯化鈉濃度在1 900 mg/L 以上;礦化度為10 000 mg/L 以上。此時NaCl三元復(fù)合驅(qū)的主段塞已注入0.35 PV聚合物,從數(shù)據(jù)看基本達到大慶油田三元復(fù)合驅(qū)采出液的高峰期水平。

表1 NaCl三元復(fù)合驅(qū)計量間采出液特性監(jiān)測數(shù)據(jù)Tab.1 Monitoring data of produced fluid characteristics in metering room of NaCl ASP flooding

1.2 NaCI三元試驗區(qū)采出液的分離特性

三元二-3#計量間采出液三元化學(xué)劑含量也達到了較高的水平(圖1),38 ℃沉降10 min 后,油水界面不清晰,沉降40 min 后,水中含油濃度在3 000 mg/L 以上,油中含水率在5%左右,不加破乳劑條件下,不能達到一段脫水指標(biāo)。

圖1 三元二-3#計量間采出液沉降曲線Fig.1 Sedimentation curve of produced liquid in ASP 2-3#Metering Room

3#計量間采出液靜沉1 h 之后的采出水,在初始含油濃度192 mg/L 的條件下,靜止沉降4 h 后,采出水含油濃度降低到50 mg/L 以下,處理難度不大(圖2)。

圖2 三元二-3#計量間采出水沉降曲線Fig.2 Sedimentation curve of produced water in ASP 2-3#metering room

對靜止沉降24 h后的水樣,倒置2次,再靜沉2 min,進行乳化特性評價。如圖3所示,倒置擾動后,采出水含油濃度從19 mg/L增加到53 mg/L,說明有輕微乳化現(xiàn)象,處理難度不大。

圖3 三元二-3#計量間乳化特性Fig.3 Emulsification characteristics of ASP 2-3#Metering Room

1.3 采出液電脫水特性

針對三元二-3#計量間采出液上部的游離油進行電脫水全過程室內(nèi)試驗。脫水溫度55 ℃,脫前油中含水率25.13%,總加電時間3 600 s(1 h),脫后油中含水率0.11%。如圖4 所示,采出油送電速度比較快,加電時間90 s 后,電流達到最大值10 mA;然后波動并逐漸下降至3 mA,30 min 后,電流維持在2 mA,加電和脫水效果較好。

圖4 三元二-3#計量間采出油電脫水過程曲線Fig.4 Electric dehydration process curve of produced oil in ASP 2-3#Metering Room

2 采出系統(tǒng)處理現(xiàn)場試驗

利用小型的采出液處理裝置開展采出液處理現(xiàn)場試驗,該試驗采用“油氣分離器+游離水脫除器+電脫水器”的氣液分離+兩段脫水的油處理工藝[8-10],通過優(yōu)化工藝參數(shù),考察設(shè)備結(jié)構(gòu)與工藝對NaCl三元復(fù)合驅(qū)采出液和采出水處理的適應(yīng)性。

2.1 采出液處理現(xiàn)場試驗

導(dǎo)入試驗區(qū)3#計量間采出液進行現(xiàn)階段采出液空白(不加藥)一段游離水脫除和二段電脫水現(xiàn)場試驗(表2)。采出液處理工藝流程見圖5。目前三元化學(xué)劑含量均達到較高的水平,且平均氯離子濃度在2 000 mg/L 左右。從采出液沉降特性可以看出,隨著化學(xué)劑含量的增高,采出液油水分離逐漸變得困難,在不加破乳劑的條件下,脫后水中含油濃度很難達到≤3 000 mg/L 的一段脫水指標(biāo)。下步計劃開展投加破乳劑的試驗,篩選高效破乳劑。試驗時的二段現(xiàn)場裝置有問題,未進行現(xiàn)場試驗。以電脫水全過程室內(nèi)實驗可以看出,隨著化學(xué)劑含量的增高,采出油在電場中的脫水電流較高,且送電有些困難,但60 min后脫水效果較好,可以達到二段脫后凈化油≤0.3%的二段脫水指標(biāo)。

表2 NaCl三元復(fù)合驅(qū)采出液小型試驗數(shù)據(jù)Tab.2 Small scale test data of produced liquid of NaCl ASP flooding

圖5 采出液處理工藝流程Fig.5 Process flow of produced liquid treatment

2.2 采出水處理現(xiàn)場試驗

導(dǎo)入試驗區(qū)3#計量間采出水進行試驗,工藝流程如圖6 所示,采出水基本性質(zhì)見表3,試驗結(jié)果見表4。從實驗數(shù)據(jù)可以看出處理后水中含油量穩(wěn)定達標(biāo),懸浮固體基本達標(biāo)。

表3 3#計量間采出水基本性質(zhì)Tab.3 Basic properties of produced water in 3#Metering Room

表4 3#計量間采出水處理試驗結(jié)果Tab.4 Treatment test results of produced water in 3#Metering Room

圖6 采出水處理工藝流程Fig.6 Process flow of produced water treatment

3 結(jié)論

(1)NaCl 三元復(fù)合驅(qū)的主段塞注入0.35 PV 聚合物時,計量間采出液中聚合物濃度達到1 200 mg/L以上;表面活性劑濃度達到150 mg/L以上;氯化鈉濃度在1 900 mg/L 以上;礦化度為10 000 mg/L 以上。從數(shù)據(jù)看基本達到大慶油田三元復(fù)合驅(qū)采出液的高峰期指標(biāo)水平[11]。

(2)對三元二-3#計量間采出液靜止沉降40 min后,水中含油濃度在3 000 mg/L以上,油中含水率在5%左右,不加破乳劑條件下,不能達到一段脫水指標(biāo)。采出水靜止沉降4h 后,采出水含油濃度降低到50 mg/L 以下,處理難度不大。對采出液的游離油進行電脫水試驗,脫水溫度55℃,總加電時間3 600 s(1 h),脫后油中含水率0.11%,脫水效果較好。

(3)利用小型的采出液處理裝置開展采出液處理現(xiàn)場試驗,3#計量間采出液在不加破乳劑的條件下,脫后水中含油濃度很難達到≤3 000 mg/L 的一段脫水指標(biāo);下步計劃開展投加破乳劑的試驗,篩選高效破乳劑;采出水處理后水中含油量穩(wěn)定達標(biāo),懸浮固體基本達標(biāo)。

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