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基于電參數(shù)的工況診斷技術(shù)在A油田的應(yīng)用

2022-10-27 05:10:18楊志山大慶油田有限責任公司第七采油廠
石油石化節(jié)能 2022年10期
關(guān)鍵詞:示功圖閉環(huán)控制液面

楊志山(大慶油田有限責任公司第七采油廠)

抽油機井示功圖和動液面數(shù)據(jù)是判斷抽油機井工作狀況的重要依據(jù),這兩個參數(shù)獲取的及時性與準確性對判斷油井工作狀態(tài)、保證油井正常運行至關(guān)重要。A油田目前因井數(shù)多、分布廣,依靠傳統(tǒng)的人工測試僅能保證為每月覆蓋1次,不僅工作量巨大,資料錄取周期也相對較長,油井一旦出現(xiàn)泵漏失、低沉沒度等情況無法及時發(fā)現(xiàn),導致無法及時采取應(yīng)對措施,不僅影響產(chǎn)量,也增加的電量的無效消耗,降低了系統(tǒng)效率。為解決這一問題,A油田在2021年開展了基于電參數(shù)的工況診斷技術(shù)研究,該技術(shù)通過建立數(shù)學模型將電動機運轉(zhuǎn)時的電參數(shù)反演成示功圖,并根據(jù)反演示功圖實時推算動液面數(shù)值,為及時判斷抽油機井工作狀態(tài)提供數(shù)據(jù)依據(jù)。同時該技術(shù)還具備智能控制功能,根據(jù)電參示功圖的飽滿度對油井運行參數(shù)進行智能閉環(huán)調(diào)控,可有效改善供排系關(guān)系,降低舉升單耗。

1 結(jié)構(gòu)組成及原理

1.1 結(jié)構(gòu)組成

電參數(shù)工況智能診斷技術(shù)主要是由處理器、曲柄位置傳感器、電動機轉(zhuǎn)速傳感器和三相電參監(jiān)測傳感器組成[1]。通過安裝在電動機尾軸上的電動機轉(zhuǎn)速傳感器和安裝在曲柄上的曲柄位置傳感器實現(xiàn)對電動機轉(zhuǎn)速和曲柄位置進行實時監(jiān)測,同時在配電箱內(nèi)部安裝三相電參監(jiān)測傳感器,以每秒100次高速采樣讀取電壓、電流、頻率、有功、無功等參數(shù),最終由處理器將采集的各項參數(shù)進行計算、分析和處理[2-3]。

1.2 技術(shù)原理

電參數(shù)反演示功圖:通過三項電參監(jiān)測傳感器采集的電動機功率和電動機轉(zhuǎn)速傳感器采集的電動機轉(zhuǎn)速,計算出電動機扭矩,根據(jù)動力學傳遞關(guān)系和節(jié)點效率分布,計算出光桿懸點載荷[4];同時,通過電動機轉(zhuǎn)速傳感器采集的電動機轉(zhuǎn)角,根據(jù)抽油機運動學關(guān)系,計算出曲柄轉(zhuǎn)角和光桿位移[5]。將計算得到的懸點載荷和光桿位移進行一一對應(yīng),形成電參反演示功圖,然后對反演功圖的載荷數(shù)據(jù)與每口井實測功圖中的載荷數(shù)據(jù)進行逐點(360點)絕對值誤差對比,從而得到逐點的誤差率,對計算出載荷數(shù)據(jù)(360點)進行逐點修正,從而提高電參反演功圖的精確度[6]。反演示功圖修正見圖1。

圖1 反演示功圖修正Fig.1 Correction of inverse indicator diagram

計算動液面:利用反演示功圖計算動液面是根據(jù)反演示功圖遞進式疊加10 min進行分析,計算出上下沖程平均載荷,得到抽油泵的液柱載荷,減去動載荷影響,得到有效舉升液柱載荷,然后折算出有效舉升液柱高度,最終根據(jù)油壓套壓折算出動液面深度[7]。

智能閉環(huán)控制:油井智能閉環(huán)控制功能是在實時獲取示功圖及動液面的基礎(chǔ)上,通過與變頻技術(shù)相配合,由原來人為調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)改變?yōu)橹悄苷{(diào)整生產(chǎn)參數(shù),使油井始終處于最佳生產(chǎn)狀態(tài)。該技術(shù)的實現(xiàn)是由通訊模塊將采集的動液面、示功圖等信息傳遞給中心控制系統(tǒng),中心控制系統(tǒng)對當前工況進行分析,根據(jù)預先設(shè)定的目標值智能制定調(diào)整方案,然后對變頻器發(fā)出調(diào)控命令,調(diào)整運行參數(shù),進而引起動液面及示功圖的變化。經(jīng)過不斷的“監(jiān)測-分析-調(diào)整-再監(jiān)測”的閉環(huán)控制,持續(xù)改善油井供排關(guān)系,降低舉升單耗水平,使油井始終處于最佳生產(chǎn)狀態(tài)。

2 現(xiàn)場應(yīng)用

2.1 驗證示功圖準確性

驗證電參反演示功圖的準確性是以人工測試示功圖為參照基準,重點從形狀、上下載荷、光桿位移三個方面對兩種方式得到的示功圖進行對比[8],試驗中對5口井示功圖分別測試7井次,共計對比35組數(shù)據(jù),結(jié)果為32井次載荷與形狀吻合度較高,吻合度高的部分示功圖對比見圖2。3井次載荷或形狀吻合度較差,準確率為91.4%,吻合度低的示功圖對比見圖3。對3組示功圖吻合度差的數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)這3組數(shù)據(jù)中的人工測試示功圖分別為1個桿斷示功圖和2個蠟影響示功圖。因在這3個工況下,懸點載荷較正常工況發(fā)生較大變化,造成電動機負載與輸出功率較正常工況也發(fā)生很大變化,由電動機功率推導懸點載荷時因修正系數(shù)未發(fā)生改變從而導致反演示功圖誤差偏大。

圖2 吻合度高的部分示功圖對比Fig.2 Comparison of partial indicator diagrams with high coincidence

圖3 吻合度低的示功圖對比Fig.3 Comparison of indicator diagrams with low coincidence

2.2 驗證動液面準確性

驗證通過電參反演示功圖推算得到的動液面深度的準確性,同樣以人工測試動液面深度為基準,人工測試動液面與折算動液面數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。以誤差不超過10%判定為數(shù)據(jù)準確,5口試驗井分別測試7井次動液面,共計對比35組數(shù)據(jù),其中誤差低于10%的共32井次,準確率為91.4%;誤差超過10%的共3井次,其中最大誤差達到85.4%。

表1 人工測試動液面與折算動液面數(shù)據(jù)統(tǒng)計Tab.1 Data statistics of manually tested and converted dynamic liquid level

對3組動液面準確率低的數(shù)據(jù)進行分析,此3組動液面數(shù)據(jù)正好與示功圖對比吻合率偏低的3組數(shù)據(jù)對應(yīng)。經(jīng)分析,折算動液面是根據(jù)反演示功圖載荷差計算出的效舉升液柱高度折算出來的,載荷差越大說明有效舉升液柱高度越高,折算出的動液面越深;反之折算出的動液面越淺,準確率低的折算動液面數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表2。由此3組對比示功圖可以看出,蠟影響的反演示功圖載荷差較人工測試示功圖載荷差小,因此表現(xiàn)出折算動液面較測試動液面較淺;在桿斷的情況下,反演示功圖的載荷中沒有液柱載荷,也就無法算出有效舉升液柱的高度,因此造成折算的動液面深度也不準確。

表2 準確率低的折算動液面數(shù)據(jù)統(tǒng)計Tab.2 Statistical table of converted fluid level data with low accuracy

2.3 智能閉環(huán)控制效果

2.3.1 確定最佳控制目標

對抽油機進行智能閉環(huán)控制,首先要確定最佳控制目標。最佳控制目標要以產(chǎn)量最大、能耗最低為基本原則,通過人為改變抽油機運行參數(shù),研究不同示功圖飽滿度下產(chǎn)量及能耗的變化情況。

為確定最佳示功圖飽滿度,現(xiàn)場選取4口井泵效良好的井進行試驗。當飽滿度為較大時,說明供液能力較充足,產(chǎn)量潛力未發(fā)揮;當飽滿度較小時,說明排液能力大于供液能力,參數(shù)過大,電量消耗高,因此需要通過監(jiān)測不同飽滿度下產(chǎn)量及電量的變化情況,以此確定既能充分發(fā)揮產(chǎn)量潛力,同時單耗水平較低的最佳飽滿度范圍。此次試驗首先通過人為調(diào)整抽油機沖次,控制功圖飽滿度在50%~100%之間變化。在動液面穩(wěn)定時,監(jiān)測油井在不同示功圖飽滿度下的產(chǎn)液量及耗電量情況。通過試驗數(shù)據(jù)對比,在示功圖飽滿度在85%~95%時,產(chǎn)量基本最大且機采單耗處于最低水平,因此確定示功圖飽滿度85%~95%為最佳范圍。

2.3.2 智能閉環(huán)控制試驗

確定最佳示功圖飽滿度范圍后,開展智能閉環(huán)控制試驗并跟蹤試驗效果。此次試驗分2組進行,其中第1組選取3口連續(xù)生產(chǎn)井,第2組選取2口間抽生產(chǎn)井。

1)連續(xù)生產(chǎn)井智能閉環(huán)控制:連續(xù)生產(chǎn)井的智能閉環(huán)控制試驗的控制對象是變頻器的輸出頻率,控制幅度為每次變化10 Hz,變化頻率為24 h變化1次。當實時監(jiān)測示功圖飽滿度超出95%時,控制系統(tǒng)向變頻器發(fā)出指令,升高變頻器輸出頻率,提高抽油機運行沖次,降低動液面深度,示功圖充滿度下降;當實時監(jiān)測示功圖飽滿度低于85%時,控制系統(tǒng)向變頻器發(fā)出指令,降低變頻器輸出頻率,降低抽油機運行沖次,升高動液面深度,提高示功圖飽滿度;當示功圖飽滿度處于合理范圍內(nèi),系統(tǒng)進行持續(xù)監(jiān)測,不發(fā)出調(diào)整指令[9-10]。連續(xù)生產(chǎn)井智能閉環(huán)控制試驗效果見表3,通過對3口井試驗前后的數(shù)據(jù)進行對比,日產(chǎn)液量提高2.12 t,平均日耗電升高6.32 kWh,噸液單耗下降1.76 kWh/t,系統(tǒng)效率提高3.46%。

表3 連續(xù)生產(chǎn)井智能閉環(huán)控制試驗效果Tab.3 Test results of intelligent closed-loop control for continuous production wells

2)間抽井智能閉環(huán)控制:連續(xù)間抽井的智能閉環(huán)控制試驗的控制對象是間抽周期(1 h)內(nèi)的啟抽時間,變化幅度為啟抽時間每次調(diào)整5 min,調(diào)整頻率為24 h變化1次。當實時監(jiān)測示功圖飽滿度超出95%時,控制系統(tǒng)向變頻器發(fā)出指令,延長抽油機啟抽時間,降低動液面深度,示功圖飽滿度下降;當實時監(jiān)測示功圖飽滿度低于85%時,控制系統(tǒng)向變頻器發(fā)出指令,減少啟抽時間,升高動液面深度,示功圖飽滿度上升;當示功圖飽滿度處于合理范圍內(nèi),系統(tǒng)進行持續(xù)監(jiān)測,不發(fā)出調(diào)整指令。間抽井智能閉環(huán)控制試驗效果見表4,通過對2口井試驗前后的數(shù)據(jù)進行對比,平均充滿程度升高21.25%,日產(chǎn)液量提高0.11,平均日耗電降低13.49 kWh,噸液單耗下降1.76 kWh/t,系統(tǒng)效率提高3.23%。

表4 間抽井智能閉環(huán)控制試驗效果Tab.4 Test effect of intelligent closed-loop control for intermittent production Wells

3 結(jié)論

1)電參數(shù)工況智能診斷技術(shù)反演的示功圖和折算的動液面數(shù)據(jù)準確率超過了90%,已初步具備替代傳統(tǒng)人工測試的基礎(chǔ),但是對于部分井工況異常時,該技術(shù)的準確性和穩(wěn)定性還需進一步提高。

2)該技術(shù)的智能閉環(huán)控制功能,通過改變油井運行參數(shù)對功圖飽滿度進行控制,使油井供排關(guān)系得到了改善,不僅可最大程度挖掘生產(chǎn)潛力,同時也可降低機采舉升單耗。

3)該技術(shù)數(shù)據(jù)采集的準確性及智能閉環(huán)控制功能的適用性初步得到了驗證,為數(shù)字化油田建設(shè)提供了新的研究方向。

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