張 恒,李念嶺
(1.中國鐵路青藏集團公司,青海 西寧 810000;2.青島中車四方軌道車輛有限公司,山東 青島 266111)
某型鐵路客車在運用期間,入庫檢查時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向架中心銷組成有蓋板鼓起、堵板端部裂紋的情況,如圖1所示。該故障中心銷組成于2003年生產(chǎn),設計壽命為30年。本文分析了中心銷產(chǎn)生變形和裂紋原因,并根據(jù)分析結(jié)果制定了現(xiàn)車處置措施,同時提出了中心銷結(jié)構(gòu)改進建議。
圖1 中心銷組成蓋板鼓起、堵板端部裂紋
該型轉(zhuǎn)向架中心銷為鋼板焊接的箱形結(jié)構(gòu)[1],材料為Q345E鋼。中心銷安裝在車體枕梁上,通過單牽引拉桿與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架連接,用于傳遞車體與轉(zhuǎn)向架間的縱向載荷[2],圖2為中心銷的結(jié)構(gòu)圖。
圖2 中心銷結(jié)構(gòu)圖
在現(xiàn)場對轉(zhuǎn)向架的出現(xiàn)裂紋的故障中心銷組成進行拆解檢查,檢查結(jié)果顯示:中心銷內(nèi)部有銹蝕痕跡,定位座外周有污泥,堵板母材裂紋的位置在堵板與蓋板2搭接尖角處的應力集中區(qū)域,蓋板1、蓋板2、立板與內(nèi)部補強板均向外側(cè)鼓起變形。針對這些現(xiàn)象對車輛進行進一步檢查,發(fā)現(xiàn)車體枕梁空簧安裝座處對應的枕梁上蓋板有銹蝕痕跡,因此懷疑有水自車內(nèi)滲漏至此處。圖3為故障中心銷組成拆解檢查情況。
圖3 故障中心銷組成拆解檢查情況
通過上述檢查,初步分析認為,導致中心銷組成出現(xiàn)變形、裂紋的原因可能有:
(1) 該中心銷組成結(jié)構(gòu)強度不足,車輛運用時,導致中心銷出現(xiàn)變形、裂紋;
(2) 該中心銷組成內(nèi)腔進水,水結(jié)冰膨脹導致中心銷組成出現(xiàn)變形、裂紋。
2.2.1 尺寸測量
對故障中心銷的關(guān)鍵尺寸、變形量進行測量,結(jié)果顯示:蓋板2向外側(cè)凸起約為16 mm,蓋板1、立板有輕微變形。
2.2.2 磁粉探傷
對該中心銷外部所有焊縫及變形位置進行磁粉探傷檢查[3],結(jié)果顯示:在蓋板1與堵板連接焊縫處有一處裂紋,裂紋長度約為10 mm。
2.2.3 剖開檢查
將故障中心銷組成縱向剖開檢查,結(jié)果顯示:內(nèi)腔焊縫、板材有撕裂痕跡,補強板下側(cè)內(nèi)腔壁有混雜鐵銹的污泥,板材厚度未見明顯減小,如圖4所示。初步分析認為,該中心銷裂紋變形是由內(nèi)而外受力過大造成的。
圖4 故障中心銷組成縱向剖開情況
2.2.4 化學成分檢驗
對故障中心銷蓋板2的變形位置取樣并進行金相組織、化學成分化驗,化驗結(jié)果符合原設計Q345E鋼的材質(zhì)要求[4]。
對中心銷組成進行強度分析,分析結(jié)果顯示:中心銷在加速度為5g的縱向超常載荷作用下的等效應力為290.30 MPa,小于Q345E鋼的材料屈服強度(345 MPa);安全系數(shù)為1.2,滿足靜強度設計要求[5]。同時,根據(jù)所繪制疲勞極限圖,中心銷所有單元均位于非打磨焊縫的疲勞極限內(nèi),疲勞強度滿足設計要求。
如圖5所示,枕梁側(cè)面的線槽孔、管路孔均采取了密封措施,且狀態(tài)良好、無銹蝕。因此排除線槽孔、管路孔進水可能性。
圖5 車體枕梁上蓋板工藝定位孔
枕梁上蓋板在中心銷、空簧座上方有3處直徑為5 mm的工藝孔(個別工藝孔已用十字槽機螺釘、阻尼漿封堵),且軟臥車的走廊側(cè)有4處M10隔門地彈簧螺紋孔。因此可以推斷,在1位端盥洗室、茶爐室和廁所使用過程中及車輛地板布清潔過程中,水從接水盤、地板縫隙、門檻縫隙、地彈簧蓋板經(jīng)上述工藝孔進入枕梁。圖6、圖7分別為車體漏水工藝孔和車體地彈簧螺紋孔。
圖6 車體漏水工藝孔
圖7 車體地彈簧螺紋孔位置
枕梁內(nèi)腔筋板設有通孔(圖8),以使枕梁內(nèi)部與中心銷安裝座相連,而水可通過通孔進入枕梁內(nèi)部。枕梁內(nèi)部積水通過定位銷中間孔進入中心銷組成內(nèi)部,然后通過補強板四周倒角進入補強板下方內(nèi)腔。中心銷內(nèi)部水流方向見圖9。
圖8 枕梁內(nèi)腔筋板通孔
圖9 中心銷內(nèi)部水流方向
3.3.1 中心銷內(nèi)部結(jié)冰時鋼材所受力分析
1 m3水變成冰后的體積為1.090 6 m3,膨脹前后線性比率為1.029 3,膨脹前后線性增長率為0.029 3,而對于Q345E鋼,在臨界屈服荷載作用下的膨脹前后線性增長率為0.001 67。因此,水變成冰的線膨脹率是鋼材應變的17.54倍,表明中心銷內(nèi)水結(jié)冰膨脹有將鋼材脹裂的可能。
3.3.2 中心銷內(nèi)腔均布載荷仿真分析
對中心銷內(nèi)腔施加均布載荷,在施加3 MPa載荷時補強板1發(fā)生屈服,并發(fā)生0.78 mm的形變;繼續(xù)加大應力,至施加8 MPa載荷時,補強板1、蓋板2、蓋板1、立板均發(fā)生屈服,補強板1發(fā)生2.08 mm的形變,蓋板2發(fā)生0.76 mm的形變,蓋板1發(fā)生0.39 mm的形變,立板發(fā)生0.36 mm的形變。圖10和圖11分別為中心銷內(nèi)腔均布載荷示意圖和施加8 MPa載荷時的應力應變圖。
圖10 中心銷內(nèi)腔均布載荷示意圖
圖11 中心銷內(nèi)腔施加8 MPa載荷時的應力應變圖
對故障中心銷進行解剖并測量,測得中心銷變形量由大到小依次為:補強板1、蓋板2、蓋板1、立板,與內(nèi)腔均布載荷仿真得出的規(guī)律一致。由于1 g水結(jié)冰時膨脹力約96 MPa,遠大于中心銷仿真時施加的8 MPa,證明了中心銷內(nèi)水結(jié)冰可造成變形。
對中心銷(檢修合格產(chǎn)品)進行了進水結(jié)冰試驗,試驗結(jié)果表明,中心銷內(nèi)腔進水結(jié)冰可導致中心銷變形。試驗過程如下:
(1) 將中心銷內(nèi)部補強板1內(nèi)部分上下兩部分,內(nèi)腔灌滿水并放入冰柜冷凍12 h。冷凍12 h后,中心銷溫度約-14 ℃,補強板1向上鼓起約20 mm,蓋板2向外凸起約3 mm;
(2) 將中心銷取出化凍,待冰融化成的水完全流入補強板1下部內(nèi)腔后,再次將中心銷放入冰柜冷凍12 h。冷凍12 h后,中心銷溫度約-22 ℃,補強板1向上鼓起約23 mm,蓋板2向外凸起約3 mm;
(3) 再次將中心銷取出化凍,中心銷內(nèi)部冰部分融化后,將補強板1以下內(nèi)腔補水至水面超過補強板1(保證補強板1以下內(nèi)腔水滿),繼續(xù)放入冰柜冷凍12 h。冰凍12 h后,中心銷溫度約-25.5 ℃,補強板1向上鼓起約26 mm,蓋板2向外凸起約5 mm;
(4) 采用氣割方式將經(jīng)過冰凍試驗的中心銷割開檢查,發(fā)現(xiàn)補強板1向上鼓起約40 mm,變形量較大,并且與立板、蓋板1連接處有撕裂現(xiàn)象,如圖12所示。
圖12 冰凍試驗中心銷內(nèi)部變形情況
(1) 中心銷組成原設計結(jié)構(gòu)強度滿足使用要求;
(2) 車上水源進入中心銷組成內(nèi)部,經(jīng)過反復結(jié)冰、化凍過程,導致中心銷變形,在極端情況下產(chǎn)生裂紋。
(1) 在不影響中心銷結(jié)構(gòu)強度的情況下,結(jié)合車輛運用情況對中心銷進行結(jié)構(gòu)改進。具體改進措施是:底部開排水孔,并定期清理內(nèi)部堵塞物;封堵中心銷上部,阻斷內(nèi)部進水,保證中心銷內(nèi)部少積水,甚至不積水,避免內(nèi)部結(jié)冰將中心銷脹裂。
(2) 建議在轉(zhuǎn)向架箱形結(jié)構(gòu)設計時,針對上述中心銷的故障原因,盡量避免內(nèi)腔上部與外部空氣直接接觸,避免箱體內(nèi)部進水等,將內(nèi)腔設計為封閉形式,如內(nèi)腔上部必須與空氣連通,同時綜合考慮排水引流措施。
(3) 建議在車上設計時重視車上水源(冷凝水、生活用水等)的引流排放設施,使排水點避開車下重要設備及零部件。