王 虹,王 輝
(1.北京新源智慧水務(wù)科技有限公司,北京 100044;2.杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司,北京 100022)
煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主[1],含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒有害物質(zhì),是一種典型的含有難降解有機(jī)化合物的工業(yè)廢水。目前國(guó)內(nèi)處理煤化工廢水的技術(shù)主要有預(yù)處理、生化處理、深度處理、膜濃縮回用等組合工藝。由于煤化工廢水的生物難降解性,導(dǎo)致生化段和深度處理段CODcr去除率不高,這給后續(xù)的膜濃縮工藝造成了極大的負(fù)面影響,CODcr污染導(dǎo)致反滲透污堵嚴(yán)重,通量下降產(chǎn)水量不足,化學(xué)清洗周期較短。新疆某煤化工改造工程中采用了反滲透納濾耦合技術(shù),提高了膜回用系統(tǒng)的回收率并進(jìn)一步提高了系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,使得膜的清洗周期比原來(lái)有所延長(zhǎng),為污水資源化創(chuàng)造了更有利的條件。
納濾[2]因能截留物質(zhì)的大小約為1 nm 而得名,它能截留的有機(jī)物相對(duì)分子質(zhì)量大約為200~400 左右,截留溶解性鹽的能力為20%~98%之間。對(duì)于單價(jià)陰離子鹽溶液的脫除率低于高價(jià)陰離子鹽溶液。納濾膜一般用于去除水中的有機(jī)物和色度、脫除水中的硬度、部分去除溶解性鹽、零排放項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)NaCl 和Na2SO4的分離。反滲透能阻擋所有溶解性鹽及相對(duì)分子質(zhì)量大于100 的有機(jī)物,但允許水分子通過(guò)。
陳靜等[3]將海水通過(guò)化學(xué)法沉淀產(chǎn)出鈣鎂,利用納濾膜脫硫酸根,再經(jīng)過(guò)多級(jí)反滲透及電滲析濃縮,高濃鹽水作為氯堿工業(yè)制鹽原料,淡水可用于工業(yè)循環(huán)等。李宏秀等[4]將電廠濃鹽水通過(guò)化學(xué)軟化、納濾分鹽裝置、反滲透裝置濃縮和結(jié)晶技術(shù),回用水滿足循環(huán)水補(bǔ)充水并制成工業(yè)鹽。
納濾可去除水中大量的有機(jī)物、硬度、結(jié)垢性離子,因此目前工程項(xiàng)目上,將納濾作為反滲透進(jìn)水前處理工藝,如圖1 所示,前端納濾保證了后端反滲透的運(yùn)行。納濾和反滲透成為獨(dú)立的2 套裝置。
圖1 納濾預(yù)處理-反滲透處理工藝流程圖
如圖1 所示,納濾裝置和反滲透裝置濃水都要經(jīng)過(guò)濃水減壓,因此能耗較高。同等進(jìn)水水質(zhì)下,反滲透比納濾需要的動(dòng)力更高。反滲透的濃水有很高的壓力一般是可滿足納濾進(jìn)水壓力要求的。因此考慮將納濾后置于反滲透的濃水端,如圖2 所示:納濾產(chǎn)水返回反滲透前端,利用納濾可以實(shí)現(xiàn)處理高濃度COD 廢水,截留鈣、鎂、硫酸根、硅等二價(jià)離子,改善反滲透進(jìn)水水質(zhì),也可以起到穩(wěn)定后端反滲透膜運(yùn)行的作用。
圖2 反滲透納濾耦合處理工藝流程圖
反滲透納濾耦合工藝實(shí)現(xiàn)了鹽分和有機(jī)物的分別處理,即,RO 脫鹽、NF 分離有機(jī)物部分脫鹽,系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性更高,可取得較長(zhǎng)的化學(xué)清洗周期;
納濾膜可以利用前端反滲透膜濃水余壓,不需要再次增壓,可節(jié)約能耗;
納濾膜后置,不再需要處理100%進(jìn)水負(fù)荷,因此NF 膜數(shù)量較少,可節(jié)約投資和減少系統(tǒng)規(guī)模。
新疆某煤化工項(xiàng)目,建有一套污水處理裝置,設(shè)計(jì)處理能力為500 m3/h,采用的是二級(jí)生化處理系統(tǒng)與深度處理系統(tǒng)相結(jié)合的處理工藝,污水處理裝置出水CODcr在200 mg/L 左右。污水處理裝置出水和濃鹽水(水量250 m3/h)進(jìn)入回用段?;赜枚我患?jí)反滲透設(shè)計(jì)回收率75%,實(shí)際運(yùn)行回收率65%左右,化學(xué)清洗周期在3 d~5 d。濃水反滲透裝置設(shè)計(jì)回收率50%,已經(jīng)無(wú)法運(yùn)行。導(dǎo)致現(xiàn)有生產(chǎn)裝置排放的廢水量超標(biāo),因此急需技術(shù)改造。
污水處理裝置來(lái)水量500 m3/h,脫鹽水站和中水裝置來(lái)濃鹽水量:250 m3/h?;旌虾筮M(jìn)入回用段。
污水深度處理裝置進(jìn)水水質(zhì):CODcr≤200 mg/L,ρ(TDS)≤3 500 mg/L
濃鹽水來(lái)水水質(zhì)如表1 所示。
表1 濃鹽水進(jìn)水水質(zhì) mg/L
改造后反滲透的回收率≥65%,新設(shè)置反滲透納濾耦合裝置的回收率≥80%。
反滲透出水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng),滿足《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)HG/T 3923—2007》水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)如表2。
表2 設(shè)計(jì)產(chǎn)水水質(zhì) mg/L
系統(tǒng)設(shè)計(jì)的處理工藝流程圖3 所示。
圖3 改造后工藝流程圖
污水來(lái)水和化學(xué)濃鹽水水量分別為500 m3/h 和250 m3/h,經(jīng)過(guò)各自的深度處理段后進(jìn)入反滲透裝置,深度處理段主要去除水中的硬度和堿度等結(jié)垢性離子。反滲透回收率65%,產(chǎn)水回用,濃水量262.5 m3/h。反滲透濃水其中190 m3/h 進(jìn)入反滲透納濾耦合裝置,其余水量進(jìn)入廠區(qū)其他處理裝置。反滲透納濾耦合裝置回收率80%,產(chǎn)水達(dá)標(biāo)回用,濃水量52.5 m3/h 至廠內(nèi)復(fù)用。
反滲透納濾給水泵,流量125 m3/h,揚(yáng)程0.3 MPa,設(shè)置3 臺(tái),2 用1 備。反滲透納濾保安過(guò)濾器,2 臺(tái),流量125 m3/h。反滲透納濾高壓泵共設(shè)置4 臺(tái),變頻,2 臺(tái)串聯(lián)使用運(yùn)行為單套反滲透納濾裝置供水,單臺(tái)流量180 m3/h,揚(yáng)程1.90 MPa。單套設(shè)置納濾循環(huán)泵1 臺(tái),變頻,流量45 m3/h,揚(yáng)程0.3 MPa。反滲透納濾裝置設(shè)置2 套,單套一段反滲透膜18 支×7 芯,單套二段納濾膜8 支×7 芯。單套反滲透膜和納濾膜部分參數(shù)見(jiàn)表3 和表4 所示。
表3 反滲透膜部分參數(shù)
表4 納濾膜部分參數(shù)
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行單套反滲透納濾耦合裝置:進(jìn)水流量95 m3/h,產(chǎn)水流量75 m3/h,裝置回收率達(dá)到80%;進(jìn)水ρ(TDS)=8 500 mg/L,電導(dǎo)12 100 μS/cm,濃水循環(huán)后電導(dǎo)19 506 μS/cm,產(chǎn)水ρ(TDS)=250 mg/L,產(chǎn)水電導(dǎo)452 μS/cm,裝置的整體脫鹽率達(dá)到97%;裝置反滲透膜入口壓力2.3 MPa,納濾膜入口壓力1.8 MPa;反滲透納濾耦合裝置整體的清洗周期為15 d 左右,改造后的原反滲透的清洗周期為10 d 左右;反滲透納濾耦合裝置達(dá)到了工程設(shè)計(jì)目標(biāo)。
納濾膜在調(diào)試期間的水質(zhì)截留數(shù)據(jù)見(jiàn)表5 所示。
表5 納濾截留數(shù)據(jù)
通過(guò)上述數(shù)據(jù)可知,反滲透和反滲透納濾耦合裝置的整體清洗周期頻率均比原系統(tǒng)得到了較大幅度的改善,其中濃水反滲透納濾裝置的清洗周期達(dá)到了平均15 d。
納濾膜對(duì)單價(jià)離子、多價(jià)離子和有機(jī)物截留率呈現(xiàn)很大差別,是由于納濾膜遵循篩分效應(yīng)、道南效應(yīng)[5-6]和介電排斥效應(yīng)[7-8]。本項(xiàng)目中反滲透納濾耦合裝置,納濾膜對(duì)二價(jià)離子硫酸根的截留率達(dá)到了96%,對(duì)鈣的截留率達(dá)到89%,鎂離子的截留率67%。CODcr的截留率達(dá)到了61%。納濾段脫除了大量的COD、鈣、鎂、硫酸根等多價(jià)離子,產(chǎn)水返回裝置進(jìn)水端,改善了進(jìn)水水質(zhì),減少了反滲透膜污染[9]。
常規(guī)的反滲透膜/納濾膜在濃縮過(guò)程中,隨著產(chǎn)水不斷的流走,濃水會(huì)逐漸增濃,膜的污染也越來(lái)越嚴(yán)重。反滲透段設(shè)置濃水循環(huán)管道循環(huán)量可現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié),納濾段設(shè)置了單獨(dú)的循環(huán)水泵,保證反滲透膜和納濾膜的分離過(guò)程在高錯(cuò)流速率的下運(yùn)行。錯(cuò)流能起到對(duì)膜表面沖涮的作用,防止膜表面污染的形成。保證錯(cuò)流流量,也可以起到分散膜污染的作用。錯(cuò)流設(shè)計(jì)更適宜應(yīng)用在高含鹽高COD 水質(zhì)情況下。
煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度煤氣洗滌廢水為主,經(jīng)過(guò)生化處理后,仍殘留有較高濃度的COD,針對(duì)廢水采用膜高倍濃縮后,廢水中的COD、鈣、鎂、硫酸根等多價(jià)離子也得到了高倍濃縮,有機(jī)物污堵和離子結(jié)垢導(dǎo)致反滲透清洗頻繁的問(wèn)題,常規(guī)設(shè)計(jì)將納濾作為反滲透的預(yù)處理工藝裝置,工藝流程長(zhǎng)且能耗高。本項(xiàng)目采用了反滲透納濾耦合技術(shù),將反滲透膜和納濾膜整合在一套裝置上,實(shí)現(xiàn)脫鹽產(chǎn)水回用的同時(shí),減少了膜的污染,運(yùn)行更穩(wěn)定。該技術(shù)在煤化工廢水或其他類(lèi)難降解廢水的深度處理和回用方面具有一定的借鑒意義。