張玉
(天辰化工有限公司,新疆 石河子 832000)
新疆天業(yè)集團(tuán)天辰化工有限公司(以下簡稱“天辰化工”)具有40萬t/a聚氯乙烯及32萬t/a燒堿的生產(chǎn)裝置,其中一套5萬t/a片堿裝置采用國產(chǎn)雙效降膜蒸發(fā)工藝,該工藝相比進(jìn)口裝置具有工藝流程短、投資少、運行相對穩(wěn)定等優(yōu)點。
考慮到天辰化工蒸汽用量、蒸汽壓力及現(xiàn)場廠房的限制,在此套國產(chǎn)蒸發(fā)裝置設(shè)計之初,并未考慮采用三級蒸發(fā)[1]來減少最終濃縮系統(tǒng)的濃度差,而是采用雙效蒸發(fā)模式(工藝流程如圖1所示)。
堿罐中的32%堿液經(jīng)泵打入Ⅰ效降膜蒸發(fā)器管程。Ⅰ效降膜蒸發(fā)器管程操作條件設(shè)計為負(fù)壓,以便降低堿液沸點,減少蒸汽消耗;其熱源為來自最終濃縮器及Ⅱ效蒸發(fā)器的二次蒸汽;其中最終濃縮器的二次蒸汽因溫度過高須經(jīng)過增濕再進(jìn)入Ⅰ效蒸發(fā)器。在Ⅰ效蒸發(fā)器中,堿液經(jīng)蒸發(fā)后,產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)鎳絲網(wǎng)除霧器分離后,由真空系統(tǒng)冷凝,冷凝液進(jìn)入蒸發(fā)冷凝水罐(不凝氣則由真空系統(tǒng)抽出);液堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)由32%提高至44%(堿液溫度為70~80 ℃),從Ⅰ效降膜蒸發(fā)器底部流出,由堿泵打出,經(jīng)堿堿換熱器、堿水換熱器與由Ⅱ效蒸發(fā)器出來的61%堿及Ⅱ效蒸發(fā)器蒸汽冷凝水罐的冷凝水換熱(此時堿液溫度約為120 ℃)后,進(jìn)入Ⅱ效蒸發(fā)器管程。在Ⅱ效蒸發(fā)器經(jīng)一次蒸汽加熱,堿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)由44%上升至61%(溫度上升至165 ℃)。
61%堿液經(jīng)套管式堿堿換熱器與44%堿液換熱后進(jìn)入最終濃縮器的堿液集料管,并均勻分配至10個濃縮單元(降膜管)。在降膜管內(nèi)壁由上向下形成完整的液膜,與走降膜管殼程的加熱熔鹽逆向換熱。換熱后形成的98%熔融堿流入汽液分離器分離后進(jìn)入片堿機(jī)的分配器再經(jīng)片堿機(jī)的分配器分配至片堿機(jī),經(jīng)循環(huán)水間接冷卻制片得到成品片堿;經(jīng)鎳絲網(wǎng)除沫器分離的二次蒸汽經(jīng)增濕后供至Ⅰ效蒸發(fā)器作加熱源。
國產(chǎn)蒸發(fā)裝置主要設(shè)備如表1所示。
固堿蒸發(fā)裝置比較成熟,國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)采用的是雙效或三效蒸發(fā)工藝[2-3],其中三效蒸發(fā)裝置居多,以便更好地節(jié)能增效,前文已述天辰化工選擇雙效蒸發(fā)的原因。此套國產(chǎn)裝置的特點如下。
圖1 片堿生產(chǎn)工藝流程示意圖
表1 國產(chǎn)蒸發(fā)裝置主要設(shè)備
在此套設(shè)計中充分考慮了蒸汽及堿溫的重復(fù)利用。
(1)蒸汽重復(fù)利用:流程中一次蒸汽利用后產(chǎn)生的二次蒸汽及61%堿液在加熱過程中產(chǎn)生的二次蒸汽均在Ⅰ效蒸發(fā)器中用作熱源;一次蒸汽加熱后產(chǎn)生的過熱蒸汽冷凝水作為44%堿液預(yù)熱熱源,盡可能分級利用,降低一次蒸汽的用量,提高蒸汽的利用效率。
(2)蒸汽冷凝水重復(fù)利用:44%堿液通過與蒸汽冷凝液及61%堿液換熱,可以提高44%堿液的溫度,降低進(jìn)入Ⅱ效蒸發(fā)器后的一次蒸汽耗量。
雙效蒸發(fā)相比三效蒸發(fā)少了一個效體,一般來說,三效蒸發(fā)就多了一套蒸發(fā)器、真空系統(tǒng)(包括表面冷凝器、真空泵等)、堿泵、冷凝水罐等,其流程相對較長,考慮到堿液的強(qiáng)腐蝕性,多流程就增加運行中的腐蝕、泄漏等問題,而雙效蒸發(fā)在最終濃縮前減少了一個效體,相應(yīng)也減少了上述的腐蝕、泄漏發(fā)生的概率。
作為成熟的固堿工藝,在設(shè)計過程中采用了DCS集中控制,所有控制參數(shù)均可在中控人員的集中控制下進(jìn)行調(diào)整;同時,現(xiàn)場監(jiān)控、報警等均可傳至中控系統(tǒng),便于及時判斷生產(chǎn)運行情況。
考慮到燒堿的性質(zhì),此套國產(chǎn)裝置在設(shè)備選材上也做到對癥優(yōu)選,例如,除了Ⅰ效蒸發(fā)器因處理堿液的溫度及濃度相對較低而選用不銹鋼材質(zhì)制作設(shè)備及相關(guān)管線,自Ⅱ效蒸發(fā)器開始,堿系統(tǒng)設(shè)備及管線均采用鎳材,以盡量延長裝置使用壽命。在運行過程中,仍然在運行3個月左右就出現(xiàn)管線泄漏,后續(xù)也陸續(xù)出現(xiàn)鎳材設(shè)備的腐蝕泄漏,其中降膜管的使用壽命一般在1年半左右,同期使用的進(jìn)口降膜管則一般可使用2年以上。這也在一定程度上說明了國產(chǎn)設(shè)備在原材料品質(zhì)上有些欠缺。針對此問題,首先,定期停車檢修,對裝置中極易腐蝕的鎳絲網(wǎng)進(jìn)行定期檢查更換;其次,對離子膜32%堿液中的氯酸鹽含量定期檢測跟蹤,避免氯酸鹽含量高超過加糖系統(tǒng)的處理能力,最終造成鎳設(shè)備的加速腐蝕;另外,確保氮封正常,以隔絕含氧空氣,防止鎳材氧化腐蝕。
在此套裝置中,為了得到更高的換熱效率,其中堿堿換熱器設(shè)計為板片式,但在運行半年左右,出現(xiàn)堿堿換熱器泄漏嚴(yán)重的情況,對裝置的正常運行造成了很大的影響,從天辰化工其他4套燒堿裝置使用的進(jìn)口套管式換熱器的運行情況看,其維修率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于板片式換熱器,最終更換為與堿水換熱器形式相同的套管式換熱器。運行證明,套管式換熱器使用效果良好。
蒸發(fā)裝置在運行一段時間后會因為片堿機(jī)結(jié)堿或其他因素進(jìn)行系統(tǒng)停車。在開停車過程中都會產(chǎn)生一些不合格堿,這些堿需要人工化堿,效率低且存在人員受傷的風(fēng)險,因此,增加設(shè)計一套堿溶解系統(tǒng),增加相應(yīng)的DCS控制系統(tǒng)。在系統(tǒng)開停車期間產(chǎn)生的不合格堿均可通過中控人員操作調(diào)整進(jìn)入溶解系統(tǒng),通過DCS輸送蒸汽冷凝水等配制不合格堿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)至30%后,通過泵送入配堿罐,供乙炔、氯乙烯工序使用,實現(xiàn)不合格堿的重復(fù)利用。
Ⅰ效蒸發(fā)在負(fù)壓下操作,維持穩(wěn)定的真空度極其重要。在蒸發(fā)過程中,效體液位、蒸汽壓力及堿液溫度的波動會造成真空度的變化,這就需要持續(xù)調(diào)整破真空閥的開啟度。在設(shè)計時僅為現(xiàn)場手閥操作,調(diào)整精度不高且操作頻繁,后期改為由DCS控制操作,可在中控室遠(yuǎn)程完成,以更高效率響應(yīng)及調(diào)整,維持真空系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
隨著新的環(huán)保指標(biāo)落地,蒸發(fā)裝置熔鹽系統(tǒng)廢氣氮氧化物等環(huán)保指標(biāo)不能滿足要求,對此,天辰化工對蒸發(fā)裝置熔鹽系統(tǒng)廢氣出口加裝脫硝處理裝置。目前改造項目已完工,裝置的氮氧化物含量大幅降低,滿足新的環(huán)保指標(biāo)要求。
燒堿蒸發(fā)工藝技術(shù)成熟,氯堿企業(yè)可根據(jù)現(xiàn)場實際對蒸發(fā)工藝進(jìn)行局部改進(jìn)或補充。天辰化工因?qū)嶋H需求,選擇雙效蒸發(fā)工藝,在能耗上稍高于三效蒸發(fā),但通過多年的運行證明,在合理的檢修及改進(jìn)下,此套國產(chǎn)裝置運行指標(biāo)平穩(wěn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。