任立停
(遼寧星宇再生資源有限公司,遼寧 錦州 121000)
危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)是危險(xiǎn)廢物經(jīng)焚燒處置后產(chǎn)生的飛灰、爐渣、固化后的物料、石棉等直接填埋物料的最終處置場(chǎng)所,有效控制了危險(xiǎn)廢物中有毒有害物質(zhì),尤其是可溶性物質(zhì)的遷移。但雨水滲入填埋場(chǎng)內(nèi)后,可能將危險(xiǎn)廢物中的可溶性污染物帶入滲濾液,產(chǎn)生二次污染的安全隱患。
滲濾液是處理難度非常大的一種廢液,其成分非常復(fù)雜,COD、氨氮、硬度、可溶性固體含量高,并且隨著填埋場(chǎng)填埋危險(xiǎn)廢物量的增加,滲濾液的各項(xiàng)污染物濃度增加,污染物總量呈上升趨勢(shì)。如果滲濾液處理不當(dāng)或者處置工藝存在問(wèn)題,會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染,在一些環(huán)境敏感地區(qū),甚至?xí)a(chǎn)生不可逆的后果。
2019年生態(tài)環(huán)境部頒布了新的《危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)中指出危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液(調(diào)節(jié)池廢水)等污水必須經(jīng)過(guò)處理,符合標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的污染物排放控制要求后方可排放,并且規(guī)定禁止?jié)B濾液回罐[1]。
通遼市固體廢物處置中心是內(nèi)蒙古東部地區(qū)專業(yè)從事危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物的處置企業(yè),列入《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。通遼蒙東固廢中心項(xiàng)目占地11.84 hm2,設(shè)有焚燒車間、穩(wěn)定化固化車間、污水處理車間、安全填埋場(chǎng)、化驗(yàn)室等,設(shè)計(jì)處理規(guī)模2.5萬(wàn)t/a,其中焚燒5 kt/a、固化填埋2萬(wàn)t/a。污水車間處理規(guī)模為60 m3/d,處理完的污水達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)后用于焚燒車間和綠化用水。
該項(xiàng)目自2008年取得環(huán)評(píng)批復(fù),2016年取得危廢經(jīng)營(yíng)許可證,安全填埋場(chǎng)內(nèi)已填埋了7萬(wàn)多t危險(xiǎn)廢物,產(chǎn)生的滲濾液逐年增多,采用以前污水處理車間的工藝已無(wú)法達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。
污水匯入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)由泵提升至還原池,加入FeSO4和HCl溶液進(jìn)行還原,控制pH值在3~4,還原后的廢水將pH值調(diào)至7~9,與重金屬離子進(jìn)一步反應(yīng)后進(jìn)入絮凝沉降池,投加絮凝劑,同時(shí)將pH值調(diào)至6.5~7.0,經(jīng)絮凝后進(jìn)入沉淀池沉淀分離。上清液進(jìn)入中間水池,經(jīng)生物轉(zhuǎn)盤、濾布濾池后,由二氧化氯發(fā)生器消毒,出水進(jìn)入回用水池以備回用?;瘜W(xué)沉淀污泥排至濃縮池,濃縮脫水后經(jīng)自動(dòng)板框壓濾機(jī)脫水后的污泥送固化車間處理。
填埋場(chǎng)滲濾液濃度低時(shí),上述工藝的處理效果還可以。但經(jīng)過(guò)多年填埋后,滲濾液濃度和水質(zhì)變化大,以前污水車間處理工藝已無(wú)法達(dá)標(biāo)處置滲濾液。
年產(chǎn)生滲濾液約2 000 t,填埋場(chǎng)滲濾液主要理化指標(biāo)如表1所示。
表1 填埋場(chǎng)滲濾液主要理化指標(biāo)Table 1 Main physiochemical indexes of landfill leachate
滲濾液逐年增多,采用以前廢水車間處理工藝已無(wú)法滿足要求;尤其是含鹽量高,單純采用生化處理效率低、效果差,經(jīng)過(guò)多次小試試驗(yàn)和組織專家進(jìn)行討論論證,決定增加單效蒸發(fā)設(shè)備和A/O處理設(shè)施,處理后的廢水再進(jìn)入廢水車間處理,達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn),以滿足環(huán)保要求。
通過(guò)多年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),通遼地區(qū)主要降雨季節(jié)在6—9月,產(chǎn)生滲濾液的解決也主要集中在降雨季節(jié),項(xiàng)目每年產(chǎn)生的滲濾液約為2 000 t左右,滲濾液收集池可儲(chǔ)存1 500 t左右滲濾液。
2.1.1 小試試驗(yàn)內(nèi)容
2.1.1.1 滲濾液降氟試驗(yàn)
試驗(yàn)對(duì)象:滲濾液。
試驗(yàn)工具:電熱板、燒杯、溫度計(jì)、pH值試紙、酸度計(jì)。
試驗(yàn)?zāi)康模航档蜐B濾液氟化物數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)過(guò)程:通過(guò)加入適量藥劑降低滲濾液中的氟化物數(shù)據(jù),根據(jù)蒸發(fā)試驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的現(xiàn)象,制定相應(yīng)處理措施。
試驗(yàn)一:
取適量滲濾液于玻璃燒杯中,置于電熱板上進(jìn)行加熱,剩余量低于1/3時(shí),再次加入滲濾液,繼續(xù)加熱,持續(xù)跟進(jìn),觀察反應(yīng)現(xiàn)象。
表2 滲濾液原液不經(jīng)預(yù)處理進(jìn)行蒸發(fā)步驟Table 2 Evaporation steps of original leachate without pretreatment
根據(jù)試驗(yàn)一可以得到以下結(jié)論:滲濾液在蒸發(fā)中,溶液呈持續(xù)爆沸狀態(tài),溶液剩余量越少,爆沸狀態(tài)越劇烈,杯壁不斷有黃色結(jié)晶鹽析出,底部產(chǎn)生黃色結(jié)晶鹽沉淀并逐漸增多。
試驗(yàn)二:滲濾液通過(guò)調(diào)節(jié)pH值,加入適量氯化鐵、PAC、PAM,絮凝沉淀后,測(cè)定溶液中氟化物含量(見(jiàn)表3)。
表3 試驗(yàn)步驟及現(xiàn)象Table 3 Test steps and phenomena
表4 滲濾液原液與試驗(yàn)二中處理后的滲濾液的數(shù)據(jù)對(duì)比Table 4 Data comparison between original leachate and the leachate treated in test 2
由表4可以看出:COD去除率0.33%,氨氮去除率2.39%,氟化物去除率17.96%。因此可以得到以下結(jié)論:通過(guò)試驗(yàn)二調(diào)節(jié)pH值,加入氯化鐵、PAC、PAM,絮凝沉淀后可去除部分氟化物。
試驗(yàn)三:取滲濾液100 mL放入燒杯內(nèi),加入適量氫氧化鈣,充分?jǐn)嚢?,靜置5 min后,測(cè)定上清液氟化物數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)三試驗(yàn)現(xiàn)象及步驟如表5所示。
表5 試驗(yàn)現(xiàn)象及步驟Table 5 Test steps and phenomena
滲濾液原液與試驗(yàn)三中處理后的滲濾液的數(shù)據(jù)對(duì)比如表6所示。
表6 滲濾液原液與試驗(yàn)三中處理后的滲濾液的數(shù)據(jù)對(duì)比Table 6 Data comparison between original leachate and the leachate treated in test 3
根據(jù)表6可以看出:COD去除率0.47%,氨氮去除率0.84%,氟化物去除率65.09%。
因此可以得到以下結(jié)論:結(jié)合試驗(yàn)一、二、三可知,加入氯化鐵及氫氧化鈣能去除部分氟化物,關(guān)于降低氟化物數(shù)值,試驗(yàn)三效果最佳,且試驗(yàn)步驟較為簡(jiǎn)單,易操作。對(duì)COD、氨氮的去除皆無(wú)明顯效果。在蒸發(fā)過(guò)程中須注意滲濾液的爆沸狀態(tài),及結(jié)晶鹽析出后嚴(yán)重的掛壁現(xiàn)象。
2.1.1.2 滲濾液降氨氮試驗(yàn)
試驗(yàn)對(duì)象:滲濾液。
試驗(yàn)工具:燒杯、曝氣裝置(氧氣泵)。
試驗(yàn)?zāi)康模航档蜐B濾液中氨氮數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)過(guò)程:通過(guò)持續(xù)曝氣降低滲濾液中的氨氮數(shù)據(jù)。
試驗(yàn)步驟:取適量滲濾液于玻璃燒杯中,接入曝氣裝置,持續(xù)曝氣,定時(shí)跟進(jìn),觀察反應(yīng)現(xiàn)象。
滲濾液進(jìn)行曝氣步驟及數(shù)據(jù)對(duì)比如表7所示。
表7 滲濾液進(jìn)行曝氣步驟及數(shù)據(jù)對(duì)比Table 7 Leachate aeration steps and data comparison
試驗(yàn)結(jié)論:結(jié)合實(shí)例可知,在持續(xù)曝氣中須注意滲濾液會(huì)產(chǎn)生大量泡沫。在持續(xù)曝氣12 h過(guò)程中,曝氣時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)氨氮的去除率越高,效果越明顯。在前6 h pH值下降效果比較明顯,8~12 h呈平穩(wěn)狀態(tài),沒(méi)有起伏,COD在第6 h略有下降,其余時(shí)間一直在持續(xù)上升。
2.1.1.3 滲濾液模擬蒸發(fā)試驗(yàn)
試驗(yàn)對(duì)象:滲濾液。
試驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)模擬蒸發(fā)試驗(yàn)測(cè)定絮凝后上清液沸點(diǎn)升高,為設(shè)計(jì)方案提供數(shù)據(jù)支撐。
蒸發(fā)原理:將含有不揮發(fā)溶質(zhì)的溶液加熱至沸騰,使部分揮發(fā)性溶劑汽化并移除,溶液中溶質(zhì)濃度提高。
沸點(diǎn)升高的原因:在一定壓強(qiáng)下,溶液的沸點(diǎn)較純水高,兩者之差即為沸點(diǎn)升高。
溶液的沸點(diǎn)升高=溶液的沸點(diǎn)-與溶液壓強(qiáng)相等時(shí)水的沸點(diǎn)(二次蒸汽的飽和溫度)。
懸浮物(SS)采用電子比色法(懸浮物測(cè)定儀)測(cè)定。
COD采用重鉻酸鹽法測(cè)定。
pH值用pH計(jì)測(cè)量。
不揮發(fā)物質(zhì)濃度用稱重法測(cè)量。
原液總濃度用折光法(折光儀)測(cè)量。
電導(dǎo)率用電導(dǎo)率儀測(cè)量。
黏度用旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì)測(cè)量。
離子濃度用離子計(jì)測(cè)量。
試驗(yàn)儀器及裝置有:旋轉(zhuǎn)式黏度計(jì)、鹽度計(jì)、萬(wàn)用電爐、電動(dòng)攪拌器、pH計(jì)、懸浮物測(cè)試儀、真空抽濾瓶、電子天平、循環(huán)水式真空抽濾機(jī)、萬(wàn)用電爐、燒瓶、量筒、布氏漏斗、溫度計(jì)、TDS、熱電偶、真空濃縮結(jié)晶釜、COD測(cè)定儀、微波消解儀。
試驗(yàn)內(nèi)容及步驟如下。
(1)檢測(cè)原液的總濃度、pH值、SS、COD、鈣離子參數(shù)。
(2)使用布氏漏斗(中速濾紙)對(duì)原液進(jìn)行抽濾,抽濾速度慢。
(3)取原液進(jìn)行絮凝小試,取幾組50 mL原液,分別加入不同比例PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)、PAM(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%),對(duì)比絮凝效果,取最佳藥劑投加比例。
(4)選取最佳投加比例:每50 mL原液投加PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)1.5 mL,PAM(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL,對(duì)原液進(jìn)行絮凝預(yù)處理,對(duì)絮凝后的溶液進(jìn)行抽濾,抽濾速度慢。取絮凝后上清液進(jìn)行試驗(yàn),并檢測(cè)絮凝上清液的總濃度、pH值、SS、密度、COD參數(shù)。
(5)取絮凝濾液2 800 g,進(jìn)行蒸發(fā)試驗(yàn)。
(6)記錄液體溫度,氣體溫度,為保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的相對(duì)完整,可適當(dāng)多記錄幾組數(shù)據(jù)。
(7)待燒瓶?jī)?nèi)的溶液蒸發(fā)至少量水分,停止蒸發(fā)。
(8)測(cè)試收集的蒸餾水的COD、TDS、pH值。
(9)記錄,分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
絮凝小試過(guò)程有:①PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)1.5 mL,PAM(陽(yáng)離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL;②PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)1.5 mL,PAM(陰離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL;③PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)2 mL,PAM(陽(yáng)離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.75 mL;④PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)2 mL,PAM(陽(yáng)離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL;⑤PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)2.5 mL,PAM(陰離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL。
絮凝小試試驗(yàn)總結(jié):結(jié)合絮凝效果、沉降速率,在項(xiàng)目處理中選取第②組投加比例,每50 mL混合溶液依次添加PAC(質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%)1.5 mL,PAM(陰離子型,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%)0.5 mL,試驗(yàn)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表8。
表8 絮凝試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表Table 8 Summary of flocculation test data
圖1 蒸發(fā)試驗(yàn)流程圖Fig.1 Evaporation test procedure
蒸發(fā)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及現(xiàn)象如表9所示。
表9 蒸發(fā)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及現(xiàn)象Table 9 Evaporation test data and phenomena
蒸發(fā)小試試驗(yàn)總結(jié):根據(jù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),原液抽濾以及原液絮凝后抽濾速度較慢,絮凝后上清液與原液水質(zhì)變化不明顯。
首先取絮凝后上清液2 500 g分2次倒入燒瓶負(fù)壓濃縮,物料沸騰前起泡嚴(yán)重,加入2 mL消泡劑后泡沫消失。當(dāng)濃縮液質(zhì)量為563.26 g時(shí)進(jìn)行常壓蒸發(fā),剩余質(zhì)量為369 g時(shí)試驗(yàn)結(jié)束,測(cè)得沸點(diǎn)升高值最高為8 ℃;試驗(yàn)過(guò)程中,物料濃度不斷增加。試驗(yàn)結(jié)束后,燒瓶底部得到外觀呈褐色不透明流動(dòng)性良好的濃縮液,對(duì)濃縮液抽濾,得到含水率較高、褐色顆粒細(xì)小的鹽和黑色不透明母液。母液質(zhì)量121.13 g。
2.1.2 小試試驗(yàn)總結(jié)
經(jīng)過(guò)多次小試試驗(yàn),論證決定選擇將滲濾液預(yù)處理后,進(jìn)單效蒸發(fā)設(shè)備進(jìn)行蒸發(fā),蒸發(fā)廢水指標(biāo)滿足A/O處理設(shè)備的進(jìn)水指標(biāo)。
根據(jù)小試試驗(yàn),在滲濾液中伴隨的有機(jī)物會(huì)造成換熱面甚至是罐體和管道結(jié)垢堵塞,同時(shí)無(wú)機(jī)鹽溶液在蒸發(fā)的過(guò)程中,會(huì)過(guò)飽和出現(xiàn)晶體,這些晶體如果流速太慢,也會(huì)導(dǎo)致晶體黏附在換熱面上,形成晶疤,堵塞蒸發(fā)系統(tǒng)。于是選擇強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)系統(tǒng),滲濾液可以在外力作用下保證較高的流速,在加熱室內(nèi)做強(qiáng)制劇烈湍流,同時(shí)對(duì)換熱面形成沖刷,這些對(duì)于處理無(wú)機(jī)鹽非常有利。在加熱器和結(jié)晶器之間,通過(guò)高度差形成適當(dāng)?shù)撵o壓頭,保證換熱器內(nèi)不汽化,汽化只發(fā)生在結(jié)晶器內(nèi),這樣加熱器的結(jié)垢周期就可以延長(zhǎng)。
滲濾液中SS、氟離子、氨氮含量偏高,SS偏高會(huì)增加設(shè)備結(jié)垢乃至堵塞的風(fēng)險(xiǎn),氟離子過(guò)高會(huì)對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)鈦材設(shè)備及反應(yīng)釜造成腐蝕風(fēng)險(xiǎn),影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,須對(duì)滲濾液進(jìn)行預(yù)處理。
通過(guò)混凝池、絮凝池、除氟池、除硬池、沉淀池等預(yù)處理工序后,通過(guò)單效蒸發(fā)結(jié)晶器來(lái)進(jìn)行處理;經(jīng)過(guò)單效蒸發(fā)系統(tǒng)后,產(chǎn)生的母液進(jìn)入焚燒車間進(jìn)行焚燒處理,產(chǎn)生的結(jié)晶鹽進(jìn)入公司的剛性填埋場(chǎng),蒸發(fā)出的液體進(jìn)入A/O系統(tǒng),經(jīng)過(guò)生化處理槽處理后,出水進(jìn)入污水車間進(jìn)行處理,達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行綠化、道路清洗、焚燒車間回用等。
(1)一個(gè)50 m3的緩沖池,將滲濾液池中的滲濾液通過(guò)泵達(dá)到緩沖池中。
(2)混凝池、絮凝池、除氟池、除硬池、沉淀池,對(duì)滲濾液進(jìn)行預(yù)處理。
(3)單效順流蒸發(fā)結(jié)晶器,處理規(guī)模1.5 t/h,對(duì)滲濾液進(jìn)行蒸發(fā)處理。
(4)生化處理槽,規(guī)格8 m×3 m×3.5 m,集水解酸化+A/O于一體的碳鋼防腐處理設(shè)備。
(5)生物轉(zhuǎn)盤,通過(guò)細(xì)菌和菌類的微生物來(lái)處理有機(jī)污染物。
(6)濾布濾池,通過(guò)微孔濾布截流固體懸浮物、重金屬等。
(7)回用水池,根據(jù)處理水達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn),用于綠化、道路沖洗等;當(dāng)污水處理不達(dá)標(biāo)時(shí),暫時(shí)存放,再回流至處理系統(tǒng),重新處理。
由于通遼地區(qū)冬季比較寒冷,對(duì)A/O處理系統(tǒng)影響較大,冬季焚燒線產(chǎn)生的蒸汽要用于廠區(qū)供暖,滲濾液處理系統(tǒng)建設(shè)完成后,在5—10月期間運(yùn)行,其余時(shí)間停產(chǎn)檢修,足以滿足生產(chǎn)需要。
滲濾液經(jīng)過(guò)單效蒸發(fā)處理,再通過(guò)A/0處理和進(jìn)污水車間深度處理后,可達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。
表10 滲濾液處理系統(tǒng)處理結(jié)果Table 10 Results of leachate treatment system
滲濾液處理設(shè)備投資約300萬(wàn)元,包含了單效蒸發(fā)設(shè)備、A/O設(shè)備、安裝工程、土建工程、電氣儀表、控制系統(tǒng)等。運(yùn)行成本主要為電費(fèi)和藥劑費(fèi)用,以實(shí)際每天處理36 t滲濾液來(lái)計(jì)算,藥劑費(fèi)用4.49元/m3,其他費(fèi)用88.3元/m3,滲濾液處理系統(tǒng)的運(yùn)行成本為92.79元/m3(不含人工費(fèi)用、污泥處置費(fèi)用及深度處理費(fèi)用)[2]。
表11 滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本分析Table 11 Operation cost analysis of leachate treatment system
表12 滲濾液處理系統(tǒng)運(yùn)行能耗及費(fèi)用Table 12 Energy consumption and expenses of leachate treatment system
本項(xiàng)目通過(guò)預(yù)處理、單效蒸發(fā)系統(tǒng)后,大大提高了滲濾液的可生化性,該工藝操作簡(jiǎn)便易學(xué)、效果明顯,經(jīng)過(guò)深度處理后,出水可達(dá)到回用水標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目滲濾液處理系統(tǒng)使用的是焚燒產(chǎn)生的富余蒸汽,省去了蒸汽成本,只需要設(shè)備購(gòu)置成本,大大降低了綜合處置成本[3]。
隨著環(huán)保要求的逐步提高,國(guó)家規(guī)范越來(lái)越嚴(yán)格,尤其是未納入產(chǎn)業(yè)園區(qū)、污水處理設(shè)備配套不全的地區(qū),滲濾液處理需要實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,達(dá)到零排放,本項(xiàng)目也是基于這方面考慮更新了滲濾液處理系統(tǒng),新購(gòu)置了單效蒸發(fā)設(shè)備和A/O設(shè)備來(lái)處理滲濾液,再結(jié)合原有污水處理車間設(shè)備,來(lái)實(shí)現(xiàn)零排。
目前項(xiàng)目的回用水用于道路清洗、綠化、焚燒車間、固化車間等,節(jié)約了水資源的同時(shí),還避免了對(duì)環(huán)境造成二次污染,對(duì)其他公司滲濾液處理系統(tǒng)升級(jí)改造有很大的借鑒意義。
蒸發(fā)工藝處置滲濾液效果明顯,應(yīng)用較為廣泛,但會(huì)產(chǎn)生大量母液和蒸發(fā)殘?jiān)?廢鹽為主),需要分別進(jìn)行焚燒和剛性填埋處理,這就需要開(kāi)發(fā)成本更低、更使用的滲濾液處理技術(shù);進(jìn)入填埋場(chǎng)廢物填埋后要及時(shí)做好防雨工作,減少滲濾液的產(chǎn)生,來(lái)降低總成本。