朱永葆
(河北大唐國際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 唐山 063610)
某電廠安裝有2×600 MW國產(chǎn)亞臨界燃煤機(jī)組,汽輪機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)及鍋爐分別由哈爾濱三大主機(jī)廠供貨,每臺(tái)機(jī)組配備三臺(tái)高壓加熱器(以下簡稱高加),均由原大連日立寶原機(jī)械設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)、制造。兩臺(tái)機(jī)組在2005年12月通過168試驗(yàn)并正式投產(chǎn)。
兩臺(tái)機(jī)組均采用八級回?zé)嵯到y(tǒng),每臺(tái)機(jī)組包括四級低壓加熱器、一級除氧器和三級高加;其高加系統(tǒng)采用大旁路,即三臺(tái)高加共用一個(gè)給水旁路,不能單獨(dú)隔離;如果有一臺(tái)高加故障,則1號、2號、3號高加(逆給水流向、從鍋爐往除氧器編號,抽汽壓力由高到低)需同時(shí)切除,使給水從旁路通過?;?zé)嵯到y(tǒng)詳情見圖1。
圖1 回?zé)嵯到y(tǒng)布置圖
三臺(tái)高加均為臥式、管殼式,采用三段式布置,即蒸汽冷卻段、凝結(jié)段、疏水冷卻段。三臺(tái)高加主要的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示:
表1 三臺(tái)高加的設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)參數(shù)
該電廠兩臺(tái)機(jī)組自2005年投產(chǎn)以來,根據(jù)表2所列數(shù)據(jù),兩臺(tái)機(jī)組的3號高加堵管數(shù)量及堵管率比較接近,以下情況介紹與分析工作均圍繞1號機(jī)3號高加展開。該高加在2012年至2020年間多次發(fā)生換熱管泄漏,堵管已接近設(shè)計(jì)的最大允許堵管數(shù)150根(堵管余量5%),嚴(yán)重制約機(jī)組安全運(yùn)行。高加原設(shè)備外形圖見圖2,高加現(xiàn)場擺放位置(汽輪機(jī)平臺(tái)16.7 m,與主控室相鄰)見圖3,高加換熱管的泄漏位置分布情況見圖4,兩臺(tái)機(jī)組高加堵管數(shù)量及堵管率見表2,1號機(jī)3號高加歷次泄漏及堵管數(shù)量見表3。
表2 兩臺(tái)機(jī)組高加堵管數(shù)量及堵管率
表3 1號機(jī)3號高加歷次泄漏及堵管數(shù)量
圖2 3號高加原設(shè)備外形圖
圖3 3號高加現(xiàn)場位置
圖4 高加換熱管泄漏及堵管位置分布圖
高加是汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)的最重要的輔機(jī)設(shè)備之一[1],對電廠機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有著非常重要的影響。高加的管程是高壓給水,殼程是壓力較低的中壓缸抽汽,并且殼程通過抽汽管道與汽輪機(jī)缸體相連接。一旦高加換熱管發(fā)生較為嚴(yán)重的爆管事故,管程的給水會(huì)大量涌入殼程,引起殼體內(nèi)部疏水水位急劇升高、疏水也會(huì)嚴(yán)重汽化,如不及時(shí)處理,殼體內(nèi)部滿水后會(huì)造成疏水倒灌進(jìn)入汽輪機(jī)的嚴(yán)重后果,甚至可能導(dǎo)致汽輪機(jī)遭受水沖擊的事故。
為應(yīng)對這種情況,高加系統(tǒng)設(shè)有可靠的三級保護(hù)系統(tǒng)。當(dāng)高加換熱管發(fā)生爆管事故時(shí)系統(tǒng)發(fā)出液位報(bào)警,當(dāng)水位繼續(xù)上升,危急疏水調(diào)節(jié)閥迅速動(dòng)作,排出過高的疏水,如水位不受控制,給水三通、閘閥關(guān)閉,可將給水切換至旁路運(yùn)行,有效隔絕高加的給水進(jìn)口水量,防止發(fā)生汽輪機(jī)進(jìn)水等不安全事故。高加系統(tǒng)切除后,將極大降低高加出口至鍋爐的給水溫度,影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性[2]。高加系統(tǒng)在連續(xù)最大負(fù)荷工況運(yùn)行時(shí),可以將給水溫度由180 ℃加熱到285 ℃左右,因此任何一臺(tái)高加發(fā)生換熱管泄漏事故時(shí)都會(huì)增加發(fā)電成本,降低電廠發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2020年一年,1號機(jī)3號高加就發(fā)生4次泄漏事故,合計(jì)造成煤耗損失費(fèi)用、機(jī)組非停啟動(dòng)費(fèi)用約200萬元。
此外,高加的頻繁退出會(huì)造成各部件的溫度應(yīng)力變化,最終出現(xiàn)疲勞裂紋,并逐漸加劇擴(kuò)大,對機(jī)組安全及運(yùn)行值班員人身安全造成極大隱患。
通過對1號機(jī)3號高加換熱管泄漏情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可以發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致?lián)Q熱管泄漏的原因主要是機(jī)組運(yùn)行與設(shè)備維護(hù)、高加的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與加工制造等方面的問題。
機(jī)組自建成投運(yùn)以來,面臨電網(wǎng)調(diào)度要求,負(fù)荷水平無法維持長時(shí)間的穩(wěn)定,年平均運(yùn)行小時(shí)數(shù)約3 000小時(shí),以月或星期為周期的負(fù)荷波動(dòng)情況出現(xiàn)較多,在一定程度上使得高加所承受的介質(zhì)流量經(jīng)常變化,較為頻繁的機(jī)組負(fù)荷變化對高加壽命會(huì)產(chǎn)生不利的影響。
機(jī)組啟停時(shí),高加投運(yùn)、退出的溫度變化率過大,使高加換熱管和管板連接處受到很大熱應(yīng)力,管口焊縫很可能發(fā)生損壞,引起泄漏。
高加事故中疏水調(diào)門開啟,高加液位過低,加熱蒸汽通過事故疏水管路快速進(jìn)入凝汽器;當(dāng)通過高加管束間的蒸汽流量超過設(shè)計(jì)值時(shí),流速也相應(yīng)超過設(shè)計(jì)值,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使管束發(fā)生振動(dòng),有時(shí)甚至產(chǎn)生共振現(xiàn)象,這些振動(dòng)使管束外壁與管板上的管孔發(fā)生碰磨,高加在長期運(yùn)行后換熱管的薄弱位置便可能發(fā)生泄漏。
高加換熱管發(fā)生泄漏后,因停機(jī)時(shí)間緊張,優(yōu)先封堵可查證的泄漏位置,未對已知泄漏點(diǎn)周圍的換熱管進(jìn)行預(yù)防性封堵,當(dāng)機(jī)組啟停時(shí)這些可能受損的換熱管容易再次發(fā)生泄漏。
由于機(jī)組停機(jī)時(shí)間有限,高加水室短期內(nèi)難以徹底冷卻、干燥,使得檢修環(huán)境惡劣,檢修人員在施焊時(shí)焊接工藝無法達(dá)到要求,容易造成焊口應(yīng)力集中,無法保證封堵的質(zhì)量,機(jī)組啟停過程或者變工況時(shí)已封堵的管口處容易再次發(fā)生泄漏。
高加管束的管子與管板之間采用機(jī)械脹管、管口焊接的方式,可能存在部分換熱管脹接長度不夠、脹接強(qiáng)度不足等問題,制造工藝存在隱患。
高加蒸汽進(jìn)口區(qū)域的防沖擊擋板設(shè)置不合理,通過對3號高加換熱管泄漏位置分布情況進(jìn)行分析,結(jié)合渦流探傷檢測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)換熱管泄漏或是減薄較為嚴(yán)重的都是靠近外圈和蒸汽進(jìn)口區(qū)域附近的位置,更加反映出蒸汽擋板遮擋區(qū)域不夠充分的問題。
高加疏水容積不足,3號高加承接了同一機(jī)組三臺(tái)高加的疏水量,其內(nèi)徑與其他兩臺(tái)的一致,可容納疏水的空間不足會(huì)導(dǎo)致3號高加殼體內(nèi)部的水位異常波動(dòng),極有可能造成疏水冷卻段內(nèi)部發(fā)生汽液兩相的問題,換熱管會(huì)受到?jīng)_擊破壞。
通過使用說明書等資料和高加檢修時(shí)的實(shí)物對照,發(fā)現(xiàn)高加換熱管和管板的焊接接頭位于管板端面的管孔內(nèi)部,結(jié)合堵管過程中的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),這類焊接接頭的型式與國內(nèi)主流廠家通用的換熱管與管板焊接接頭的有較大差異;通過實(shí)際調(diào)研發(fā)現(xiàn),國內(nèi)主流廠家生產(chǎn)的高加所采用的換熱管與管板焊接接頭型式,在運(yùn)行中較少發(fā)生類似管口破壞的事故,更為成熟、可靠。兩種型式的管板與換熱管焊接接頭對比(詳見圖5)。
圖5 兩種型式的管板與換熱管焊接接頭對比
通過上述分析,電廠運(yùn)維人員應(yīng)著力提升現(xiàn)場運(yùn)行維護(hù)水平,避免使用不當(dāng),應(yīng)更換新高加并對設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化[3]。經(jīng)過細(xì)致調(diào)研,擬采用國內(nèi)主流動(dòng)力設(shè)備制造商供貨的產(chǎn)品,并且新高加應(yīng)切實(shí)滿足以下幾個(gè)方面的要求:
根據(jù)原熱力平衡圖進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),結(jié)合現(xiàn)場運(yùn)行特點(diǎn)對設(shè)備進(jìn)行必要的校核計(jì)算,以確保高加能夠承受機(jī)組負(fù)荷變化帶來的影響。
新高加的換熱管壁厚應(yīng)不小于原設(shè)備的設(shè)計(jì)值,如有必要應(yīng)要求對重點(diǎn)區(qū)域的換熱管壁厚進(jìn)行加厚設(shè)計(jì),以提升其抗沖擊能力。
嚴(yán)格控制高加換熱管內(nèi)的給水流速上限,要求在保證現(xiàn)場設(shè)備安裝的前提下,將流速控制在2.4 m/s以內(nèi),如有必要應(yīng)適當(dāng)增加換熱管數(shù)量。
要求高加廠家提供防止高加管束受流體誘導(dǎo)振動(dòng)的詳細(xì)措施并提供管束整體的防振設(shè)計(jì)和計(jì)算依據(jù),確保管束安全性。
對高加蒸汽進(jìn)口區(qū)域的防沖刷擋板要求進(jìn)行優(yōu)化,擋板選用不銹鋼,充分覆蓋下方管束,增加擋板厚度及支撐(如有必要),同理其他如疏水進(jìn)口處的防沖擊措施也應(yīng)加強(qiáng)。
1號機(jī)3號高加自運(yùn)行以來頻繁發(fā)生換熱管泄漏事故,至今堵管率已接近設(shè)計(jì)壽命。通過對換熱管多次泄漏的情況進(jìn)行匯總和分析,可以發(fā)現(xiàn)一方面是由于運(yùn)行、維護(hù)的不到位、不及時(shí),換熱管泄漏問題無法得到很好的處理;另一方面由于原高加固有的一些問題,如局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理、制造過程中可能存在的一些缺陷,高加在使用過程中難免發(fā)生換熱器泄漏,且隨著運(yùn)行時(shí)間的推移越發(fā)頻繁。
鑒于該高加的壽命已屆使用上限,繼續(xù)運(yùn)行的損壞率將不斷提高,為了配合機(jī)組運(yùn)行,需要對該高加更換改造。新高加的更換,要重點(diǎn)關(guān)注選型優(yōu)化、設(shè)計(jì)優(yōu)化,即根據(jù)機(jī)組最新的熱平衡圖并結(jié)合日常運(yùn)行的實(shí)際情況,對新高加進(jìn)行全新設(shè)計(jì),尤其要關(guān)注換熱管尺寸、制造工藝、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等方面。在客觀、充分的調(diào)研工作的基礎(chǔ)上,依托國內(nèi)主流動(dòng)力設(shè)備廠家,在其完善的技術(shù)服務(wù)下,提升現(xiàn)場運(yùn)維和檢修水平,減少因換熱管泄漏導(dǎo)致的非停,提高設(shè)備的可用小時(shí)數(shù),保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。