任 浩
(廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司,廣州 511363)
廣州市第三資源熱力電廠位于廣東省廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)福山村蘿崗福山循環(huán)經濟產業(yè)園園區(qū)的北部,項目用地紅線面積76 728 m2,折合約115.2畝;項目配置了6臺750 t/d焚燒爐,及4臺25 MW空冷凝汽式汽輪發(fā)電機組,日最大處理4 500 t垃圾,年處理生活垃圾133萬t。本項目分為生活用水和生產用水兩部分,由三級加壓泵站及管線組成,供水管線全長約5.6 km。生活用水取至廣汕路自來水管,生活用水規(guī)模為0.28萬m3/d(含輸水管漏損量)。生產用水取水規(guī)模0.19萬m3/d金坑水庫水+0.3萬m3/d園區(qū)污水廠再生水。
自來水經過三級加壓泵站輸送,成本很高,加之金坑水庫常年缺水,水資源綜合利用及廢水零排放的研究具體非常重大的意義。經對廠區(qū)進行全面排查,通過專業(yè)分析論證,認為水資源未能實現(xiàn)綜合利用主要有以下因素:中水系統(tǒng)、生活水系統(tǒng)、滲濾液輸送系統(tǒng)、濃縮液回用、屋面排水等系統(tǒng)不完善,不能滿足生產需求,耗費人力物力,造成資源浪費,且運行可靠性低。
針對廣州市第三資源熱力電廠投產后各系統(tǒng)及設備存在不經濟性,開展新設備、新工藝的研究,在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎上進行優(yōu)化改造,研究節(jié)能性新工藝,有效降低機組水耗,提高水資源利用率,并達到廢水零排放。
梳理全廠各區(qū)域、各系統(tǒng)排放口水源,對各個排水水源進行水量和水質的分析,對高、低濃度水和可再生水進行分類收集管理,合理利用,廢水減量。
逐個盤查每個用水用戶,對每個用戶的水質要求、用量進行摸底,針對不同用戶需求規(guī)劃用水,通過完善給水管道或者增加水箱等措施實現(xiàn);委托專業(yè)隊伍做全廠水平衡試驗。
更換大流量、高揚程的中水泵,增加中水罐液位計,增加泵出口母管壓力,增加中水供水系統(tǒng)DCS畫面等。掌握制漿、出渣機補水、刮板機補水、飛灰固化、綠化、沖洗道路以及廁所用水等實際需求和影響。
廠區(qū)生活用水,是必須保障的水源之一。由于電廠位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)福山村,地理位置高,自來水管線布置長,經常存在廣汕路施工被挖斷,造成的生活區(qū)和廠區(qū)不定時停水現(xiàn)象,而現(xiàn)有生活水儲存容量有限,一期項目僅配置3×20 m3生活水箱、生活水泵(18 m3/h)、管路及輔助設備來保證項目車間、科教中心、綜合樓、消防水、化學制水、廠區(qū)綠化及園區(qū)等多個用戶的生活用水任務。用戶多,儲備少,不能確保停水期間生活水的連續(xù)供應。
廠區(qū)的生活用水,水源從水廠通過約300 mm生產用水主管道分支接入到高約60 M的水池,通過勢位差提供全廠的生活等用水。因主管道用水范圍大,生活用水因為主管道的壓力減,經常不能上水到生活用水水箱,造成經常性的停水現(xiàn)象,而且通常發(fā)生在用水高峰期。為滿足廠區(qū)生產用水需求,擬在#3泵站安裝兩套增壓泵。
化水車間無專用的清洗水?,F(xiàn)有的是在濃水泵出口接一根臨時管,沖洗清潔工具時會有大量的水遺留在車間地面,且加藥系統(tǒng)旁無沖洗水,若出現(xiàn)藥品泄露,無法及時沖刷處理。濃水現(xiàn)主要輸送至降溫水池且水量有限,不能保證車間用水,臨時管道對設備安全運行存在一定隱患。接一根中水管道至化水車間作為清洗水管路,并增加清洗設施,保證了化水車間的清洗水使用,維持了車間地面的干凈整潔,創(chuàng)造了良好的現(xiàn)場工作環(huán)境,同時也消除了設備的隱患。
濃縮液回用到爐渣冷卻,由于濃縮液量較大,爐渣冷卻消耗不完,為了避免環(huán)境污染事件,同時達到污水零排放的要求,把濃水接到爐膛回噴。
采購分析所需儀器藥劑,梳理全廠各區(qū)域、各系統(tǒng)排放口水源,對各個排水水源進行水量和水質的分析,對高、低濃度水和可再生水進行分類收集管理,合理利用,廢水減量。
(1)本次水平衡試驗為期30天,水平衡測試期間,電廠各機組均為常規(guī)運行方式,垃圾焚燒量、發(fā)電量基本穩(wěn)定,水平衡測試期間焚燒總量日均值為4 096.9 t,發(fā)電量日均值為1 993.8 MWh,全廠水量不平衡率為0.56%,符合DL/T 606.5-2009《火力發(fā)電廠能量平衡導則 第5部分:水平衡試驗》第6.2條:全廠范圍水量的不平衡率≤±5%的要求,說明電廠取用水系統(tǒng)嚴密性良好,漏失水量較少。
(2)根據(jù)水平衡試驗結果,平衡期內,電廠單位發(fā)電量取水量為1.34 m3/(MW·h),噸垃圾耗水量為0.65 t/t。
(3)根據(jù)水平衡試驗數(shù)據(jù)的分析,編制了電廠全廠及各分系統(tǒng)水平衡圖;對電廠的主要用水指標進行了評價分析。
(4)結合電廠的實際情況提出了節(jié)水建議,對水平衡進行了優(yōu)化,繪制了水平衡優(yōu)化圖。
改造主要內容是更換現(xiàn)有中水泵,并增加恒壓自動控制功能,主管路保留。新泵采用自吸泵,安裝在北廠煙氣間活性炭羅茨風機側,變頻控制柜安裝在北廠焚燒線高低壓配電室,管線盡量利用現(xiàn)有管溝橋架。
在北煙氣間1#爐側(北煙氣間1號門旁)空地上加裝2個約50 m3不銹鋼生活水箱(共約100 m3),在現(xiàn)有生活水管上取用水源,監(jiān)測生活用水的管道壓力,自動補水,并增加一路除鹽水作為備用水源,兩臺生活水泵采用變頻穩(wěn)壓控制(穩(wěn)壓至0.4 MPa),保證廠區(qū)內生活用水應急供給。
(1)泵及電機的安裝基礎的尺寸、位置、標高應符合設計要求,混凝土澆筑應平整;
(2)設備不應有缺件、損壞和銹蝕等情況,管口保護物和堵蓋應完好;
(3)電機盤車應靈活,無阻滯、卡住現(xiàn)象,無異常聲音;
(4)管子內部和管端應清洗干凈,清除雜物,密封面和螺紋不應損壞;
(5)相互連接的法蘭端面或螺紋軸心線應平行、對中;
(6)各緊固連接部位不應松動,外表清潔完整,符合設計規(guī)定和相關行業(yè)安裝規(guī)范;
(7)所有設備安裝應符合設備行業(yè)安裝標準,電氣設備電纜敷設需走電纜橋架,做電纜保護套管。
(1)鋪設滲濾液濃縮液管路至鍋爐本體SNCR噴槍層(標高24.2米層)。
(2)從濃縮液管(靠近兩廠的濃縮液管道井)接出DN65,PPH管做為滲濾液濃縮液回噴系統(tǒng)增壓泵的進口管,該管道鋪設需從管道井引出,水泥硬化路面和草坪開溝,引入到廠內增壓泵的入口處(井內取墻孔200*150,裝閥連接管道,鑿水泥路面取溝200*200*11米,土方取溝300*200*30米,鋪管后蓋鐵板注水泥,開墻孔180*400,引管入泵區(qū))。
(3)該系統(tǒng)各廠增壓泵2臺(型號:BGF12-10,Q=12 m3/h,H=117 m,P=7.5 kW,電壓380 VAC)一備一用,在0米層濃水母管處,進口管連接兩泵,用2套304不銹鋼DN65球閥獨立控制。
(4)球閥后端安裝2套不銹鋼DN50電動球閥(220v 4~20 MA),再并入回噴系統(tǒng)的主管道上,在主管道上分別安裝壓力表,4~20 MA壓力傳感器,1個24v 4~20 MA流量傳感器,均裝在兩廠東側零米層水泵安裝處。
(5)每臺鍋爐的3條DN50PPH管向上直接引到鍋爐SNCR層噴槍預留孔處(標高24.2米層),末端與噴槍平行。
(6)每臺爐在爐本體24.2米層SNCR壓縮空氣母管(氣體混合分配器前)上引出DN25壓縮空氣管,平行于DN50PPH管下方,做為噴槍套筒冷卻風管母管,對應噴槍接口處,即SNCR層(24.2米)噴槍預留孔處,對應每只噴槍裝有球閥,在球閥后分別用?12軟管接入每臺爐的噴槍安裝位置套管,做為套管冷卻風。
(7)噴槍套筒改造。現(xiàn)有SNCR噴槍套筒未裝有噴槍冷卻風,現(xiàn)在套筒上開一個孔,用?12軟管連接壓縮空氣。
(8)制作、安裝濃水回噴專用噴嘴和連接槍。噴嘴和連接槍為分開獨立件,采用螺紋連接方式,以便于安裝和更換,制作材料采用不銹鋼,型號:M18X1.5HPZ15760QZ。
(9)噴嘴要求:為非介質霧化,實心錐形霧化噴嘴,進口壓力為0.5 MPa,流量為1~1.5 t/h,顆粒細度不大于150 μm,夾角60°。
(10)連接槍制作要求:連接槍前長0.525 m,與快速安裝扣件焊接為一體,連接槍末端為M18*1.5外螺紋,噴槍用不銹鋼金屬軟管連接滲濾液管。
(11)系統(tǒng)設計兩臺管道泵,一備一用,管道泵(380V 12M3/H 83M 7.5 kW),泵安裝到兩廠房0米層內東墻中間處,每臺泵獨立變頻器利用管道壓力控制泵轉速。380 V電源取自260 M外的配電房。
(12)系統(tǒng)設計的控制箱,具有“本地”和“遠程”控制功能,控制柜供有13條4芯信號線引致DCS,提供給DCS組態(tài)(由電廠負責組態(tài)),日常運行管理,主要以中央控制室操作,觀察和控制整個系統(tǒng),遠程具有設定道壓力、監(jiān)控流量、泵運行切換、控制3個爐的流量等等。
通過垃圾焚燒電廠水資源綜合利用及廢水零排放的研究,完善了中水系統(tǒng)、生活水系統(tǒng)、滲濾液輸送系統(tǒng)、濃縮液回用、屋面排水等系統(tǒng),提高了全廠水資源利用率,實現(xiàn)了廢水零排放。滿足了生產需求,減少了人力物力,避免了資源浪費,且提高了運行可靠性。本公司2019年噸垃圾耗水量為0.77 t/t,2020年噸垃圾耗水量為0.65 t/t,噸垃圾耗水量降低了15.58%。因此,根據(jù)使用水質需求不同,將不同級別的水質分別用在不同的工藝設備上,優(yōu)化用水結構和工藝,實現(xiàn)節(jié)能減排,提高工作效率和生產安全。