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GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在焦?fàn)t煤氣鈉堿法脫硫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

2022-11-21 06:50黃飛平秦振清韋宏來黃業(yè)迎
河南化工 2022年10期
關(guān)鍵詞:純堿焦?fàn)t煤氣處理量

黃 超,黃飛平,秦振清,韋宏來,黃業(yè)迎

(1.武漢國力通能源環(huán)保股份有限公司,湖北 武漢 430206 ; 2.柳州鋼鐵股份有限公司,廣西 柳州 545002)

隨著環(huán)保要求的不斷提高和相關(guān)法規(guī)越來越嚴(yán)格,環(huán)保部門對焦化廠脫硫排放的含鹽廢液管控要求也越來越嚴(yán)格。絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)應(yīng)用于焦?fàn)t煤氣脫硫是最近幾年發(fā)展起來的,應(yīng)用于現(xiàn)有的PDS脫硫裝置不需要做大的設(shè)備改動,能有效控制脫硫系統(tǒng)副鹽的增加,減少或杜絕廢液的產(chǎn)生排放。柳鋼焦化廠現(xiàn)有5套后脫硫裝置,原統(tǒng)一采用PDS類催化劑進行脫硫處理,堿源為純堿。為保證凈化煤氣的脫硫凈化度,每日需外排大量廢液,處理費用高昂、壓力大。為解決此問題,柳鋼焦化廠組織管理人員及技術(shù)攻關(guān),對絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在廠內(nèi)焦?fàn)t煤氣脫硫4#裝置進行了試用。本文就GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在柳鋼焦化廠的4#裝置焦?fàn)t煤氣凈化工業(yè)運行數(shù)據(jù)進行分析,并結(jié)合GLT絡(luò)合鐵脫硫抑鹽原理,分析GLT絡(luò)合鐵脫硫應(yīng)用的實際使用效果,以期為絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)在以純堿為堿源的焦?fàn)t煤氣脫硫裝置上成功運用積累相關(guān)經(jīng)驗。

1 GLT絡(luò)合鐵脫硫化學(xué)原理

絡(luò)合鐵液相氧化脫硫技術(shù)是利用鐵離子在液相中將H2S直接氧化成單質(zhì)硫,同時回收硫黃的脫硫工藝,具有硫容高、反應(yīng)速率快和選擇性高等優(yōu)點。其基本原理是在吸收過程中,堿性水溶液吸收氣相中的H2S,同時解離產(chǎn)生HS-,同時含有三價的絡(luò)合鐵脫硫液氧化HS-生成液相硫單質(zhì),而三價鐵離子被還原成二價鐵離子。在再生過程中,溶解于脫硫液中的氧氣和含有二價鐵離子的絡(luò)合鐵脫硫液進行接觸反應(yīng),二價鐵離子被氧化為三價鐵離子,同時液相單質(zhì)硫逐漸聚集長大并析出大顆粒的S8。

根據(jù)上述化學(xué)原理,絡(luò)合鐵脫硫過程中鐵離子氧化硫氫根,氧氣氧化亞鐵離子,避免了氧氣活化后直接氧化硫氫根的副反應(yīng)發(fā)生,產(chǎn)生硫代硫酸鹽,從原理上能控制副鹽的增加。

2 柳鋼焦化焦?fàn)t煤氣GLT絡(luò)合鐵脫硫工藝

柳鋼焦化脫硫裝置4#系統(tǒng)為單塔鈉堿法脫硫,高塔再生,設(shè)置有富液槽。具體工藝流程為:由硫銨工段來的焦?fàn)t煤氣從脫硫塔下部進入,與塔頂噴灑下來的貧液逆流接觸反應(yīng)后從塔頂排出,凈化煤氣到后續(xù)用戶單元;脫硫塔內(nèi)吸收了硫化氫的富液自塔底流出,進入富液槽后由富液泵送入對應(yīng)的再生塔,在再生塔底部由空壓站送來的壓縮空氣與富液并流混合接觸向上,經(jīng)過氧化再生后在塔頂形成硫泡沫溢流流入硫泡沫槽,貧液則通過管道返回脫硫塔進行噴淋吸收循環(huán)。泡沫槽內(nèi)硫泡沫通過硫泡沫泵送至板框壓濾機進行壓濾,濾液回到富液槽,硫膏餅送至熔硫工段。工藝流程簡圖如圖1所示。

圖1 柳鋼焦化4#塔脫硫工藝流程簡圖

3 GLT絡(luò)合鐵脫硫技術(shù)應(yīng)用問題及分析

3.1 脫硫液副鹽及煤氣凈化前后H2S含量

柳鋼焦化4#脫硫裝置設(shè)計處理煤氣量3.5×104~4×104Nm3/h,最大5.5×104Nm3/h,H2S含量在4~8 g/Nm3,最高瞬時達11 g/Nm3,脫硫塔直徑7 m,再生塔直徑5 m,循環(huán)量900~1 000 m3/h。在使用GLT絡(luò)合鐵催化劑之前,使用的是PDS催化劑進行脫硫。使用傳統(tǒng)PDS催化劑運行期間,脫硫液三鹽總量逐漸增加,最高達到414 g/L,脫硫液密度達1.26 kg/L;脫硫塔后H2S濃度在50~300μg/L波動,日常運行時一般日排液量為15~20 m3;具體數(shù)據(jù)見表1。4#脫硫裝置在2019年12月開始使用GLT絡(luò)合鐵催化劑,使用期間,脫硫液三鹽總量控制在250 g/L以下,脫硫液密度控制在1.18 kg/L左右;由于良好的脫硫液副鹽總量的控制,使得凈化煤氣硫化氫的含量可穩(wěn)定不超過50 mg/Nm3,有時可低至10 mg/Nm3以下。具體數(shù)據(jù)見表2。

表1 柳鋼焦化PDS催化劑運行期間三鹽含量及脫硫效果

由表1和表2可知,脫硫系統(tǒng)在使用PDS催化劑期間,即使每天外排脫硫液15~20 m3時,也只能在高脫硫液密度下運行,脫硫液副鹽總量高達約400 g/L。原因在于PDS催化劑本身選擇性不高,以致脫硫液副鹽含量增加較快,只能通過大量外排脫硫液保證脫硫效果的穩(wěn)定;而在更換使用GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑后,脫硫液副鹽含量得到顯著控制,一般約250 g/L,由于脫硫液副鹽含量的控制,脫硫液的密度一般只有1.18 kg/L,脫硫效果更加穩(wěn)定,脫硫凈化度更高。

表2 柳鋼焦化GLT絡(luò)合鐵催化劑運行期間三鹽含量及脫硫效果

3.2 脫硫液腐蝕掛片試驗

柳鋼焦化設(shè)備建造年限較長,約10年,脫硫塔采用碳鋼材質(zhì),但再生塔和管道大部分采用不銹鋼材質(zhì)。最近3年絡(luò)合鐵催化劑應(yīng)用在焦?fàn)t煤氣脫硫裝置上,有些裝置存在腐蝕問題,在應(yīng)用改造前,進行了脫硫防腐配方優(yōu)化和預(yù)防調(diào)整,在應(yīng)用過程中進行了腐蝕掛片跟蹤。掛片試驗初期采用富液槽掛片、腐蝕掛片儀等方式,后期采購了旁路掛片器進行觀測。運行期間不同時期測試的腐蝕掛片速率結(jié)果見表3。柳鋼焦化使用GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑后,改進了催化劑的腐蝕控制添加組分,使用了更有效的緩蝕劑,從而抑制鹽的腐蝕。另外,GLT絡(luò)合鐵催化劑有良好的穩(wěn)定性,可大幅降低電化學(xué)腐蝕。

表3 柳鋼焦化A3碳鋼腐蝕掛片腐蝕率結(jié)果

3.3 純堿單耗和日常脫硫液外排處理量

柳鋼焦化脫硫裝置采用以純堿為堿源的鈉堿脫硫,純堿通過化堿槽用脫硫液攪拌溶解后泵送入富液槽,用來補充和維持系統(tǒng)脫硫液堿度。在采用PDS催化劑期間,常規(guī)負(fù)荷下,日補充純堿4~5 t,相當(dāng)于噸硫黃純堿補加量為800~1 000 kg。而采用GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑后,相同負(fù)荷下,日補充純堿1.5~2.5 t,噸硫黃純堿補加量降到300~500 kg。GLT絡(luò)合鐵催化劑的使用可節(jié)省鈉堿法焦?fàn)t煤氣脫硫裝置約50%的純堿耗量。

脫硫系統(tǒng)在使用PDS催化劑時,由于副鹽生成率大,純堿加量高,每天的廢液外排處理量為15~20 m3;使用GLT絡(luò)合鐵催化劑后,由于實際脫硫液副鹽的控制不增加,在此基礎(chǔ)上,進一步降低了日常純堿耗量;但由于所加純堿中Na+在脫硫液的累積,實際會導(dǎo)致脫硫液密度的稍有增加,因此需要外排處理少量脫硫液,以維持脫硫液密度的穩(wěn)定,而實際每天外排脫硫液處理量平均不超過1 m3。相比之前,GLT絡(luò)合鐵催化劑的使用,明顯降低了日常脫硫液的外排處理量,大幅降低了企業(yè)的環(huán)保壓力和廢液處理費用。

3.4 脫硫塔壓降及改造

4#脫硫裝置在使用GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑運行5個月后,塔壓降有所增加。煤氣負(fù)荷在4萬Nm3/h運行的壓降由1 300 Pa左右增加到2 300 Pa,其中在7月初的某日發(fā)現(xiàn)了明顯的先降低后升高的趨勢線。后續(xù)檢查將脫硫塔打開發(fā)現(xiàn)有填料層的塌陷和填料的硫黃膏附著現(xiàn)象。根據(jù)分析壓力變化圖線及其他運行現(xiàn)象表征,可認(rèn)為輕瓷填料的塌陷和堵塞有相互作用,初次塌陷發(fā)生時,壓降減小明顯,隨后伴隨填料的碎片互相擠壓密實,壓降上升,進一步導(dǎo)致脫硫液通道受阻,在噴淋密度本身偏小的情況下,問題更嚴(yán)重,時間長后懸浮硫慢慢附著于填料上的越來越多。這是上層填料明顯硫泡沫附著的主要形成途徑。改進措施如下:①完全拆除并更換塌陷的填料,脫硫塔采用“上兩層填料+下兩層空噴”的布置形式;②改造富液泵提升循環(huán)液量,滿足填料脫硫塔運行時噴淋密度≥40 m3/(m2·h)的要求。改造完成后,連續(xù)穩(wěn)定運行12個月,塔壓降沒有異常增加,脫硫塔進出口壓降保持在1 000 Pa以下,且脫硫效果穩(wěn)定,各項運行指標(biāo)穩(wěn)定。

4 結(jié)論

通過對柳鋼焦化4#塔焦?fàn)t煤氣GLT絡(luò)合鐵脫硫催化劑運行過程的分析,可得出以下結(jié)論:①在以純堿為堿源的焦?fàn)t煤氣濕法氧化脫硫系統(tǒng)中,相比原有的PDS催化劑,GLT絡(luò)合鐵催化劑的使用能夠有效地控制脫硫液中副鹽的增加,保障三鹽含量的穩(wěn)定;同時,相同條件下可達到更優(yōu)的脫硫效率和脫硫凈化度。②GLT絡(luò)合鐵催化劑較高的穩(wěn)定性在配以合理的緩蝕劑的情況下,可以有效控制碳鋼材質(zhì)的腐蝕。③柳鋼4#塔的運行數(shù)據(jù)表明,由于GLT絡(luò)合鐵催化劑對脫硫液副鹽含量的有效控制,可大幅減少系統(tǒng)純堿耗量,噸硫黃純堿耗量只需300~500 kg,相比之前降低幅度約50%;同時相比之前(15~20 m3/d)的脫硫液外排處理量,GLT絡(luò)合鐵催化劑期間,脫硫液外排處理量可大幅降低(≤1 m3/d),GLT絡(luò)合鐵催化劑在脫硫液副鹽可控的情況下,需要外排處理脫硫液的主要原因是為避免脫硫液Na+含量的累積。④滿足相應(yīng)工程條件的情況下,通過適當(dāng)減少填料層高度,利用絡(luò)合鐵脫硫催化劑高脫硫效率,可以有效解決和預(yù)防使用絡(luò)合鐵催化劑的脫硫系統(tǒng)的塔壓降問題,保證脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

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