劉澤陽(yáng)
河北燕山鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“燕鋼”)2560m3高爐共有3 個(gè)鐵口,30 個(gè)風(fēng)口,其風(fēng)口長(zhǎng)度均為670mm,風(fēng)口直徑φ120mm 為14 個(gè),風(fēng)口直徑φ110mm 為16 個(gè),風(fēng)口頂端全部下斜5°。2018 年全年高爐基本處于良好穩(wěn)定順行狀態(tài),自2019 年1月份開始出現(xiàn)風(fēng)口小套頻繁破損現(xiàn)象,在2019 年1 月份~3 月份期間共破損小套24 個(gè),因更壞破損小套而導(dǎo)致高爐休風(fēng)8 次。破損小套平均使用壽命134 天,最低使用壽命僅3 天,整體使用壽命偏短,且破損小套基本為非正常性損壞。風(fēng)口小套直接插入高爐內(nèi)部,承受爐內(nèi)的高溫高壓,靠密閉循環(huán)冷卻水進(jìn)行冷卻,一旦風(fēng)口小套破損冷卻水直接進(jìn)入爐缸,不但破壞高爐熱制度,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)導(dǎo)致高爐爐涼及爐缸凍結(jié),甚至存有風(fēng)口燒穿的安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)口小套一旦破損漏水需及時(shí)組織高爐休風(fēng)換套,嚴(yán)重影響高爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,高爐生產(chǎn)組織十分被動(dòng),導(dǎo)致人力物力消耗,生產(chǎn)成本大幅增加,給公司帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。為有效解決這一嚴(yán)重問題,煉鐵廠內(nèi)部成立攻關(guān)小組,職能部室及燒結(jié)、轉(zhuǎn)底爐等原料廠全力協(xié)助配合,通過詳細(xì)記錄破損小套位置分布、小套自身破損部位及形態(tài),檢測(cè)各類入爐原燃物料質(zhì)量,查找相關(guān)文獻(xiàn)并同周邊鋼鐵廠專家交流探討,研究分析影響風(fēng)口小套頻繁破損原因,制定有效應(yīng)對(duì)措施并最終形成制度固化,堅(jiān)決減少直至避免后續(xù)風(fēng)口小套繼續(xù)破損。
風(fēng)口小套約有30%~40%長(zhǎng)度直接伸入到高爐內(nèi)部,不但要承受風(fēng)口回旋區(qū)2000℃以上高溫?zé)彷椛洌€要承受400kpa 以上高壓,以及高溫?zé)犸L(fēng)及煤粉高速?zèng)_刷,高溫焦炭的磨損撞擊,甚至是液態(tài)渣鐵沖蝕,工作環(huán)境極其惡劣。惡劣的工作環(huán)境致使導(dǎo)致風(fēng)口小套破損原因眾多。造成鐵水熔損主要因素有邊緣過度發(fā)展、高爐爐缸堆積不活、鼓風(fēng)動(dòng)能不足、堿金屬富集等;造成磨損主要因素有噴吹煤粉射流磨壞、爐況不順懸坐料以及熱風(fēng)純凈度差沖刷導(dǎo)致,主要磨損部位基本為小套內(nèi)壁;而開裂主要指小套自身質(zhì)量問題,包括材質(zhì)、結(jié)構(gòu)與制造工藝不合理,無法滿足小套惡劣的使用環(huán)境要求。
根據(jù)2019 年1 月份~3 月份對(duì)漏水小套的詳細(xì)跟蹤檢查,破損24 個(gè)小套當(dāng)中,120mm 直徑小套破損率為16.33%,110mm直徑小套破損率為12.5%。前端上沿破損13 個(gè),前端下沿破損4個(gè),前端一圈整體燒損2 個(gè),內(nèi)壁焊口開裂4 個(gè),內(nèi)壁中部漏眼1個(gè)。整體鐵水熔損占比75%,內(nèi)部焊口開裂、漏眼占比25%。根據(jù)破損小套分布、破損位置和形態(tài),分析破損具體原因如下。
前端上沿破損占比達(dá)75%,且呈現(xiàn)外眼大而內(nèi)眼小,判斷基本為鐵水熔損導(dǎo)致。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,2019 年1 月上旬開始,2560m3高爐中心焦質(zhì)量明顯下降,從指標(biāo)上看最主要為熱反應(yīng)性能降低,反應(yīng)性21.44%→28.6%,反應(yīng)后強(qiáng)度68%→61%。為了進(jìn)一步驗(yàn)證焦炭質(zhì)量下降,借鑒馬鋼風(fēng)口取焦經(jīng)驗(yàn),在2019年2 月中旬及3 月上旬利用休風(fēng)換套機(jī)會(huì)分別從東、南、西、北四個(gè)方向取風(fēng)口焦,對(duì)應(yīng)5#、12#、20#、28#四個(gè)風(fēng)口,取樣深度2m ~3m,經(jīng)過檢測(cè)風(fēng)口焦平均粒徑在12.3mm,較2018 年4 月檢測(cè)時(shí)16.7mm 下降較明顯。另外自2018 年12 月中旬開始2560m3高爐利用休風(fēng)檢修機(jī)會(huì)逐步擴(kuò)大風(fēng)口,由7 個(gè)φ120mm 直徑小套逐步增加至14 個(gè)φ120mm 直徑小套,送風(fēng)面積由0.318 ㎡擴(kuò)至0.324m2,初始?xì)饬靼l(fā)生變化與現(xiàn)役爐型匹配度降低,鼓風(fēng)動(dòng)能由9512 降至9150,實(shí)際風(fēng)速由244m/s 降低至235m/s,理論風(fēng)口回旋區(qū)減小。
焦炭質(zhì)量與送風(fēng)制度這2 種原因共同導(dǎo)致高爐中心氣流減弱,高爐2018 年12 月份~2019 年2 月份具體體現(xiàn)為透氣性指數(shù)平均由22.4%降低至21.6%,下降0.8%;風(fēng)壓由421kpa 升高至427kpa;風(fēng)量由4338m3/min 降低至4275m3/min,下降63m3/min;煤氣利用率由40.8%降低至39.3%。高爐內(nèi)部料慢產(chǎn)量下滑,燃耗增加,操作上被迫控風(fēng),縮礦批,調(diào)料制適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流。而高爐中心氣流弱,邊緣氣流的過分發(fā)展,就會(huì)導(dǎo)致邊緣生成渣鐵量的增加,沿風(fēng)口回旋區(qū)表面進(jìn)入爐缸,少量渣鐵沿爐墻滾落,當(dāng)出現(xiàn)少量渣鐵飄落到風(fēng)口小套上部,造成小套上端前沿熔損。尤其高爐被迫多次換套休風(fēng)后由于邊緣氣流發(fā)展生成的渣鐵冷凝到小套上,待高爐送風(fēng)后隨著溫度逐步升高渣鐵開始熔化滴落,導(dǎo)致送風(fēng)前期小套前端極易熔損,形成惡性循環(huán)。
2019 年1 月份~2 月份因3#鐵口修補(bǔ)大溝,使用1#、2#鐵口輪換出鐵,3#鐵口于3 月10 日晚八點(diǎn)半出鐵大溝修補(bǔ)完成開始投用,而經(jīng)統(tǒng)計(jì)觀察3#鐵口附近燒損風(fēng)口小套相對(duì)偏多,且風(fēng)口小套基本呈現(xiàn)為下沿熔損。
正常情況,爐缸死料柱焦炭是依靠爐缸渣鐵浮力而上下浮動(dòng)完成更替的,上浮時(shí)回旋區(qū)下部焦炭被重新推入風(fēng)口回旋區(qū)燒掉;由于爐料重量而影響死料柱中心焦炭下沉補(bǔ)充被燃燒焦炭,從而使得死料柱焦炭不斷的更新。死料柱焦炭更新循環(huán)路徑是由中心死料柱焦炭下沉至爐缸下部至回旋區(qū)下部上浮至回旋區(qū)燃燒,而渣鐵循環(huán)路徑由回旋區(qū)下部向下至死料柱中心,兩者正好相反,尤其邊緣氣流發(fā)展后,邊緣生成的渣鐵量增加并沿風(fēng)口回旋區(qū)表面進(jìn)入爐缸內(nèi)部。相互相反的兩個(gè)循環(huán)路徑勢(shì)必影響死料柱焦炭更新速度減慢,而焦炭質(zhì)量下降,共同影響焦炭粉化現(xiàn)象加重,影響透氣透液性變差,再加3#鐵口一段時(shí)間未投用,很有可能導(dǎo)致局部液泛發(fā)生或局部堆積,從而燒損風(fēng)口小套下沿甚至整個(gè)前端。
由于焦炭質(zhì)量降低及爐內(nèi)氣流變化,造成煤氣利用率變化降低,給生產(chǎn)調(diào)劑帶來較大困難,操作上把握不準(zhǔn),影響高爐整體熱制度穩(wěn)定性與造渣制度穩(wěn)定性下降,整體表現(xiàn)為硅素和渣堿度升高,物理熱下降。尤其2019 年1 月下旬至2 月上旬高爐硅素在0.15%~1.20%呈較大幅度波動(dòng),平均硅素0.54%,硅素穩(wěn)定率大幅下降至59.5%;物理熱最低到1467℃,平均僅為1482℃,較2018 年11 月份物理熱均值1498℃下降16℃;爐渣堿度升高由1.19 升高至1.26;爐渣鎂鋁比在0.63%~0.66%之間變化不大。中心氣流的減弱和邊緣氣流的不穩(wěn)定發(fā)展,爐襯稍波動(dòng),再加小套漏水等因素,導(dǎo)致渣鐵流動(dòng)性整體變差,影響爐內(nèi)透氣性及壓量關(guān)系進(jìn)一步惡化,給爐外出鐵組織帶來困難,出鐵量差偏差加大,導(dǎo)致渣鐵在爐缸內(nèi)部積存,渣鐵液面上漲,接觸到風(fēng)口小套后極易燒損小套下沿。
自2018 年底到2019 年3 月份高爐入爐鋅負(fù)荷整體升高趨勢(shì),由最初2018 年11 月份0.31kg/t.Fe 逐步升高2019 年2 月份的0.63kg/t.Fe。實(shí)際入爐鋅負(fù)荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)標(biāo)所要求的指數(shù),分析高爐入爐鋅負(fù)荷升高有以下幾點(diǎn)原因:
自2018 年12 月~2019 年2 月份2560m3高爐直接配吃廢鋼一段,配吃量由初期25kg/t.Fe 逐步增加至75kg/t.Fe,且連續(xù)性配吃近3 個(gè)月時(shí)間,配吃入高爐廢鋼不乏含有一定鍍鋅廢鋼,導(dǎo)致高爐入爐鋅負(fù)荷略升高。2560m3高爐自2 月14 日開始配吃金屬化球團(tuán),配吃比例為30kg/t.Fe,同酸性球團(tuán)搭配配吃,2 月26日增加配吃比例至50kg/t.Fe。而轉(zhuǎn)底爐由于2 月初壓球機(jī)故障,熱返粉改由燒結(jié)配吃,金屬化球團(tuán)和熱返含鋅量均在0.2%左右,全部直接或間接進(jìn)入高爐,導(dǎo)致高爐入爐鋅負(fù)荷進(jìn)一步升高。另外我公司煉鋼長(zhǎng)時(shí)間配吃矽鋼片和廢鋼破碎料,煉鋼污泥鋅含量大幅升高,由0.5%升高至1.6%,經(jīng)過燒結(jié)回配進(jìn)入高爐,導(dǎo)致高爐入爐鋅負(fù)荷升高0.1kg。以上三點(diǎn)原因測(cè)算理論入高爐鋅負(fù)荷升高0.32kg/t.Fe。理論上鋅元素會(huì)在高爐內(nèi)循環(huán)富集,易黏附在爐墻上和爐料空隙中,導(dǎo)致爐墻結(jié)瘤,同時(shí)惡化高爐透氣性,使?fàn)t料下降不暢甚至懸料。鋅蒸氣進(jìn)入爐料內(nèi)部會(huì)對(duì)高爐穩(wěn)順生產(chǎn)非常不利。同時(shí),液態(tài)鋅也是導(dǎo)致風(fēng)口小套厚度增加、風(fēng)口套破損以及發(fā)生上翹變形等危害的直接原因。
2560m3高爐以往操作始終以發(fā)展中心氣流為主,更加有利于排堿,跟蹤統(tǒng)計(jì)布袋灰、重力灰Zn 含量明顯提升,大部分堿金屬可隨著布袋灰排出,而隨著各類原因?qū)е轮行臍饬鳒p弱后不利于高爐排堿。經(jīng)過在高爐換套休風(fēng)期間詳細(xì)觀察,風(fēng)口處暫未發(fā)現(xiàn)明顯鋅富集等表觀現(xiàn)象。在同等礦批條件下配吃廢鋼雖然產(chǎn)生的鐵液過多,但廢鋼放在布料環(huán)帶中間位置,理論不會(huì)導(dǎo)致過多鐵液直接低落到風(fēng)口前沿,根據(jù)實(shí)際情況判斷燒風(fēng)口小套前端同高爐配吃廢鋼等無直接關(guān)系。
經(jīng)過調(diào)查,2560m3高爐風(fēng)口小套供貨廠家共有3 個(gè),其中有2家小套水工技師評(píng)價(jià)使用較好,有1個(gè)廠家小套評(píng)價(jià)使用較差,主要體現(xiàn)易燒損,且燒損后可控性差,長(zhǎng)期使用一段時(shí)間后水流量會(huì)越來越少,冷卻強(qiáng)度降低,最終導(dǎo)致小套使用壽命降低。為了進(jìn)一步研究小套內(nèi)部結(jié)構(gòu),追其根本,隨即通過對(duì)評(píng)價(jià)褒貶不一的小套進(jìn)行切割解剖對(duì)比,發(fā)現(xiàn)3 個(gè)廠家小套內(nèi)部結(jié)構(gòu)雖均為貫流式風(fēng)口,但評(píng)價(jià)較差的廠家小套內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,小套最前端無隔板,未形成單獨(dú)的冷卻腔體,小套前端一旦燒損漏水,水流經(jīng)入口通道可直接到達(dá)漏點(diǎn)處,導(dǎo)致漏水量大且可控性極差,一旦漏水高爐就需被迫休風(fēng)換套。同時(shí)觀察評(píng)價(jià)較差小套內(nèi)部冷卻水通道及腔體空間相對(duì)較大,且內(nèi)部存有大量結(jié)垢,判斷為冷卻水流速偏低導(dǎo)致易結(jié)垢,結(jié)垢后又導(dǎo)致冷卻強(qiáng)度進(jìn)一步下降,最終體現(xiàn)為易燒損。經(jīng)過解剖分析最終判斷評(píng)價(jià)較差的風(fēng)口小套材質(zhì)并無問題,但其內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致實(shí)際使用效果較差,且在破損小套中占比較高。此外,小套內(nèi)壁焊口接近風(fēng)口前端,焊接質(zhì)量稍有缺陷勢(shì)必成為薄弱點(diǎn)。
經(jīng)過跟蹤檢查漏水小套破損位置及內(nèi)壁情況,基本排除煤粉射流及以及熱風(fēng)純凈度差而導(dǎo)致的小套內(nèi)部沖刷磨損情況。
高爐的中心氣流減弱,高爐透氣性下降,操作上被迫控風(fēng),縮礦批,調(diào)料制適當(dāng)發(fā)展邊緣,鼓風(fēng)動(dòng)能和風(fēng)速降低,少量渣鐵落到風(fēng)口小套上部,造成小套上端前沿熔損,此為小套頻繁燒損根本原因。結(jié)合采購(gòu)部制定高爐焦炭采購(gòu)與配吃管理制度,提出2560m3大高爐中心焦質(zhì)量要求,確保反應(yīng)后強(qiáng)度≥68%,反應(yīng)性≤24%,抗磨性≤7%,優(yōu)化焦炭粒度組成,減少鐵口卡焦或涌焦頻率,為爐外及時(shí)出凈渣鐵創(chuàng)造條件。同時(shí)利用檢修休風(fēng)機(jī)會(huì),加強(qiáng)風(fēng)口焦取樣分析化驗(yàn),作為內(nèi)部評(píng)判焦炭質(zhì)量有效手段。
減少φ120mm 直徑小套個(gè)數(shù),維持送風(fēng)面積到0.32m2左右,保持全風(fēng)操作,旨在吹透中心,穩(wěn)定局部氣流。制定工長(zhǎng)走動(dòng)式管理制度,要求1h 一看渣鐵及風(fēng)口,及時(shí)掌握爐溫趨勢(shì)變化,副工長(zhǎng)4h 一看料,掌握實(shí)際入爐原燃物料質(zhì)量變化情況,配合工長(zhǎng)準(zhǔn)確把握爐況發(fā)展趨勢(shì),對(duì)爐溫和燃耗進(jìn)行精確定位,合理正確的利用調(diào)控手段做好計(jì)劃性、預(yù)見性調(diào)劑;同時(shí)強(qiáng)化三班統(tǒng)一操作及交接班制度,確保高爐穩(wěn)順工作條件。要求爐溫控制0.35%~0.5%之間,保持充足物理熱,物理熱要求不小于1495℃,同時(shí)要求保持鎂鋁比在0.60%~0.65%之間,為爐外出凈渣鐵創(chuàng)造條件。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)2015 年~2019 年高爐鋅負(fù)荷實(shí)際數(shù)據(jù)及結(jié)合兄弟單位經(jīng)驗(yàn),確定內(nèi)部高爐入爐鋅負(fù)荷控制標(biāo)準(zhǔn)≯0.45kg/t。一是高爐暫停配吃廢鋼;二是結(jié)合公司技術(shù)部及煉鋼廠從源頭控制輕薄鍍鋅料到貨及流向,鍍鋅廢鋼定向供應(yīng)電爐,禁止流向大生產(chǎn)系統(tǒng);三是結(jié)合質(zhì)檢部及燒結(jié)廠檢測(cè)并控制原料及塵灰配料種類,細(xì)化塵灰配吃,重點(diǎn)是煉鋼二次灰、干法細(xì)灰、污泥、粗顆粒灰以及煉鐵布袋除塵灰、重力除塵灰等含鋅量較高塵灰,避免燒結(jié)直接配吃,而是改由轉(zhuǎn)底爐進(jìn)行配吃,其余煉鋼三次除塵灰以及脫硫灰等低鋅塵灰繼續(xù)由燒結(jié)配吃。轉(zhuǎn)底爐增加水洗及強(qiáng)力混合工序設(shè)備,對(duì)以上高鋅塵灰進(jìn)行充分消化后配吃,發(fā)揮轉(zhuǎn)底爐脫鋅效率,提高鋅粉產(chǎn)量及含鋅量,為公司創(chuàng)造效益同時(shí)減少鋅元素在燒結(jié)、煉鐵內(nèi)循環(huán)富集。四是針對(duì)現(xiàn)進(jìn)入高爐內(nèi)部循環(huán)富集的鋅,通過階段性下調(diào)爐渣堿度等措施科學(xué)排堿,從而實(shí)現(xiàn)降低堿害的目的。經(jīng)過以上一系列管控措施后,高爐鋅負(fù)荷下降到0.37kg/t 鐵。
漏水小套除返修的外,個(gè)別廠家供貨小套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,水流慢,抗實(shí)際工況變化能力較差,易燒損且可控性差,3 月份開始利用休風(fēng)機(jī)會(huì)逐步替換掉此類結(jié)構(gòu)缺陷小套使用。細(xì)化風(fēng)口小套招標(biāo)要求,保證小套自身材質(zhì)條件下,對(duì)冷卻腔體設(shè)計(jì)形式提出明確要求,加入冷卻通道阻力損失檢測(cè)及要求,督促風(fēng)口小套廠家對(duì)風(fēng)口小套進(jìn)行優(yōu)化改造,務(wù)必要求小套前端有單獨(dú)冷卻腔體,最終實(shí)現(xiàn)冷卻水有入口水道直接進(jìn)入小套前端腔體,繞圈一周進(jìn)入外腔體的循環(huán)形式,實(shí)現(xiàn)冷卻水在小套內(nèi)部較快速的流速及較好冷卻效果。明確風(fēng)口小套內(nèi)壁焊接質(zhì)量要求,必須采用氬弧保護(hù)焊接,焊口平滑,焊縫強(qiáng)度不低于母材,并進(jìn)行探傷檢驗(yàn)。繼續(xù)延續(xù)風(fēng)口小套使用評(píng)價(jià)管理機(jī)制并進(jìn)行固化。
除了加強(qiáng)對(duì)小套的使用情況及冷卻情況的監(jiān)控同時(shí),制定風(fēng)口小套壽命跟蹤管理辦法,針對(duì)超300 天使用壽命的小套利用休風(fēng)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行計(jì)劃性更換,避免在使用中出現(xiàn)破損而影響高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
嚴(yán)格執(zhí)行多鐵口輪換出鐵制度,采用3 個(gè)鐵口循環(huán)出鐵,同時(shí)根據(jù)實(shí)際鐵量及爐況,準(zhǔn)許可在上個(gè)鐵口開始噴鐵口打開下一個(gè)鐵口出鐵,保證連續(xù)性出鐵。爐內(nèi)配合爐外,抓好爐前“四率”管理,強(qiáng)化考核,確保及時(shí)按要求出凈渣鐵,減少對(duì)爐內(nèi)的影響。
結(jié)合技術(shù)部、質(zhì)檢部加強(qiáng)水質(zhì)化驗(yàn),提高對(duì)風(fēng)口小套冷卻用水中礦質(zhì)元素種類及PH 值的檢測(cè)度,避免送風(fēng)裝置內(nèi)部結(jié)垢。
爐風(fēng)口小套一旦破損對(duì)高爐安全、穩(wěn)順生產(chǎn)有著巨大影響。導(dǎo)致風(fēng)口破損原因眾多,通過改善高爐原燃料質(zhì)量,摸索優(yōu)化合理操作制度,控制堿金屬富集預(yù)防堿害,優(yōu)化小套結(jié)構(gòu),強(qiáng)化使用壽命管理及水質(zhì)管理等手段,全方位多手段杜絕風(fēng)口小套燒損可能性,為高爐連續(xù)穩(wěn)定、安全節(jié)能生產(chǎn)提供條件保障。