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雙氧水生產(chǎn)系統(tǒng)工作液性質(zhì)影響因素的探討

2022-11-22 02:14程文明
中國氯堿 2022年10期
關鍵詞:工作液純水氫化

程文明

(江西世龍實業(yè)股份有限公司,江西 樂平 333311)

過氧化氫化學式為H2O2,俗稱雙氧水。外觀為無色透明液體,是一種強氧化劑,其水溶液適用于醫(yī)用傷口消毒、環(huán)境消毒和食品消毒。在一般情況下會分解成水和氧氣,但分解速度極慢,加快其反應速度的方法是加入催化劑或用短波射線照射。

雙氧水是一種綠色化工產(chǎn)品,其生產(chǎn)和使用過程幾乎沒有污染,故稱為清潔化工產(chǎn)品,應用領域廣泛,最初主要應用于軍工和醫(yī)藥,后逐步應用于化學品合成、紡織、造紙、環(huán)保和食品等領域,市場需求不斷擴大。

1 生產(chǎn)裝置

生產(chǎn)雙氧水的工藝有電解法、異丙醇法、氫氧直接合成法、蒽醌法等。蒽醌法消耗低,工藝自動化程度高,是目前雙氧水行業(yè)普遍采用的技術,江西世龍實業(yè)股份有限公司20萬t/a(27.5%)雙氧水裝置采用蒽醌法,氫氣來自公司30萬t/a離子膜燒堿副產(chǎn)氫氣,項目由黎明化工研究設計院有限責任公司設計,于2019年2月開工建設,2020年5月建成,6月裝置投料開車并產(chǎn)出合格的雙氧水產(chǎn)品,7月裝置通過72 h考核,產(chǎn)能、消耗及質(zhì)量指標均達到設計要求。

該裝置采取鈀觸媒固定床2-乙基蒽醌法工藝,以2-乙基蒽醌為載體制取過氧化氫,以重芳烴、磷酸三辛酯和四丁基脲為混合溶劑,配制成具有一定組分的工作液。工作液與氫氣一起進入裝有鈀催化劑的氫化塔內(nèi),在一定壓力、溫度下進行氫化反應,得到相應的蒽氫醌氫化溶液,氫化液在氧化塔中被空氣氧化,溶液中的蒽氫醌恢復成原來的蒽醌,同時生成過氧化氫,利用過氧化氫在水和工作液中溶解度的不同和工作液與水的密度差,在萃取塔中用純水萃取含有過氧化氫的工作液(氧化液),得到過氧化氫水溶液(雙氧水)。過氧化氫水溶液經(jīng)芳烴凈化、空氣吹掃,即可得到濃度≥27.5%的過氧化氫產(chǎn)品。純水萃取后的工作液(萃余液),經(jīng)分離除水、碳酸鉀溶液干燥、活性氧化鋁再生處理后返回氫化工序循環(huán)使用。

2 存在的問題

公司雙氧水裝置自2021年3月開始,萃取塔工況逐步變差,持續(xù)出現(xiàn)乳化和液泛,系統(tǒng)流量開不大,無法達產(chǎn)的情況,經(jīng)分析可能是工作液受到污染或者工作液未清洗干凈所致,由于雙氧水生產(chǎn)過程中涉及的原理非常復雜,且裝置運行時間短,實踐經(jīng)驗比較缺乏,一時很難查找到原因,對雙氧水生產(chǎn)的主要認識都來自操作規(guī)程和與專業(yè)人員的日常溝通,通過查找和閱讀相關文獻,并與行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員技術交流中發(fā)現(xiàn)了一些問題并提出改進措施。

3 改進措施

3.1 污水系統(tǒng)

3.1.1 隔油池

酸性排污廢水主要來源于系統(tǒng)萃余排污和氧化槽排污,進入三級隔油池;堿性排污廢水主要來源于堿沉降槽、白土床排污以及氫化塔、氫化與后處理白土床的再生廢水,堿性廢水先進入緩沖池,再不定期用泵送入三級隔油池,造成酸性排污和堿性排污在回收階段未進行分離,在隔油池中混合,通過查找文獻,發(fā)現(xiàn)污水酸堿不分離,存在以下問題。

酸性排污(萃余排污)工作液中含有大量雙氧水,堿性排污及工作液清洗中排出大量堿水,在地下隔油池相會,產(chǎn)生大量活性氧,遇上池中的工作液,即發(fā)生蒽醌降解反應,產(chǎn)生四氫蒽醌環(huán)氧化物,并促使工作液乳化。這些含大量降解物和雙氧水的工作液又抽回配制釜堿洗,雖然堿洗前有水洗,但已乳化的工作液很難將夾帶的雙氧水洗滌干凈,加堿攪拌洗滌過程中,釜內(nèi)工作液在有堿和雙氧水的情況下進一步發(fā)生降解反應,機械攪拌也會使乳化加重。惡性循環(huán)由此產(chǎn)生,堿洗頻次的增加加劇了這一過程。污水系統(tǒng)改造前示意圖見圖1。

圖1 污水系統(tǒng)改造前示意圖

當時由于工作液出現(xiàn)問題,根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗對系統(tǒng)撤料進行了大量堿洗。堿洗后的堿濃度較高,也同樣進入了隔油池,加劇了工作液環(huán)氧降解。

污水系統(tǒng)只有3級隔油,體積較小,白土床撤料一般多達100 m3,隔油池根本無法有效隔油,污水處理困難,且配制回收工作液量大,酸性、堿洗工作液混合反應,堿、雙氧水和氧化鋁粉導致乳化回收后難以清洗干凈。

實際上自2020年6月開車至2021年4月長達11個月的時間,系統(tǒng)的酸性排污(主要來自萃取塔,含雙氧水)和堿性排污(堿沉降、白土床撤料,含碳酸鉀和氧化鋁粉)一直同時打入同一隔油池。雖然2020年裝置產(chǎn)量較高,萃取塔工況也較好,但對后期工作液性質(zhì)和工況的影響較大。

3.1.2 對隔油池的整改

針對這一問題,2021年4月公司對污水處理工作液回收進行了改造,酸性廢水仍然進入隔油池分離油相和水相,油相定期回收到配制釜中,水相進入調(diào)節(jié)池(污水收集),堿性廢水進入緩沖池,在緩沖池中進行油水分離,油相定期回收到配制釜中(不與隔油池酸性工作液進入同一配制釜),水相同樣直接進入調(diào)節(jié)池(污水收集),自此杜絕了工作液在隔油池酸堿混合的環(huán)氧降解情況。污水系統(tǒng)改造示意圖見圖2。

圖2 污水系統(tǒng)改造示意圖

3.2 白土床氧化鋁的影響

3.2.1 氧化鋁粉的直接影響

2020年12 月更換后處理白土床氧化鋁投入使用,發(fā)現(xiàn)氫效明顯下降,萃取塔視鏡結垢,萃余排水顏色由透明變?yōu)槿榘咨?;為保證雙氧水的產(chǎn)量不大幅下降,進氫化塔預熱器出口溫度提升了3℃,氫化塔壓力提升了0.03 MPa,氫效由8.1 g/L降至7.5 g/L。原因是由于這批后處理白土床氧化鋁質(zhì)量存在問題,大量的氧化鋁粉進入氫化塔,覆蓋了觸媒的孔隙造成催化劑活性下降,氫效逐日降低,同時萃取塔2月開始出現(xiàn)陸續(xù)積料帶水帶堿現(xiàn)象,2021年4月黎明設計院專家來公司現(xiàn)場分析診斷系統(tǒng)問題,對裝置情況提出氧化鋁粉對萃取塔的液泛和工作液帶堿產(chǎn)生影響,同時對工作液的清洗提出指導性建議(需要控制堿洗的用量防止燒堿皂化磷酸三辛酯)。

3.2.2 防治措施

(1)嚴把氧化鋁質(zhì)量關

針對以上出現(xiàn)的問題,決定嚴格把控氧化鋁的采購質(zhì)量,既要保證氧化鋁的凈化能力、再生能力,同時還要保證氧化鋁的耐堿強度,對采購進廠的氧化鋁首先進行再生能力和凈化能力的測試,達標后再對氧化鋁強度測試,增加了后處理工作液對氧化鋁進行浸泡的實驗,原檢測強度抽檢合格率≥90%,抽檢數(shù)量≥20顆,改進后采取工作液浸泡48 h強度,抽檢合格率≥85%,抽檢數(shù)量≥20顆。

(2)改進白土床換床施工作業(yè)

通過多次觀察,每次更換白土床氧化鋁后,或多或少都出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況,在每次更換氧化鋁時,發(fā)現(xiàn)從白土床撤下的瓷球上都粘有一些細小的粉末,這些粉末均為氧化鋁粉,經(jīng)公司技術人員商定,專門設計了一臺自動振動篩,將每次更換出白土床的撤出瓷球進行清洗,為了防止氧化鋁粉大量帶入工作液,在填裝氧化鋁時,新增了氣力輸送配合袋式除塵裝置,減輕氧化鋁粉對工作液的影響。

(3)更換了白土床后過濾器

白土床后過濾器為第一道屏障,原設計的過濾器為兩級,第一級采取1層5 μm的濾網(wǎng),第二級采取1層1 μm的濾網(wǎng),經(jīng)過取樣檢測,通過二級后的氧化鋁粉粒徑在0.8~1.2 μm的占比達到80%,為有效攔截氧化鋁粉顆粒,同時又不給系統(tǒng)增加壓力,保證系統(tǒng)流量,通過摸索實驗將第一級過濾器更換為2層5 μm的濾網(wǎng),第二級過濾器更換為2層1 μm的濾網(wǎng),系統(tǒng)壓力上升不明顯,流量能確保1000 m3/h以上,經(jīng)檢查通過二級后的氧化鋁粉粒徑在0.8~1.2 μm的占比下降到30%以下,效果比較理想。

(4)調(diào)整白土床的投入方式

按原規(guī)程要求白土床更換完畢直接投入系統(tǒng)使用,新白土床在投入初期對系統(tǒng)工作液有不同程度的影響。通過行業(yè)內(nèi)的技術交流,2021年2月以后,分廠采取對白土床第一床工作液浸泡24 h,再進行內(nèi)循環(huán)24 h,最后將這床工作液全部撤出清洗,清洗合格的工作液再投入到白土床中使用,大大降低了首次投入白土床給系統(tǒng)造成的波動。

(5)氫化塔催化劑拆卸篩分

氫化塔催化劑活性下降后,通常采取蒸汽再生的方式來恢復催化劑的活性。2021年6月公司將氫化塔三節(jié)塔分別切出進行蒸汽再生,但效果不理想,分析原因是氧化鋁粉進入氫化塔催化劑形成板結,蒸汽再生難以達到預期效果。2021年8月公司雙氧水裝置計劃性停車檢修,對氫化塔的催化劑及瓷球全部撤出進行篩分,并采取了芳烴浸泡,系統(tǒng)檢修完畢投入運行后,氫化效率恢復情況良好。

3.3 工作液的清洗

3.3.1 存在的問題

2021年6 月在萃取塔發(fā)現(xiàn)工作液乳化明顯,經(jīng)公司技術人員與行業(yè)內(nèi)專家交流分析,認為工作液的清洗可能存在問題,原工作液的清洗方法為先采取純水清洗,再使用13%~15%堿清洗,最后用純水、雙氧水進行清洗,由于堿洗后的工作液沉降速度很慢,破乳效果不理想,在清洗工作液的環(huán)節(jié)實際上存在水洗不徹底以及沉淀不充分的情況,如果加入雙氧水清洗,可能造成工作液環(huán)氧降解,加劇了工作液乳化風險。

3.3.2 改進方案

經(jīng)查閱有關文獻,乳化的工業(yè)液加磷酸有利于工作液破乳,為了穩(wěn)妥起見,在實驗室內(nèi)采用乳化的工業(yè)液進行實驗,實驗結果顯示加酸后工作液破乳效果理想,工作液分層較快。

采用分液漏斗進行分層試驗可以快速檢測工作液清洗情況,效果良好,納入日常的工作液清洗管理,對工作液清洗的把控很有幫助。

針對堿洗后的工作液沉降速度很慢,破乳效果不理想,在清洗工作液的環(huán)節(jié)可能存在加入了雙氧水清洗造成工作液環(huán)氧降解、工作液乳化的風險,調(diào)整工作液的清洗程序,增加了工作液堿洗后磷酸處理環(huán)節(jié),并列入了操作規(guī)程,具體步驟如下。

(1)水洗工作液

開啟工作液配制釜進純水閥門,向釜內(nèi)加入純水1500 L,攪拌10~15 min,停止攪拌,靜置分層5~10 min。打開配制釜底部視鏡前閥門后打開去污水收集池閥門,通過視鏡,放出釜內(nèi)洗滌水和少量不溶解的絮狀物后關閉視鏡及排水閥。釜內(nèi)工作液按上述加水、攪拌、靜置分層、放出洗水過程,重復進行水洗2~4次,通過配制釜底部取樣口,取洗水分析雙氧水含量低于0.15 g/L且放出的洗水呈無色透明為止。

(2)堿洗工作液

打開堿高位槽向配制釜加堿閥門,每釜工作液(12~14 m3)加入13%~15%的NaOH溶液130~160 L(堿高位槽12~16 cm液位差),攪拌再生時間30~40 min。然后打開配制釜底部視鏡前閥門后打開去污水收集池閥門,通過視鏡,放出釜內(nèi)堿液和絮狀物后關閉視鏡及排水閥。堿洗后繼續(xù)加入純水按上述步驟清洗工作液2~4次,通過配制釜底部取樣口,取洗水分析堿度≤2 mg/L且放出的洗水呈無色透明為止。

(3)磷酸清洗工作液

堿洗工作液完畢,進入酸洗環(huán)節(jié),每釜工作液(12~14 m3)加入12 L含量約為53.5%的磷酸溶液再加入0.5~1.0 m3的純水攪拌20~30 min,靜置分層排水后按前述水洗步驟重復水洗兩三次,從配制釜底部取樣口取洗水,直至工作液酸度≤2 mg/L。

(4)雙氧水洗工作液

打開工作液配制釜進純水閥門,向釜內(nèi)加純水200 L后關閉進水閥,用軟管將雙氧水計量槽出料管活接與配制釜活接進口連接,向釜內(nèi)加入300 L 27.5%過氧化氫,攪拌20~30 min,靜置分層。打開配制釜底部視鏡前閥門后打開去高濃度污水收集池閥門,通過視鏡,放出下層過氧化氫水溶液,關閉排水閥。再向釜內(nèi)加入純水,按前述水洗步驟重復水洗兩三次,從配制釜底部取樣口取洗水,直至工作液中H2O2的含量低于0.15 g/L。

根據(jù)以上規(guī)程,嚴格落實管理,工作液的性質(zhì)明顯有所改觀。

4 結語

本裝置經(jīng)過半年多的改造及運行調(diào)整,從工作液的清洗、白土床氧化鋁粉的預防以及污水系統(tǒng)著手,裝置的工作液性質(zhì)已基本恢復原始開車階段的指標,氫化塔的壓力在0.3 MPa以內(nèi),溫度為55℃時,氫化效率達到8 g/L,萃取塔內(nèi)工作液透明,排污正常,無乳化現(xiàn)象,雙氧水達到了20萬t/a的設計產(chǎn)能。

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