何崇智, 胡皓青, 鄭炳健, 陳 博
(1.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 第六設(shè)計(jì)研究院, 天津 300384;2.寶雞市熱力有限責(zé)任公司 熱源分公司, 陜西 寶雞 721000)
2018年12月29日,陜西省發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)DB 61/1226—2018《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,并于2019年1月29日開始實(shí)施,規(guī)定了陜西省省內(nèi)在用燃煤鍋爐自2020年4月1日起的污染物排放限值。本文結(jié)合工程實(shí)例,對(duì)陜西地區(qū)大型燃煤鍋爐超低排放改造內(nèi)容及改造效果進(jìn)行介紹。
陜西省寶雞市玉澗堡鍋爐房建成于2005年1月,現(xiàn)有3臺(tái)70 MW燃煤熱水鍋爐,供熱面積為330×104m2。配備布袋除塵器、脫硫設(shè)備以及脫硝設(shè)備(選擇性非催化還原法,以下簡(jiǎn)稱SNCR)。每臺(tái)鍋爐均配置1臺(tái)布袋除塵器、1套脫硫設(shè)備、1套脫硝設(shè)備。改造前煙氣處理系統(tǒng)見圖1。煙氣中氮氧化物在鍋爐燃燒室內(nèi)與尿素分解形成的NH3反應(yīng)后生成N2、水,脫除氮氧化物后的煙氣進(jìn)入布袋除塵器除塵,最后經(jīng)吸收塔脫硫后由煙囪排入大氣。
圖1 改造前煙氣處理系統(tǒng)
鍋爐房位于城市建成區(qū)內(nèi),DB 61/1226—2018規(guī)定的2020年4月1日起執(zhí)行的污染物排放限值為:顆粒物質(zhì)量濃度10 mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度50 mg/m3、二氧化硫質(zhì)量濃度35 mg/m3。
根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),除塵前煙氣顆粒物質(zhì)量濃度≤4 500 mg/m3,脫硝前煙氣氮氧化物質(zhì)量濃度約400 mg/m3,脫硫前煙氣二氧化硫質(zhì)量濃度≤2 300 mg/m3。經(jīng)改造前煙氣處理系統(tǒng)處理后,顆粒物質(zhì)量濃度為20 mg/m3,氮氧化物質(zhì)量濃度為200 mg/m3,二氧化硫質(zhì)量濃度為200 mg/m3。由此可知,改造前煙氣處理系統(tǒng)不符合DB 61/1226—2018。因此,需要對(duì)除塵裝置、脫硝設(shè)備、脫硫設(shè)備進(jìn)行改造。
改造方案保留現(xiàn)有布袋除塵器、SNCR脫硝設(shè)備,增設(shè)濕式電除塵器、SCR(選擇性催化還原)脫硝設(shè)備,對(duì)吸收塔、漿液循環(huán)泵進(jìn)行升級(jí)改造。
改造后煙氣處理系統(tǒng)見圖2。煙氣先在爐內(nèi)脫硝,然后進(jìn)入SCR脫硝設(shè)備進(jìn)一步脫硝。對(duì)于SCR脫硝設(shè)備,由于催化劑條件下反應(yīng)溫度要求控制在320~420 ℃,反應(yīng)后排出的高溫?zé)煔庖灼茐牟即龎m器。因此,SCR脫硝設(shè)備排煙先經(jīng)過二級(jí)省煤器,溫度降低至150 ℃左右后,再進(jìn)入布袋除塵器。除塵后的煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入吸收塔脫硫。為進(jìn)一步降低顆粒物質(zhì)量濃度,脫硫后的煙氣進(jìn)入濕式電除塵器再次除塵后排放。
圖2 改造后煙氣處理系統(tǒng)
① 增設(shè)濕式電除塵器
保留布袋除塵器,在吸收塔后增設(shè)濕式電除塵器。1臺(tái)鍋爐配套1臺(tái)濕式電除塵器,共3臺(tái)。濕式電除塵器布置在吸收塔出口與總煙道之間,吸收塔出口煙氣先進(jìn)入濕式電除塵器除塵,再進(jìn)入主煙道通過煙囪排放。
濕式電除塵器與干式電除塵器的除塵機(jī)理相同,但兩種除塵器對(duì)集塵極上捕集粉塵的清除方式不同。干式電除塵器通過機(jī)械振打方式清灰,濕式電除塵器采用沖刷噴淋等濕式清灰方式。因此,濕式電除塵器能夠有效控制二次揚(yáng)塵,而且濕式電除塵技術(shù)具有更高的除塵效率,除塵效率可達(dá)90%[4]。
⑧Keynes J.M.,The Collected Writings of John Maynard Keynes,Vol.26,Activities 1941 ~1946.
② 脫硝設(shè)備改造
改造現(xiàn)有SNCR脫硝設(shè)備,增設(shè)SCR脫硝設(shè)備。在SCR脫硝設(shè)備選型時(shí),考慮了以下因素:一是控制催化反應(yīng)器的尺寸,減少催化劑用量。二是減小煙氣阻力,以保留原引風(fēng)機(jī)。脫硝設(shè)備仍然采用尿素作為還原劑,尿素為固體顆粒物,與氨水、液氨相比,儲(chǔ)存運(yùn)輸更加安全。固體尿素顆粒由尿素溶液制備系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為尿素溶液后分別送入爐內(nèi)、SCR脫硝設(shè)備。
a.SNCR脫硝設(shè)備改造
由于鍋爐房建成時(shí)間較早,不僅爐排腐蝕嚴(yán)重,換熱效率降低,而且經(jīng)常出現(xiàn)因腐蝕引起的漏水事故,嚴(yán)重威脅安全穩(wěn)定運(yùn)行,以上問題在本次SNCR脫硝設(shè)備改造中一并解決。
原有的尿素溶液噴嘴僅設(shè)置在鍋爐燃燒室頂部,本次改造除在燃燒室頂部增加噴嘴數(shù)量外,還在上層爐排兩側(cè)增設(shè)尿素溶液噴嘴。增加自動(dòng)檢測(cè)及噴嘴流量控制裝置,保證尿素溶液有足夠的穿透深度和覆蓋面。將煙囪出口煙氣中氮氧化物質(zhì)量濃度作為反饋值,與設(shè)定的氮氧化物質(zhì)量濃度進(jìn)行PID比較運(yùn)算,控制尿素溶液流量。
b.新增SCR脫硝設(shè)備
SCR脫硝設(shè)備的反應(yīng)器采用固定床形式,催化劑為模塊放置,采用蜂窩式催化劑,煙氣自上向下流動(dòng)。
③ 脫硫設(shè)備改造
鍋爐房現(xiàn)有4臺(tái)(3用1備)漿液循環(huán)泵,1臺(tái)漿液循環(huán)泵對(duì)應(yīng)1臺(tái)吸收塔。每臺(tái)吸收塔噴淋層為3層,3臺(tái)吸收塔共用1個(gè)循環(huán)漿池。
受空間限制,僅對(duì)脫硫設(shè)備進(jìn)行局部?jī)?yōu)化改造。一是對(duì)現(xiàn)狀吸收塔增高,每臺(tái)吸收塔增加1層噴淋層,更換除霧器及支架。二是增大漿液循環(huán)泵流量,保證足夠液氣比及氣液接觸時(shí)間,以提高脫硫效率。更換后漿液循環(huán)泵流量由450 m3/h提升至1 200 m3/h。漿液循環(huán)泵數(shù)量及安裝位置保持現(xiàn)狀,以減少土建工程量并降低改造難度。
改造項(xiàng)目于2019—2020年供暖期前完工。2019—2020年供暖期,環(huán)保部門對(duì)煙氣的在線檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示:低負(fù)荷運(yùn)行工況下(鍋爐額定熱功率的40%~60%),顆粒物質(zhì)量濃度0.47 mg/m3,氮氧化物質(zhì)量濃度28.23 mg/m3,二氧化硫質(zhì)量濃度2.15 mg/m3。平均負(fù)荷運(yùn)行工況下(鍋爐額定熱功率的60%~90%),顆粒物質(zhì)量濃度1.5 mg/m3,氮氧化物質(zhì)量濃度31.2 mg/m3,二氧化硫質(zhì)量濃度18.9 mg/m3。高負(fù)荷運(yùn)行工況下(鍋爐額定熱功率的90%~110%),顆粒物質(zhì)量濃度2.19 mg/m3,氮氧化物質(zhì)量濃度30.20 mg/m3,二氧化硫質(zhì)量濃度27.30 mg/m3。
由以上數(shù)據(jù)可知,超低排放改造后,不同負(fù)荷條件下污染物排放質(zhì)量濃度均符合DB 61/1226—2018。
隨著陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 61/1226—2018《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施,省內(nèi)燃煤鍋爐超低排放改造工作迫在眉睫。此項(xiàng)目在充分利用舊設(shè)備的基礎(chǔ)上,投資2 200×104元進(jìn)行改造,當(dāng)年投資當(dāng)年投產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)了既定環(huán)保目標(biāo),解決了鍋爐房周邊居民的污染投訴問題,取得了良好的環(huán)境及社會(huì)效益。