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汽輪機(jī)調(diào)門波動分析及整改措施

2022-11-25 13:38席光超
電力安全技術(shù) 2022年1期
關(guān)鍵詞:高調(diào)汽輪機(jī)指令

席光超

(河北邯鄲熱電股份有限公司,河北 邯鄲 056000)

0 引言

某電廠汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)廠提供的CC140/N220-12.7/535/535 型汽輪機(jī),其11,12 號機(jī)組汽輪機(jī)控制系統(tǒng)是由上海GE 新華提供的XDPS6.0版本的DEH 控制系統(tǒng)。

汽輪機(jī)調(diào)門的控制過程都是經(jīng)過電調(diào)伺服卡(VPC 卡)發(fā)出指令傳到伺服閥,然后伺服閥控制油動機(jī)油缸進(jìn)、出油來實現(xiàn)調(diào)門的開度調(diào)整,同時每個調(diào)門上的兩支線性可變差動變壓器(linear veriable differential transformer,LVDT)位移傳感器將調(diào)門的位置反饋傳送給伺服卡,經(jīng)過高選之后參與指令計算輸出,逐漸實現(xiàn)進(jìn)、出油平衡,從而滿足整個調(diào)門位置的調(diào)整??刂浦械闹噶?、伺服閥、油動機(jī)、LVDT 位移傳感器每個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致汽輪機(jī)調(diào)門波動現(xiàn)象的發(fā)生。以下結(jié)合生產(chǎn)中遇到的單支LVDT 故障、指令側(cè)異常和兩支LVDT 異常現(xiàn)象進(jìn)行逐一案例分析。

1 單支LVDT 故障分析

單支LVDT 故障是汽輪機(jī)調(diào)門波動的典型故障。在LVDT 出現(xiàn)輕微故障時,會階段性地出現(xiàn)調(diào)門小幅度擺動;在一次調(diào)頻、AGC 指令和主汽壓波動等相關(guān)擾動存在的情況下,給準(zhǔn)確判斷哪支LVDT 出現(xiàn)故障增加了難度。

2018-07-21T04:00:00,12 號機(jī)組在AGC 運行方式下發(fā)電負(fù)荷小幅度擺動后逐漸發(fā)散,最終因負(fù)荷跟遙調(diào)指令偏差大而切除AGC。調(diào)取歷史曲線發(fā)現(xiàn),2018-07-21T04:27:49,1 號高調(diào)門反饋GV1-LVDT2 在1 號高調(diào)門指令GV1-SPO不變、發(fā)電機(jī)功率不變時出現(xiàn)突然上升的情況;04:27:50,發(fā)電機(jī)功率由148 MW 開始下降,主汽壓由12.84 MPa 開始上升,1 號高調(diào)門兩個反饋同時開始降低(調(diào)門關(guān)小);04:27:52,遙調(diào)指令開始上升,1 號高調(diào)門指令也隨之上漲(調(diào)門開大),上漲到一定程度開始出現(xiàn)反調(diào),同時負(fù)荷上下波動,最大偏差達(dá)13.0 MW;AGC 切除后調(diào)門停止擺動。

根據(jù)以上歷史趨勢數(shù)據(jù)分析,1 號高調(diào)門GV1-LVDT2 突然升高,LVDT 反饋高選到2 號反饋GV1-LVDT2,在指令GV1-SPO 不變的情況下,伺服閥卡根據(jù)指令跟高選反饋的變化偏差量作用到伺服閥,進(jìn)行反向關(guān)閥調(diào)整(反饋變大時關(guān)、變小時開),導(dǎo)致負(fù)荷下降。隨著負(fù)荷減少,AGC 遙調(diào)指令作用下又反向開大高調(diào)門,如此反復(fù)導(dǎo)致調(diào)門振蕩。單依據(jù)以上現(xiàn)象可判斷為1 號高調(diào)門GV1-LVDT2 反饋突跳故障引起的調(diào)門波動。由于調(diào)門波動是階段性的,追根溯源發(fā)現(xiàn)GV1-LVDT2 突增現(xiàn)象出現(xiàn)過多次并伴隨調(diào)門波動現(xiàn)象,更加明確鎖定是1 號高調(diào)門2 號反饋GV1-LVDT2 故障引起的調(diào)門波動。

為此制定安全措施,開始LVDT 更換作業(yè)。為避免負(fù)荷波動,DEH 系統(tǒng)投入功率閉環(huán)回路,轉(zhuǎn)單閥控制。待切換單閥穩(wěn)定后將1 號高調(diào)門按5 %的指令逐漸關(guān)閉至0,關(guān)閉過程中注意負(fù)荷波動情況,在負(fù)荷穩(wěn)定后開始下一步操作,最后確認(rèn)閥門在機(jī)械零位時關(guān)閉進(jìn)油門,開始更換作業(yè)。更換時,設(shè)定新的LVDT 零位電壓,要低于GV1-LVDT1 的電壓,讓2 號反饋作為備選反饋。待參數(shù)正常后,逐漸開啟調(diào)門,轉(zhuǎn)順序閥運行,調(diào)門波動現(xiàn)象消除。

2 指令側(cè)異常分析

調(diào)門指令計算發(fā)生波動時也會引起調(diào)門波動現(xiàn)象。2019-04-01,該廠12 號機(jī)組在啟動沖轉(zhuǎn)達(dá)到3 000 r/min 的暖機(jī)試驗階段,出現(xiàn)了4 個中調(diào)門頻繁開關(guān)現(xiàn)象。

4 個中調(diào)門長時間頻繁開關(guān)對調(diào)門閥體、LVDT 位移傳感器及EH 油壓系統(tǒng)都會產(chǎn)生一定的負(fù)面影響,甚至?xí)?dǎo)致設(shè)備損壞。

為了盡快消除異常現(xiàn)象,熱控人員調(diào)取控制邏輯頁中涉及中調(diào)門指令邏輯運算的功能塊,對每個計算參數(shù)進(jìn)行逐一排查,發(fā)現(xiàn)是因為熱再熱壓力(HRHP)處于0 位臨界點,頻繁出現(xiàn)0 正、0 負(fù),導(dǎo)致邏輯頁中HRHP 被68 號塊數(shù)值2 相除后出現(xiàn)正無窮和負(fù)無窮交替變化;再經(jīng)過70 號塊高低限值塊后就會輸出3 或2 的頻繁變化;再到84 號塊選擇(未并網(wǎng)BR=0) X2作為輸出,然后與FDEM相乘轉(zhuǎn)化為中調(diào)門流量指令I(lǐng)VDEM,最終轉(zhuǎn)化到每個中調(diào)門的指令。仔細(xì)分析每個參數(shù)之后,確認(rèn)HRHP 的變化是導(dǎo)致調(diào)門指令計算發(fā)生波動并直接導(dǎo)致中調(diào)門上下擺動的癥結(jié)所在,故第一時間現(xiàn)將其強(qiáng)制為0.000 000,中調(diào)門擺動的現(xiàn)象立即消除。待運行人員將HRHP 調(diào)整為穩(wěn)定的大于0 的數(shù)值后解除強(qiáng)制,中調(diào)門未發(fā)生再次波動現(xiàn)象,異常現(xiàn)象消除。

3 兩支LVDT 故障分析

兩支LVDT 同時故障的現(xiàn)象很少遇到,當(dāng)兩支LVDT 均故障的情況下,調(diào)門最初現(xiàn)象是發(fā)生上下擺動;當(dāng)兩支LVDT 均徹底故障時,調(diào)門有可能發(fā)生瞬間開足或關(guān)嚴(yán)的現(xiàn)象。對于在運機(jī)組而言,主汽壓、汽包水位的控制都是難以維持的,輕則滅火停爐,重則可能造成超速停機(jī)事故。因此在兩支LVDT 故障初期判斷出故障點,并果斷采取措施消除故障隱患,對保護(hù)汽輪機(jī)組安全尤為重要。

2020-06-16T04:30:00,熱工人員接到運行人員通知,11 號機(jī)組多次出現(xiàn)調(diào)門擺動大,負(fù)荷來回波動不穩(wěn)影響負(fù)荷調(diào)整的現(xiàn)象。查詢歷史曲線發(fā)現(xiàn),03:41:41,1 號高調(diào)門反饋GV1-LVDT1 突然向下突降,接著調(diào)門指令增加,而GV1-LVDT2反饋則在指令作用下向上開啟,而后又向下降低,未與指令信號方向保持一致,但當(dāng)降下來后與指令趨勢基本保持一致,接著1 號高調(diào)門出現(xiàn)反復(fù)震蕩,GV1-LVDT1 偶爾出現(xiàn)與指令方向不一致的情況,故初步判斷兩支LVDT 均存在問題。

查閱記錄發(fā)現(xiàn),03:32:50,GV1-LVDT2 出現(xiàn)在指令基本不變時突然增大的現(xiàn)象,03:33:04,出現(xiàn)指令增加而反饋突然下降的現(xiàn)象。

翻閱其他時段曲線發(fā)現(xiàn),LVDT2 也出現(xiàn)過與指令方向不一致的突增現(xiàn)象,故綜合判斷GV1-LVDT2 發(fā)生了輕微故障,但此時LVDT 高選為GV1-LVDT1,調(diào)門波動并非是GV1-LVDT2 引起的。繼續(xù)反查歷史趨勢后,排除一次調(diào)頻擾動因素。04:19:41,GV1-LVDT1 在指令GV1-SPO 上漲過程中出現(xiàn)反向突降后馬上回到原位,導(dǎo)致指令GV1-SPO 與反饋運算偏差突然增大,伺服卡輸出增大調(diào)門的開啟量,負(fù)荷隨之上漲,而遙調(diào)負(fù)荷指令又隨即反向調(diào)整,關(guān)小調(diào)門,如此反復(fù)產(chǎn)生調(diào)門振蕩擺動并隨之發(fā)生負(fù)荷上下波動現(xiàn)象,由此判斷LVDT1 也存在異常現(xiàn)象。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)兩支LVDT 都不能準(zhǔn)確跟蹤1 號高調(diào)門的真實反饋時,要盡快更換LVDT 以滿足生產(chǎn)調(diào)節(jié)需要。為避免負(fù)荷較大波動,切除AGC,切除協(xié)調(diào),改為基本運行方式;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)為功率回路控制,切為單閥運行方式;隨后的LVDT 更換步驟與單支故障LVDT 情況一樣,逐漸關(guān)小GV1 閥門,由5 %的階梯狀關(guān)至關(guān)嚴(yán)狀態(tài)。全部關(guān)嚴(yán)后,待汽機(jī)專業(yè)確認(rèn)真實調(diào)門機(jī)械0 位時,發(fā)現(xiàn)高調(diào)門1 號LVDT 電壓顯示1 V,最低0.6 V;當(dāng)拆下1號LVDT 接線檢查完畢復(fù)接后,發(fā)現(xiàn)LVDT 反饋電壓回到0 值,這種現(xiàn)象更加充分說明1 號LVDT故障,且是導(dǎo)致調(diào)門波動的直接原因。之后通過更換新的LVDT,設(shè)置好0 位電壓后,滿位保留原來參數(shù),待機(jī)組滿負(fù)荷高調(diào)門指令100 時,標(biāo)定滿位電壓。更換完成后,逐漸開啟1 號高調(diào)門,切為順序閥運行,恢復(fù)AGC 控制模式,調(diào)門波動現(xiàn)象自然消除。

4 結(jié)論

通過對11,12 號機(jī)組運行中3 種調(diào)門擺動現(xiàn)象的原因和消除措施進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論。

(1) 調(diào)門LVDT 線性位移傳感器故障初期很難被發(fā)現(xiàn),只有當(dāng)故障LVDT 突然被高選后,引起調(diào)門波動時,出現(xiàn)擺動現(xiàn)象后才會引起注意。對此,運行人員要加強(qiáng)對調(diào)門參數(shù)監(jiān)視,一有異常及時通知檢修人員查明原因;熱控人員要加強(qiáng)設(shè)備巡檢,重點關(guān)注調(diào)門LVDT 反饋歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)變化,仔細(xì)對比是否曾經(jīng)出現(xiàn)異常突變情況,出現(xiàn)問題及早處理,消除隱患。

(2) 邏輯組態(tài)中參數(shù)運算出現(xiàn)異常情況會影響到調(diào)門指令的計算,熱控人員要熟練掌握指令運算中涉及的參數(shù)和功能塊,以便在問題出現(xiàn)時能夠理清指令運算流程,準(zhǔn)確判斷問題所在,并果斷采取措施消除導(dǎo)致系統(tǒng)波動的因素,從而達(dá)到減少系統(tǒng)擾動的目的。

(3) 兩支LVDT 同時出現(xiàn)故障的情況很少出現(xiàn),要從安裝工藝流程上嚴(yán)格把關(guān),盡量減少LVDT 因安裝失誤導(dǎo)致嚴(yán)重磨損。LVDT 是調(diào)門參與調(diào)節(jié)的重要組成部分,安裝LVDT 時,要嚴(yán)格按照檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝。安裝前要測量LVDT阻值及絕緣情況;安裝過程中,LVDT 鐵芯盡量保持垂直中心孔安裝,底部螺絲固定位置為LVDT鐵芯從LVDT 高位自由落體到固定孔洞處為準(zhǔn),并緊固螺絲,盡量避免鐵芯同軸轉(zhuǎn)動。如此安裝能夠減少LVDT 在調(diào)門開關(guān)過程中的磨損,增加LVDT 使用壽命,達(dá)到保障機(jī)組安全運行的效果。

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