趙藝
(新疆八鋼金屬制品有限公司烏魯木齊金圓螺旋焊管分廠,新疆 烏魯木齊 830022)
螺旋焊管行業(yè)割管工序是指在成型機(jī)組上由鋼板卷制成鋼管,到12 m定尺時(shí)用等離子切割,然后將鋼管運(yùn)送到下一個(gè)工序,一般采用手動割管,手動割管存在兩個(gè)問題:一是工序復(fù)雜,用工量大,每次割管要完成調(diào)整、更換等離子槍嘴、電極、在鋼管上書寫管號、測量管徑、割管、鋼管分離、撥管撥、落、接管接、落、倒渣接、落、倒渣升、降、倒渣后撥出、落、輸送輥道接管、落管等17個(gè)動作。二是手動割管切割口不齊,錯(cuò)口量5~20mm,錯(cuò)口量大會影響:(1)后道水壓工序無法上壓,水壓工序采用平端軸向密封方式,兩端用聚氨酯P型端封貼住鋼管兩端,注水后試壓,鋼管兩端不齊有錯(cuò)口,會影響到P行端密封效果,導(dǎo)致無法試壓;(2)后續(xù)平頭工序使用的易損件平頭刀片消耗量大,為15t/片。使用自動割管后,操作工動作可以減少到3個(gè),且切口錯(cuò)口可以調(diào)整,錯(cuò)口尺寸在5mm以內(nèi),水壓100%正常進(jìn)行,平頭刀片消耗量為22t/片,兩種方式前者設(shè)備粗放,全靠人工調(diào)整,后者設(shè)備設(shè)計(jì)精準(zhǔn),靠程序控制。
手動割管和自動割管一樣均使用空氣等離子弧切割法,手動割管時(shí),鋼管到12 m長度接近開關(guān)處發(fā)訊,割管小車上的氣缸抬起,帶動連桿和跟蹤輪抬起,跟蹤輪帶動割管小車跟隨鋼管行走,同時(shí)人工操作等離子槍起弧割管,割管結(jié)束后人工將割管小車推回原位(圖1)。割管的錯(cuò)口尺寸需要控制,手動割管通過調(diào)整跟蹤輪來調(diào)節(jié)錯(cuò)口,因設(shè)備精度差,時(shí)常有錯(cuò)口出現(xiàn)且錯(cuò)口較大,水壓P型端封封不住錯(cuò)口,試壓壓力不達(dá)標(biāo),需要先平頭再試水壓,P型端封消耗大,工藝流程不合理。
圖1 手動割管小車結(jié)構(gòu)示意圖
自動割管采用同步編碼器,它可以將鋼管旋轉(zhuǎn)時(shí)的位移轉(zhuǎn)換成一串?dāng)?shù)字脈沖信號,這些脈沖能用來控制角位移,編碼器與切管小車伺服電機(jī)控制的齒輪條結(jié)合在一起,用于準(zhǔn)確測量直線位移,編碼器產(chǎn)生電信號后由數(shù)控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統(tǒng)等來處理,這些系統(tǒng)配合即可完成自動割管動作。
光電式旋轉(zhuǎn)測量裝置安裝在割管和扶正器之間的活動架上,見圖2,調(diào)型時(shí)按照鋼管成型中角調(diào)整編碼器上測距輪的角度,安裝拉伸彈簧,使聚氨酯材料的測距輪一直與運(yùn)轉(zhuǎn)中的鋼管軟接觸,通過測量運(yùn)動的速度、角度、位移等物理量,將其轉(zhuǎn)化為上位機(jī)可識別可計(jì)算的電信號,從而實(shí)現(xiàn)自動化控制功能。正常生產(chǎn)時(shí),鋼管運(yùn)行到12 m,后橋的光電開關(guān)給出信號,PLC收到信號給伺服控制器,伺服控制器控制割管小車開始行走,割管小車行走距離由旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生的電信號由數(shù)控制置CNC、PLC、控制系統(tǒng)等來處理實(shí)現(xiàn)直線位移,底部行走機(jī)構(gòu)安裝有齒條和齒輪,行走精確。小車行走同時(shí)PLC給出氣缸抬起的信號,氣缸抬起后鋼絲繩拉動割槍接觸到鋼管上,5 s后給出等離子槍點(diǎn)火動作信號開始割管,割管結(jié)束后自動熄弧抬槍,小車自動歸位。割管前,在觸摸屏上輸入板寬、管徑、厚度信息,通過調(diào)整水平偏差值可以調(diào)整割管錯(cuò)口值,如錯(cuò)口為10 mm,調(diào)整水平偏差數(shù)+10 mm,自動匹配速度,管口錯(cuò)口問題即可解決,圓周方向偏差值一般輸入20 mm,即鋼管割管后圓周方向再走20 mm,以確保完全割除鋼管(圖2)。
圖2 自動割管結(jié)構(gòu)示意圖
要實(shí)現(xiàn)自動割管,等離子槍自動抬起和落下是關(guān)鍵,鋼絲繩牽動的方法為幾種方法中最有效的,割管前割槍遠(yuǎn)離鋼管,氣缸在初始位置,鋼絲繩用鋼絲卡固定,鋼絲繩一頭穿過連桿,一頭固定在卷揚(yáng)機(jī)上,中間穿過氣缸,生產(chǎn)1 020 mm鋼管時(shí),卷揚(yáng)機(jī)到氣缸的鋼絲繩長度為1 615 mm,圖3為割槍抬起時(shí)的示意圖。長度限位發(fā)出訊號后,氣缸活塞桿起升,卷揚(yáng)機(jī)與氣缸之間的鋼絲繩拉長為1 634 mm,轉(zhuǎn)軸與氣缸間的鋼絲繩縮短,帶動割槍落下,延時(shí)5 s后,自動打火割管。
圖3 自動割管割槍抬起時(shí)示意圖
割槍固定座中間軸(圖4)的一端連接一個(gè)連桿,軸的另一端安裝割槍架,割槍安裝在槍架上,方向與連桿平行。割管時(shí)要求割槍與鋼管垂直,管徑變化后需要調(diào)整割槍傾斜角和長度,調(diào)整螺栓起調(diào)整作用,操作方便。
圖4 割槍固定座機(jī)構(gòu)示意圖
自動割管動作完成后,需要啟動快速分離器,后橋撥管器升起、落下,臺架接管器升起、落下,倒渣車接管器升起、落下,倒渣車升起,倒渣車輥道旋轉(zhuǎn)、落下,倒渣撥管器升起、落下和輸送輥道接管器升起、落下,通過PLC設(shè)定程序,控制每個(gè)動作,每個(gè)動作之間用延時(shí)控制,一個(gè)動作完成后繼續(xù)下一個(gè)動作,后續(xù)動作完全實(shí)現(xiàn)了自動控制。
使用自動割管裝置后,有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn):(1)管端切割錯(cuò)口質(zhì)量得到很大提高,錯(cuò)口長度能控制在5 mm以內(nèi),大大保證了后道水壓工序試壓的一次成功率,平頭刀片消耗數(shù)量減少了68%。(2)自動割管后,手工執(zhí)行的動作只有調(diào)整、更換等離子槍嘴、電極,在鋼管上書寫管號、測量管徑3個(gè)動作,其余14個(gè)動作均自動完成,操作人員工作量減少了75%,基本實(shí)現(xiàn)看護(hù)性操作,后續(xù)還可以安裝自動在線噴碼設(shè)備,實(shí)現(xiàn)在線噴管號,能結(jié)合其他崗位優(yōu)化人員配置。