文 林,隗 收
(中國水利水電第十二工程局有限公司,浙江 杭州 310005)
某泄水閘墩位于河床主河道內,采用平底寬頂堰型,主要起沖沙及排漂作用。閘室為“U”型結構,每孔閘在底板中間設1條結構縫。閘墩上游端面修圓,并在EL246.40 m處向上游懸挑4.0 m,用于支承壩頂上游側交通橋。閘頂還布置了電纜溝槽、人行交通及檢修平臺等,各類梁均簡支于閘墩支座上(見圖1)。
圖1 泄水閘閘墩平剖圖(單位:m)
結合工程施工組織設計,泄水閘分兩個階段施工,即在二枯階段進行右岸3.5孔泄水閘閘墩施工,隨后在完成圍堰加高加厚填筑后,進行河床中間8孔泄水閘施工。閘墩施工工期較短,在施工總進度計劃中,完成右岸3.5個閘墩僅有1.5個月時間,完成河床中間8個閘墩僅有2個月時間;為此,需要對資源配置和技術方案進行優(yōu)化設計。經(jīng)分析,閘墩施工難點如下:
(1)閘墩墩身長寬比為9.1∶1,難以控制上下游平直度,為力求上下游混凝土對模板作用均勻荷載,澆筑時混凝土料要上下游同時均勻入倉。
(2) 閘墩門槽插筋對滑模提升影響明顯,門槽模板易漏漿。
(3)閘墩EL230.0 m以下為C35抗沖耐磨混凝土,以上為C25普通混凝土,混凝土分段初凝時間、滑升間歇等不相同。
(4)13號閘墩下游接導墻,EL235.0 m以下下游面為平直面,在滑升至EL235.0 m時,需?;难b模板斷面形式。
(5)三枯階段上游圍堰蓄水,基坑滲漏量加大,基坑排水任務艱巨,施工存在安全隱患。
滑模施工設備主要由提升設備、模板結構、配套設備等組成。提升設備主要有穿心式液壓千斤頂、液壓控制臺。滑升模板構造主要有主梁、次梁、模板、圍圈、吊欄及工作平臺,構件材質均用型鋼焊接拼裝成型。檢測設備有水準儀、全站儀。滑模結構設計如下所示(見圖2~圖5)。
圖2 閘墩滑模鋼結構平面布置圖(單位:cm)
圖3 閘墩滑模鋼結構1-1剖面圖(單位:cm)
圖4 閘墩滑模鋼結構2-2剖面圖(單位:cm)
圖5 閘墩滑模鋼結構3-3剖面圖(單位:cm)
2.2.1 模板
設計混凝土達到滑升強度的時間為6 h,模板滑升速度為0.3 m/1.5 h,則模板高度為:
H=T×V= 6×0.2=1.2 m
式中,H為模板高度(m);T為混凝土達到滑升強度的時間(h);V為模板滑升速度(m/h)。
模板采用5 mm厚、1.25 m寬鋼板,高度1.25 m,模板背肋采用∠50 mm×5 mm角鋼,模板與模板連接采用螺栓連接,模板與鋼桁架間連接采用焊接方式,優(yōu)先考慮使用大模板。
2.2.2 圍圈
圍圈采用桁架方式連接以減輕混凝土側壓力,其中桁架主邊框和腹桿均采用角鋼,其型號分別為∠80 mm×8 mm和∠63 mm×6 mm;桁架高度為1 m,寬度為1.2 m。
2.2.3 提升架
(1)千斤頂數(shù)量核算
N總=N1+N2+N3+N4+N5=200+50+100+284+50=684 kN
式中,N總為總荷載(kN);N1為操作平臺系統(tǒng)自重,模板及鋼桁架170 kN,液壓設備30 kN;N2為施工荷載,平臺鋪板及電焊機振動泵等計50 kN;N3為卸料對平臺的沖擊力,100 kN;N4為混凝土的摩阻力,按3 kN/m2計,共284 kN;N5為風荷載,50 kN。
n=N總/P=684/50=13.68=14只
式中,P為單只千斤頂?shù)某惺芰Γ?0 kN。
根據(jù)結構特性,提升架為26榀,采用26只千斤頂滿足要求。
(2)支撐桿允許承載能力計算
P允=(a/k) ×(99.6-0.22L) =(0.8/1.8)×(99.6-0.22*60)= 38.4 kN
式中,P允為支撐桿的允許承載力,φ48×3.5鋼管(kN);a為工作條件系數(shù),取0.8;k為安全系數(shù),取1.8;L為支撐桿計算長度,取60 cm。
實際支撐管的承受力:
P實=684/26 = 26.3 kN
P允>P實,可行。
提升架高度有1.7、2.7 m兩種。千斤頂橫梁、立柱均采用20#槽鋼,其中2.7 m提升架上橫梁為桁架式結構;為防止模板變形,桁架上弦為∠80 mm×8 mm 角鋼,下弦及腹桿為∠63 mm×6 mm角鋼。
2.2.4 掛架
采用φ18鋼筋制作掛架2 m×1 m(高×寬),每間隔1 m布設1個上鋪木板掛架,用于出模后混凝土修飾。
通過研究,優(yōu)化了滑模施工的工藝流程(見圖6)。
圖6 閘墩滑模施工工藝流程
在閘墩滑模施工前,組織技術交底,強調責任、統(tǒng)一指揮;強調質量控制要點。
根據(jù)滑模架體設計圖紙,檢查加工成型后的滑模架是否滿足要求,包括千斤頂?shù)臄?shù)量及位置、模板的平整度及是否涂刷脫模劑、連接型鋼的焊接是否牢靠等。
開倉前進行模板校核、鋼筋及預埋件的檢查驗收,并以此為澆筑過程中的質量檢查標準,嚴格按照《水工混凝土施工規(guī)范》進行質量檢查及驗收。
(1)混凝土拌制。嚴格控制混凝土塌落度、和易性及級配,混凝土砂率過低、骨料粒徑不連續(xù)均容易導致堵管;試驗人員應對拌制混凝土全程質控。
(2)混凝土運輸?;I仙俣葢刂圃?.3 m/1.5 h,平均入倉混凝土料為12 m3/h,過早運輸至現(xiàn)場會導致混凝土塌落度嚴重丟失,影響泵送混凝土正常進行。通常情況下,在提升滑模20 min前通知拌合站拌制,當混凝土運輸至現(xiàn)場時及時入模。
(3)混凝土澆筑。混凝土澆筑和鋼筋連接同步進行,在完成一段鋼筋套筒連接后,隨即進行現(xiàn)場取樣,并檢查相應分布筋間距。每段滑升完成后,均對主筋間距進行調整。同時,利用全站儀、水準儀每天兩次對模板進行校核,確保模板在滑升過程中出現(xiàn)偏差及時糾正。
(4)修飾及流水養(yǎng)護?;炷脸瞿:?,及時進行抹面,局部出現(xiàn)蜂窩麻面、空洞掉塊現(xiàn)象,先鑿除松散部位后,采用原漿混凝土砂漿進行修補,以保證混凝土永久外觀質量?;炷亮魉B(yǎng)護及時且不間斷,養(yǎng)護用水必須潔凈,否則,與混凝土終凝后,混凝土表面將不可修復。
混凝土澆筑至EL246.40 m后,在混凝土初凝后及時脫開所有模板,對上層施工縫面進行處理。吊出滑模設備后,重新布置養(yǎng)護水管管路,保證養(yǎng)護時間不低于28 d。
滑模施工過程中,按照要求對滑模生產(chǎn)及滑模質量進行過程追蹤,詳細記錄滑模施工出現(xiàn)異常情況的外部條件。綜合分析可能導致異常情況的原因,并在后續(xù)施工過程中嚴格控制(見表1)。
針對出現(xiàn)的異常情況,結合分析的原因,采取了如下措施:
(1)掉塊現(xiàn)象。對掉塊部位進行鑿除,并用清水沖洗干凈,取同標號同性能混凝土進行修補、壓光,并保持濕水養(yǎng)護;將滑出混凝土面的模板采用人工清理,打磨光滑,經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)澆筑混凝土。
表1 異常情況原因分析表
(2)閘墩表面出現(xiàn)輕微錯臺。對錯臺部位采用人工打磨,保證表面光滑。同時,檢查液壓系統(tǒng)各油管管路,對不能正常工作的液壓千斤頂進行及時更換,嚴格控制滑升速度。對閘墩軸線進行復測,每天兩次,并出具校模單,提前預防因滑升系統(tǒng)控制不當造成的軸線偏差。
(3)塌落度控制。嚴格控制混凝土拌和時機,在滑模開始提升前10 min,開始拌和混凝土,一次拌和量只限制為20 cm層厚的設計用量;不得一次拌和過量混凝土,導致現(xiàn)場等待時間過長。
閘墩滑升模板施工完成后,質量評定等級全部合格,優(yōu)良率90.9%。閘墩墩身達到了精品工程的要求,其形體優(yōu)良,圓弧頭迎水面光滑平順,門槽側面棱角分明,混凝土表面光澤亮潔,外光內實,克服了傳統(tǒng)組合模板施工混凝土表面氣泡的缺陷。
同時,右岸3.5孔泄水閘16~18號標準閘墩、河床中間8孔泄水閘8~15號標準閘墩混凝土滑升模板施工時間均超進度計劃完成,為閘墩牛腿施工、預制梁吊裝、排架柱施工及金屬結構安裝工程等贏得了寶貴的工期。
針對泄水閘閘墩墩身自身結構特點與工程施工難點,為了保質保量、快速高效進行閘墩混凝土澆筑,設計了滑模結構,優(yōu)化了施工工藝,有效處置了滑模施工技術方案實施過程中的異常情況,控制了滑?;炷潦┕に俣?,節(jié)省了施工工期,取得了明顯的社會效益與經(jīng)濟效益。