吳晨宇
(1.大慶油田有限責任公司采油工程研究院;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室)
塔木察格油藏主要為砂巖油藏,主力產(chǎn)區(qū)在地質(zhì)上呈現(xiàn)“地層傾角大、非均質(zhì)性強、主力層相對單一”的特征。在開發(fā)過程中,受層間非均質(zhì)性強影響,注水沿高滲流條帶或人工裂縫方位指進,造成儲層整體動用效果差,層間矛盾突出;受地層傾角大影響,水驅(qū)重力作用明顯,造成低部位油井注水突進和高部位油井供液不足問題突出,常規(guī)注水調(diào)整效果較差。顆粒類調(diào)剖劑目前被廣泛應用于國內(nèi)各油田進行調(diào)剖施工[1-5],對于大孔道及存在裂縫的地層,通過顆粒類調(diào)剖劑[6-10]可獲得明顯的調(diào)剖效果。針對塔木察格區(qū)塊層間矛盾突出、重力作用明顯的水驅(qū)開發(fā)井組,優(yōu)選出適合該類地層條件的顆粒類調(diào)剖劑,并利用其開展水井調(diào)剖作業(yè),提高井組儲層整體動用情況,改善調(diào)剖井組的開發(fā)效果,同時為塔木察格油田大傾角油藏含水迅速上升階段的開發(fā)調(diào)整提供實踐依據(jù)。
1)實驗藥劑。緩膨顆粒;陰離子型聚丙烯酰胺,相對分子質(zhì)量1 900×104。
2)實驗用水為模擬地層水,總礦化度為6 111.5 mg/L,其中Cl-為1 099.3 mg/L,K++Na+為1 865.3 mg/L,HCO3-為2 623.9 mg/L,Ca2+為20.0 mg/L,Mg2+為9.7 mg/L,CO32-為330.0 mg/L和SO42-為163.3 mg/L;實驗溫度為地層溫度(90℃)。封堵實驗采用?3.8 cm×30 cm石英砂人造巖心模型,水測滲透率為510×10-3μm2。
3)主要儀器。鼓風烘箱、電子分析天平、磁力攪拌器、顆粒過孔強度測定裝置、抽空加壓飽和裝置、驅(qū)替裝置等。
顆粒過孔壓力測定:稱取一定質(zhì)量緩膨顆粒樣品,放入廣口瓶中,按實驗要求加入一定量的模擬地層水,保證顆粒完全浸泡于地層水中。密封置于90℃烘箱中,待顆粒質(zhì)量不再發(fā)生變化,取一定質(zhì)量浸泡好的顆粒樣品放入過孔強度測定裝置中,安裝上孔板,測量顆粒通過孔板的壓力,即為顆粒的過孔強度。
顆粒巖心驅(qū)替實驗:將巖心抽真空飽和水,測定巖心的孔隙體積和水相滲透率。將一定濃度的緩膨顆粒調(diào)剖劑樣品注入巖心,恒溫放置5 d后,對巖心進行后續(xù)水驅(qū)。當巖心出口流出第一滴水時,記錄壓力表壓力,繼續(xù)驅(qū)替10 PV,記錄驅(qū)替過程中的穩(wěn)定壓力。
1.3.1 緩膨顆粒膨脹性能評價
采用質(zhì)量法進行緩膨顆粒膨脹倍數(shù)的測定。在90℃條件下,稱取質(zhì)量為M的緩膨顆粒樣品放入試劑瓶,加入一定量的模擬地層水,在顆粒溶脹的不同時間內(nèi)持續(xù)測量顆粒吸水后的質(zhì)量M1。緩膨顆粒的體積膨脹倍數(shù)為(M1-M)/M。
顆粒膨脹時間與膨脹倍數(shù)關(guān)系見圖1,顆粒1#初膨時間為7 d,體積初始膨脹7倍,隨著浸泡時間增加,顆粒不斷吸水膨脹,終膨時間為55 d,終膨倍數(shù)為32倍;顆粒2#初膨時間為7 d,體積初始膨脹3倍,終膨時間為30 d,終膨倍數(shù)為12倍;通過對比兩種顆粒的浸泡膨脹情況可知,顆粒1#達到終膨時間更長,終膨倍數(shù)更高,說明該顆粒在高溫條件下表現(xiàn)出較好的膨脹性能,抗高溫能力較好。
圖1 顆粒膨脹時間與膨脹倍數(shù)關(guān)系Fig.1 Relationship between particle expansion time and expansion multiple
1.3.2 緩膨顆粒過孔強度評價
采用過孔壓力測試法對顆粒強度進行評價。對于達到終膨倍數(shù)的顆粒分別使其通過0.3 mm、0.4 mm的孔板,觀察其通過孔板時的壓力。
過孔強度數(shù)據(jù)見表1,顆粒1#在過孔板過程中未發(fā)生破碎,表明顆粒強度較高,有較好的彈性,可以進行裂縫及大孔道的封堵。然而顆粒2#通過孔板時,發(fā)生破碎,未能準確記錄過孔壓力,標明顆粒彈性較弱,抗壓能力有待改善。
表1 過孔強度數(shù)據(jù)Tab.1 Perforation strength data
1.3.3 緩膨顆粒抗剪切性能評價
通過上述對兩顆粒的膨脹性能及過孔強度進行評價及對比,優(yōu)選出膨脹性能好、抗壓能力高的顆粒1#進行后續(xù)評價實驗。顆粒類調(diào)剖劑注入地層后,會受到地層及巖石顆粒的摩擦,粒徑有所損失,進而影響顆粒的封堵性能。通過利用巖心及高速攪拌器對緩膨顆粒進行剪切,觀察顆粒粒徑剪切前后的變化借以評價緩膨顆粒的抗剪切性能。
顆粒經(jīng)巖心剪切實驗結(jié)果見圖2,用?3.8 cm×30 cm石英砂人造巖心模型進行緩膨顆粒的過巖心反復剪切實驗后,由于緩膨顆粒具有緩慢膨脹特性,經(jīng)過巖心剪切后顆粒能夠再次膨脹,過巖心十二次剪切后,粒徑損失低于18%,表明其抗剪切性能好,注入到油層深部后粒徑保留率較高。
圖2 顆粒經(jīng)巖心剪切實驗結(jié)果Fig.2 Experimental results of particle shear through core
顆粒在高速攪拌器不同轉(zhuǎn)速下粒徑變化對比見表2,將在水中浸泡達到終膨的緩膨顆粒用高速攪拌器進行不同轉(zhuǎn)速攪拌剪切實驗后,由于緩膨顆粒韌性較好,攪拌轉(zhuǎn)速為2 000 r剪切3 min后,粒徑未發(fā)生變化;隨著攪拌轉(zhuǎn)速增加,顆粒粒徑減??;但即使攪拌轉(zhuǎn)速達10 000 r剪切3 min后,顆粒仍能保持一定的粒徑,表明其抗剪切性能較好。
表2 顆粒在高速攪拌器不同轉(zhuǎn)速下粒徑變化對比Tab.2 Comparison of particle size variation under different speed of high speed agitator
1.3.4 緩膨顆?;謴托阅茉u價
將達到終膨的緩膨顆粒進行回彈性能實驗以此評價顆粒的恢復性能,回彈率為:回彈高度/下壓高度×100%。緩膨顆?;謴托阅芤姳?,緩膨顆粒的回彈率可以達到70%以上,恢復性能較好。
表3 緩膨顆?;謴托阅躎ab.3 Recovery performance of slow swell particles
1.3.5 緩膨顆粒封堵性能評價
室內(nèi)用?3.8 cm×30 cm石英砂人造巖心模型,對緩膨顆粒進行了巖心封堵評價。該顆粒突破壓力大于11 MPa,可大幅提高后續(xù)水驅(qū)注入壓力,能滿足封堵高滲透部位的需要,巖心封堵率在99%以上顆粒巖心實驗數(shù)據(jù)見表4。
表4 顆粒巖心實驗數(shù)據(jù)Tab.4 Particle core test data
由于需采用聚合物攜帶顆粒調(diào)剖體系進行調(diào)剖施工,聚合物需使用現(xiàn)場水進行配制,該區(qū)塊調(diào)剖施工環(huán)境較為惡劣,現(xiàn)場來水管線壓力失穩(wěn),導致配制水中經(jīng)常伴有地層返吐油和雜質(zhì),聚合物黏度低,聚合物性能受到影響。此外,施工現(xiàn)場位于草原深處,為環(huán)境敏感區(qū)域,環(huán)保要求嚴格。為解決施工現(xiàn)場存在的以上問題,研究并建立了與其配套的施工工藝。
通過設(shè)計增加自動加藥控制系統(tǒng),人工加藥時間由之前的3 h/d縮減至目前的0.5 h/d,解決了人工操作繁瑣、勞動強度大的問題,改良后的調(diào)剖工藝示意見圖3。定期對設(shè)備進行維護和保養(yǎng),確保施工過程無漏、滴現(xiàn)象。對于高壓管線要固定牢固,施工中嚴禁敲打。
圖3 改良后的調(diào)剖工藝Fig.3 Profile control technology after improvement
針對施工現(xiàn)場水質(zhì)變化大的問題,利用靜止沉淀原理對沉降罐中大塊原油進行懸浮處理,通過篩網(wǎng)進行過濾,對污水中原油進行預處理,實現(xiàn)水與油的分離,利用該方法反復進行3次,對原油進行去除。
設(shè)計了“隔離水泥槽+防水布”雙重施工藥品臨時儲存方式,既能防止藥品外泄造成環(huán)境污染,又便于日常管理。利用電子液位計的監(jiān)測方式,能防止配制過程中冒罐造成料液外泄,降低對環(huán)境造成污染。配備專車專人嚴格執(zhí)行藥劑包裝回收制度,不許排入附近農(nóng)田或生活區(qū),滿足施工現(xiàn)場環(huán)保要求。配制藥劑、取樣等過程,操作人員必須穿戴勞動保護用品,避免藥劑對人體造成的傷害。
由于調(diào)剖井屬于低滲透類型油藏,壓裂人工裂縫發(fā)育,調(diào)剖過程中可能出現(xiàn)以下幾種情況:
1)調(diào)剖劑注入壓力上升較快,造成注入量達不到方案設(shè)計要求。
2)調(diào)剖劑注入裂縫時注入能力強,裂縫封堵后地層基質(zhì)注入能力差,造成注入量達不到方案設(shè)計要求。
3)調(diào)剖過程中壓力升幅慢,調(diào)剖劑沿裂縫竄流。
針對上述可能出現(xiàn)的情況,采取以下針對措施:
1)如果以現(xiàn)場注入能力和壓力升幅為主要考核指標,現(xiàn)場壓力達到設(shè)計方案要求后,無法繼續(xù)完成注入,按照方案設(shè)計提前注入替擠液。結(jié)束調(diào)剖施工之后按照地質(zhì)方案恢復后續(xù)注水。
2)如果注入壓力升幅慢,調(diào)剖劑存在沿裂縫竄流的情況,需提高調(diào)剖劑的封堵強度,增加顆粒的濃度,達到注入壓力緩慢上升的目的。
3)注入過程中根據(jù)壓力升幅情況,及時調(diào)整調(diào)剖劑的注入濃度、日注入量、總注入量等參數(shù),達到壓力平穩(wěn)升幅的目的,確保調(diào)剖措施效果。
根據(jù)對井組油層發(fā)育特征及開發(fā)狀況的認識,對塔木察格某區(qū)塊的4個井組進行了現(xiàn)場調(diào)剖施工。現(xiàn)場試驗過程中調(diào)剖劑日注入量在不超過干線注入壓力的情況下,接近調(diào)剖前配注,避免地層虧空,影響調(diào)剖效果的評價。進行施工后,與4口措施井連通的17口生產(chǎn)井中,受效井比例超過58%,受效井平均含水下降了14.06%,連通采出井受效統(tǒng)計見表5。措施后累計增油14 735 t,直接經(jīng)濟效益2 136.84萬元。
表5 連通采出井受效統(tǒng)計Tab.5 Efficiency statistical of connected produced wells
以措施井3#及其連通油井為例,3#對應4口油井,調(diào)剖后有3口井受效,1口井未受效;調(diào)剖后注入剖面改善,非主力層吸液量增加,連通油井增油降水效果明顯;3#對應其中1口連通油井調(diào)剖后日產(chǎn)油由0.1 t上升到7.3 t,含水由99.7%降到54.6%,3#連通油井動態(tài)生產(chǎn)數(shù)據(jù)見圖4。
圖4 3#連通油井動態(tài)生產(chǎn)數(shù)據(jù)Fig.4 Dynamic production data of 3#connected well
1)適用于塔木察格復雜油藏的緩膨顆粒調(diào)剖劑初膨時間7 d,終膨時間55 d,終膨倍數(shù)為32倍,緩膨顆粒在高溫條件下表現(xiàn)出較好的膨脹性能。
2)顆粒過孔強度大于或等于1.9 MPa,彈性好;經(jīng)剪切后粒徑損失低于18%,抗剪切性能高,恢復性能較好;可以用于進行裂縫及大孔道的封堵。
3)對現(xiàn)場調(diào)剖工藝進行優(yōu)化,對塔木察格現(xiàn)場4口注入井進行調(diào)剖施工,受效井平均含水下降了14.06%,受效井比例超過58%,累計增油14 735 t,直接經(jīng)濟效益2 136.84萬元。