趙 壘
(潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 生產(chǎn)辦,山西 長治 046204)
在地質(zhì)運動過程中,煤田內(nèi)形成許多大大小小的斷層、陷落柱、侵入巖等構造,當工作面遇到這些地質(zhì)構造時,由于介質(zhì)的強度和硬度等發(fā)生了不可控的變化,在機械化開采時,機械設備損耗嚴重,推進速度也大打折扣,制約了生產(chǎn)的連續(xù)性[1]。為消除過構造時淺孔爆破輔助作業(yè)時間長、生產(chǎn)效率低、循環(huán)次數(shù)多且負面風險大等不利因素的影響,新元煤業(yè)3207工作面采用了深孔爆破快速處理綜采工作面大型構造技術。
新元煤業(yè)3207工作面走向長1 423 m,傾斜長267.4 m,面積380 510.2 m2,煤層平均厚2.73 m.3207工作面掘進期間揭露3個陷落柱,從南往北依次為CN1(50.06 m×21.38 m)、X140(40.28 m×100 m)、X141(29.14 m×15.2 m),揭露兩條斷層,斷距分別為3.7 m、2 m.其中:X140陷落柱巖性較硬,31 m為白砂巖,63 m上部為1.5 m白砂巖、1.7 m泥巖。
1) 鉆孔深度。根據(jù)勘測資料中陷落柱在巷道處的揭露情況,埋置深度為0~40.26 m.按照爆破設計,布孔處深度大于3.5 m時為深孔爆破,深度小于3.5 m的為淺孔爆破。此陷落柱的爆破采用一次全部深孔爆破擴裂破碎,炮眼深度為3.5~36 m.
2) 鉆孔位置及孔間距。根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗及模擬實驗,采煤高度3.0 m,D63 mm的藥卷的爆破作用半徑可達到1 000 mm以上。因此,選取采高一半為布置鉆孔的中位置,波動200 mm處布孔,孔間距為2.5 m左右。
本次裝藥采用PVC材質(zhì)擴裂爆破殼體,外徑為67 mm、內(nèi)徑64 mm,有效裝藥長度為1 000 mm,各殼體之間可以通過螺紋連接。
按照擴裂爆破的裝藥特點,結合單點起爆方式,為保證爆破安全,炮孔的裝藥量要求如下:①單點正向起爆,整體式一次性裝藥;②單點起爆時不能出現(xiàn)拒爆現(xiàn)象和管道效應;③整體藥柱裝入,如遇“卡塞”現(xiàn)象,可順利拉出。
按照填塞設計要求,總裝藥量不大于200 kg,單孔裝藥最大長度控制在30 m以內(nèi)。根據(jù)陷落柱揭露情況和勘探資料,深孔爆破設計預計的炮孔深度、裝藥量、填塞長度等參數(shù)如表1所示。
表1 設計爆破參數(shù)
本次使用水膠炸藥。深孔爆破時,先爆的炸藥產(chǎn)生的沖擊波或爆炸應力波容易對后起爆的炸藥產(chǎn)生動壓減敏作用,甚至爆轟熄滅。為了改變這種現(xiàn)狀,藥卷殼體設計時進行了充分考慮,試驗時采用正向起爆即可。起爆藥包并聯(lián)接入兩個同段煤礦許用毫秒電雷管。藥包外的起爆線用1 mm2爆破鋼絲線接出,使用防水膠布密封接頭,起爆線進行短路連接。炮孔填塞好后,將各起爆線串聯(lián)接入起爆母線網(wǎng)路,起爆母線中間無接頭,長度為300 m,達到遠距離起爆的要求。
炮孔的填塞材料俗稱炮泥。在炮孔中不同位置的炮泥,爆破后的運動規(guī)律是不同的。爆炸時炮眼內(nèi)產(chǎn)生的壓力不僅作用在孔壁上,同時也作用在炮泥上,但炮泥不是剛體,而是可壓縮的材料,在爆轟壓力作用下,靠近裝藥部分的炮泥開始時運動速度增加很快,基本上按線性增長,這時炮泥產(chǎn)生很大的塑性變形,使其密度不斷增大,當密度增大到一定程度后,炮泥和孔壁之間的摩擦力和橫向推力也增大,如果此時的摩擦力和抗剪強度大于爆生氣體的推力,炮泥的運動速度相對要減小,甚至停止運動。隨著爆轟壓力的繼續(xù)升高,對炮泥的推力不斷增大,炮泥中的剪應力也不斷增大,直至克服炮泥與孔壁之間的摩擦力和炮泥的剪應力,使炮泥迅速向孔外滑動而拋出炮孔??拷卓诘呐谀鄤傞_始時,由于慣性作用向外運動的速度很小,當爆炸應力波傳播到孔口后,從自由面產(chǎn)生反射拉伸作用,使孔口炮泥向外拋出;同時炮孔內(nèi)爆生氣體對內(nèi)層炮泥的作用不斷增強,其運動速度也會越來越大,推動孔口炮泥產(chǎn)生向外運動的速度也增大,最終兩者速度相等,一起拋出炮孔[2]。為了達到本次試驗的目的,填塞時需要注意以下幾點:
1) 填塞長度的確定。根據(jù)相關理論,避免沖孔的安全封孔長度計算公式為:L≥nR/(2fλ)[3-4],其中現(xiàn)場試驗爆破孔半徑R為47 mm,側壓系數(shù)f為0.3,摩擦因數(shù)λ為0.02,綜合影響系數(shù)出于安全考慮,取最大值1.5,計算封孔長度L≥5.9 m.因此,這次試驗炮孔的填塞長度取6 m即可。
2) 炮泥材質(zhì)及規(guī)格。本次試驗采用傳統(tǒng)的黃土(黃土與砂的比例為3∶1)做炮泥,只是需要事先預制成D60 mm、長200 mm的圓柱形炮泥。
根據(jù)現(xiàn)場實際鉆孔情況對爆破方案進行調(diào)整:1~4號孔的區(qū)域陷落柱寬度小于5 m,因此決定從5號孔開始裝藥爆破,7號孔55 m,由于此孔已深超過了40 m,所以裝藥時,先在炮孔中裝入13 m空管,然后再進行裝藥?,F(xiàn)場試驗時炮孔情況及裝藥的相關參數(shù)調(diào)整以后的情況如表2所示。
表2 現(xiàn)場爆破參數(shù)記錄
當工作面通過爆破區(qū)域時,發(fā)現(xiàn)爆破施工區(qū)域?qū)嶋H構造為陷落柱與斷層,104號至機尾全巖揭露陷落柱,柱體內(nèi)巖性雜亂,填充物以砂質(zhì)泥巖、砂巖為膠結程度中等,無水。
1~4號孔未放炮,陷落柱巖石硬度較大,每天8點班更換刀齒12~15把。24號0點班通過5號孔,5號孔孔深35 m,據(jù)回采觀測情況看,炮孔全長為巖石。
深孔爆破對封孔部位的作用比較有限,其長度大概為4.5 m,巖石的完整性較好,采煤機切割時比較緩慢;在采煤機通過爆破裝藥段時,沿黃線炮孔方向的破裂帶有明顯的爆破破裂區(qū),巖塊破碎均勻,爆破效果非常明顯,采煤機切割時非常順暢。
3207工作面在回采過程中,回采通過X140陷落柱之前,先通過了一個較小的陷落柱CX1,由于此陷落柱較小就沒有進行爆破處理。2021年11月27日至2021年12月6日,采煤機過此陷落柱時,推進速度和截齒消耗情況如表3所示。2021年12月20日至2022年1月11日,回采通過X140陷落柱及斷層時,其推進速度和截齒消耗情況如表4所示。
表3 通過CX1陷落柱推進度與截齒消耗情況統(tǒng)計
表4 通過X140陷落柱推進度與截齒消耗情況統(tǒng)計
通過CX1陷落柱累計推進31.8 m,平均推進速度3.42 m/d.截齒消耗396把,用時10 d,截齒平均消耗12.86把/m.
通過X140陷落柱及斷層累計推進79.6 m,截齒消耗277把,用時22 d.其中擴裂爆破44.3 m,平均推進速度4.43 m/d,截齒消耗117把,用時10 d,截齒平均消耗2.64把/m;未擴裂35.3 m,平均推進速度3.21 m/d,消耗截齒160把,用時11 d,截齒平均消耗4.53把/m。
通過數(shù)據(jù)分析比較可知:
1) X140陷落柱沒有擴裂爆破區(qū)域,截齒消耗比CX1陷落柱少8.33把/m,巖石影響范圍較小,但工作面推進速度相差不大,說明X140陷落柱的巖性比CX1陷落柱硬度大,切割難度要大。
2) 從圖2中看到,在X140陷落柱中,爆破擴裂區(qū)域通過采煤機切割后,其巖壁上未發(fā)現(xiàn)采煤機切割時留下的痕跡,說明爆破擴裂后,巖體得到了充分破碎,爆破擴裂已達到了預期效果。
3) 對采煤機通過X140陷落柱爆破擴裂區(qū)域與CX1陷落柱進行比較,截齒消耗降低了79.5%,工作面推進速度提高了29.6%.
4) 在X140陷落柱內(nèi),對爆破擴裂區(qū)域與未進行爆破擴裂區(qū)域進行比較,其截齒消耗也減少了1.89把/m,推進速度也提高了1.22 m/d.
1) 通過對深孔爆破的關鍵技術和工藝的研究,解決了深孔爆破的裝藥、起爆技術難題,克服了深孔爆破安全性不穩(wěn)定、工藝復雜、操作不可靠等缺點,形成了安全、高效的深孔爆破新技術,為快速、經(jīng)濟、安全處理綜采工作面大型構造提供了技術保障。
2) 深孔擴裂爆破同淺孔爆破相比大大減少了輔助作業(yè)時間,提高了采煤工作面的推進速度,使工作面在過X140陷落柱爆破擴裂區(qū)域時,推進速度超過4.43 m/d.
3) 通過對綜采工作面大型構造進行深孔擴裂爆破,破壞力其完整性,強度大幅降低,采煤機切割推進時,截齒消耗降低了79.5%,采煤機工作時震動減小,降低了維修費用。
4) 通過對巖石動力學的理論研究,建立了柱狀藥包在半無限體內(nèi)爆炸作用的數(shù)字計算模型,為綜采工作面大型構造進行深孔擴裂爆破設計提供了理論指導。