焦炎斌
(山西高平科興游仙山煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
游仙山煤礦現(xiàn)主采15號(hào)煤層,該煤層位于太原組底部,上距3號(hào)煤層約100.25 m,揭露煤層厚度為3.20~5.16 m,平均厚4.10 m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層傾角1~7°,黑色,細(xì)條帶狀結(jié)構(gòu),內(nèi)生裂隙發(fā)育,屬半亮型煤,屬全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。15210綜采工作面位于+810 m水平二采區(qū),工作面標(biāo)高為789.986~830.473 m,該工作面傾向長152 m,走向長度872 m,平均斜面積132 544 m2.工作面煤層頂?shù)装迩闆r如表1所示[1-2]。
表1 煤層頂?shù)装褰Y(jié)構(gòu)
由表1可知,煤層直接頂為灰?guī)r,基本頂為細(xì)砂巖及粉砂巖,抗壓強(qiáng)度均達(dá)58 MPa以上,且厚度較大,屬于典型的堅(jiān)硬頂板,而煤層底板多為泥巖,強(qiáng)度較低且完整性不好。在工作面回采的過程中,端頭頂板難以及時(shí)垮落,從而產(chǎn)生大面積的懸頂,伴隨著超前段礦壓劇增和軟弱底板底鼓,最終導(dǎo)致端頭支架出現(xiàn)壓死的情況。為保證礦井的安全高效生產(chǎn),計(jì)劃在工作面兩端頭堅(jiān)硬頂板實(shí)施水力壓裂技術(shù),減小工作面回采時(shí)產(chǎn)生的懸頂面積,降低兩巷超前段的礦壓強(qiáng)度。
由于煤層上方存在強(qiáng)度高、厚度大、完整性較好的巖層,在工作面推進(jìn)過程中,兩端頭弧形三角頂板未能及時(shí)垮落,從而形成懸頂,如圖1所示。
圖1 工作面頂板垮落狀態(tài)
由圖1可知,隨著工作面推進(jìn),弧形三角頂板與巷道煤柱邊緣形成較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),由于頂板較堅(jiān)硬,沒有足夠的裂隙弱面,且采空區(qū)應(yīng)力不集中,無法及時(shí)切斷頂板巖層,進(jìn)而造成懸頂面積越來越大。因此,需人為干預(yù)采用水力壓裂技術(shù),及時(shí)切斷弧形三角頂板在采空區(qū)形成的懸臂梁結(jié)構(gòu)。
定向水力壓裂技術(shù)是通過鉆孔高壓注水實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)彈性理論的最大拉應(yīng)力準(zhǔn)則,從鉆孔周圍應(yīng)力場(chǎng)出發(fā),分析鉆孔的起裂方向和開裂所需壓力,得出注水壓力與鉆孔角度、地應(yīng)力場(chǎng)之間的關(guān)系,并以此來指導(dǎo)水力壓裂作業(yè),如圖2所示。
圖2 鉆孔周圍主應(yīng)力分布
由圖2可知,鉆孔孔壁處最大拉應(yīng)力為[3]:
(1)
孔壁起裂條件為[3]:
σmax=σt
(2)
起裂初始位置為[3]:
(3)
式中:θ為x軸逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)角度,°;σt為巖石的抗拉強(qiáng)度,MPa;σθz和σz分別為θ=θf處的應(yīng)力值,MPa;σθ為水壓力P的函數(shù)。
結(jié)合鉆孔綜合柱狀圖及現(xiàn)場(chǎng)頂板定向鉆孔揭露巖層,選取合適的壓裂位置,確定好方向后,用高壓水射流進(jìn)行切縫至一定的層位,然后用封孔器將鉆孔口封閉,并持續(xù)增加水壓,使得高壓水壓預(yù)制切縫尖端向外擴(kuò)展,使得堅(jiān)硬頂板內(nèi)的裂隙高度發(fā)育并逐漸貫通,如圖3所示。
圖3 水力壓裂施工示意
在鉆孔內(nèi)自下而上分段以此進(jìn)行壓裂,使得堅(jiān)硬頂板不同層位均產(chǎn)生裂隙,在支承壓力的作用下,裂隙貫通形成網(wǎng)狀,人為破壞頂板的完整性,切斷采空區(qū)懸頂與工作面頂板間的應(yīng)力傳遞,改善工作面支架的受力環(huán)境,緩和超前段的礦壓強(qiáng)度,保證工作面安全高效回采。
在15210工作面進(jìn)、回風(fēng)巷道中實(shí)施水力壓裂切頂,根據(jù)實(shí)際鉆孔揭露出的頂板巖層情況,結(jié)合水力壓裂切頂機(jī)理確定出鉆孔方位、角度及水壓等參數(shù)。
1) 為保證端頭懸頂及時(shí)垮落,在巷道頂板上共施工兩組鉆孔,第一組鉆孔為淺孔,位于巷道煤柱幫上方,鉆孔間距10 m,鉆孔直徑設(shè)計(jì)為50 mm,孔深16 m,與水平線夾角為70°,呈仰角布置;第二組深孔鉆孔在頂板距煤柱幫1 m處施工,孔間距10 m,鉆孔直徑也為50 mm,鉆孔深度60 m,與巷道垂線夾角5°,仰角為70°布置。2組鉆孔交錯(cuò)布置,相鄰兩鉆孔間距5 m,鉆孔布置如圖4所示。
圖4 水力壓裂鉆孔布置圖
2) 在鉆孔內(nèi)采用預(yù)制鉆頭每2 m定向施工一個(gè)切槽裂縫,即每2 m進(jìn)行1次高壓水力壓裂。為保護(hù)錨索支護(hù)段頂板的完整性,在距鉆孔口8 m范圍內(nèi)不進(jìn)行切槽壓裂,同時(shí),為不妨礙工作面的正常生產(chǎn),水力壓裂作業(yè)應(yīng)超前工作面60 m以上的距離實(shí)施。
壓裂時(shí)先壓淺孔再壓深孔,采用手動(dòng)壓力泵封孔器對(duì)鉆孔進(jìn)行封孔,在鉆孔內(nèi)自下而上逐步進(jìn)行壓裂,注壓至20 MPa時(shí)停止加壓,觀察孔口壓力表及封孔器能否保持鉆孔封閉。然后繼續(xù)加壓,并記錄封孔壓力及注水壓力數(shù)據(jù),當(dāng)鉆孔沿預(yù)制裂縫開裂后,注水壓力計(jì)會(huì)突然下降,此時(shí)保持住水壓,使得裂縫得以持續(xù)擴(kuò)展形成橫縱交錯(cuò)的裂隙網(wǎng)絡(luò)。在裂縫擴(kuò)展時(shí),保持水壓的時(shí)長由現(xiàn)場(chǎng)具體壓裂情況而定,一般前兩次壓裂保壓時(shí)長應(yīng)在30 min以上,后幾次壓裂保壓時(shí)長不低于20 min.在壓裂作業(yè)時(shí),若發(fā)現(xiàn)水從煤壁、鉆孔或支護(hù)構(gòu)件中流出,說明裂縫破壞了淺部頂板的完整性,應(yīng)立即停止作業(yè)并采取相應(yīng)措施。
15210工作面水力壓裂過程中水壓變化如圖5所示。由圖5可知,壓裂時(shí)注水壓力泵的壓力主要集中在15~20 MPa.在鉆孔壁內(nèi),當(dāng)注水壓力高于巖體抗拉強(qiáng)度時(shí),裂縫會(huì)沿著預(yù)制切槽擴(kuò)展至周圍,形成裂隙網(wǎng)格,使得巖層被弱化。由于壓裂區(qū)間的巖層完整性強(qiáng),且均質(zhì)性好,因此整體注水壓力較為穩(wěn)定,局部孔深區(qū)域的水壓有明顯的波動(dòng),且存在淋水現(xiàn)象,這是因?yàn)樵搮^(qū)域的原生裂隙較發(fā)育并與水壓裂隙貫通所致。
圖5 水壓變化曲線
工作面端頭進(jìn)行水力壓裂施工后,需采用有效的監(jiān)測(cè)手段對(duì)壓裂切頂效果進(jìn)行分析,主要的檢驗(yàn)方法為端頭頂板垮落情況及礦壓監(jiān)測(cè)。
在回采過程中實(shí)時(shí)觀測(cè)端頭頂板垮落情況,并與未采用水力壓裂時(shí)的頂板垮落情況記錄進(jìn)行對(duì)比分析。觀測(cè)結(jié)果表明,未采用水力壓裂段的端頭頂板垮落不及時(shí),且采空區(qū)內(nèi)懸頂面積較大,基本均在10 m2以上;在水力壓裂段,端頭頂板能夠隨著支架的前移而及時(shí)垮落,且垮落塊度適中,采空區(qū)內(nèi)的懸頂面積保持在5 m2以下。
在工作面端頭的1號(hào)及2號(hào)機(jī)頭支架安裝壓力傳感監(jiān)測(cè)站,對(duì)壓裂段和未壓裂段的來壓強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)比分析。1號(hào)、2號(hào)支架的監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖6和圖7所示。
圖6 1號(hào)支架來壓監(jiān)測(cè)結(jié)果
圖7 2號(hào)支架來壓監(jiān)測(cè)結(jié)果
由監(jiān)測(cè)結(jié)果可知,未壓裂段1號(hào)支架的周期來壓步距為27.52 m,壓裂段的周期來壓步距為18.75 m,較未壓裂時(shí)減少了8.77 m,降低了31.8%,支架末工作阻力下降了8%;2號(hào)未壓裂段支架的周期來壓步距為21.12 m,壓裂段的周期來壓步距為15.83 m,較未壓裂時(shí)減少了5.29 m,降低了25.0%,支架末工作阻力下降了26.6%.把圖拉長,可以看出趨勢(shì)。因此,采用水力壓裂技術(shù)后,工作面端頭的懸頂面積及礦壓顯現(xiàn)得到了明顯的改善,端頭支架的工作阻力最大降低了26.6%,周期來壓步距平均降低了28.4%.
根據(jù)15210綜采工作面的賦存特征,基于鉆孔揭露巖層情況及定向水力壓裂機(jī)理,對(duì)工作面端頭堅(jiān)硬頂板實(shí)施了水力壓裂切頂后,工作面端頭頂板能夠隨著回采及時(shí)垮落,采空區(qū)內(nèi)的最大懸頂面積不超過5 m2,且工作面機(jī)頭支架的工作阻力最多降低了26.6%,周期來壓步距平均降低了28.4%,保證了工作面的安全高效回采,為類似工程問題提供了借鑒。