喬金林,孫連勝,王 嘉
(國能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719300)
長期以來,粉塵治理始終是保障礦井安全生產(chǎn)的難題之一。隨著我國現(xiàn)代化礦井生產(chǎn)效率的提高,粉塵問題愈加嚴(yán)重。粉塵不僅影響礦工的身心健康,還存在引發(fā)煤塵爆炸的危險(xiǎn)[1-2]。綜掘工作面是煤礦井下主要的產(chǎn)塵場所之一,其產(chǎn)塵量約占井下總產(chǎn)塵量的30%~40%[3-4]。據(jù)實(shí)測,綜掘工作面不采取防塵措施時,空氣中的粉塵質(zhì)量濃度可達(dá)3 000 mg/m3以上[5-8],其中呼吸性粉塵占比近40%[9-11]。特別是巖巷綜掘工作面,在生產(chǎn)期間產(chǎn)生的粉塵粒徑更小,對礦工的身體危害更大[12]。近年來,為了滿足巷道快速掘進(jìn)的需要,巖巷綜掘、連續(xù)采煤機(jī)、掘錨一體機(jī)、智能型大斷面快速掘錨成套設(shè)備等先進(jìn)技術(shù)裝備已先后在煤礦井下得到應(yīng)用,有效提高了巷道掘進(jìn)速度[6,13-15],但同時也帶來了產(chǎn)塵強(qiáng)度高、產(chǎn)塵量大、粉塵治理困難等一系列問題。筆者以寸草塔煤礦22120工作面運(yùn)輸巷快速掘錨工作面為研究對象,通過理論分析、數(shù)值模擬和現(xiàn)場應(yīng)用等手段,設(shè)計(jì)并優(yōu)化快速掘錨工作面控風(fēng)除塵系統(tǒng),以有效改善工作面作業(yè)環(huán)境,為相似生產(chǎn)工藝的掘進(jìn)工作面粉塵治理提供參考。
22120工作面運(yùn)輸巷設(shè)計(jì)斷面為矩形,寬5.4 m、高3.2 m、巷道長740 m。巷道采用掘錨機(jī)+梭車+膠帶輸送機(jī)的掘進(jìn)工藝,月進(jìn)度660 m。煤層平均厚度為2.35 m,煤質(zhì)水分為7.65%。寸草塔煤礦屬于低瓦斯礦井,掘進(jìn)工作面最大絕對瓦斯涌出量為0.1 m3/min。工作面使用MB670-185型掘錨機(jī)落煤、裝煤,運(yùn)用10S32-48B型梭車將煤轉(zhuǎn)運(yùn)至破碎機(jī)處,破碎后轉(zhuǎn)載至運(yùn)輸巷膠帶輸送機(jī),最后經(jīng)過主運(yùn)系統(tǒng)帶式輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)降孛婷簜}。工作面選用FBDYNo6.3/2×30 kW礦用隔爆型壓入式對旋軸流局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng),實(shí)測供風(fēng)量約為450 m3/min。由于掘錨機(jī)自帶的除塵器處理風(fēng)量較小,且工作面掘進(jìn)期間會截割巖石,從而導(dǎo)致生產(chǎn)時空氣中的粉塵濃度較高。
經(jīng)采樣測定,該工作面生產(chǎn)時,粒徑小于10 μm的粉塵占總粉塵的43.5%。細(xì)微粉塵對工人身體傷害極大,亟需降低其濃度,以改善作業(yè)場所環(huán)境。該礦原將除塵器放置于橋式轉(zhuǎn)載機(jī)的配套方案因無法實(shí)現(xiàn),需要重新設(shè)計(jì)除塵系統(tǒng)布置方案。
國內(nèi)外研究和實(shí)踐表明,采用含有控塵裝置的長壓短抽式通風(fēng)除塵系統(tǒng)是目前綜掘工作面最常用也是最有效的降塵措施[16-20]。以往,寸草塔煤礦在長距離巷道掘進(jìn)中多采用掘錨機(jī)+橋式轉(zhuǎn)載機(jī)生產(chǎn)工藝,將除塵器安設(shè)于橋式轉(zhuǎn)載機(jī)并通過負(fù)壓抽塵風(fēng)筒接續(xù)至工作面實(shí)現(xiàn)除塵。但22120工作面運(yùn)輸巷設(shè)計(jì)長度較短,若將除塵器布置于破碎機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)處,則存在接續(xù)抽塵風(fēng)筒工作量大、登高作業(yè)安全隱患大等不足。通過對比分析經(jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)效率,最終確定采用掘錨機(jī)+梭車+膠帶輸送機(jī)的生產(chǎn)工藝。針對上述實(shí)際條件,通過現(xiàn)場測量,對除塵器外形尺寸進(jìn)行改造,將除塵器布置于掘錨機(jī)機(jī)身頂部;將除塵器與掘錨機(jī)自帶的抽塵風(fēng)道連接,通過機(jī)身原有的集塵口吸塵,既能提高收塵效率,也可減少外接抽塵風(fēng)筒的工作量。該系統(tǒng)布置示意圖見圖1。
圖1 22120工作面運(yùn)輸巷通風(fēng)除塵系統(tǒng)布置示意圖
為了解抽塵凈化通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作時巷道內(nèi)的粉塵分布情況,利用FLUENT軟件,采用離散相DPM模型,并選用計(jì)算較穩(wěn)定的一階迎風(fēng)格式及SIMPLE算法進(jìn)行數(shù)值模擬。
根據(jù)22120工作面運(yùn)輸巷生產(chǎn)條件,利用ANSYS DesigenModeler軟件構(gòu)建數(shù)值模擬模型,如圖2所示。
圖2 22120工作面運(yùn)輸巷數(shù)值模擬模型
圖2中,坐標(biāo)系x軸正向表示供風(fēng)側(cè)指向另一側(cè),y軸正向表示巷道底板指向巷道頂板,z軸正向表示由巷道末端指向掘進(jìn)工作面方向。
為避免不必要的數(shù)值運(yùn)算,進(jìn)行了適當(dāng)簡化:模擬巷道長為60 m、寬為5.4 m、高為3.2 m;將掘錨機(jī)簡化成長為9 m、寬為4 m、高為1.8 m的矩形;供風(fēng)風(fēng)筒、附壁風(fēng)筒和抽塵風(fēng)筒的直徑均為0.8 m;供風(fēng)風(fēng)筒和附壁風(fēng)筒軸心線距底板2.5 m,距最近一側(cè)巷幫0.6 m;抽出風(fēng)筒軸心線距底板2.5 m;擋塵簾長4.8 m、寬2.85 m,距掘進(jìn)工作面2 m;供風(fēng)軸向出風(fēng)口距掘進(jìn)工作面10 m。附壁風(fēng)筒與供風(fēng)風(fēng)筒直徑相同,風(fēng)筒側(cè)壁有長為5 m、寬為0.15 m的徑向出風(fēng)口,距掘進(jìn)工作面12 m。巷道供風(fēng)量為450 m3/min,由供風(fēng)風(fēng)筒噴出的軸向出風(fēng)量根據(jù)工作面瓦斯涌出量確定為40 m3/min。
為了防止粉塵在壓入風(fēng)流影響下向外擴(kuò)散,同時提高除塵器收塵效率,采用附壁風(fēng)筒進(jìn)行控塵。考慮到本工作面采用除塵器機(jī)載式布置方式,為避免附壁風(fēng)筒徑向出風(fēng)風(fēng)流與除塵器排出風(fēng)量相互影響,需減小控塵距離,將附壁風(fēng)筒布置于除塵器附近。根據(jù)22120工作面運(yùn)輸巷實(shí)際情況,設(shè)計(jì)附壁風(fēng)筒徑向出風(fēng)口距掘進(jìn)工作面12 m,軸向供風(fēng)出口距掘進(jìn)工作面10 m。同時考慮到由于控塵距離較近,可能會導(dǎo)致系統(tǒng)降塵效果不夠理想,為此在附壁風(fēng)筒控塵的基礎(chǔ)上,在掘錨機(jī)截割滾筒后面增設(shè)擋塵簾以提高控塵效果。
在除塵器抽出風(fēng)量為405 m3/min(壓入風(fēng)量的90%)時,分別對不采取附壁風(fēng)筒控塵、附壁風(fēng)筒控塵(軸向出風(fēng)量40 m3/min,徑向出風(fēng)390 m3/min)和 “附壁風(fēng)筒+擋塵簾”3種條件下的降塵效果進(jìn)行模擬。3種條件下,距巷道底板1.5 m(y=1.5 m)處巷道截面上的粉塵質(zhì)量濃度分布情況如圖3所示。
圖3 不同控塵條件下粉塵質(zhì)量濃度分布(y=1.5 m)
由圖3可以看出,在只使用除塵器抽塵而不采用其他控塵措施時,由于受供風(fēng)風(fēng)流的影響,大部分粉塵未來得及被除塵器抽走,就隨供風(fēng)風(fēng)流擴(kuò)散至巷道后方,進(jìn)而彌散到整個巷道空間,這種方式降塵效果很不理想;而采用附壁風(fēng)筒控塵措施后,雖然巷道后部的粉塵質(zhì)量濃度明顯比不采取控塵措施時要低很多,但是仍然有較多的粉塵擴(kuò)散到整個巷道,且粉塵質(zhì)量濃度不低,控塵效果不佳,造成這種情況的原因是由于控塵距離較近;在掘錨機(jī)截割滾筒后面增設(shè)擋塵簾后,掘錨機(jī)割煤產(chǎn)生的粉塵絕大部分被控制在擋塵簾和掘進(jìn)工作面前部煤壁的空間內(nèi),然后通過抽塵管道吸入除塵器,含塵空氣被凈化后再排出,從而大大提高了除塵系統(tǒng)的抽塵凈化能力,掘錨機(jī)后部巷道內(nèi)的降塵效果十分理想。
分別模擬了除塵器抽出風(fēng)量分別為供風(fēng)風(fēng)量的90%、80%、70%(即抽出風(fēng)量分別為405、360、315 m3/min)時,綜掘工作面的降塵效果。不同抽出風(fēng)量時距巷道底板1.5 m(y=1.5 m)處巷道截面上的粉塵質(zhì)量濃度分布情況如圖4所示。
圖4 不同抽出風(fēng)量時粉塵質(zhì)量濃度分布(y=1.5 m)
由圖4可以看出,在供風(fēng)風(fēng)量不變的情況下,隨著抽出風(fēng)量的增加,系統(tǒng)的降塵效率也隨之提高。當(dāng)抽出風(fēng)量為315 m3/min時,掘錨機(jī)兩側(cè)的人員作業(yè)處部分粉塵擴(kuò)散;在抽出風(fēng)量為360 m3/min時,擴(kuò)散的粉塵量已經(jīng)較小;而在抽出風(fēng)量為405 m3/min時,兩側(cè)幾乎沒有粉塵向外擴(kuò)散,系統(tǒng)降塵效果良好。因此在實(shí)際使用時,在保證工作面安全生產(chǎn)的前提下,為達(dá)到理想的降塵效果,應(yīng)盡可能提高通風(fēng)除塵系統(tǒng)的抽壓風(fēng)量比。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況和數(shù)值模擬結(jié)果,22120工作面運(yùn)輸巷總體采用“控塵+除塵器抽塵凈化”的長壓短抽式通風(fēng)除塵技術(shù);利用附壁風(fēng)筒和擋塵簾進(jìn)行控塵,附壁風(fēng)筒控塵距離12 m,軸向出風(fēng)距離10 m,軸向出風(fēng)量40 m3/min;使用KCS-550D-Ⅰ型礦用濕式除塵器抽塵凈化,除塵器布置方式采取機(jī)載式,除塵器出風(fēng)口位置設(shè)計(jì)風(fēng)向調(diào)節(jié)裝置,避免對控塵風(fēng)流產(chǎn)生干擾。在膠帶輸送機(jī)上的設(shè)備列車處安設(shè)ZTCK660(A)型煤礦機(jī)掘工作面通風(fēng)除塵監(jiān)控裝置,對工作面供風(fēng)風(fēng)量、 除塵器抽出風(fēng)量、 除塵器功率、 除塵器管道內(nèi)瓦斯?jié)舛取?抽壓風(fēng)筒重疊段瓦斯?jié)舛鹊葏?shù)進(jìn)行在線監(jiān)測;并基于預(yù)先設(shè)定的壓抽風(fēng)量比對除塵器的抽風(fēng)風(fēng)量進(jìn)行自動調(diào)節(jié),從而保證良好的降塵效果并避免瓦斯積聚。
圖5為煤礦機(jī)掘工作面通風(fēng)除塵監(jiān)控裝置系統(tǒng)原理圖。當(dāng)控制箱接收到風(fēng)量測量裝置傳遞的信號后,利用控制箱內(nèi)風(fēng)量計(jì)算程序?qū)︼L(fēng)量裝置風(fēng)量進(jìn)行計(jì)算,再利用主控箱內(nèi)程序依次推算除塵器所要達(dá)到的目標(biāo)風(fēng)量和頻率,最后主控箱通過程序自動調(diào)節(jié)頻率使除塵器風(fēng)量達(dá)到目標(biāo)風(fēng)量,風(fēng)量測量誤差不超過5%。
1—粉塵濃度傳感器;2—通信電纜;3—防爆電纜(外接設(shè)備);
為進(jìn)一步提高降塵效率,根據(jù)上述數(shù)值模擬結(jié)果,在附壁風(fēng)筒控塵的基礎(chǔ)上增加擋塵簾控塵。在掘錨機(jī)臨時支撐架上安裝油缸,并加裝擋風(fēng)膠帶,從而起到在截割過程中封閉擋塵的作用,阻止粉塵向外擴(kuò)散。擋塵簾布置和實(shí)際安裝情況如圖6所示。
圖6 掘錨機(jī)擋塵簾布置示意圖和實(shí)際安裝情況
為達(dá)到最佳的降塵效果,按照濾膜質(zhì)量增重法,對系統(tǒng)抽壓風(fēng)量比分別為0.7、0.8和0.9共3種工況時的降塵效果進(jìn)行了測量分析。在掘錨機(jī)懸掛擋塵簾時,調(diào)節(jié)除塵器抽出風(fēng)量分別為315、360、405 m3/min,采用AZF-2型粉塵采樣器,對掘錨機(jī)司機(jī)作業(yè)處和距掘進(jìn)工作面15 m回風(fēng)側(cè)處的總粉塵(總塵)和呼吸性粉塵(呼塵)進(jìn)行采樣,用0.1 mg感量的電子天平進(jìn)行稱量,計(jì)算得出平均粉塵質(zhì)量濃度,并進(jìn)一步計(jì)算得到不同條件時的降塵效率。具體測試結(jié)果見表1。
表1 22120工作面運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面粉塵質(zhì)量濃度測量結(jié)果
由表1可以看出:在掘錨機(jī)設(shè)置擋塵簾,其他通風(fēng)除塵工藝參數(shù)不變的條件下,當(dāng)除塵器抽風(fēng)量為315 m3/min(抽壓風(fēng)量比為0.7)時,司機(jī)位置總塵和呼塵質(zhì)量濃度由使用前的275.60、83.08 mg/m3分別降低到106.68、40.12 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別為61.29%和51.71%;距掘進(jìn)工作面15 m回風(fēng)側(cè)處總塵和呼塵質(zhì)量濃度分別由使用前的258.12、72.19 mg/m3降低到110.79、42.25 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別為57.08%和41.46%,降塵效果不夠理想。
當(dāng)除塵器抽出風(fēng)量為360 m3/min(抽壓風(fēng)量比為0.8)時,司機(jī)位置的總塵和呼塵質(zhì)量濃度分別降低至20.36、7.52 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別提升至92.61%和90.95%;距掘進(jìn)工作面15 m回風(fēng)側(cè)處的總塵和呼吸性粉質(zhì)量濃度降低至17.36、5.39 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別提升至93.27%和92.53%,降塵效果較除塵器抽出風(fēng)量為315 m3/min時有了明顯的改善。
當(dāng)除塵器抽出風(fēng)量為405 m3/min(抽壓風(fēng)量比為0.9)時,司機(jī)位置的總塵和呼塵質(zhì)量濃度分別降低至6.68、3.78 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別提升至97.58%和95.45%;距掘進(jìn)工作面15 m回風(fēng)側(cè)處的總塵和呼塵質(zhì)量濃度降低至5.16、2.86 mg/m3,總塵和呼塵的降塵效率分別提升至98.00%和96.04%。極大改善了該掘進(jìn)工作面的作業(yè)環(huán)境,降低了高濃度粉塵對司機(jī)及其他作業(yè)人員的危害。
1)針對“掘錨機(jī)+梭車+膠帶輸送機(jī)”的配套施工工藝,將除塵器安設(shè)于掘錨機(jī)頂部,并采用“附壁風(fēng)筒+擋塵簾”控風(fēng)除塵的工藝配套方式,能夠有效解決掘錨工作面的粉塵污染。該配套方式簡單方便,既利用原機(jī)自帶的抽塵風(fēng)道和集塵口,充分發(fā)揮了集塵口處距離截割面近、收集粉塵效率最高的特點(diǎn),又減少了除塵設(shè)備搬運(yùn),避免了工人接續(xù)抽塵風(fēng)筒的工作量。
2)當(dāng)掘錨工作面抽壓風(fēng)量比為0.9時,掘錨工作面的總塵和呼塵的降塵效率分別達(dá)到97%和95%以上,極大改善了作業(yè)環(huán)境,保障了作業(yè)人員的身體健康。
3)該控風(fēng)除塵系統(tǒng)采用通風(fēng)除塵監(jiān)控裝置,實(shí)現(xiàn)了通風(fēng)除塵系統(tǒng)運(yùn)行過程中主要工藝參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測及壓抽風(fēng)量的自動調(diào)控,保障了掘進(jìn)工作面通風(fēng)防塵系統(tǒng)的安全和高效運(yùn)行。