汪開拓,張蒙,王棟,姚飛,岳帥志
(中海石油(中國)有限公司蓬勃作業(yè)公司,天津 300000)
隨著海洋石油事業(yè)的蓬勃發(fā)展[1],原油產(chǎn)量逐年遞增,保證原油生產(chǎn)處理流程的穩(wěn)定是保證油田穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的關(guān)鍵所在[2]。軟鋼臂系泊系統(tǒng)是整個油田原油處理流程的起點。它將RUP(Riser Utility Plateform,立管公用平臺)匯集而來的原油輸送到FPSO 的流程處理單元進(jìn)行處理,同時將FPSO 處理的生產(chǎn)水輸送到RUP 加壓,進(jìn)而分配給注水井進(jìn)行返注。
FPSO 全稱為Floating Production Storage and Offloading System,即為浮式生產(chǎn)儲卸油輪[3],負(fù)責(zé)對由軟鋼臂系泊系統(tǒng)匯集而來的各個井口平臺的原油進(jìn)行基本處理和儲存,并外輸。
軟鋼臂系泊系統(tǒng)(Soft Yoke Mooring System),簡稱“單點”。安裝在FPSO 的前部,它能使FPSO做360°旋轉(zhuǎn),它的主要作用是將FPSO 定位于預(yù)定海域,同時,使FPSO 具有風(fēng)向標(biāo)的效應(yīng),在各種風(fēng)浪作用下FPSO 總趨向受力為最小的方向,從而保證FPSO 在海上能長期連續(xù)工作。
軟鋼臂系泊系統(tǒng)由系泊塔(Mooring Tower)、鐘擺(Pendulums)以及剛臂(Yokes)三部分組成(圖1)。系泊塔由旋轉(zhuǎn)部分和固定部分組成,起著輸送井流物、化學(xué)藥劑、電力、通信等功能。鐘擺主要是連接系泊塔和剛臂。剛臂位于船體之上,是船體和系泊塔的連接處和受力端。
圖1 系泊系統(tǒng)回轉(zhuǎn)層結(jié)構(gòu)Fig.1 Slewing Layer Structure of Mooring Systems
潤滑系統(tǒng)可以定時定量地對單點需要潤滑的部位進(jìn)行強制潤滑。主要由控制系統(tǒng)、氣動泵、安全閥、換向閥、分配閥及主管線末端的壓力開關(guān)等組成。
潤滑系統(tǒng)分為兩組,一組為主軸承[4]和回轉(zhuǎn)層(Swivel Stacks)提供潤滑,另一組為鐘擺的萬向節(jié)和剛臂徑向、軸向軸承組提供潤滑。軸承內(nèi)多余的潤滑脂通過排放口泄放掉,以及帶走軸承內(nèi)的磨屑。
軟鋼臂系泊潤滑自動化控制系統(tǒng)基于美國羅克韋爾(AB)公司PLC[5]技術(shù)平臺,它是20年前的產(chǎn)品,年代久遠(yuǎn),技術(shù)落后,功能差,可靠性低,主要存在問題如下:
(1)軟鋼臂系泊潤滑系統(tǒng)經(jīng)常死機(jī),導(dǎo)致長時間注脂量不足,影響旋轉(zhuǎn)時動作的順暢性,造成密封與結(jié)構(gòu)磨損,降低滑環(huán)密封與結(jié)構(gòu)強度。人員巡檢耗時長,中控上位機(jī)只有一個軟鋼臂系泊潤滑自動化控制系統(tǒng)報警通訊點,沒有實時系統(tǒng)狀態(tài)顯示,導(dǎo)致潤滑系統(tǒng)要一直有專人每天巡檢。
(2)現(xiàn)場操作盤只有兩路報警燈:液位和氣路低報燈和系統(tǒng)運行燈,不能準(zhǔn)確指示系統(tǒng)運行的狀態(tài),無法顯示系統(tǒng)全部異常狀態(tài),可能導(dǎo)致小的隱患無法及時處理。
(3)潤滑管線末端的壓力開關(guān)只能設(shè)定報警值,不能實時準(zhǔn)確地反映管線內(nèi)部的壓力,潤滑脂注入太多會造成浪費,潤滑脂注入量不足又會造成設(shè)備損壞。
(1)單點潤滑系統(tǒng),現(xiàn)場只有一個小巧型AB 1760-L18NWA-EX PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器),是20年前的產(chǎn)品,功能差,可靠性低。只有12 路數(shù)字量輸入(DI),6 路數(shù)字量輸出(DO),沒有通訊功能,無法跟中控上位機(jī)進(jìn)行實時數(shù)據(jù)交換。
(2)單點潤滑系統(tǒng),現(xiàn)場的控制盤只有啟停開關(guān),氣泵選擇按鈕和相應(yīng)的報警燈。只能通過報警燈指示故障狀態(tài),缺少畫面顯示,無法做到實時顯示和更多報警及故障的顯示。
(3)因為AB1760-L18NWA-EXPLC 只有數(shù)字量輸入、輸出,所以單點潤滑系統(tǒng)潤滑管線末端只有壓力開關(guān),沒有壓力變送器,不能實時準(zhǔn)確地反映管線內(nèi)部的壓力。
為了利用和移植單點潤滑裝備自控軟件,新軟鋼臂系泊潤滑控制系統(tǒng)依然沿用美國AB 公司PLC 技術(shù)平臺。系統(tǒng)升級目標(biāo)如下:
(1)全自動化控制
延續(xù)全自動注入潤滑脂的控制策略[6],實現(xiàn)全過程無人為干預(yù)注脂,新軟鋼臂系泊潤滑控制系統(tǒng)要充分體現(xiàn)并保證自動化、智能化。油田現(xiàn)場廣泛使用的控制系統(tǒng)有較高的可靠性,其穩(wěn)定性得到了現(xiàn)場的有效驗證。并且現(xiàn)場有控制系統(tǒng)開發(fā)移植的經(jīng)驗,用于單點潤滑控制系統(tǒng)有較大的優(yōu)勢和實現(xiàn)的可能性。
(2)遠(yuǎn)程與本地雙監(jiān)測
增加現(xiàn)場PLC 和DeltaV DCS[7](Distributed Control System,集散控制系統(tǒng))的數(shù)據(jù)通訊,并在中控上位機(jī)上繪制潤滑系統(tǒng)的畫面,操作人員在中控可以實時監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)。
現(xiàn)場可增加就地顯示面板,兩者結(jié)合,使現(xiàn)場巡檢人員和遠(yuǎn)程監(jiān)控人員都能很容易、直觀地獲得反應(yīng)系統(tǒng)運行狀態(tài)的指標(biāo)以及報警信息,方便理解并進(jìn)行合理判斷;當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,便于人員介入維修。
(3)控制程序的操作便于執(zhí)行
升級后的單點潤滑系統(tǒng)的PLC 要能匹配本設(shè)施常用的已獲授權(quán)的上位機(jī)連接軟件,這樣便于后期控制策略程序的下裝、查看和修改。
(4)量化控制
升級后的單點潤滑系統(tǒng)要改變原系統(tǒng)獨立封閉運行的狀況,將原系統(tǒng)上的壓力開關(guān),升級為具有精確顯示的智能變送器等監(jiān)測儀表,精細(xì)控制注脂量,量化監(jiān)測指標(biāo)。
壓力變送器在生產(chǎn)流程中廣泛使用,現(xiàn)場維修人員精通變送器安裝、參數(shù)設(shè)定[7]和故障處理。
現(xiàn)場控制柜內(nèi)原有線路可以繼續(xù)利用。原設(shè)計的壓力開關(guān)改為變送器后,電纜可以延用,不用重新進(jìn)行線路敷設(shè)。增加壓力變送器2 選2[8]表決邏輯,可以有效避免因單個變送器故障造成的系統(tǒng)報警。
本升級項目采用的AB1756 系列PLC 是羅克韋爾Control Logix 系列最新一代高端控制器,是其集成架構(gòu)中最為重要的一個成員。使用AB 品牌Panel View 系列的顯示面板,面板通過網(wǎng)線,即可實現(xiàn)跟PLC 的數(shù)據(jù)通訊,通過制圖軟件繪制流程畫面,實現(xiàn)本地監(jiān)控。通過PROSOFT 卡實現(xiàn)跟DeltaV DCS 數(shù)據(jù)交換,將壓力開關(guān)升級為羅斯蒙特壓力變送器,通過AI 卡接入PLC 實現(xiàn)測量。
升級過程中需增加ABPLC 電源模塊、CPU、DI 卡、DO 卡、AI 卡、通訊卡、羅斯蒙特壓力變送器。利用原有線路和控制柜進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試及硬件安裝。
(1)DI 卡
DI 卡就是接收開關(guān)量數(shù)字輸入信號(即通斷信號)的板卡,類似PLC 中的開關(guān)量輸入DI 模塊,D(Digitization)代表數(shù)字化/數(shù)字量(通或高電平為數(shù)字1 信號、斷或低電平為數(shù)字0 信號),I(Input)代表輸入。為了實現(xiàn)現(xiàn)場卡件的穩(wěn)定運行,以及保證現(xiàn)場設(shè)備的良好狀態(tài),并同時兼顧適用與經(jīng)濟(jì)的原則,選用1756-IB16 系列DI 卡能夠滿足使用需求,且成本較低。
(2)DO 卡
DO 卡是開關(guān)量數(shù)字輸出信號(即通斷信號)的板卡,D 代表數(shù)字化/數(shù)字量(通或高電平為數(shù)字1 信號、斷或低電平為數(shù)字0 信號),O(Output)代表輸出。根據(jù)實際需要點數(shù),選用1756-OB16系列DO 卡能夠滿足需求,且成本較低,確定為現(xiàn)場選擇卡件。
(3)AI 卡
AI 卡就是模擬量輸入信號(即模擬信號)的板卡,A(Analog quantity)代表模擬量(現(xiàn)場變送器輸出的4~20mA 對應(yīng)量程的0~100%),I(Input)代表輸入。根據(jù)現(xiàn)場實際使用情況,選用1756-IF8 系列AI 卡能夠滿足需求,且成本較低,確定為現(xiàn)場選擇卡件。
用Control Logix 5000 組態(tài)軟件即可對PLC 進(jìn)行組態(tài)、下裝。設(shè)備投用前,可使用軟件中的Simulation 功能,對邏輯進(jìn)行測試。可通過Factory View Studio 軟件,根據(jù)流程圖繪制畫面,并增加對應(yīng)報警信息。
將原小型PLC 的報警信號線接入PROSOFT卡,通過RS485 通訊[9]協(xié)議,即可實現(xiàn)PLC 和DCS 之間的數(shù)據(jù)通訊,實現(xiàn)現(xiàn)場的實時狀態(tài)顯示(圖2)。在DeltaV 上位機(jī),通過DeltaV Explore組態(tài)軟件,進(jìn)行邏輯編程。并且DeltaV 上位機(jī)自帶Operator Run(Configure)軟件,可使用該軟件繪制流程畫面,并組態(tài)加入連續(xù)歷史數(shù)據(jù)曲線[10],跟蹤查看數(shù)據(jù)趨勢和報警信息。
圖2 中控上位機(jī)監(jiān)視畫面Fig.2 Monitoring screen of center control room computer
該FPSO 單點潤滑控制系統(tǒng)升級改造的成功實施,提高了單點潤滑系統(tǒng)的可靠性,維持了單點工作的穩(wěn)定性,增加了中控上位機(jī)對單點潤滑系統(tǒng)的實時監(jiān)控功能,對于提高流程穩(wěn)定性具有一定的價值,對其他類似的FPSO 單點潤滑控制系統(tǒng)的升級改造具有借鑒意義。