文 成,吳 婧
中國石油天然氣第二建設(shè)有限公司,甘肅蘭州 730060
2021年初,某煉廠延遲焦化裝置4臺加熱爐爐管需更換,爐管材質(zhì)為ASTM A335 P9,由于其淬硬性強,焊接性能差,焊接時易產(chǎn)生冷裂紋、再熱裂紋和回火脆性,因此要求焊前預(yù)熱、后熱、焊后熱處理,但預(yù)熱后充氬導(dǎo)致預(yù)熱效果降低,增加焊接難度及勞動強度,增加了成本,甚至有些特殊工況,比如在充氬受限制的封閉管道內(nèi)無法使用工裝進行充氬保護。該材質(zhì)焊接以往所采用的充氬焊絲合格率不高,尤其在爐管安裝時,由于管道較長或采用固定口焊接,背面充氬比較困難,需采用必要的工裝進行充氬,但保護效果較差,焊接效率低,且焊接一次合格率較低,僅為60%~70%。
由于檢修工期緊,為高效優(yōu)質(zhì)完成爐管更換工作,經(jīng)過前期調(diào)研,筆者所在公司對少數(shù)焊材廠家近年開發(fā)的耐熱鋼根焊背面免充氬焊絲進行了對比試驗,并進行了背面不充氬TIG焊的單面焊雙面成型打底焊的焊接工藝試驗,分析各焊接工藝參數(shù)、技術(shù)措施對焊縫成形及性能的影響,制定了最優(yōu)化的焊接技術(shù)方案,最終形成了評定合格的焊接工藝,并成功應(yīng)用于延遲焦化裝置4臺加熱爐檢修中。更換的爐管材料為ASTM A335 P9,規(guī)格為D127 mm×10 mm,共288道焊口,焊接一次合格率達到了97.3%,實現(xiàn)了耐熱鋼管道根焊的背面免充氬焊接。
此次更換的爐管材質(zhì)為ASTM A335 P9,規(guī)格為D127mm×10 mm,化學(xué)成分見表1,抗拉強度及延伸率見表2。
表2 ASTM A335 P9的抗拉強度及延伸率
從表1中可以看出,P9材料主要合金成分為Cr、Mo,由于鋼中碳和合金元素的共同作用,在焊接時極易形成淬硬組織,焊接性能差,焊接時易產(chǎn)生冷裂紋、再熱裂紋和回火脆性。
P9合金含量已近10%(見表1),氬弧焊打底時,如果焊縫背面氬氣保護不充分即會產(chǎn)生焊縫根部氧化,出現(xiàn)氣孔、未熔合等缺陷,導(dǎo)致焊接一次合格率很低,需經(jīng)過多次返修才能符合要求,延長了時間,檢修時導(dǎo)致工期緊張。綜上,開展了中高合金耐熱鋼背面免充氬焊接技術(shù)的研究。經(jīng)過多方交流,了解到國內(nèi)外中高合金耐熱鋼免充氬焊絲現(xiàn)狀,并通過在國內(nèi)僅有的生產(chǎn)免充氬焊絲的焊材廠(昆山京群和北京金威)進行工藝性對比試驗,其背部焊接成形及脫渣效果如圖1、圖2所示。
圖1 昆山京群焊絲打底
圖2 北京金威焊絲打底
從圖1、圖2中可以看出,北京金威的免充氬焊絲焊縫質(zhì)量更高,背面成形好,背面焊渣易脫落,且焊接操作性更強,焊接過程穩(wěn)定。因此,最終選用北京金威規(guī)格為φ2.5 mm的TGF90S-G背面免充氬焊絲進行焊接工藝性能試驗。TGF90S-G焊絲化學(xué)成分力學(xué)性能見表3,抗拉強度及延伸率參數(shù)值見表4。
表3 TGF90S-G焊絲化學(xué)成分
表4 焊材熔敷金屬抗拉強度及延伸率
從表3、表4中可以看出,所選用的焊材合金含量更高,能夠補充焊接冶金過程產(chǎn)生的合金燒損,且熔敷金屬的抗拉強度、延伸率高于母材,焊接熔池結(jié)晶后形成的新材質(zhì)的機械機性能也由焊材的機械性能補足其損失部分。
選用熊谷WS5-400型焊機,采用直流正接,坡口角度取65°,鈍邊取0.5~1.0 mm,間隙取3~4 mm,免充氬焊絲選用TGF90S-G,經(jīng)多次試驗,制定了如表5所示的焊接工藝參數(shù),并按照此工藝進行了焊接工藝試驗。打底焊縫正面見圖3。
圖3 打底焊縫正面
表5 背面免充氬焊絲工藝參數(shù)
焊前預(yù)熱溫度為200~250℃,按照表5中的工藝進行焊接,焊后立即進行溫度為300~350℃、時間為30 min的后熱處理,焊接24 h后,經(jīng)RT100%檢測合格,采用升溫速率55~200℃/h、保溫溫度740~780℃、保溫時間2 h、降溫速率55~260℃/h的熱處理工藝進行熱處理[2]。
根據(jù)標準NB/T 47014—2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》切取焊接接頭力學(xué)性能試驗試樣。每個焊接接頭取2個拉伸試樣、4個彎曲試樣和6個沖擊試樣(焊縫及熱影響區(qū)各3個),試驗結(jié)果見表6。
表6 試件的力學(xué)性能[4]
從表6試驗結(jié)果分析,試件抗拉強度滿足≥460 MPa,硬度值滿足HB≤241的要求,4件側(cè)彎全部合格,焊縫和熱影響區(qū)沖擊值滿足≥31 J的要求,力學(xué)性能良好,最終形成了合格的焊接工藝評定。
采用充氬TIG焊時,爐管內(nèi)需要足夠濃度的氬氣,在充氬過程中,因為充氬流速的影響會降低預(yù)熱效果,從而導(dǎo)致氫氣不能很好地逸出,增加冷裂紋出現(xiàn)的機率。隨著爐管安裝長度的增加,氬氣浪費更大,并且充氬濃度達不到要求,管內(nèi)充氬使焊接工序更加復(fù)雜且耗費時間,尤其是現(xiàn)場焊接時固定口充氬受限制。
背面免充氬焊絲TIG焊時,形成氣-渣聯(lián)合保護,焊絲的藥皮會滲透到熔池背面,形成一層致密的保護膜,保護效果更好,使背面不受氧化,冷卻后焊渣一般會自動脫落或用壓縮空氣方法極易清除,這種焊絲適用于全位置焊接,應(yīng)用這種焊絲不僅可以提高生產(chǎn)效率,并且可以降低生產(chǎn)成本。表7以焊接20道爐管焊口進行對比。
表7 D127 mm×10 mm爐管焊口對比
從表7可以看出,相比于背面充氬實芯焊絲TIG焊,背面免充氬藥芯焊絲TIG焊焊接效率提升了37.5%,氬氣節(jié)約了60%。另外,背面充氬實芯焊絲TIG焊需要在預(yù)熱達到溫度后,拆開電加熱帶才開始充氬,在充氬準備階段及氬氣流動的狀態(tài)下,均造成溫度下降,預(yù)熱效果降低,從而導(dǎo)致后續(xù)焊接時易產(chǎn)生裂紋等缺陷。而背面免充氬工藝是在預(yù)熱達到溫度后即可進行焊接,預(yù)熱起到了避免產(chǎn)生冷裂紋的作用。
考慮到背面免充氬焊絲的良好工藝性能、簡便的施焊工藝和高效的焊接效率,因此在煉油運行三部延遲焦化裝置4臺P9材質(zhì)加熱爐爐管更換工作中,首次應(yīng)用了背面免充氬藥芯焊絲TIG焊新技術(shù)及新焊接材料TGF90S-G進行爐管焊接。
打底焊是影響焊接一次合格率的關(guān)鍵,因此應(yīng)注意焊接時接頭的方法,這樣才能避免焊接缺陷的產(chǎn)生。打底焊時采用直線法焊接或稍加擺動,這樣容易控制熔池或熔孔,保證打底焊的順利進行和打底焊的內(nèi)部質(zhì)量。鎢極氣體保護焊是明弧操作,熔池的可見度好,容易掌握熔池的變化,可以直接觀察到電弧擊穿的熔孔,能夠控制熔孔的大小并且保持一致,見圖4和圖5。
圖4 打底焊接送絲
圖5 打底焊縫外觀
焊接時,焊絲與焊槍夾角為90°~110°,一定要保持熔孔的大小一致,添加焊絲時送進要平穩(wěn)、均勻,要添加到熔孔根部,仰焊時采用內(nèi)添加焊絲以保證背面焊縫的凸起。按此操作方法對6名焊工進行了專業(yè)培訓(xùn)和考核工作,最終確保了焊接一次合格率。
延遲焦化裝置加熱爐共4臺,每臺爐管單根長23 m,每臺24根。因現(xiàn)場場地狹小,為便于施工,同時縮短施工工期,將每臺爐管分成4片預(yù)制,每片6根進行預(yù)制焊接,見圖6和圖7。
圖6 廠房預(yù)制
圖7 現(xiàn)場固定口焊接
采用TGF90S-G進行背面免充氬打底焊接,對延遲焦化4臺加熱爐輻射室規(guī)格為D127mm×10 mm爐管進行更換,7月14日至8月2日完成了4組爐管合計16片的預(yù)制、268道焊口的焊接工作,8月3日至15日完成現(xiàn)場安裝的20道口焊接工作,共288道焊口,焊接一次合格率達到了97.3%,較以往充氬焊接60%~70%的一次合格率有了大幅提升,工期大幅縮短,從而高效優(yōu)質(zhì)地完成了爐管更換工作。
(1)采用背面免充氬焊絲不僅可以簡化焊接工藝措施,提高生產(chǎn)效率,并且可以降低生產(chǎn)成本,可以在更大的范圍內(nèi)進行推廣,特別適合于管道過長和背面不能進行充氬保護的管道連接接頭焊接。既省去了充氬保護裝置,提高了功效,又節(jié)約了大量保護用氬氣,焊接效率高,焊接一次合格率高,技術(shù)可行,從根本上解決了耐熱鋼焊口根部氧化問題,也解決了在無條件進行充氬的情況下保證焊接質(zhì)量的難題。
(2)背面免充氬藥芯焊絲TIG焊新技術(shù),首次成功應(yīng)用于2021年延遲焦化裝置4臺加熱爐檢修中,管材為ASTM A335 P9的D127mm×10 mm爐管,共288道焊口,焊接一次合格率達到了97.3%,爐管投運至今的運行狀況良好。