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海上油田工藝艙原油乳化異常分析及處理

2023-01-18 17:34:51孫鏡凱
當(dāng)代化工研究 2022年13期
關(guān)鍵詞:浮油酸化乳化

*孫鏡凱

(中海油能源發(fā)展股份有限公司采油服務(wù)分公司 天津 300452)

引言

渤海灣某油田標(biāo)準(zhǔn)油緩沖室T-102的標(biāo)準(zhǔn)油品緩沖室,在0.05%的范圍內(nèi),在無明水產(chǎn)油的情況下,發(fā)現(xiàn)底部乳化超過1%,影響了油田主機(jī)供油及油工藝艙其它正常功能。

對油品乳化異常上升的原因進(jìn)行了分析,并對其進(jìn)行了修復(fù)。通過對油料倉的流路分析,對各個(gè)工藝艙油進(jìn)行了化驗(yàn)和檢驗(yàn),并與常規(guī)時(shí)間數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,結(jié)果表明:1號污油艙T-551A的浮油乳化異常增高,造成了T-102的乳化異常;最后,通過對T-551A的分析,得出了影響T-551A的液位影響因素的結(jié)論,即:改變了螺桿式過濾器的回洗工藝,使T-551A的浮油干擾加劇,從而形成了不適合分離的乳化油。

通過對胡桃殼濾器的反沖洗工藝的恢復(fù),油工藝艙內(nèi)的油液質(zhì)量得到了恢復(fù),并清楚地表明,水工藝艙內(nèi)的浮油層未被嚴(yán)重干擾,易于產(chǎn)生高乳化油,為后續(xù)的工藝調(diào)整提供了新的思路。

1.概況

浮采儲油設(shè)備(FPSO)是一種集海洋石油、石油、石油、石油等為一體的綜合設(shè)備;一種集發(fā)電、供熱、控制和生活于一體的漂浮容器型生產(chǎn)體系。

渤海灣油田FPSO的處理工藝主要包括原油處理系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、伴生氣系統(tǒng)、藥劑系統(tǒng)、工藝倉系統(tǒng)等。KL10-1油田地處渤海地區(qū),主要生產(chǎn)的原油是重油,采用了典型的自由水分離工藝;三個(gè)階段分別進(jìn)行了熱化學(xué)脫水和電脫水;A平臺上的流體通過節(jié)流捕集器進(jìn)行氣液分離;液相和 B型液相混合;在經(jīng)過合格的油井換熱器的加熱后,再將其輸送到石油中;將氣、水三相分離,將油相加熱送入熱化學(xué)分離器,然后用高壓電干法將其轉(zhuǎn)化為合格的原油,再將合格的油與井液進(jìn)行交換,再由泵進(jìn)行增壓。

通過灰盒模型計(jì)算,該裝置的煙氣利用率為25.07%,各裝置的煙損率分別為:32.8%、0.2%、4.2%、54.2%、8.6%。結(jié)果表明:KL10-1工藝中,采用換熱器作為主要煙耗裝置,其中合格的油井流式換熱器、熱媒式換熱器的煙損率分別為38.2%、68.1%、48.4%。KL10-1井中的熱介質(zhì)與井內(nèi)的熱交換溫差比EP24-2低,從而提高了換熱器的煙氣利用率。KL10-1工藝由于采用了大量的集裝箱裝置和電氣脫水(電力消耗設(shè)備),所以其分離裝置的煙損率高達(dá)32.8%。同時(shí),它的外輸水泵具有很大的壓力(1200kPa,EP24-2200kPa),它的設(shè)備功率大,相應(yīng)的煙耗也比EP24-2高。另外,在A、B兩個(gè)物流平臺物流中,物流溫度、壓力、成分存在差異,在混合時(shí)會出現(xiàn)不可逆的煙損,其煙損率為4.2%。

油品工藝倉的關(guān)鍵是緊急排泄;油工藝倉由1個(gè)原油處理室T-101A、2個(gè)原油處理室T-101B、標(biāo)準(zhǔn)原油緩沖器T-102、T-103組成;污水工藝倉的作用是對污水的沉淀,主要由T-301A、T-301B、T-551B、T-551B和T-551B組成。合格的石油緩沖器T-102的主要功能是將合格的石油儲藏在油田的主機(jī)中用于發(fā)電。T-102的合格原油是從T-101A和T-101B的頂部溢出的。T-102提供主機(jī)油的前提是,原油中的水分含量低于0.2%,一般情況下,水分含量在0.05%左右,超過0.2%的話,就會造成主機(jī)的故障,從而影響到整個(gè)油田的供電。

在對主機(jī)進(jìn)行一次補(bǔ)油時(shí),檢測出原油的乳化程度為0.6%,隨后的追蹤也始終高于0.5%。為了確保設(shè)備的正常運(yùn)行,必須對T-102標(biāo)準(zhǔn)原油的乳化異常上升進(jìn)行及時(shí)處理。

2.工程實(shí)例分析

(1)T-101A高乳化油來源分析

T-101A的石油資源有4種;原油系統(tǒng)應(yīng)急泄放,原油系統(tǒng)正常下艙,貨油艙底轉(zhuǎn)油,水處理艙浮油等。經(jīng)過檢查,近一年來,原油體系沒有緊急排放和程序,采樣和檢驗(yàn)油制度,底層的合格油蒸餾率一直保持在1%以下,因此,高的乳化油可能是從水處理艙的浮油中產(chǎn)生的。油品體系中的水相會進(jìn)入到水工藝艙沉淀并分離出的浮油,然后在T-551A級和從水系統(tǒng)中回收的油中經(jīng)過處理,形成了一個(gè)水處理艙的浮油。

2018年9月26日至10月2日,浮油含油量為40%~50%,一般為20%;在11月22號,由于油品加工倉出現(xiàn)了不正常的乳化現(xiàn)象,并對其進(jìn)行了加密檢測,結(jié)果顯示,T-551A的浮油乳化率由20%增至50%~70%,含油率為30%~40%,含水量由50%降到0~15%。根據(jù)以上分析,T-551A型浮油的乳化過程中出現(xiàn)了不正常的乳化改變,從而使T-101A的乳化程度提高。

(2)一級污油艙T-551A浮油乳化異常分析

在浮油乳化異常升高的過程中,油水系統(tǒng)的影響因素有兩個(gè):①BH-16X、BH-17Y的中試試驗(yàn)。為了提高原油系統(tǒng)的處理效率,減少乳化,提高原油的質(zhì)量,油田技術(shù)服務(wù)公司對新型的破乳劑進(jìn)行了試制,并對BH-16X、BH-17Y進(jìn)行了中試。兩個(gè)試驗(yàn)的流程都很平穩(wěn),下艙水的含油量在800~ 1200mg/L之間,沒有任何異常,中試后又回到原來的BH-10X,所以這個(gè)因素是可以排除的。②向T-551A注入核桃殼過濾器的反沖洗水。

反洗水回箱工藝從進(jìn)T-301A改為進(jìn)T-551A,其原因如下:核桃殼過濾器反沖水量大,反沖次數(shù)高(1h后沖一次,1次倒灌25min,容積140m3/h),反沖洗水進(jìn)入T-301A,對一級水工藝艙的干擾大,影響下游生產(chǎn)水系統(tǒng)處理效果,T-301B出口水質(zhì)水中含油處于300~400mg/L較高水平,為優(yōu)化水系統(tǒng)處理效果,提升注水水質(zhì)品質(zhì),提出反洗水回T-551A改造。通過對T-301A的逆洗水的沖擊,使T-301B出水的含油量降至250-300mg/L,從而大大緩解了下游供水系統(tǒng)的壓力。

經(jīng)分析,進(jìn)入T-551A后,對1號污油艙T-551A造成了強(qiáng)烈的擾動,使其難以沉淀和分離。因此,初步推測,T-551A的浮油乳化現(xiàn)象是由逆洗法工藝的改進(jìn)引起的,因此建議將逆洗法重新切入T-301A,并對其進(jìn)行分析。

3.原油乳化成因

(1)天然乳化劑導(dǎo)致原油形成穩(wěn)定乳化油

在油田中,由于流體流動狀況的變化,原油、水、蠟晶、機(jī)械雜質(zhì)等在與原油、水、機(jī)械雜質(zhì)等進(jìn)行混合時(shí),通過一定的能量補(bǔ)充而形成的。由于存在一種維持液體乳化的穩(wěn)定力,所以乳化液相對穩(wěn)定。

原油和地層水中都含有一定數(shù)量的天然表面活性劑,這些活性劑可以局部濕潤微粒的外膜,從而促進(jìn)微粒的穩(wěn)定性。液體中的小顆??梢酝ㄟ^增大顆粒周圍的薄膜顆粒大小或者起到氧化劑的作用,并且束縛具有電荷的分散液體以穩(wěn)定其乳化狀態(tài),從而得到相對穩(wěn)定的原油乳化液。

(2)采油過程中原油乳化液的形成

在開采過程中,可以將油完全與水隔離,阻止油井中的液體被各種形式的攪動而不產(chǎn)生乳化液體。在某些油井中,很難將水完全隔離,而不能阻止攪動。埕島油田電泵采出液流量大,最大流量為250mg/L,所有油井都使用油嘴節(jié)流,而且從井口流程到生產(chǎn)流程,到管道的厚度都有很大差別,流體通過分離器計(jì)量,平臺增壓泵增壓,都會引起油水的乳化。為了降低油液的乳化,在油水分離前,要盡可能地減小由于離心泵、油嘴和控制閥造成的壓差,并盡可能地減小在中央平臺上流體的攪動。

(3)溫度影響埕島油田乳狀液的流變性

另外,在稠油中,溫度對乳狀液的流變性有很大的影響。當(dāng)溫度上升時(shí),乳劑分子之間的相互作用變?nèi)酰瑥亩鴮?dǎo)致乳劑的粘度下降。結(jié)果表明:隨著含水量的增加,乳化液的粘度降低,由于溫度較低,顆粒布朗運(yùn)動較慢,因此更有利于雜亂的卷曲分子在剪切方向上有秩序地分布。所以,在減少原油乳化過程中,最大限度地提高水的溫度也是一個(gè)非常重要的手段。

(4)油井酸化解堵致使原油乳化嚴(yán)重

由于海洋作業(yè)平臺等因素的限制,低產(chǎn)、低效井的出現(xiàn),酸解堵成了當(dāng)前解決低產(chǎn)、低效井的主要途徑。由于近海生產(chǎn)流程的縮短,使得海上油田的原油脫水難度大,而在酸化過程中,由于酸化返排液的存在,使得脫水變得更為困難。影響油水乳化液穩(wěn)定性的主要因素有三個(gè)方面:產(chǎn)出液的pH、酸化返排液中所含的粘土顆粒和助劑。

隨著界面張力的降低,油水乳化液的穩(wěn)定性也隨之提高,從而使原油的脫水變得更加困難。在pH值區(qū),pH值較低時(shí),油水界面張力較低;pH值區(qū),界面張力隨pH值的增加而急劇下降。酸化工藝中使用的酸以緩蝕酸為主,酸化返排液的pH值較低,通常低于4,故在回排結(jié)束后,在返排液pH值為7后,才能進(jìn)行回排。地層酸化作業(yè)液與地層礦物反應(yīng)后,會生成大量的硫化氫氧化物,從而提高了原油的乳化性能。酸化返排液中所攜帶的粘土粒子,可以被水分和石油所浸潤,而濕潤后的粘土粒子可以在油水界面上形成一種穩(wěn)定而牢固的界面薄膜,從而產(chǎn)生一定的電勢。

酸化返排液中含有的表面活性物質(zhì)可以在油水界面上進(jìn)行吸附,從而影響到油、水的界面特性和吸附劑在界面上的分布,從而提高了乳化體系的穩(wěn)定性,提高了乳化過程中的破乳率。埕島油田使用最多的緩速酸中,添加了許多添加劑,以減慢酸液與地層反應(yīng)速度,減少酸化時(shí)對地層造成的新?lián)p傷,從而提高酸化效果。大部分的酸性助劑都是表面活性劑,使酸性返排中的粘土顆粒親油或親水性穩(wěn)定性得到提高。

4.解決方案

油氣集輸是海洋石油和天然氣的重要組成部分,其中包括各種熱量消耗;耗電、耗能高。目前,在海洋平臺的設(shè)計(jì)中,常使用焓值分析方法來分析原油的能量消耗。焓分析法基于熱力學(xué)第一定律,從“量”的觀點(diǎn)分析了能量,但是卻無法從源蓋中得到“質(zhì)”的評估。在石油價(jià)格不斷下跌、開采費(fèi)用不斷上升的新形勢環(huán)境下,對能源消耗進(jìn)行優(yōu)化,可以有效地提高能源利用效率,減少資源浪費(fèi),節(jié)能減排,降低生產(chǎn)成本。通過將熱力學(xué)第一定律與第二定律相結(jié)合的煙氣分析方法,將能源質(zhì)量綜合運(yùn)用到系統(tǒng)能源消耗的分析中。通過對煙氣分析法的研究,指出了能源合理利用的方向,使其在能源消耗分析中得到了廣泛的應(yīng)用。

通過分析,可以發(fā)現(xiàn)能源使用的不合理之處,解決能源使用中的能源質(zhì)量不匹配問題,建議采取分級串聯(lián)、分級使用的總能源系統(tǒng),以確保能源的最大利用率;項(xiàng)新耀提出了一種準(zhǔn)確可靠的煙氣分析方法,通過深入的計(jì)算,對大慶油田的集輸工藝進(jìn)行了優(yōu)化,使其煙氣效率得到了極大的提升;通過對長清魯寧線輸油泵站及陸上油氣集輸系統(tǒng)的煙氣試驗(yàn),提出采用與原油能量等級相匹配的低溫?zé)崃魈娲加突螂娂訜嵩?,以改善系統(tǒng)煙氣的利用率;利用黑、灰兩種模式對儲罐系統(tǒng)的煙氣進(jìn)行了分析,得出了降低儲罐煙氣損耗是提高儲罐煙氣利用率的重要措施;通過對大慶薩南油田兩個(gè)中轉(zhuǎn)站天然氣集輸系統(tǒng)的灰箱煙氣進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

結(jié)果表明,原油加熱爐、熱水爐、外輸加熱爐是主要的煙耗裝置。將核桃殼濾器反洗水流程切回至原有進(jìn)入T-301A的流程,通過試驗(yàn)分析,判斷是否為流程改變導(dǎo)致高乳化產(chǎn)生。

5.結(jié)論

流程切換后,通過2個(gè)月的恢復(fù),T-551A艙內(nèi)的浮油乳化含量、含油量、含水量都逐步恢復(fù)至2018年10月之前的正常水平。取樣化驗(yàn)結(jié)果表明,油工藝艙T-101A、F-101B乳化也在逐步降低并恢復(fù)至正常水平,滿足了T-102溢流補(bǔ)油要求。

反洗流程切換回T-301A,油工藝艙乳化問題得以解決,水系統(tǒng)處理效果恢復(fù)到之前水平,也能滿足流程工藝要求,生產(chǎn)水水質(zhì)處理結(jié)果能夠達(dá)到注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),反洗水保持進(jìn)入T-301A。

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