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煤礦井下綜采設(shè)備回撤工藝技術(shù)研究

2023-01-28 06:03:44趙惠東
山西化工 2022年9期
關(guān)鍵詞:絞車刮板采煤機(jī)

趙惠東

(陽泉市燕龕煤炭有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045011)

引言

井下綜采面設(shè)備的回撤是保證綜采作業(yè)順利進(jìn)行的重要過程,其回撤的效率和安全性直接決定了煤礦井下綜采作業(yè)的效率和人員安全,由于在綜采的收尾階段,井下巷道的不穩(wěn)定加劇、頂板破碎程度大、綜采片幫現(xiàn)象增多,而且由于井下空間狹小、回撤設(shè)備數(shù)量多,因此在傳統(tǒng)的設(shè)備回撤過程中需要對巷道進(jìn)行擴(kuò)大并加強(qiáng)支護(hù),效率較低,難以滿足井下綜采設(shè)備高效回撤的需求[1]。

為了滿足井下綜采設(shè)備高效回撤的需求,本文在對井下各設(shè)備回撤流程進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新的快速回撤工藝,以綜采面原有的液壓支架為基礎(chǔ)實現(xiàn)回撤過程中的迎頭支護(hù),減少了井下支護(hù)的時間,同時通過對回撤流程的優(yōu)化,提升了井下回撤的效率,根據(jù)實際應(yīng)用表明,新的綜采設(shè)備回撤工藝,將井下回撤時間縮短了27.8%,對提升井下設(shè)備回撤效率和安全性具有十分重要的意義。

1 回撤工作準(zhǔn)備

井下綜采面的可采走向長度為1 179 m,傾向長度為163 m,屬于穩(wěn)定型煤層,平均厚度為7.49 m,平均傾角為5.7°,屬于近水平煤層,煤層的自然發(fā)火期為21 d,在綜采作業(yè)過程中的粉塵濃度計較大,爆炸的危險性較高。在綜采方式上該綜采面采用了長壁綜合機(jī)械化放頂煤開采,全部垮落法管理頂板。在綜采面上中部液壓支架的數(shù)量為89 個,過渡液壓支架的數(shù)量為6 個,端頭支架數(shù)量為1 個,刮板輸送機(jī)在前后各有一部,帶式輸送機(jī)有1 部,綜采完成后需撤出井下巷道。

為了保證回撤帶的安全性,在綜采面順槽的停采線前后側(cè)各20 m 處對頂板錨索進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),同時需要對順槽前后的巷道地坪進(jìn)行硬化,在出口處設(shè)置1 臺鋼絞車,用于對刮板輸送機(jī)、支架進(jìn)行回撤,在綜采面的中部設(shè)置一個慢速絞車,用那個有調(diào)拉支架,兩個絞車的設(shè)置位置保持在25 m 以內(nèi),便于配合對重型機(jī)械設(shè)備的回撤。在初次設(shè)置絞車后,兩臺絞車可以交替后移,最終將中部絞車移動到回風(fēng)順槽的末端,用于倒運支架并完成對剩余的兩個過渡支架的回撤。在回撤時對回撤通道利用錨索和鋼帶進(jìn)行補(bǔ)償加固,保證設(shè)備回撤過程中的安全性。

2 綜采面設(shè)備回撤研究

根據(jù)井下綜采面設(shè)備的分布情況,結(jié)合井下巷道的實際地質(zhì)條件,提出了新的綜采設(shè)備沿回風(fēng)順槽回撤的順序,依次為綜采面前端刮板輸送機(jī)-綜采面后側(cè)刮板輸送機(jī)-采煤機(jī)-液壓支架-管路設(shè)備,綜采面上各個綜采設(shè)備的布置結(jié)構(gòu),如圖1 所示[2]。

圖1 綜采面設(shè)備布置結(jié)構(gòu)示意圖示意圖

2.1 綜采面刮板輸送機(jī)回撤方案

根據(jù)前端刮板輸送機(jī)分布,在進(jìn)行回撤時,首先將刮板輸送機(jī)兩側(cè)的雜物清理干凈,然后將刮板輸送機(jī)調(diào)直,拆卸掉輸送機(jī)兩側(cè)的刮板并裝入轉(zhuǎn)運小車升井。從設(shè)備的末端位置拆卸掉刮板輸送機(jī)的鏈條,然后拆卸刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾位置的電機(jī)、減速器,拆卸后將其用專用的平板轉(zhuǎn)運車轉(zhuǎn)運到開闊地帶,待其他設(shè)備拆卸完成后通過無軌腳輪車轉(zhuǎn)運到地面上[3]。

在拆卸綜采面后側(cè)的刮板輸送機(jī)時,刮板、電機(jī)、鏈條的拆卸方式和前端刮板輸送機(jī)拆卸方式相同,拆卸后將刮板組件統(tǒng)一裝車升井。刮板輸送機(jī)的鏈條部分則通過無軌腳輪車轉(zhuǎn)運升井。待刮板輸送機(jī)的端頭架撤出后,將機(jī)頭過渡槽通過原端頭架處通道撤出,然后由綜采面的無軌腳輪車轉(zhuǎn)運升井。在回撤機(jī)尾時需要將機(jī)尾處的支架提前裝車轉(zhuǎn)運,空出巷道空間后將頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),然后再撤出,避免出現(xiàn)巷道變形或者垮塌,最后將刮板輸送機(jī)的機(jī)頭撤出,通過牽引車及轉(zhuǎn)運平板拖車將其轉(zhuǎn)運升井。

2.2 采煤機(jī)回撤方案

對采煤機(jī)的回撤,從刮板輸送機(jī)拆除到采煤機(jī)時就開始準(zhǔn)備,先將采煤機(jī)的供電電纜,將接口處做好保護(hù),然后逐級拆除分布在采煤機(jī)上的各類電纜和管路,最后在逐步拆除截割滾筒及搖臂,通過叉車和支架的配合,將其分開轉(zhuǎn)運[4]。

2.3 綜采面液壓支架回撤

液壓支架是煤礦井下巷道支護(hù)的核心,隨著綜采作業(yè)的進(jìn)行,液壓支架需要對采空巷道進(jìn)行支護(hù),保證在綜采擾動和礦壓波動下的巷道穩(wěn)定性,因此井下綜采面設(shè)備回撤最難的點在于如何在保證井下巷道穩(wěn)定的前提下將大量的液壓支架快速、安全的回撤出來,保證井下綜采面設(shè)備的回撤周期[5]。傳統(tǒng)的回撤方案中,需要先對井下巷道進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),然后在支護(hù)完成后再進(jìn)行液壓支架的回撤,不僅效率低而且進(jìn)一步縮小了井下巷道空間,增加了液壓支架的回撤難度。

結(jié)合井下實際情況,提出了以綜采面原有的液壓支架為基礎(chǔ)實現(xiàn)回撤過程中的迎頭支護(hù)方案,在進(jìn)行支架回撤時,每撤出一個中部液壓支架就將掩護(hù)支架前移一次,綜采面液壓支架的回撤工藝流程,如圖2所示[6]。在回撤過程中第4#和第5#液壓支架作為掩護(hù)液壓支架。

由圖2 可知,在進(jìn)行液壓支架回撤時,首先撤回1#過渡支架,然后利用牽引絞車將2#過渡支架調(diào)整為傾斜30°,然后再撤出3#過渡支架,撤出后在利用絞車將2#過渡支架進(jìn)一步調(diào)整為傾斜45°,然后再將4#液壓支架進(jìn)行調(diào)斜,作為支架回撤時在老空側(cè)的掩護(hù)支架。同時將5#液壓支架調(diào)整為45°角,和2#過渡液壓支架平行放置,利用絞車前移4#液壓支架慢慢前移到指定位置。

圖2 液壓支架回撤工藝流程

在移動過程中,再利用絞車將2#過渡支架貼幫擺正,然后將5#支架后移作為煤墻一側(cè)的掩護(hù)支架,和4#支架并排放置,完成以上步驟后再撤出2#過渡支架,然后在絞車的牽引下調(diào)整4#和5#支架,使其并排布置。

在液壓支架回撤的過程中,在5#掩護(hù)支架上設(shè)置一個導(dǎo)向滑輪,利用絞車牽引將后側(cè)的支架撤出架窩,同時根據(jù)井下的實際情況,在架窩位置設(shè)置一個1.1 m×1.1 m 的十字形木垛,進(jìn)行臨時支護(hù)。然后再按照次方法依次撤出其他液壓支架,待其他支架均撤出后,再利用液壓單體支柱配合將4#和5#掩護(hù)支架撤出。

目前該井下綜采面設(shè)備回撤工藝,已經(jīng)應(yīng)用在多個綜采面上,取得了極好的應(yīng)用效果,根據(jù)實際統(tǒng)計,新的井下回撤工藝能夠?qū)⒕禄爻窌r間縮短了27.8%,對提升井下綜采面設(shè)備回撤效率和安全性具有十分重要的意義。

3 結(jié)論

針對煤礦井下綜采面設(shè)備回撤過程中工藝繁瑣、效率低、安全性差的不足,提出了一種新的煤礦井下綜采設(shè)備回撤工藝技術(shù),對該回撤工藝技術(shù)要點和應(yīng)用情況進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:

1)新的綜采設(shè)備沿回風(fēng)順槽回撤順序為前端刮板輸送機(jī)-綜采面后側(cè)刮板輸送機(jī)-采煤機(jī)-液壓支架-管路設(shè)備;

2)以綜采面原有的液壓支架為基礎(chǔ)實現(xiàn)回撤過程中的迎頭支護(hù)方案,每撤出一個中部液壓支架就將掩護(hù)支架前移一次,能夠減少支架回撤時的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),提高巷道穩(wěn)定性;

3)新的井下回撤工藝能夠?qū)⒕禄爻窌r間縮短了27.8%,對提升井下綜采面設(shè)備回撤效率和安全性具有十分重要的意義。

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