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裂解爐汽包連排變動規(guī)律及應用

2023-02-12 04:23:14薛魁張國棟黃超白濤濤丁少輝中國石油獨山子石化分公司
石油石化節(jié)能 2023年1期
關鍵詞:汽量裂解氣裂解爐

薛魁 張國棟 黃超 白濤濤 丁少輝(中國石油獨山子石化分公司)

1 背景介紹

排污率是煉化企業(yè)發(fā)汽設備的一個重要指標,一般定義為排污量除以汽包發(fā)汽量(專利商不同,該定義有略微差別)[1]。排污率過小,水中鹽類等腐蝕性介質不易排出汽包,長期積聚會造成汽包結垢,甚至會帶入上部蒸汽管線,導致透平結垢[2]。排污率過大,則會降低發(fā)汽設備的發(fā)汽量,給水用量增加,影響裝置運行的經濟性[3],依據(jù)專利商不同的設計理念,乙烯裝置裂解爐汽包的最大排污率,一般在1%~3%。某石化公司百萬噸乙烯裝置采用的是德國Linde專利技術,2006年建設,2009年投產,設計要求汽包的排污率最大不超過2%,由于SS及汽包連排線均未設計流量計,很長一段時間是利用物料平衡估算的方法來確定裂解爐汽包排污率。實際估算中,由于SS流量與鍋爐給水流量(BFW)相差不大,汽包連排量又遠小于SS發(fā)汽量,所以長時間采用連排量除以給水量來估算汽包排污率,估算得到汽包排污率長期處于2%以下,沒有對工藝操作進行優(yōu)化調整,造成能源浪費。2019年擴建后,裝置高負荷生產,SS流量不足,裂解氣壓縮機蒸汽透平轉速提升困難,懷疑汽包排污閥(角閥)存在沖蝕,導致汽包排污率過大[4]。文中利用數(shù)字模擬軟件對汽包運行進行了模擬,發(fā)現(xiàn)了汽包連排變動規(guī)律,并總結出了汽包排污率快速確定法。裝置利用準確的排污率,確定汽包連排角閥沖蝕嚴重,利用檢修時機更換角閥,控制汽包排污率,降低了給水成本,增加了SS發(fā)汽量,提高了裝置的運行經濟性。

2 裂解爐汽包工藝描述

某百萬噸乙烯裝置設計有8臺裂解爐,每臺裂解爐配有一臺汽包,用于回收高溫裂解氣熱量,同時產生超高壓蒸汽(SS),裂解爐汽包工藝流程見圖1,紅線為汽包的連排線。

圖1 裂解爐汽包工藝簡圖Fig.1 Process diagram of steam drum of cracking furnace

15 MPa、110℃左右的鍋爐給水在汽包液位調節(jié)閥的控制下,經裂解爐對流段預熱至265℃左右后進入汽包,汽包中的飽和水在重力作用下進入線性急冷換熱器(LQE),經與高溫裂解氣換熱后發(fā)生超高壓蒸汽(SS)[5],并循環(huán)回汽包,飽和蒸汽SS自汽包頂部出來,進裂解爐對流段,與高溫煙氣進一步過熱至515℃左右去用戶。乙烯裝置的裂解氣壓縮機透平是SS的最大用戶,如果SS溫度低或著流量小,對透平的運行都會產生很大的影響,會限制透平轉速,從而影響裝置的加工負荷。為了確保汽包及下游透平免于鹽類結垢或腐蝕[6],汽包在液面以下設計有連續(xù)排污線,8臺汽包的連續(xù)排污線從各自汽包液面以下抽出,匯總為一條連排總線,在壓力控制閥PV82002控制下進入下游超高壓/高壓凝液罐,進一步回收蒸汽和凝液。每臺汽包的連續(xù)排污線設計有角閥,可對連續(xù)排污量進行節(jié)流,連排量的大小會直接影響汽包的發(fā)汽量和SS溫度[7]。

3 連排變動的規(guī)律

Spyro乙烯裂解爐模擬軟件是自由基機理的一款化工軟件,是目前應用較為廣泛的裂解爐優(yōu)化模擬軟件之一。主要應用于裂解原料的性能評價、裂解深度優(yōu)化模擬,可以為主要產品如乙烯、丙烯、丁二烯等產品的收率、裝置綜合能耗以及物耗等提供數(shù)據(jù)支持。通過利用Spyro軟件搭建裂解爐模型,連排變動對給水及SS的影響模擬數(shù)據(jù)見表1。

從表1數(shù)據(jù)分析,給水變動量除以排污變動量、SS變動量除以排污變動量的結果均為固定值。以連排變動量為x軸,繪制排污變動量與給水變動量及SS變動量之間的關系見圖2。

圖2 排污變動量與給水變動量及SS變動量之間的關系Fig.2 Relationship between discharge variability and feedwater variability and SS variability

表1 連排變動對給水及SS的影響模擬數(shù)據(jù)Tab.1 Simulation data on the impact of continuous discharge changes on feedwater and SS

模擬發(fā)現(xiàn),隨著連排增大,連排變動量與SS變動量、連排變動量與給水變動量呈直線關系,給水變動量與SS變動量呈反向變動,兩條直線的斜率分別為0.581 6和-0.418 4。這兩個斜率的實際意義是:當連排量增加為t值,待汽包給水及發(fā)汽系統(tǒng)穩(wěn)定后,鍋爐給水增加量為58.2%,SS量則會減少41.8%,反之亦然。這個生產規(guī)律計算公式為:

式中:ΔF為排污變動量,t;ΔW為給水變動量,t;ΔSS為超高壓蒸汽(SS)變動量,t。

利用這個規(guī)律能很好地解釋由于汽包連排變動帶來的一些生產現(xiàn)象。當開大連排角閥時,單爐SS溫度會有明顯的增加,這是因為連排開大導致SS發(fā)汽量降低,在裂解爐負荷不變,風門未調整的情況下,流經對流段,經煙氣過熱的SS會由于流量減少,導致溫度增加;當減小連排時,SS發(fā)汽量會增加,在裂解爐負荷及風門不變的情況下,SS經裂解爐對流段過熱值會下降。所以,如果連排開的過大,會形成SS發(fā)汽量不足,SS溫度會出現(xiàn)短期上升的現(xiàn)象。在裝置高負荷運行中,當出現(xiàn)裂解氣壓縮機透平低壓抽汽閥全開,機頭SS壓力低,轉速無法提高時,說明SS蒸汽流量不足,就必須要檢查影響SS發(fā)汽量的各因素變化,其中汽包連排量應該是一個很重要的檢查內容。

4 連排變動規(guī)律的應用

汽包連排變動影響規(guī)律主要可用于在沒有足夠實際工藝數(shù)據(jù)的情況下,快速準確的判斷汽包的排污率,從而優(yōu)化連排角閥,確保SS的蒸汽量及品質。Linde Pyrocrack1-1型裂解爐的汽包設計允許汽包最大排污率為2%,由于SS線及連排線均沒有設計流量計,確定汽包實際排污率存在困難,可以利用連排變動影響規(guī)律,在實際數(shù)據(jù)不足的的情況下,對汽包的排污率進行準確測算。

2017年1月25號,由于裂解氣壓縮機透平動力不足,需要檢查汽包實際排污率。將連排總線壓力閥PV82002臨時關閉,系統(tǒng)穩(wěn)定后,測得連排總閥(PV82002)關閉后的工藝參數(shù)變化見表2。

表2數(shù)據(jù)表明,關閉連排閥,待系統(tǒng)穩(wěn)定后,SS發(fā)汽量明顯增加。利用物料衡算估算得到閥門關閉前,連續(xù)排污量為11 t/h(估算連排量等于鍋爐給水減少的量),估算汽包排污率為1.93%(低于2%)。

表2 連排總閥(PV82002)關閉后的工藝參數(shù)變化Tab.2 Changes of process parameters after closing the main valve of continuous discharge(PV82002)

傳統(tǒng)的估算方法,是通過短時關閉連排總閥,待系統(tǒng)重新穩(wěn)定平衡后,獲得汽包給水的變化量,并認為此變化量即為總閥關閉前的連排量,忽略了操作變動過程中SS汽化量下降對汽包給水的需求影響。

利用汽包連排變動影響規(guī)律及表2中的數(shù)據(jù)對汽包排污率進行重新計算,汽包實際排污率為3.44%,與估算排污率偏差很大,已超過了專利商的設計最大值。主要原因在于傳統(tǒng)估算法對連排量的估算出現(xiàn)了較大偏差[8]。

查閱連排總閥PV82002儀表計算書可對現(xiàn)有的排污量進行驗證:壓力控制閥計算書顯示該閥最小開度32%對應汽包連排最小流量,正常開度46%對應為設計正常流量,最大開度59%。實際工況下(裝置負荷相當)閥開度已達到61%,說明汽包連排量應該已超過了汽包連排總的設計排污量。2019年,裝置利用檢修之際,對8臺裂解爐汽包問題角閥均進行了更換,通過對汽包角閥的節(jié)流,SS發(fā)汽量明顯上升,為裝置高負荷生產創(chuàng)造了條件。

裂解爐汽包連排變動影響規(guī)律亦可用于對所有煉化企業(yè)一般性發(fā)汽設備在節(jié)能降耗及降本增效方面的研究做參考。

5 汽包排污率的經濟性核算

以表2實際工況下的數(shù)據(jù)為例,通過節(jié)流汽包連排角閥,減小連排量,將排污率由3.44%降至2%,計算鍋爐給水(BFW)及SS發(fā)汽量的變化:

實際排污率3.44%時的數(shù)據(jù):給水流量569 t/h,排污量18.9 t/h,SS發(fā)汽量550.1 t/h(由計算得到)。調整汽包角閥,排污率控制在2%,經計算得到的鍋爐給水及SS量等相關數(shù)據(jù),排污率下調后的工藝參數(shù)變化見表3。

表3 排污率下調后的工藝參數(shù)變化Tab.3 Changes of process parameters after reduction of discharge rate

從表3可以看出,將排污系數(shù)由3.44%降至設計值2%,裝置鍋爐給水節(jié)約4.6 t/h,SS發(fā)汽量增加了3.3 t/h。以裝置設計年運行8 000 h計算,低壓除氧水9.2元/t(2017年),SS采用HS價 格88元/t(2017年)計算,除氧水節(jié)約3.68×104t/a;SS增量為27 520 t/a,裝置經濟成本降低值約276萬元/a。

6 結論

利用汽包排污變動規(guī)律做好裂解爐汽包連排的管控,對乙烯裝置的經濟性影響很大[9]。在優(yōu)化操作時,需要注意三個方面的問題:一是裂解爐汽包連排變動規(guī)律中的系數(shù)是由裂解爐熱負荷、線性急冷換熱器、汽包等設備的幾何尺寸決定的,裝置一旦建成,這個系數(shù)就會固定下來,不同的裝置,該系數(shù)應該略有不同,但是影響規(guī)律是相同的,需要利用Spyro軟件建立裂解爐模型,驗證模型準確后,模擬汽包生產運行,得到準確系數(shù)值;二是在關閉連排總閥前后,應保持裂解爐負荷穩(wěn)定,各汽包液位處于自動控制狀態(tài),保證調整前后汽包液位穩(wěn)定一致,才能取得有效真實數(shù)據(jù);三是在進行汽包連排優(yōu)化時,要關注汽包排污水及SS的品質,尤其是其中的電導率的變化,避免因關小連排量,導致汽包腐蝕或SS品質下降。

目前,利用化工軟件對生產進行模擬,了解化工單元的運行規(guī)律,預判生產波動方向以及對設定事故進行應急演練,對煉化企業(yè)優(yōu)化生產、安全及培訓越來越重要[10],工程技術人員掌握成熟的化工軟件,為優(yōu)化生產提供方向和數(shù)據(jù)支持,將有助于煉化企業(yè)的數(shù)字化轉型和智能化發(fā)展。

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