龔 維
(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)
蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)作為煉化企業(yè)的主要用能單元之一,其在能耗中的權(quán)重僅次于燃料消耗,因此如何將蒸汽設(shè)備的運(yùn)行優(yōu)化與整個(gè)蒸汽系統(tǒng)的產(chǎn)耗結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)蒸汽系統(tǒng)的全局優(yōu)化,是企業(yè)節(jié)能潛力最大的途徑之一[1-2]。在保證蒸汽系統(tǒng)安全運(yùn)行的同時(shí),為了提高蒸汽使用效率、降低生產(chǎn)成本、增加企業(yè)效益,中化泉州石化有限公司(簡稱泉州石化)開發(fā)了蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)。蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)是指利用信息化手段,對蒸汽管網(wǎng)的參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,并通過建立管網(wǎng)數(shù)學(xué)模型對蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行模擬計(jì)算[3-4]。該系統(tǒng)可以采集全廠蒸汽系統(tǒng)的生產(chǎn)信息,隨時(shí)顯示蒸汽管網(wǎng)各部位的工況,通過對這些信息加以分析、優(yōu)化、配置和管理,明顯提高蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行管理水平,同時(shí)增加蒸汽管網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)包括以下幾個(gè)部分:蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、模擬系統(tǒng)和監(jiān)測系統(tǒng),其中模擬系統(tǒng)是該系統(tǒng)的核心,系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù)以人工輸入的方式存于模擬系統(tǒng)中,蒸汽汽源及各用戶的實(shí)測操作參數(shù)由DCS系統(tǒng)采集并存入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫中,供模擬系統(tǒng)取用;模擬系統(tǒng)利用上述管網(wǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)和實(shí)測操作參數(shù)作模擬計(jì)算,得到指定的管網(wǎng)中各部位的大量參數(shù)信息,傳回實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫;監(jiān)測系統(tǒng)隨時(shí)反映實(shí)測數(shù)據(jù)和模擬結(jié)果。蒸汽管網(wǎng)技術(shù)人員既可通過監(jiān)測系統(tǒng)掌握管網(wǎng)的生產(chǎn)狀況,進(jìn)行優(yōu)化管理和運(yùn)行調(diào)度;也可通過模擬計(jì)算對蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、規(guī)劃、分析和優(yōu)化。
圖1 蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)架構(gòu)
蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)功能架構(gòu)如圖2所示。功能架構(gòu)包括離線模擬、在線模擬和在線監(jiān)測3個(gè)功能模塊,其中離線模擬包括管網(wǎng)模型和管網(wǎng)評估,以泉州石化蒸汽管網(wǎng)數(shù)學(xué)模型和管網(wǎng)評估報(bào)告的形式展現(xiàn);在線模擬模塊包括在線計(jì)算和數(shù)據(jù)報(bào)表,在線計(jì)算實(shí)現(xiàn)定時(shí)自動(dòng)模擬計(jì)算,數(shù)據(jù)報(bào)表用于輸出計(jì)算結(jié)果;在線監(jiān)測可以實(shí)現(xiàn)對管網(wǎng)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測,該模塊包括分布顯示、超限報(bào)警、蒸汽平衡和歷史查詢4個(gè)模塊。
圖2 蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)功能架構(gòu)
泉州石化全廠蒸汽系統(tǒng)設(shè)置3.5 MPa中壓蒸汽、1.0 MPa低壓蒸汽、0.4 MPa低低壓蒸汽3個(gè)壓力等級的蒸汽管網(wǎng),全廠蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)及裝置內(nèi)主線總長約25.1 km。全廠蒸汽管網(wǎng)龐大復(fù)雜,呈環(huán)路、多級、多分支狀態(tài),蒸汽用戶變化時(shí),各管段流量、溫度狀態(tài)不明,蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)熱損失難以量化。泉州石化中壓蒸汽70%左右供裝置透平使用,30%供制氫配汽及裝置加熱使用,中壓蒸汽管網(wǎng)溫度、壓力的穩(wěn)定對裝置蒸汽透平設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要。低壓和低低壓蒸汽主要供裝置加熱使用,對溫度、壓力的要求較中壓蒸汽低,因此主要介紹智能監(jiān)測系統(tǒng)在中壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)的應(yīng)用。
泉州石化煉油項(xiàng)目在中壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)不僅考慮到裝置開停工期間各種極限工況下不同蒸汽的平衡情況,而且提前考慮到二期乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目對煉油項(xiàng)目的影響,所以中壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)的管線較粗,且大部分系統(tǒng)管線供汽量不大,系統(tǒng)管線流速普遍偏慢。中壓蒸汽管網(wǎng)為環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu),在生產(chǎn)管理上,系統(tǒng)較為復(fù)雜,且缺少蒸汽管網(wǎng)內(nèi)部溫度、壓力、流量等參數(shù)測點(diǎn),致使部分管道內(nèi)蒸汽流向、流量及冷凝狀況經(jīng)常發(fā)生變化。這就使中壓蒸汽管網(wǎng)形成多汽源供汽格局,催化裂化裝置供汽影響連續(xù)重整、芳烴抽提和干氣液化氣脫硫(雙脫)裝置用汽,硫磺回收裝置供汽影響聚丙烯、汽油加氫、柴油加氫裝置用汽,延遲焦化、加氫裂化和渣油加氫等部分裝置用汽參數(shù)隨工況變化明顯。煉油裝置正常生產(chǎn)期間,煉油系統(tǒng)裝置自產(chǎn)蒸汽與消耗蒸汽基本平衡,動(dòng)力站外供蒸汽量很少,此時(shí)延遲焦化裝置及渣油加氫裝置中壓蒸汽溫度偏低且波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響裝置蒸汽透平安全平穩(wěn)運(yùn)行。
全廠中壓蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)及裝置內(nèi)主線總長約6.7 km,中壓蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)流程見圖3。中壓蒸汽參數(shù)設(shè)計(jì)值為溫度400 ℃、壓力3.7 MPa,正常生產(chǎn)時(shí)主要由催化裂化裝置、制氫裝置、硫磺回收裝置和連續(xù)重整裝置的余熱鍋爐提供,不足部分由動(dòng)力站汽輪機(jī)抽汽、開工鍋爐、高/中壓減溫減壓器供給,以此維持不同工況下全廠的中壓蒸汽管網(wǎng)的平衡。
圖3 中壓蒸汽系統(tǒng)管網(wǎng)流程
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,延遲焦化透平的供汽源會(huì)隨著工況變化,尤其是在動(dòng)力站供汽方向發(fā)生反向的時(shí)候,其透平進(jìn)汽溫度波動(dòng)較大。為了解決裝置透平進(jìn)汽溫度偏低且波動(dòng)的問題,一般采用增加動(dòng)力站外供蒸汽量來提高并穩(wěn)定延遲焦化及渣油加氫裝置中壓蒸汽溫度[5-6],為了分析動(dòng)力站外供蒸汽量變化對其他裝置帶來的影響,利用蒸汽智能管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)對多種工況進(jìn)行模擬分析,主要選擇以下兩種工況進(jìn)行介紹。
2.2.1 動(dòng)力站供汽量為-30~60 th工況下對延遲焦化透平進(jìn)汽溫度的影響動(dòng)力站供汽量為-30~60 th工況下,由動(dòng)力站、催化裂化裝置和硫磺回收裝置同時(shí)向延遲焦化透平供汽,延遲焦化裝置供汽量和硫磺回收裝置供汽量隨動(dòng)力站外供汽量的變化曲線見圖4,延遲焦化裝置供汽源及進(jìn)汽溫度隨動(dòng)力站外供汽量的變化曲線見圖5。由圖4和圖5可以看出:動(dòng)力站供汽量為-30 th時(shí),硫磺回收裝置提供了延遲焦化裝置92%的汽量,此時(shí)延遲焦化透平進(jìn)汽溫度主要受硫磺回收裝置控制;動(dòng)力站供汽量為60 th時(shí),動(dòng)力站和硫磺回收裝置向延遲焦化裝置各供汽約50%,共同決定延遲焦化透平的進(jìn)汽溫度。
圖4 動(dòng)力站外供汽量為-30~60 t/h時(shí)對延遲焦化裝置供汽量的影響
圖5 動(dòng)力站外供汽量為-30~60 t/h時(shí)延遲焦化裝置供汽源和透平進(jìn)汽溫度變化曲線
通過模擬分析可知:①隨著動(dòng)力站外供汽量增加,延遲焦化裝置北側(cè)管網(wǎng)供給延遲焦化的汽量會(huì)穩(wěn)定增加,而硫磺回收裝置供給延遲焦化裝置的汽量會(huì)逐漸減少,即動(dòng)力站對延遲焦化裝置用汽參數(shù)的影響逐漸增大,而對硫磺回收裝置供汽參數(shù)的影響逐漸降低[7]。②硫磺回收裝置供延遲焦化裝置的進(jìn)汽溫度相對較穩(wěn)定,在硫磺回收裝置產(chǎn)汽溫度不變的前提下,動(dòng)力站供汽量從-30 th增加到60 th時(shí),其溫度變化只有8 ℃。動(dòng)力站供汽量為-30~15 th時(shí),延遲焦化北側(cè)管網(wǎng)供汽的溫度低且波動(dòng)較大;供汽量高于15 th時(shí)延遲焦化裝置北側(cè)管網(wǎng)供汽溫度才開始穩(wěn)步上升。③動(dòng)力站供汽量為-30~-10 th工況時(shí),硫磺回收裝置供汽量占比較大,但因其供汽溫度較低,延遲焦化透平進(jìn)汽溫度一直處于較低水平;動(dòng)力站供汽量為-5~10 th時(shí),動(dòng)力站供汽量增大,但其供汽溫度太低,致使延遲焦化透平進(jìn)汽溫度也處于波谷;動(dòng)力站供汽量高于15 th時(shí),延遲焦化裝置北側(cè)管網(wǎng)供汽溫度處于穩(wěn)定上升階段,其供汽量占比也穩(wěn)步提高,延遲焦化透平進(jìn)汽溫度開始穩(wěn)步上升到一個(gè)較高的水平。
2.2.2 動(dòng)力站供汽量為30~90 th工況下對渣油加氫裝置進(jìn)汽溫度的影響動(dòng)力站供汽量為30~90 th工況下,動(dòng)力站和催化裂化裝置同時(shí)向渣油加氫裝置供汽,動(dòng)力站和催化裂化裝置的中壓蒸汽分別從相反的兩個(gè)方向供入渣油加氫裝置,渣油加氫裝置用汽量不變,兩側(cè)的供汽量會(huì)隨著工況變動(dòng),其供汽量隨動(dòng)力站外供汽量的變化曲線見圖6,渣油加氫裝置進(jìn)汽源和透平進(jìn)汽溫度隨動(dòng)力站外供汽量的變化曲線見圖7。由圖6和圖7可以看出:動(dòng)力站供汽量低于30 th時(shí),渣油加氫裝置完全由催化裂化裝置供汽;供汽量高于30 th時(shí),動(dòng)力站開始向渣油加氫裝置供汽,其溫度一度低至243 ℃,動(dòng)力站供渣油加氫一側(cè)管段產(chǎn)生凝水的幾率較大,此時(shí)該管段應(yīng)加強(qiáng)疏水;當(dāng)動(dòng)力站供汽量為70 th時(shí),動(dòng)力站和催化裂化裝置各向渣油加氫裝置供汽50%;供汽量為90 th時(shí),動(dòng)力站供汽量占比已經(jīng)超過70%。
圖6 動(dòng)力站外供汽量為30~90 t/h時(shí)對渣油加氫裝置供汽量的影響
圖7 動(dòng)力站外供汽量為30~90 t/h時(shí)渣油加氫供汽源和透平進(jìn)汽溫度變化曲線
延遲焦化裝置、渣油加氫裝置進(jìn)汽溫度受動(dòng)力站外供量影響較大,根據(jù)以上兩種工況的模擬分析發(fā)現(xiàn),動(dòng)力站外供汽量為50~70 th時(shí),中壓蒸汽管網(wǎng)整體運(yùn)行較佳;此時(shí),延遲焦化裝置、渣油加氫裝置進(jìn)汽溫度較為適宜,裝置兩側(cè)管線供汽量分配也較均勻。
表1 動(dòng)力站外供汽量為60 t/h時(shí)各主要裝置透平供汽、用汽參數(shù)模擬結(jié)果
為了保證關(guān)鍵裝置蒸汽透平穩(wěn)定運(yùn)行,動(dòng)力站需要增加其外供蒸汽量,為了保證蒸汽平衡,催化裂化裝置就必須讓部分蒸汽通過其界區(qū)內(nèi)減溫減壓器轉(zhuǎn)化為低壓蒸汽,催化裂化減溫減壓器流量一般在20~40 t/h之間,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。由表2可以看出,蒸汽存在高品位低用現(xiàn)象,造成大量能量浪費(fèi),因此可以通過新增透平作為消化富余蒸汽和穩(wěn)定中壓管網(wǎng)運(yùn)行的手段來解決這個(gè)問題。
表2 2019年8—12月動(dòng)力站外供蒸汽量與催化裂化減溫減壓器流量數(shù)據(jù)對比
為了減少增加透平對其他裝置的影響,利用蒸汽智能管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行模擬分析,新增中壓透平位置示意見圖8,不同的解決方案對應(yīng)新增透平的不同位置。
圖8 新增中壓透平位置示意
新增透平位置1靠近催化裂化裝置(方案1),擬從靠近催化裂化裝置的中壓蒸汽系統(tǒng)主管接出。假定增加透平后,催化裂化減溫減壓器不再運(yùn)行,模擬改變新增透平用汽量對各裝置透平進(jìn)汽溫度的影響,計(jì)算結(jié)果見圖9。由圖9可以看出,新增透平用汽量若低于20 t/h,延遲焦化透平進(jìn)汽溫度偏低,將影響透平運(yùn)行,這也與現(xiàn)階段催化裂化裝置減溫減壓器流量相匹配。新增透平用汽量為40 t/h時(shí),動(dòng)力站外供汽量為50 t/h,各裝置透平進(jìn)汽溫度都合理。
圖9 方案1各裝置透平進(jìn)汽溫度隨新增透平用汽量的變化曲線
新增透平位置2擬從柴油加氫支線三通附近的系統(tǒng)管網(wǎng)甩頭接出(方案2),透平布置在循環(huán)水場,新增DN350管線全長約400 m。假定增加透平后,催化裂化減溫減壓器不再運(yùn)行,模擬改變新增透平用汽量對各裝置透平進(jìn)汽溫度的影響,計(jì)算結(jié)果見圖10。由圖10可以看出:方案2在一定程度上改變了中壓管網(wǎng)的供汽、用汽格局,其中變化最明顯的是延遲焦化透平進(jìn)汽溫度,此時(shí)延遲焦化透平受動(dòng)力站供汽影響更大,當(dāng)新增透平用汽量為35 t/h時(shí),此時(shí)動(dòng)力站外供汽量為45 t/h,各裝置透平進(jìn)汽溫度都較合理。但是新增透平由于處于供汽的最遠(yuǎn)端,壓損和溫降均較大,新增透平用汽量必須達(dá)到50 t/h,才能保證新增透平進(jìn)汽溫度合理,而且新增管道增加了成本。
圖10 方案2各裝置透平進(jìn)汽溫度隨新增透平用汽量變化曲線
新增透平位置3擬從動(dòng)力站界區(qū)中壓蒸汽系統(tǒng)主線上接出(方案3),從流程上可以看出,方案3能消化富余中壓蒸汽,但無力調(diào)節(jié)中壓蒸汽管網(wǎng)使其穩(wěn)定運(yùn)行。
從增加透平的效果來看,方案1和方案2都能實(shí)現(xiàn)既定的消化富余蒸汽和調(diào)節(jié)管網(wǎng)運(yùn)行的目的,方案3不適用于調(diào)節(jié)中壓管網(wǎng)的運(yùn)行。從成本投入來看,方案2成本明顯高于方案1,且由于方案2遠(yuǎn)距離輸送蒸汽,蒸汽品質(zhì)降低較多。綜合考慮,方案1更具有優(yōu)勢。
泉州石化蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng),一方面實(shí)現(xiàn)了管網(wǎng)的實(shí)時(shí)智能監(jiān)測,使管網(wǎng)的單點(diǎn)監(jiān)測變?yōu)槿芫W(wǎng)監(jiān)測;另一方面開發(fā)了蒸汽管網(wǎng)的數(shù)學(xué)模型,提供了一個(gè)蒸汽管網(wǎng)模擬計(jì)算的平臺(tái),對蒸汽管網(wǎng)從定性分析提升為定量分析,為提高蒸汽管網(wǎng)的運(yùn)行管理水平及節(jié)能優(yōu)化提供了有力的支持。
通過蒸汽管網(wǎng)智能監(jiān)測系統(tǒng)對中壓蒸汽管網(wǎng)對動(dòng)力站外供蒸汽量改變的影響進(jìn)行模擬分析,得出動(dòng)力站外供中壓蒸汽量為50~70 t/h時(shí),中壓蒸汽管網(wǎng)整體運(yùn)行較佳;并對增加透平方案進(jìn)行模擬,新增透平靠近催化裂化裝置時(shí),不僅能夠?qū)崿F(xiàn)消化富余蒸汽和調(diào)節(jié)管網(wǎng)運(yùn)行的目的,而且節(jié)約成本。