王春玉
(河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司,河南新鄉(xiāng) 453731)
河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司45·80項(xiàng)目配備3臺(tái)165 t/h循環(huán)流化床鍋爐[1]提供生產(chǎn)系統(tǒng)所需的蒸汽。為了實(shí)現(xiàn)煙氣的達(dá)標(biāo)排放,配備脫硫脫硝裝置,采用選擇性催化還原(SCR)脫硝[2]工藝,所使用的還原劑為合成車間凈氨塔回收的氨水,因其品質(zhì)較高,間接造成環(huán)保投入費(fèi)用增加,急需尋找更加經(jīng)濟(jì)的還原劑。
尿素粉塵回收裝置的尿素溶液原送往二廠使用,由于二廠停運(yùn),導(dǎo)致尿素溶液無法處置,增加現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況利用現(xiàn)有管道將尿素溶液送脫硝裝置試驗(yàn)使用,筆者將該試驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行總結(jié),以期為后續(xù)脫硝裝置優(yōu)化改造提供參考。
煙氣脫硝工段配備氨水儲(chǔ)罐、氨水輸送泵、稀釋水罐、稀釋水泵、靜態(tài)混合器和噴槍。在進(jìn)行脫硝時(shí),氨水輸送泵將體積分?jǐn)?shù)為15%的氨水從氨水儲(chǔ)罐中抽出,在靜態(tài)混合器中和稀釋水泵送來的工藝水混合,稀釋成體積分?jǐn)?shù)為5%~10%的氨水,然后輸送到分離器進(jìn)口噴槍處;同時(shí),從鍋爐來的冷一次風(fēng)也進(jìn)入噴槍,將氨水霧化后噴入分離器進(jìn)口,與煙氣中的氮氧化物發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成氮?dú)馊コ趸颷3],并且在尾部煙道經(jīng)過催化劑發(fā)生催化反應(yīng),從而達(dá)到脫硝的目的。脫硝工藝流程見圖1。
圖1 脫硝工藝流程
(1) 確認(rèn)從尿素工段至水汽工段的尿素溶液管路流程暢通。
(2) 管路清洗合格。在尿素清液槽出口加冷凝液,在煙氣脫硫工段尿素溶液進(jìn)氨水槽處拆開法蘭,以目視出水清澈為合格標(biāo)準(zhǔn)。
(3) 煙氣脫硫與鍋爐脫硝氨水槽倒槽結(jié)束,即補(bǔ)尿素溶液的氨水槽(北側(cè)槽)為鍋爐脫硝使用。
(4) 對(duì)待送尿素溶液進(jìn)行分析,體積分?jǐn)?shù)控制在30%左右(20%~35%)。
(5) 脫硝泵出口管道保溫。
按氨水槽液位高度10∶1配比首次補(bǔ)送尿素溶液;脫硝用氨水體積流量為10 m3/d,粉塵回收尿素溶液(清液)體積流量為9 m3/d。脫硝使用的尿素溶液配比分5個(gè)階段進(jìn)行(見表1)。每個(gè)階段試驗(yàn)5 d,無問題后進(jìn)入到下一個(gè)階段,可根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)各階段試驗(yàn)時(shí)間。氨水槽直徑為3.6 m,截面積約為10 m2,1 m3補(bǔ)液量對(duì)應(yīng)0.1 m液位高度。
表1 尿素溶液配比
若補(bǔ)充尿素溶液的時(shí)間過長(zhǎng),需要考慮氨水的正常使用造成實(shí)際補(bǔ)液量過大。正常情況液位下降速度為0.04 m/h,若補(bǔ)充尿素溶液的時(shí)間超過15 min,則每超15 min所需液位上升幅度應(yīng)減去0.01 m。如果補(bǔ)充尿素溶液用了20 min,則1 m3補(bǔ)液量對(duì)應(yīng)的液位高度為0.09 m。
補(bǔ)充尿素溶液應(yīng)在補(bǔ)充氨水之后(液位較高時(shí))進(jìn)行,每天應(yīng)固定在同一時(shí)間點(diǎn)。
(1) 煙氣脫硫工段檢查補(bǔ)充尿素溶液管路閥門處于開啟位置,通知蒸發(fā)工段,開始補(bǔ)尿素溶液,并啟動(dòng)攪拌器。
(2) 蒸發(fā)工段接到通知后按操作指導(dǎo)書要求開始向煙氣脫硫工段輸送尿素溶液。
(3) 煙氣脫硫工段對(duì)液位嚴(yán)格監(jiān)控,當(dāng)達(dá)到要求的上升幅度后通知蒸發(fā)工段停止輸送尿素溶液。
(4) 蒸發(fā)工段接到停送通知后,立即停送,不得延誤。
(5) 煙氣脫硫工段對(duì)輸送尿素溶液前后的液位進(jìn)行記錄,并通知鍋爐工段。
(6) 鍋爐工段對(duì)氮氧化物濃度嚴(yán)格監(jiān)控,出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)及時(shí)調(diào)節(jié),并對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。
(7) 煙氣脫硫工段在每次輸送尿素溶液后取樣,對(duì)氨水和尿素濃度進(jìn)行分析,待數(shù)據(jù)出來后及時(shí)補(bǔ)充記錄。
尿素工段尿素溶液流程見圖2。
圖2 尿素工段尿素溶液流程
(1) 粉塵回收清液槽根部閥1開。
(2) 外送泵進(jìn)口閥2關(guān)。
(3) 外送泵出口閥3開。
(4) 外送45%尿素溶液去二、三廠,閥4關(guān)。
(5) 45%尿素溶液倒液閥5開。
(6) 尿素溶液泵出口閥6關(guān)。
(7) 45%尿素溶液閥7開。
(8) 45%尿素溶液去大顆粒地上槽閥8開。
(9) 45%尿素溶液去地上槽閥9開。
(10) 外送閥10開。
(11) 45%尿素溶液去大顆粒地上槽,閥11關(guān)。
(12) 外送閥12開。
(13) 去煙氣脫硫工段,閥13開。
(14) 45%尿素溶液去各槽,閥14關(guān)。
(15) 45%尿素溶液外送泵出口閥15關(guān)。
氨水流程見圖3。
圖3 氨水流程
(1) 開氨水罐1至鍋爐脫硝泵閥門3,待氮氧化物濃度穩(wěn)定后,關(guān)氨水罐2至脫硝泵閥門4。
(2) 開氨水罐2至煙氣脫硫泵閥門2,待二氧化硫含量穩(wěn)定后,關(guān)氨水罐1至煙氣脫硫泵閥門1。
尿素脫硝效果差,造成氮氧化物濃度波動(dòng)。
應(yīng)對(duì)措施為:
(1) 操作人員認(rèn)真監(jiān)控,當(dāng)?shù)趸餄舛瘸霈F(xiàn)波動(dòng)時(shí)及時(shí)加大脫硝劑用量。
(2) 氮氧化物濃度無法控制時(shí)立即中止試驗(yàn),向槽內(nèi)補(bǔ)加氨水,以穩(wěn)定數(shù)據(jù)。
(3) 提前與第三方做好溝通,保證在線數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
脫硝管道出現(xiàn)堵塞,造成噴槍過氨量減少。
應(yīng)對(duì)措施為:
(1) 嚴(yán)格控制尿素溶液加入量,不允許私自增加用量。
(2) 鍋爐工段每小時(shí)對(duì)脫硝泵變頻與混合器后壓力及其他數(shù)據(jù)(如噴槍流量)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)立刻中止試驗(yàn),待查明原因并處理后方可繼續(xù)。
計(jì)劃通過7個(gè)階段的試驗(yàn)逐漸加大尿素溶液比例,直至脫硝還原劑全部使用尿素溶液,記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)并驗(yàn)證試驗(yàn)期間鍋爐外排氮氧化物濃度是否達(dá)標(biāo)。具體試驗(yàn)配比及時(shí)間節(jié)點(diǎn)見表2。
表2 試驗(yàn)配比及時(shí)間節(jié)點(diǎn)
鍋爐負(fù)荷、消耗溶液量(氨水+尿素溶液)、氮氧化物濃度對(duì)比見表3。由表3可以看出:環(huán)保預(yù)警期間鍋爐消耗溶液量較無預(yù)警期間消耗量較大,但在溶液比例變化期間溶液用量沒有明顯變化。
表3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)
2021年1月20日中班發(fā)現(xiàn)氨水泵打液量變小,操作人員立即倒泵并聯(lián)系維修人員現(xiàn)場(chǎng)排查問題,確認(rèn)是脫硝泵進(jìn)口濾網(wǎng)污堵嚴(yán)重,造成泵打液量小,其間造成氮氧化物濃度波動(dòng)但未超標(biāo)。
整改措施為:即日起每周清理一遍脫硝泵進(jìn)口濾網(wǎng)和噴槍進(jìn)口濾網(wǎng),保證濾網(wǎng)不能污堵,如果污堵嚴(yán)重根據(jù)情況加大清理頻次。
尿素溶液體積分?jǐn)?shù)不穩(wěn)定,試運(yùn)行期間在25%~40%,造成鍋爐消耗計(jì)算不清楚,另外也會(huì)造成氮氧化物濃度小幅度波動(dòng)。
整改措施為:根據(jù)尿素工藝情況盡量將尿素溶液體積分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在25%~30%。防止尿素溶液在爐內(nèi)熱解不充分,在煙道內(nèi)結(jié)晶。
經(jīng)過半個(gè)月的試驗(yàn),鍋爐脫硝還原劑全部使用尿素溶液能夠滿足脫硝工藝運(yùn)行,在鍋爐中高負(fù)荷時(shí)也能滿足需求,但使用尿素溶液時(shí)應(yīng)做好濾網(wǎng)的清理,防止因?yàn)V網(wǎng)污堵造成環(huán)保數(shù)據(jù)超標(biāo)。
2021年2月至今鍋爐脫硝全部使用尿素溶液,鍋爐氮氧化物質(zhì)量濃度控制在17~42 mg/m3,環(huán)保數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)排放(指標(biāo)≤100 mg/m3,公司內(nèi)控指標(biāo)≤50 mg/m3)。