姚 剛,任學(xué)存,張長運,張瑞凱,姚樹陽,王 朋
(1.兗煤菏澤能化有限公司趙樓煤礦,山東 菏澤 274700;2.中國礦業(yè)大學(xué),江蘇 徐州 221116)
隨著開采深度加深、開采強度加大、煤礦巷道圍巖所處應(yīng)力狀態(tài)逐漸惡化[1-3],同時煤系巖層沉積不穩(wěn)定,煤礦巷道沉積變異區(qū)礦壓顯現(xiàn)劇烈,變形嚴(yán)重,對礦井安全高效生產(chǎn)造成極大影響,甚至引發(fā)礦壓災(zāi)害增多、增強[4-5]。沉積變異主要指巖層形成過程中在多重因素影響下產(chǎn)生的不規(guī)則沉積,煤系巖層中較為常見的沉積變異有煤層異常變薄、巖層分岔、斷層等[6-9]。許多學(xué)者針對煤層異常變薄及分岔產(chǎn)生原因開展了相關(guān)研究,認(rèn)為煤體自燃發(fā)火引起的上覆巖層塌落后壓實再生膠結(jié)、河流沖蝕等是造成沉積變異的主要原因,并進一步利用地震波CT技術(shù)圈定沉積變異范圍[10-12]。當(dāng)前針對煤層沉積變異控制技術(shù)的研究主要從構(gòu)造角度出發(fā),以層狀巖體采動巷道支護方式進行控制,康紅普等[13]針對復(fù)雜困難巷道的特征,提出了高預(yù)應(yīng)力、強力支護理論,其核心是強調(diào)錨桿、錨索預(yù)應(yīng)力及其擴散對支護效果的決定性作用;何滿潮等[14]研發(fā)了負泊松比錨桿索,現(xiàn)場實踐驗證其可對巖體大變形與沖擊地壓等地質(zhì)災(zāi)害進行有效控制,同時可對巖體工程災(zāi)害進行一定的預(yù)測;張農(nóng)等[15]認(rèn)為煤巷圍巖的破壞過程是逐步擴大的,在煤巖體破碎狀態(tài)下應(yīng)進行注漿加固,設(shè)計出一種中空注漿錨索結(jié)構(gòu),有效提高了支護結(jié)構(gòu)的錨固強度,改善了破碎圍巖的整體性,增強了支護結(jié)構(gòu)與圍巖的穩(wěn)定性。綜上所述,前人對煤巷沉積變異成因及相應(yīng)控制技術(shù)進行了深入研究,但在支護方式上仍然采用傳統(tǒng)的短錨桿+長錨索聯(lián)合支護,基礎(chǔ)錨固厚度不足,注漿方法為注漿管或中空注漿錨索,但存在工序繁瑣及對錨索鋼絞線結(jié)構(gòu)強度造成一定損傷的問題,支護強度不足。
因此,本文在總結(jié)前人研究的基礎(chǔ)上,采用現(xiàn)場調(diào)研、數(shù)值模擬以及工程試驗相結(jié)合的研究方法,總結(jié)了沉積變異區(qū)巷道變形破壞模式,分析了不同沉積狀態(tài)下巷道圍巖應(yīng)力及塑性區(qū)分布情況,結(jié)合柔性注漿錨桿實現(xiàn)了錨固注漿一體化,設(shè)計了沉積變異區(qū)煤巷厚層錨注修復(fù)加固控制技術(shù)方案,最終應(yīng)用于工程現(xiàn)場,圍巖控制效果良好,研究成果可為類似條件巷道圍巖控制提供一定借鑒。
趙樓煤礦位于山東省菏澤市鄆城縣內(nèi),生產(chǎn)能力330萬t/a,低瓦斯礦井,7303工作面運輸順槽埋深1 000 m左右,工作面最大絕對瓦斯涌出量為0.1 m3/min,具有煤塵爆炸危險性,爆炸指數(shù)37.88%,掘進期間正常涌水量5~15 m3/h,最大涌水量25 m3/h。
7303工作面東臨一采區(qū)與七采區(qū)邊界,距一采區(qū)1304工作面120 m左右,南距設(shè)計的7305工作面140~145 m,西距七采區(qū)回風(fēng)巷距離220 m,距二集輔助巷下段174.8 m,北鄰7301工作面,沿空煤柱4.5 m。主采3#煤層,煤厚平均7.1 m,煤層傾角平均3.2°,煤層普式系數(shù)平均1.6,巷道直接頂為泥巖,老頂為細砂巖,部分地段存在偽頂,掘進期間巷道出現(xiàn)沉積變異,主要表現(xiàn)為煤層變薄、分岔以及兩幫巖性不一,變薄區(qū)內(nèi)3上煤層厚度0~2 m,平均0.8 m,3下煤層厚度1.4~3.9 m,平均3.2 m;分岔區(qū)內(nèi)3上煤層厚度2~3.5 m,平均2.7 m,3下煤層厚度2.6~4.5 m,平均3.6 m。掘進期間沉積變異區(qū)域巷道頂板下沉劇烈,頂板離層儀普遍超限,錨桿索破斷現(xiàn)象時有發(fā)生,底鼓量最大可達1.3 m,巷道空間相對位置如圖1所示。
現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),7303工作面運輸順槽為梯形斷面,上寬4.8 m,下寬5.2 m,高4.0 m,支護方案采用傳統(tǒng)短錨桿+長錨索聯(lián)合支護,頂板錨桿長度2.4 m,間排距850 mm×800 mm,頂板錨索長6.2 m,間排距2 000 mm×1 600 mm,幫部錨桿長2.5 m,間排距850 mm×800 mm,現(xiàn)有支護下沉積變異區(qū)巷道變形嚴(yán)重,難以維控巷道圍巖穩(wěn)定,總結(jié)歸納沉積變異區(qū)巷道變形破壞主要表現(xiàn)為三類模式。
1) 頂板整體結(jié)構(gòu)性下沉破壞。由于巷道上方煤層沉積變異,頂板3~4 m范圍內(nèi)巖層賦存不穩(wěn)定,泥巖煤體砂巖互層,整體呈現(xiàn)復(fù)合頂板狀態(tài),頂板大范圍整體下沉。
2) 長時蠕變破壞。在高地應(yīng)力、沉積變異構(gòu)造應(yīng)力以及自身掘進應(yīng)力多重影響下,巷道表現(xiàn)出明顯的長時蠕變特征,底鼓現(xiàn)象嚴(yán)重,臥底之后一段時間內(nèi)又重新鼓起。
3) 非對稱破壞。沉積變異導(dǎo)致的兩幫巖性不一致,承載性能差異明顯,部分地段出現(xiàn)左側(cè)幫部穩(wěn)定但底鼓嚴(yán)重,右側(cè)幫部鼓出但底板穩(wěn)定的特征,巷道變形實況如圖2所示。
圖1 7303工作面運輸順槽沉積變異區(qū)巷道相對位置Fig.1 Relative position of roadway in sedimentary variation area along the transport channel of 7303 working face
圖2 沉積變異區(qū)巷道圍巖變形Fig.2 Deformation of roadway surrounding rock in sedimentary variation area
2.2.1 模型建立
基于7303工作面運輸順槽實際地質(zhì)條件,本次模擬共建立兩類模型,分別為完整煤層模型和沉積變異模型,對比分析兩種沉積條件下巷道掘進過程中礦壓顯現(xiàn)特征,巷道均沿煤層底板掘進,完整煤層模型3#煤層厚7.1 m,沉積變異模型3上煤層厚2.7 m,3下煤層厚3.6~4.0 m,夾矸0.4~0.8 m,左幫夾矸厚度0.8 m,右?guī)蛫A矸厚度0.4 m,以此模擬煤層變薄及分岔的沉積變異地質(zhì)條件,本構(gòu)模型選用摩爾庫倫模型,模型設(shè)置為80.0 m×40.0 m×57.2 m,模型下方邊界及左右邊界采用位移邊界,位移設(shè)置為0,上邊界為應(yīng)力邊界,施加垂直應(yīng)力23.5 MPa,模型如圖3所示,各巖層參數(shù)見表1。
2.2.2 數(shù)值計算結(jié)果
模型建立完成應(yīng)力平衡后,進行巷道開挖,兩類模型巷道開挖完成后巷道圍巖垂直應(yīng)力、水平應(yīng)力以及塑性區(qū)分布如圖4所示。由圖4可知,巷道開挖之后原巖應(yīng)力平衡狀態(tài)被打破,圍巖表面變形釋放應(yīng)力,應(yīng)力向圍巖深部轉(zhuǎn)移并形成應(yīng)力集中,最終達到新的平衡。當(dāng)煤巖層完整時,巷道周圍垂直應(yīng)力分布較為對稱,圍巖整體均勻受載,能夠較好地抵抗應(yīng)力擾動平衡,但出現(xiàn)煤層變薄或分岔等沉積變異后,由于巖層性質(zhì)相差較大,相互間黏結(jié)力較弱,應(yīng)力在傳遞及再平衡的過程中出現(xiàn)分布不均勻狀態(tài),沉積變異區(qū)巷道頂板卸壓區(qū)明顯增大,左右兩幫應(yīng)力集中位置及范圍明顯不同,高強度集中應(yīng)力作用下巷道圍巖分岔面或軟弱夾層極易出現(xiàn)大變形,甚至冒落鼓出;從水平應(yīng)力及塑性區(qū)來看,沉積變異區(qū)巷道頂板由于為軟弱夾層,巷道開挖后頂板變形量較大,應(yīng)力釋放明顯,應(yīng)力集中向圍巖深部轉(zhuǎn)移,塑性區(qū)或者說松動圈相較于完整煤巖體來說顯著增加,且在左幫分岔巖層處產(chǎn)生較大范圍剪切破壞。
圖3 數(shù)值模擬模型示意圖Fig.3 Schematic diagram of numerical simulation model
表1 主要巖層力學(xué)參數(shù) Table 1 Main rock mechanics parameters
模擬得到掘進期間巷道圍巖變形量如圖5所示。由圖5可知,完整巖層巷道頂板最大變形量65.3 mm,沉積變異巷道頂板最大變形量74.5 mm,與完整巖層巷道相比明顯增加;沉積變異巷道左幫最大變形量39.6 mm,右?guī)妥畲笞冃瘟?9.0 mm,發(fā)生明顯的非對稱變形,且?guī)筒可戏杰浫鯅A層處變形量明顯大于下部完整煤體。
趙樓煤礦煤層埋藏深,礦井地應(yīng)力大。在工作面回采過程中,上覆巖層的垮落造成工作面圍巖應(yīng)力調(diào)整,沉積變異區(qū)巷道圍巖積聚了大量的應(yīng)變能,產(chǎn)生應(yīng)力集中,礦壓顯現(xiàn)強烈。沉積變異區(qū)巷道巖層賦存不穩(wěn)定,頂板完整性差,巖層交界面多,而巖層交界面黏結(jié)力弱,多為結(jié)構(gòu)弱面,與穩(wěn)定巖層相比,在多重應(yīng)力擾動下,沉積變異區(qū)巷道更容易產(chǎn)生局部應(yīng)力集中現(xiàn)象,由表及里地漸進破壞過程中破裂化遇到巖層界面受阻,巖層間弱面在集中應(yīng)力作用下產(chǎn)生不連續(xù)變形與滑移錯動,裂隙的持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致離層形成分區(qū)破壞,造成圍巖大面積破碎,同時在擾動過后應(yīng)力恢復(fù)過程中離層會進一步阻隔應(yīng)力傳遞,使頂板出現(xiàn)斷續(xù),變形與應(yīng)力傳遞的雙向不連續(xù)加劇了巷道圍巖的變形破壞程度,巷道圍巖塑性圈增大,破壞范圍增大。而趙樓煤礦7303工作面沉積變異區(qū)巷道原有支護仍為常規(guī)的短錨桿+長錨索,但短錨桿通常用于控制淺部圍巖,基礎(chǔ)錨固厚度小,在沉積變異區(qū)巷道中,巷道破碎范圍與松動圈明顯增大,薄錨固層無法有效抑制裂隙的發(fā)育和巖體的碎脹擴容,導(dǎo)致裂隙與離層的發(fā)育非常容易突破錨固層厚度,造成淺部錨固區(qū)的結(jié)構(gòu)性整體變形下沉或鼓出,這與現(xiàn)場調(diào)研情況相符。除此之外,由于錨桿、錨索在延展性及控制范圍等方面的差異,看似協(xié)調(diào)承載實則單打獨斗,錨桿索支護相互之間耦合較差,控制效果不佳,難以滿足沉積變異區(qū)巷道安全控制要求。沉積變異帶來的巖體破碎,圍巖裂隙快速發(fā)育并擴展,巖體可錨性降低,對錨固結(jié)構(gòu)承載性能造成較大影響,陷入圍巖破碎→錨固性能降低→圍巖更破碎的惡性循環(huán)。
圖6為不同錨桿長度下巷道變形量對比。由圖6可知,當(dāng)采用2.4 m短錨桿支護時,頂板變形與前文不加支護相比有所降低,但錨固結(jié)構(gòu)整體仍處在變形量較大范圍內(nèi),錨固區(qū)處有明顯變形;當(dāng)采用4.0 m長錨桿時,頂板最大變形量為51.8 mm,下降明顯,且錨固結(jié)構(gòu)穿過了變形量較大范圍,極大降低了高應(yīng)力作用下錨固結(jié)構(gòu)隨圍巖被整體擠出的風(fēng)險。因此,在沉積變異區(qū)巷道支護控制中,基礎(chǔ)支護體長度應(yīng)穿透巷道圍巖橫向裂隙區(qū)后,錨固于深部圍巖體低損傷小變形區(qū),使錨桿支護尾端作用于巷道周邊巖體零位移點,超過臨界錨固深度后實現(xiàn)厚層錨固,有效調(diào)動更大范圍巖體構(gòu)建承載結(jié)構(gòu),發(fā)揮以內(nèi)部相對小位移約束巷道表面大變形的功能,提高應(yīng)力均化程度,同時輔助以圍巖注漿改性,改善圍巖破碎狀態(tài),提高巷道圍巖自身承載能力。因此,在厚層錨注支護下,可以約束圍巖內(nèi)部損傷破壞的發(fā)展,消除巷道圍巖非連續(xù)變形,實現(xiàn)巷道圍巖的長時穩(wěn)定,提高沉積變異區(qū)巷道抗動載擾動能力,控制原理如圖7所示。
圖5 掘進期間巷道變形量Fig.5 Roadway deformation during excavation
圖6 不同錨桿長度下巷道頂板下沉Fig.6 Roof subsidence of roadway under different bolt lengths
圖7 沉積變異區(qū)巷道控制原理Fig.7 Control principle of roadway in sedimentary variation area
結(jié)合7303工作面的實際工程條件,沉積變異區(qū)巷道圍巖變形嚴(yán)重并處于長期流變狀態(tài),因此本文主要針對現(xiàn)有沉積變異區(qū)巷道的修復(fù)加固,沉積變異區(qū)巷道修復(fù)加固在充分卸壓的基礎(chǔ)上,使用合理長度的柔性錨桿重新構(gòu)建穩(wěn)定的錨固巖梁,通過雙重注漿提高破碎圍巖的完整性和承載能力,從而實現(xiàn)巷道服務(wù)周期內(nèi)的變形控制及安全使用。厚層錨注一體化控制技術(shù)由柔性注漿錨桿實現(xiàn),主要由兩部分組成,分別為柔性錨桿和錨注一體化注漿裝置,柔性錨桿由鋼絞線、螺紋、螺母組成,可不受巷道高度顯著完成安裝,錨注一體化裝置由注漿彎管,注漿套管以及止?jié){塞組成,可在不損傷鋼絞線自身結(jié)構(gòu)強度的同時完成巷道圍巖注漿改性,實現(xiàn)了厚-層錨固與注漿改性的有機結(jié)合,柔性注漿錨桿結(jié)構(gòu)示意如圖8所示。
圖8 柔性注漿錨桿Fig.8 Flexible grouting anchor
具體的厚層錨注加固支護參數(shù)如下所述。①頂板支護。采用Ф21.82×4 000 mm的柔性注漿錨桿、300 mm×300 mm×10 mm拱形鋼托盤,由于需要安裝錨注一體化裝置,托盤孔徑擴大至42 mm,柔性錨桿每排四根,間排距為1 200 mm×1 600 mm,預(yù)緊力矩不小于300 N·m。②幫部支護。兩幫選擇差異化支護,采煤側(cè)幫部在距頂板700 mm位置施工一根柔性錨桿,非采煤側(cè)幫部布置2根柔性錨桿,且非采煤側(cè)幫部柔性錨桿為非均勻交叉布置,配備2 m-T型鋼帶,與原有支護鋼梁形成十字交叉起到強護表效果,排距1 600 mm。錨桿托盤必須緊貼鋼帶,使鋼帶壓緊網(wǎng)緊貼煤巖面,具體布置示意如圖9所示。柔性注漿錨桿安裝完畢后,打開注漿彎管封口,注入漿液,注漿壓力達到2 MPa時停止注漿。
3.2.1 錨桿支護阻力觀測
7303工作面運輸順槽沉積變異區(qū)巷道修復(fù)加固區(qū)域采用山東誠德電子科技有限公司生產(chǎn)的GPY750-M錨桿索測力計及其配套的手持采集儀對柔性錨桿工作阻力進行監(jiān)測,監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖10所示。
測力計CL1安裝在試驗段里程30 m處,安裝完成后測力計讀數(shù)從60 kN以較快的速度增長;在34 h后,測力計讀數(shù)逐漸趨于穩(wěn)定,穩(wěn)定值為103.9 kN;測力計CL2安裝在試驗段里程60 m處,安裝完成后測力計讀數(shù)從40 kN以較快速度增長,在30 h后基本穩(wěn)定,但后續(xù)仍以較小幅度增長,穩(wěn)定值為63.4 kN;測力計CL3安裝在試驗段里程90 m處,安裝完成后測力計讀數(shù)從50.5 kN以較快的速度增長;在40 h后,測力計讀數(shù)小幅波動后以相對較慢速度增長并逐漸趨于穩(wěn)定,穩(wěn)定值為125.5 kN。根據(jù)測力計數(shù)據(jù)表明,在修復(fù)加固支護完成40 h內(nèi),柔性錨桿支護阻力增加較快,40 h后,柔性錨桿支護阻力增長速度降低并逐漸趨于穩(wěn)定。
圖9 支護方案示意圖Fig.9 Schematic diagram of support scheme
圖10 測力計監(jiān)測數(shù)據(jù)Fig.10 Dynamometer monitoring data
3.2.2 巷道表面位移觀測
巷道圍巖表面位移量監(jiān)測采用十字布點法,試驗段100 m,每20 m布置一個測站,此處選擇首尾兩個測站進行分析,測站1位于試驗段里程20 m處,測站2位于試驗段里程80 m處。巷道圍巖變形量如圖11所示。由圖11可知,在修復(fù)加固初期,巷道圍巖在高應(yīng)力作用下仍然處于持續(xù)變形狀態(tài),但隨著時間推移,巷道變形速度降低,修復(fù)加固3 d后,巷道圍巖變形基本穩(wěn)定,且頂板下沉量及兩幫移進量均控制在100 mm以內(nèi)。
圖11 巷道圍巖變形量Fig.11 Roadway surrounding rock deformation
由圖12可知,在采動應(yīng)力影響下,巷道圍巖裂隙擴展至巷道頂板上方3.14 m處,此時原有短錨桿支護已無法控制該區(qū)域,但仍在厚層錨固修復(fù)加固范圍內(nèi),有效地抑制了頂板裂隙進一步向深部擴展,避免巷道圍巖錨固結(jié)構(gòu)整體性下沉移動,結(jié)合錨桿測力計與巷道圍巖變形數(shù)據(jù)可以得出,厚層錨注加固支護對沉積變異區(qū)巷道圍巖控制效果良好。
圖12 巷道圍巖內(nèi)部裂隙發(fā)育Fig.12 Internal cracks of the surrounding rock of the roadway are developed
1) 得出了沉積變異區(qū)巷道圍巖三類典型變形破壞模式:頂板整體結(jié)構(gòu)性下沉破壞、長時蠕變破壞、非對稱破壞。
2) 闡明了沉積變異對巷道圍巖變形的影響機制及厚層錨固控制原理。沉積變異區(qū)域巷道圍巖完整性差,巖層交界面多,多重應(yīng)力擾動下易造成局部變形嚴(yán)重及整體分區(qū)破壞,松動圈范圍大大增加。因此基礎(chǔ)錨固層厚度應(yīng)穿過圍巖橫向裂隙區(qū),及時形成穩(wěn)定的厚層強化錨固巖梁,注漿改性提高巖體自身承載能力,消除分區(qū)間離層,實現(xiàn)應(yīng)力均化形成應(yīng)力連續(xù)傳遞。
3) 提出了沉積變異區(qū)巷道厚層錨注控制技術(shù)及完成工業(yè)性試驗。利用柔性注漿錨桿實現(xiàn)厚層錨注一體化支護,通過對錨桿支護阻力、巷道表面位移觀測以及鉆孔窺視表明,錨桿索支護阻力穩(wěn)定,巷道圍巖變形速度減慢,變形量控制在100 mm以內(nèi),裂隙發(fā)育在厚層基礎(chǔ)錨固層內(nèi),控制效果良好。