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鹽酸合成爐蒸汽系統(tǒng)腐蝕泄漏分析及改進(jìn)方法

2023-02-22 06:35周文斌陸佳冬沈曙光
中國氯堿 2023年1期
關(guān)鍵詞:氯化氫純水閃蒸

周文斌,陸佳冬,沈曙光

(浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司,浙江 寧波345000)

四合一鹽酸合成爐是氯堿生產(chǎn)中重要的輔助設(shè)施,主要作用是將氯氣液化產(chǎn)生的尾氣或處理后的原氯與氫氣進(jìn)行燃燒產(chǎn)生氯化氫氣體[1],再用純水進(jìn)行吸收制取鹽酸。其最初為氯化氫合成爐,后逐漸改良,制成現(xiàn)有的四合一(合成、冷卻、吸收和尾氣處理)鹽酸合成爐。其材質(zhì)也從鐵制爐轉(zhuǎn)變?yōu)殇撝茽t再轉(zhuǎn)變?yōu)槭铣蔂t。相較于鐵制爐和鋼制爐,石墨爐爐體耐腐蝕性更好,傳熱效率高,無需前處理設(shè)備,工藝過程較簡單,同時(shí)產(chǎn)品Fe3+污染風(fēng)險(xiǎn)小,故目前氯堿企業(yè)所用鹽酸爐已逐步更換為石墨爐。

為更好利用鹽酸爐產(chǎn)生的熱量,達(dá)到節(jié)能減排的目的,鹽酸爐廠家都在積極推進(jìn)鹽酸爐系統(tǒng)中的熱能回收技術(shù),從最初的循環(huán)水冷卻到副產(chǎn)熱水,再到副產(chǎn)蒸汽,鹽酸爐的熱量回收率在不斷提高。但副產(chǎn)蒸汽型鹽酸爐在實(shí)際運(yùn)行過程中會(huì)遇到蒸汽系統(tǒng)出現(xiàn)腐蝕的情況,影響裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也增加裝置的檢維修費(fèi)用。為更好保障鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,從鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)的運(yùn)行、安裝以及工藝控制等角度出發(fā),對其腐蝕情況進(jìn)行分析,并提出了改進(jìn)方法。

1 工藝介紹

國內(nèi)一家氯堿生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行的石墨四合一鹽酸合成爐,其合成爐裝置見圖1。

圖1 石墨四合一鹽酸合成爐運(yùn)行系統(tǒng)簡圖

鹽酸爐的底部為燃燒室,由氯氣液化過來的尾氣(氯氣含量≥80%,壓力約0.14 MPa,常溫)進(jìn)入氯氣緩沖罐,通過調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后從底部送入;由氫氣處理裝置過來的氫氣(氫氣含量≥99%,壓力約0.07 MPaG,常溫)進(jìn)入氫氣緩沖罐,經(jīng)過調(diào)節(jié)閥和阻火器后從側(cè)邊送入,為保證氯氣充分反應(yīng),防止氯氣從尾氣系統(tǒng)排出,一般氫氣與氯氣的摩爾比為1.20∶1~1.35∶1,并可通過觀察火焰顏色來判斷控制情況,一般黃綠色為氯氣過量,紅色為氫氣過量,而青白色為正常情況[2,3]。氯氣和氫氣經(jīng)過燃燒后向上流動(dòng),生成氯化氫氣體,氯化氫氣體在被冷卻后進(jìn)入吸收段,被純水吸收后形成鹽酸,吸收后的不凝性氣體(氮?dú)?、氫氣、氧氣等)以及未被完全吸收的氯化氫氣體、氯氣進(jìn)入尾氣吸收段進(jìn)行二次吸收,合格后的尾氣排入大氣。吸收氯化氫氣體的吸收純水分兩路進(jìn)入鹽酸爐中,一路從尾氣吸收段進(jìn)入用于吸收尾氣,吸收完尾氣后再進(jìn)入吸收段,另一路則從吸收段直接進(jìn)入與從尾氣段下來的純水混合,一起吸收氯化氫氣體,最終形成鹽酸并自流至儲(chǔ)槽。其中,在氯化氫冷凝過程中還會(huì)產(chǎn)生少量的冷凝酸,該部分酸在鹽酸爐底部被收集后通過冷凝酸管流出。

由于氯氣和氫氣的合成反應(yīng)為放熱反應(yīng),放熱量為184.6 kJ/mol,為更好利用該部分熱量,采用副產(chǎn)蒸汽的方式。純水槽內(nèi)的純水通過純水泵打入閃蒸罐內(nèi)與蒸汽混合,在閃蒸罐內(nèi),常溫純水被蒸汽加熱為熱水,通過閃蒸罐下部的下降管流至合成段,在合成段吸收氯氫反應(yīng)放出的熱量,并轉(zhuǎn)換為蒸汽,再通過上升管回至閃蒸罐上部,組成熱水-蒸汽自循環(huán)系統(tǒng)[4]。閃蒸罐內(nèi)的蒸汽從上方的蒸汽出口流出,進(jìn)入公司蒸汽管網(wǎng),并通過調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制。除合成段放熱外,在燃燒室、吸收段以及尾氣處理段也會(huì)有熱量產(chǎn)生,因此需要使用循環(huán)水進(jìn)行換熱,為了保證各處的溫度控制均衡,循環(huán)水先從吸收段下部進(jìn)入,吸收氯化氫溶于水放出的熱量,保證氯化氫的吸收并控制鹽酸出口溫度,后經(jīng)內(nèi)部管路流至尾氣段,用于吸收尾氣段氣體溶于水放出的熱量,保證尾氣的吸收,再通過外部管道流至燃燒室處,吸收燃燒放出的熱量,防止因爐壁溫度過高,損害爐壁及下部管路、儀表,最終回到合成段最上方,冷卻反應(yīng)降溫后的氯化氫氣體。

2 蒸汽系統(tǒng)腐蝕泄漏分析

2.1 蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行情況

上述氯堿生產(chǎn)企業(yè)所用全石墨四合一鹽酸合成爐于2014年改造投運(yùn),裝置生產(chǎn)負(fù)荷為120 t/d,副產(chǎn)蒸汽壓力為0.4 MPa,產(chǎn)量為1 t/h。初始投運(yùn)后,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,但投運(yùn)2年后,蒸汽系統(tǒng)管道出現(xiàn)腐蝕泄漏,泄漏位置主要為蒸汽系統(tǒng)下降管和上升管中進(jìn)鹽酸爐的彎頭和法蘭處,以及上升管進(jìn)閃蒸罐的彎頭處,且經(jīng)消漏后仍會(huì)反復(fù)泄漏,造成鹽酸爐頻繁點(diǎn)爐停爐,不僅使檢維修費(fèi)用增加,且已嚴(yán)重影響氯堿裝置的安全穩(wěn)定。

2.2 蒸汽系統(tǒng)腐蝕泄漏原因分析

2.2.1 縫隙性腐蝕

對拆檢管道腐蝕點(diǎn)的檢查,發(fā)現(xiàn)管道腐蝕的地方基本在焊縫,故存在局部的縫隙性腐蝕。管道設(shè)備金屬縫隙性腐蝕都有一個(gè)特點(diǎn),即在管道中最薄弱的點(diǎn)或存在電位差最大的點(diǎn)開始進(jìn)行。而現(xiàn)場鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)腐蝕的情況也符合這個(gè)條件,焊縫是由兩段金屬焊接在一起,電位差相對其它地方要大,為此腐蝕往往從焊縫開始??p隙性腐蝕一旦形成,根據(jù)其腐蝕的特點(diǎn),肯定在電位差最大的焊縫處形成腐蝕突破點(diǎn),腐蝕深入內(nèi)部直至穿孔將電位差調(diào)至0為止。管道上存在縫隙性腐蝕,說明管道上的鐵本體在不斷失去電子轉(zhuǎn)化成鐵離子,鐵本體不斷被氧化。通過對鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)水質(zhì)分析得到,鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)所用水為純水,pH值為7.0~8.0,電導(dǎo)率低于10μs/cm,未特意控制過爐水pH值,同時(shí)由于鹽酸爐副產(chǎn)蒸汽量為1 t/h,故未采取除氧措施。在對爐水檢測時(shí)還發(fā)現(xiàn),雖然鹽酸爐進(jìn)水pH值大于7,但運(yùn)行時(shí)爐水會(huì)存在pH值小于7的情況。故分析發(fā)生縫隙性腐蝕的原因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)存在吸氧腐蝕和析氫腐蝕。

吸氧腐蝕發(fā)生的主要原因是鐵與氧和水反應(yīng)生成氫氧化亞鐵,此反應(yīng)隨氧的增多而加速。在鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)中,未脫氧的純水進(jìn)入鹽酸爐閃蒸罐內(nèi),隨蒸汽系統(tǒng)流動(dòng)腐蝕系統(tǒng),而鹽酸爐下降管、上升管與爐體接觸處存在彎頭及變徑,易造成氧聚集,更易腐蝕。此外,由于蒸汽系統(tǒng)本身溫度較高,加速了氧化腐蝕。

析氫腐蝕發(fā)生的主要原因是偏酸性水中鐵失去電子變?yōu)殍F離子,而水中微量的氫離子則會(huì)吸收電子轉(zhuǎn)變?yōu)闅錃猓?H++2e-=H2),從而造成腐蝕。而在鹽酸爐的實(shí)際運(yùn)行過程中,爐水pH值多次處于7以下,存在析氫腐蝕的可能。

2.2.2 沖刷腐蝕

沖刷腐蝕是金屬表面與腐蝕性流體之間由于高速相對運(yùn)動(dòng)而引起的金屬損壞現(xiàn)象,是機(jī)械性沖刷和電化學(xué)腐蝕交互作用的結(jié)果[5]。在蒸汽系統(tǒng)中,下降管與上升管在進(jìn)鹽酸爐時(shí),彎頭為135°,且彎頭后即為大小頭,大小頭后就直接與爐體相連,在此彎頭處流體流速變化較大,沖擊也較大,易造成沖刷腐蝕。而在實(shí)際運(yùn)行中,腐蝕泄漏的位置也主要集中與這4個(gè)點(diǎn)。

2.2.3 其他原因

在對管道檢查時(shí)還發(fā)現(xiàn),管道所用材質(zhì)為碳鋼管,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 8163-2018《輸送流體用無縫鋼管》,材質(zhì)質(zhì)量一般,難以承受長時(shí)間的沖刷,減薄速度較快。

此外,由于生產(chǎn)運(yùn)行、管道以及儀表檢修等問題,鹽酸爐每年都會(huì)存在幾次停爐、開爐。而鹽酸爐每次在開爐的時(shí)候,都會(huì)存在一定幾率使氯化氫因濃度差的關(guān)系進(jìn)入蒸汽管中,從而造成蒸汽系統(tǒng)中爐水pH值降低,導(dǎo)致在實(shí)際運(yùn)行時(shí),爐水pH值會(huì)出現(xiàn)低于7的情況。同時(shí)因氯化氫的滲入,造成系統(tǒng)中存在氯離子,易破壞管道內(nèi)的鈍化膜,加劇縫隙腐蝕,且氯離子濃度越高,縫隙腐蝕的可能性也越大。

3 改進(jìn)方法

根據(jù)對鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)腐蝕泄漏情況的分析,對裝置采取以下方式改進(jìn)。

3.1 增加對爐水pH控制

由于石墨爐在生產(chǎn)過程所用樹脂不耐堿,在實(shí)際運(yùn)行中爐水pH值不宜過高,要求控制在9.5以下,否則會(huì)造成石墨使用壽命下降[6],但pH值控制過低則會(huì)加劇腐蝕。因此,新增一套堿液投加裝置,將爐水pH值控制在8.0~9.5。堿液先送入純水槽內(nèi)與純水進(jìn)行混合,將純水槽內(nèi)純水pH值控制在8.0~9.0,再通過純水泵將調(diào)節(jié)后的純水送入鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)。為更加穩(wěn)定地控制pH值,堿液宜選用氨水。正常運(yùn)行時(shí),每日對爐水進(jìn)行pH分析,根據(jù)pH值調(diào)整堿液加入量。而當(dāng)爐水pH值過高時(shí),則通過閃蒸罐底部排水對爐水進(jìn)行置換。

3.2 增加除氧裝置

純水的pH值與含氧量對碳鋼的腐蝕存在以下關(guān)系。當(dāng)純水pH值小于6時(shí),pH對腐蝕速度的影響較大;當(dāng)純水pH值在6~10時(shí),含氧量對腐蝕速度影響較大,并隨著pH值的增大,腐蝕速度會(huì)逐漸減緩,并在pH值接近10時(shí),可形成一層保護(hù)膜,防止被腐蝕。但石墨型鹽酸爐受材質(zhì)的限制,爐水pH值不宜超過10,故需采取措施降低氧含量,以減緩腐蝕??紤]鹽酸爐與其他鍋爐的不同,其他采用熱力除氧器除氧的鍋爐,除氧水通過水泵送入鍋爐后,將直接汽化為蒸汽,而鹽酸爐則為純水先進(jìn)入閃蒸罐中,并在閃蒸罐與鹽酸爐之間組成熱水-蒸汽自循環(huán)系統(tǒng),且閃蒸罐與鹽酸爐為同一中心線,管道呈對稱分布,以使熱量更加均勻,通常鹽酸爐裝置布局較為緊湊,同時(shí)鹽酸爐系統(tǒng)蒸汽產(chǎn)量較低,滿負(fù)荷時(shí)約為1 t/h,不便再額外增加熱力除氧器。根據(jù)水中氧含量與溫度和壓力的關(guān)系,見表1,常壓下,當(dāng)水溫達(dá)到90℃時(shí),水中溶解液含量為1.6 mg/L,已能去除大量的溶液氧。再結(jié)合鹽酸爐裝置特點(diǎn),采用換熱器加熱,并改造閃蒸罐進(jìn)液方式的方法來降低爐水中的溶解氧,以減緩腐蝕。

表1 不同溫度和壓力下水中氧含量mg/L

改造的鹽酸爐進(jìn)水系統(tǒng)見圖2。純水在進(jìn)入純水槽之前先通過換熱器加熱至90℃左右進(jìn)行第一次除氧,以除去純水中大部分的溶解氧,純水中析出的氧氣從純水槽的放空口流出,其中蒸汽冷凝水亦可同步回收至純水槽中,以回收其中熱量與水。熱水再通過熱水泵打至閃蒸罐內(nèi),并將閃蒸罐原先的進(jìn)水口由中部改至上部。在閃蒸罐內(nèi),上部為蒸汽(氣相),下部為熱水(液相),為防止鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)水分被蒸干而引發(fā)爆炸,通常閃蒸罐液位會(huì)被控制在60%左右,故之前所采用的中部進(jìn)液方式,純水會(huì)直接進(jìn)入液相,再從下部下降管流出,整體停留時(shí)間較短。此次改為上部進(jìn)液后,會(huì)使純水從氣相進(jìn)入,進(jìn)入氣相的純水會(huì)與蒸汽直接接觸進(jìn)行加熱,其中的溶解氧便會(huì)在升溫以及濃度差的情況下,在氣液接觸過程中被蒸汽再次帶走一部分,使得純水中的溶解氧再降低,上部進(jìn)液的方式還可以增加純水在閃蒸罐內(nèi)的停留時(shí)間,提高除氧效果。為更好去除水中溶解氧,在閃蒸罐上部的進(jìn)液口還裝有進(jìn)液分布器,通過分布器的分散效果,可以加大純水與蒸汽的氣液接觸面積,更好地進(jìn)行除氧。在操作上,將原先一直關(guān)閉的放空口微開,通過放空口將蒸汽中夾帶的部分氧氣放出,避免氧氣在閃蒸罐頂部聚集,防止對閃蒸罐頂部的腐蝕。由于純水原先就會(huì)在閃蒸罐內(nèi)加熱,故此種改造方式額外所需熱量較少,僅為換熱器、管道以及放空處的熱損失。同時(shí),加熱純水所用的蒸汽可直接選用鹽酸爐的自產(chǎn)蒸汽。

圖2 改造后鹽酸爐進(jìn)水系統(tǒng)

3.3 其他措施

將鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)所用管道材質(zhì)由GB/T 8163-2018《輸送流體用無縫鋼管》更改為GB/T 3087-2008《低中壓鍋爐用無縫鋼管》,以提高管道質(zhì)量,有條件可以將管道材質(zhì)更改為不銹鋼,以增強(qiáng)管道耐腐蝕性。在日常運(yùn)行過程中,尤其在開車初期一個(gè)月內(nèi),增加排水頻次,以置換點(diǎn)爐時(shí)可能帶來的因氯化氫滲透而產(chǎn)生的氯離子濃度高的問題。

改造完成后,爐水pH值控制穩(wěn)定,基本在8.0~9.5,抽檢爐水時(shí)也未檢測出氯離子。目前鹽酸爐裝置蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,未再出現(xiàn)泄漏情況,大大增加了裝置的安全性和穩(wěn)定性。

4 結(jié)語

通過對鹽酸爐蒸汽系統(tǒng)的改造,使得裝置蒸汽系統(tǒng)的腐蝕情況有所好轉(zhuǎn),降低了設(shè)備檢修維護(hù)的頻次,減少了裝置的非計(jì)劃停車次數(shù),保障了裝置長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行,提高了經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。本次改造后裝置仍存在一些不足之處,如上升管、下降管與鹽酸爐相連處仍存在較大的沖刷腐蝕;除氧方式未能將溶解氧含量降至0.1 mg/L以下。接下來考慮對管道沖刷腐蝕較大處增加防腐涂層處理;而對于除氧方式,后續(xù)研究方向?yàn)榻梃b熱力除氧器,對閃蒸罐進(jìn)行改造,以提高除氧效率。

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