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熱網(wǎng)加熱器泄漏引起水質(zhì)異常分析

2023-02-27 07:15王小輝程家慶
全面腐蝕控制 2023年1期
關(guān)鍵詞:爐水換熱站熱網(wǎng)

王小輝 程家慶

(陜西君創(chuàng)智盈能源科技有限公司,陜西 西安 710065)

0 引言

某2×300MW燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐采用哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司制造的亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)鍋爐。供熱系統(tǒng)有3個(gè)熱網(wǎng)站:一號(hào)熱網(wǎng)站配置4個(gè)換熱器和4臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)泵。二號(hào)熱網(wǎng)站配置2臺(tái)板式換熱器及2臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)泵。三號(hào)熱網(wǎng)站配置3臺(tái)管式換熱器C、D、E及3臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)泵,與一號(hào)熱網(wǎng)站一起共同帶熱負(fù)荷。1號(hào)機(jī)組接帶一號(hào)熱網(wǎng)站和二號(hào)熱網(wǎng)站,2號(hào)機(jī)組接帶三號(hào)熱網(wǎng)站,3個(gè)熱網(wǎng)站一次管網(wǎng)系統(tǒng)有聯(lián)通管,但揚(yáng)程有所偏差,供熱疏水回收至除氧器。

某天上午十點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)爐水為pH9.77(《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》GB/T12145 2016爐水異常一級(jí)處理值為大于9.7)、給水氫電率0.202us/cm(《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》GB/T12145 2016給水二級(jí)處理值為大于0.2 us/cm),對(duì)此問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行異常分析處理。

1 原因分析

1.1 在線化學(xué)儀表校驗(yàn)

發(fā)現(xiàn)爐水、省煤器進(jìn)口(給水)水質(zhì)異常后,及時(shí)根據(jù)DL/T 677-2018《電廠在線化學(xué)儀表檢驗(yàn)規(guī)程》要求使用在線化學(xué)儀表校驗(yàn)裝置對(duì)1號(hào)機(jī)爐水和省煤器進(jìn)口在線化學(xué)儀表進(jìn)行整機(jī)工作誤差的比對(duì)校驗(yàn)。pH表采用水樣流動(dòng)檢驗(yàn)法中的方法2(加藥法)進(jìn)行檢驗(yàn),(氫)電導(dǎo)率表采用水樣流動(dòng)檢驗(yàn)法(直接比對(duì)法)進(jìn)行檢驗(yàn)。在線值(被檢表)與標(biāo)準(zhǔn)值(標(biāo)準(zhǔn)表)比對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

由表1可知,1號(hào)機(jī)爐水在線pH表整機(jī)工作誤差-0.03,給水在線pH表整機(jī)工作誤差0.01,滿足pH表整機(jī)工作誤差±0.05的要求;1號(hào)機(jī)爐水在線電導(dǎo)率表整機(jī)工作誤差1.1%,給水在線氫電導(dǎo)率表整機(jī)工作誤差2.2%,滿足(氫)電導(dǎo)率表整機(jī)工作誤差-10%<10%的要求,在線表均合格,為后續(xù)原因提供了準(zhǔn)確的在線表數(shù)據(jù)。

表1 在線值與標(biāo)準(zhǔn)值比對(duì)結(jié)果

1.2 在線表示值分析

記錄在線表示值,1號(hào)爐爐水pH10.02(標(biāo)準(zhǔn)范圍9.0~9.7),給水氫電導(dǎo)率0.185μS/cm(標(biāo)準(zhǔn)范圍≤0.15μS/cm)均已超標(biāo)準(zhǔn)值。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)爐水和給水水質(zhì)在線表數(shù)值與標(biāo)準(zhǔn)范圍值比對(duì)結(jié)果如表2所示。

由表2可知,省煤器進(jìn)口(給水)氫電導(dǎo)率值已達(dá)《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》GB/T 12145-2016一級(jí)處理標(biāo)準(zhǔn)(>0.15μS/cm);爐水pH值已達(dá)GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》二級(jí)處理標(biāo)準(zhǔn)(pH>10.0或者<8.5),檢驗(yàn)結(jié)果表明水質(zhì)存在異常情況,并且已達(dá)二級(jí)處理標(biāo)準(zhǔn)。

表2 在線值與標(biāo)準(zhǔn)范圍值數(shù)據(jù)比對(duì)

1.3 熱網(wǎng)疏水水質(zhì)分析

經(jīng)過(guò)排查凝結(jié)水及機(jī)組水汽系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)只有兩路水從外部進(jìn)入機(jī)組水汽循環(huán)系統(tǒng),一路是機(jī)組補(bǔ)水用除鹽水,一路是回至除氧器的熱網(wǎng)疏水,經(jīng)檢測(cè)進(jìn)入機(jī)組的除鹽水水質(zhì)合格,懷疑是熱網(wǎng)疏水泄漏導(dǎo)致機(jī)組水汽異常。

因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)熱網(wǎng)疏水沒(méi)有氫電導(dǎo)率表,對(duì)回收至1號(hào)機(jī)除氧器的6路熱網(wǎng)加熱器的疏水分別取樣分析,主要分析氯離子、硫酸根離子及全鐵。檢測(cè)結(jié)果如表3所示。

由表3可知,對(duì)疏水水樣化驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,發(fā)現(xiàn)2號(hào)換熱站疏水水質(zhì)較1號(hào)換熱站疏水水質(zhì)差,并且2號(hào)換熱站全鐵已超過(guò)GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求的全鐵小于 20 ug/L的要求,因此確定是由于2號(hào)換熱站加熱器泄漏導(dǎo)致2號(hào)換熱站疏水水質(zhì)異常,從而引起爐水給水水質(zhì)異常。

表3 熱網(wǎng)疏水水樣檢測(cè)分析結(jié)果

2 鍋爐爐水水質(zhì)不合格的危害

當(dāng)水汽品質(zhì)發(fā)生劣化時(shí),水汽系統(tǒng)有發(fā)生腐蝕、結(jié)垢、積鹽的可能性,應(yīng)迅速檢查取樣的代表性、化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,并綜合分析系統(tǒng)中水、汽質(zhì)量的變化,確認(rèn)水汽質(zhì)量劣化造成的影響和對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行帶來(lái)的危害[1],尤其是爐水水質(zhì)不合格時(shí),會(huì)導(dǎo)致以下三種危害:

(1)腐蝕的危害

鍋爐爐水pH(標(biāo)準(zhǔn)9.0~9.7)高于9.7會(huì)對(duì)水冷壁和汽包造成堿性腐蝕,且爐水pH越高,腐蝕現(xiàn)象明顯。若爐水pH低于9.0,金屬表面的保護(hù)氧化膜遭到破壞,加速水對(duì)金屬的腐蝕,也會(huì)導(dǎo)致蒸汽的pH值低,造成蒸汽管道的酸性腐蝕,同時(shí)能抑制爐水中硅酸鹽的水解,使?fàn)t水中硅酸鹽維持在最低水平,減少蒸汽中硅酸的溶解氧攜帶量;

(2)結(jié)垢的危害

爐水電導(dǎo)率的大小直接反應(yīng)出爐水的含鹽量,電導(dǎo)率越大爐水中存在的各種金屬離子的含量越大,雜質(zhì)離子會(huì)在升溫過(guò)程中進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),不斷的濃縮。當(dāng)這些雜質(zhì)在爐水達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí)就會(huì)產(chǎn)生固體物質(zhì),形成懸浮的水渣或者附著在汽包及水冷壁上形成水垢。使受熱面的傳遞性能變差,降低鍋爐出力,浪費(fèi)燃料,且會(huì)導(dǎo)致受熱面兩側(cè)的溫差增加,金屬壁溫升高,強(qiáng)度降低,在鍋爐內(nèi)壓作用下發(fā)生鼓包現(xiàn)象,甚至引起爆管等嚴(yán)重事故[2];

(3)汽水共騰的危害

當(dāng)爐水中含有較多的氯化鈉、磷酸鈉、油脂和硅化物時(shí),或爐水中的有機(jī)物和堿化作用發(fā)生皂化時(shí),在爐水沸騰蒸發(fā)過(guò)程中水滴被蒸汽大量帶走,液面就會(huì)產(chǎn)生泡沫,形成汽水共騰。而汽水共騰又導(dǎo)致蒸汽中的含鹽量急劇增加,這些被帶出去的鹽分在熱力管道中發(fā)生沉積,影響傳熱,損壞設(shè)備,從而影響機(jī)組安全運(yùn)行。

3 采取的措施

(1)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常后,運(yùn)行人員及時(shí)開(kāi)啟定排閥門(mén),增大連排閥門(mén)開(kāi)度[3],增加機(jī)組除鹽水補(bǔ)水量,達(dá)到以通過(guò)鍋爐換水的目的來(lái)改善爐水水質(zhì)快速恢復(fù)至正常運(yùn)行數(shù)值;

(2)提高精處理混床再生頻率,對(duì)運(yùn)行中失效的混床樹(shù)脂及時(shí)進(jìn)行再生,通過(guò)精處理連續(xù)運(yùn)行達(dá)到凈化凝結(jié)水的目的,以保持機(jī)組水質(zhì)正常,提高機(jī)組用水品質(zhì);

(3)確定1號(hào)機(jī)爐水pH及給水氫電導(dǎo)率異常是由2號(hào)熱網(wǎng)加熱器泄漏造成后,運(yùn)行人員及時(shí)解列2號(hào)熱網(wǎng)換熱站,退出系統(tǒng)運(yùn)行,阻斷不合格疏水返回1號(hào)機(jī)除氧器,從源頭切斷污染。

4 結(jié)論及建議

4.1 結(jié)論

(1)2號(hào)熱網(wǎng)換熱站解列后,停止不合格疏水返回1號(hào)機(jī)除氧器,通過(guò)開(kāi)啟排污門(mén)并給1號(hào)機(jī)持續(xù)補(bǔ)充除鹽水的措施后,1號(hào)機(jī)水質(zhì)在一個(gè)小時(shí)左右后恢復(fù)正常,此后再無(wú)水質(zhì)異常情況,確定是由于2號(hào)熱網(wǎng)換熱站加熱器泄漏導(dǎo)致1號(hào)機(jī)給水、爐水水質(zhì) 異常;

(2)對(duì)2號(hào)換熱站加熱器進(jìn)行查漏檢測(cè),確定2號(hào)換熱站1號(hào)加熱器泄漏量為6L/h,2號(hào)換熱站泄漏量為45L/h,而加熱器額定疏水流量為50t/h,雖然泄漏量很小,但是對(duì)水汽品質(zhì)影響很大。

4.2 建議

(1)嚴(yán)格控制供熱期間熱網(wǎng)疏水回收質(zhì)量。為熱網(wǎng)加熱器疏水加裝氫電導(dǎo)率表,并保證氫電導(dǎo)率表連續(xù)投運(yùn),氫電導(dǎo)率表信號(hào)引至主控,化學(xué)運(yùn)行人員定期記錄,防止熱網(wǎng)加熱器輕微滲漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)造成水質(zhì)異常等事故;

(2)設(shè)備運(yùn)行中嚴(yán)格控制水的pH值和含氧量,pH值過(guò)低或含氧量過(guò)高都會(huì)對(duì)管壁造成腐 蝕[4],且設(shè)備在啟停時(shí)需嚴(yán)格控制溫度、壓力的變化,溫度驟變不能超出設(shè)計(jì)值,防止高壓加熱器內(nèi)產(chǎn)生熱應(yīng)力而形變而導(dǎo)致的泄漏;

(3)機(jī)組水質(zhì)異常時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)水汽系統(tǒng)進(jìn)行排查,嚴(yán)格按照GB/T 12145-2016《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》要求的三級(jí)處理標(biāo)準(zhǔn)處理,防止水汽異常造成的事故擴(kuò)大,發(fā)生難以估量的損失;

(4)供熱機(jī)組在供熱前的檢修期間,應(yīng)對(duì)熱網(wǎng)加熱器進(jìn)行嚴(yán)格檢查,針對(duì)不同加熱器換熱管管材確定堵焊工藝參數(shù),且在焊接完畢后進(jìn)行金相分 析[5],防止熱網(wǎng)加熱器漏點(diǎn)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處理不徹底,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行及供熱工作;

(5)熱網(wǎng)加熱器在停運(yùn)期間水中氯離子的濃度會(huì)聚集濃縮,是運(yùn)行時(shí)的10倍以上[5],所以停運(yùn)期間是加熱器靜態(tài)腐蝕的高發(fā)期,應(yīng)按要求進(jìn)行防腐工作,防止熱網(wǎng)加熱器停運(yùn)后不及時(shí)防腐造成設(shè)備腐蝕泄漏[6]。

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