董子敬,張德新
(中冶北方(大連)工程技術(shù)有限公司,遼寧 大連 116600)
鞍鋼弓長(zhǎng)嶺選礦廠是一座歷史悠久的選廠,其磁精礦產(chǎn)量365 萬(wàn)t/a,尾礦量690~730萬(wàn)t/a。由于設(shè)備老舊及礦石性質(zhì)的變化,目前其尾礦輸送系統(tǒng)受制于前端濃縮負(fù)荷,日漸緊張,對(duì)生產(chǎn)造成了一定的影響,針對(duì)這一問(wèn)題擬定一系列改造方案并加以分析。
弓長(zhǎng)嶺選礦廠一選尾礦濃縮使用5座Φ53 m自然沉降型傳統(tǒng)濃縮池,濃縮池底流濃度為30%,由3座底流泵站送到總砂泵站,加壓提升送到尾礦庫(kù)。5座Φ53 m濃縮池溢流水集中進(jìn)入4座Φ29 m機(jī)械加速澄清池凈化處理,在澄清池原水部位添加絮凝劑,加速固體顆粒沉降,澄清池底流給入尾砂泵站,由砂泵揚(yáng)送到尾礦庫(kù)內(nèi),澄清池溢流水作為循環(huán)水再利用。
這個(gè)尾礦處理系統(tǒng)是一個(gè)典型的尾礦濃縮、輸送、溢流水澄清工藝系統(tǒng),也是目前國(guó)內(nèi)礦山所采用的主流尾礦處理工藝,其在鞍鋼、太鋼、本鋼等選礦廠均有大量的應(yīng)用。
按原工藝設(shè)計(jì),理論上對(duì)原水濁度小于40 000 mg/L,機(jī)械加速澄清池處理后可以達(dá)到50 mg/L。在城市用水的地表取水水源水處理廠,一般的原水濁度2 000 mg/L左右,處理效果都是很好的。
一選尾礦使用的5座Φ53 m濃縮池,溢流水泥沙量大于25 000 mg/L,送到4座Φ29 m機(jī)械加速澄清池凈化處理,目前的運(yùn)行情況來(lái)看因?yàn)槠湟缌魉臐岫忍?,同時(shí)5座濃縮池的溢流水量很大,為了增加澄清面積,各個(gè)礦山使用的澄清池都是在澄清區(qū)加了傾斜板的,使得負(fù)荷能力大幅提高。運(yùn)行初期也達(dá)到了預(yù)期的處理目標(biāo),但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)運(yùn)行,出現(xiàn)了水質(zhì)很不穩(wěn)定經(jīng)常跑渾,絮凝劑投加量增大、故障頻繁,操作復(fù)雜,澄清區(qū)大量積泥,清理困難,維修量大等問(wèn)題,不能滿足連續(xù)生產(chǎn)的需要,造成新水補(bǔ)加量增大,影響選廠的水量平衡。
目前一選尾礦5座Φ53 m濃縮池,其底流濃度為最高30%。礦山中主流使用的高效濃密機(jī)其底流濃度均可達(dá)到50%以上。底流濃度的提高對(duì)于后期的礦井輸送來(lái)說(shuō)可大幅度提高效率,節(jié)約大量成本。在我國(guó)傳統(tǒng)的礦山尾礦處理上普遍使用尾礦壩對(duì)尾礦進(jìn)行堆存和循環(huán)水的回用,但是尾礦壩的缺點(diǎn)明顯,一方面尾礦壩形成的庫(kù)區(qū)匯水面積大、蒸發(fā)量較大,造成了水資源的浪費(fèi);另一方面尾礦庫(kù)形成的堰塞湖安全隱患嚴(yán)重,對(duì)安全生產(chǎn)及下游居民形成重大的安全威脅。前幾年尾礦庫(kù)潰壩事故屢屢出現(xiàn),引起相關(guān)部門(mén)的高度重視,就目前的生產(chǎn)安全法規(guī)及政策導(dǎo)向,尾礦濕排這種形式已呈現(xiàn)逐步取消的趨勢(shì)。在新建礦山中普遍使用的是尾礦充填技術(shù),而對(duì)于尾礦充填對(duì)尾礦的濃度有著較高的要求。目前的尾礦井下充填一般要求其填充礦漿濃度在65%~70%才能滿足制漿系統(tǒng)的要求,尾礦庫(kù)達(dá)到年限后勢(shì)必要采取尾礦填充來(lái)處理尾礦。
綜上因素,如果改造應(yīng)考慮底流濃度的提高,而目前弓長(zhǎng)嶺選廠采用的是傳統(tǒng)濃密機(jī),效率同目前市場(chǎng)主流的高效濃密機(jī)有著較大的效率差異,無(wú)法達(dá)到底流高濃度。
一選尾礦系統(tǒng)的改造濃縮池是關(guān)鍵,提高底流濃度、降低溢流水濁度二者都要實(shí)現(xiàn)。溢流水濁度的指標(biāo)容易確定,只要達(dá)到了選礦工藝用水要求就可以,一般在300mg/L左右就可以。但是底流濃度的確定則是根據(jù)許多因素來(lái)確定,從管道輸送的直觀效益上看,濃度越高輸送能耗越低,成本越低,但是從整個(gè)尾礦系統(tǒng)進(jìn)行分析,并不是濃度越高越好,找到一個(gè)最佳的工作點(diǎn)確定濃度進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),整個(gè)系統(tǒng)最優(yōu)化。
新建的選礦廠,需要對(duì)尾礦量、尾礦庫(kù)位置、壩體高度、筑壩方式、尾礦庫(kù)的服務(wù)年限和輸送距離這六個(gè)方面的因素全面考慮,同時(shí)還要考慮循環(huán)水的水質(zhì)指標(biāo)、利用率,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、綜合比較確定輸送濃度。而運(yùn)行多年的老廠技術(shù)改造,除了上述幾方面的因素外,還要考慮現(xiàn)有設(shè)備、建筑物、管道配置情況以及設(shè)備折舊、利用價(jià)值、改造的投資收益率、改造過(guò)程停產(chǎn)期間產(chǎn)量效益損失、還本年限等因素,這是一個(gè)比較復(fù)雜的分析過(guò)程。
按照一選的生產(chǎn)實(shí)際情況,綜合考慮廠區(qū)布局、建(構(gòu))筑物、管道敷設(shè)、現(xiàn)有設(shè)備能力,有如下兩個(gè)方案實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。
繼續(xù)使用原有5座濃縮池,在礦漿進(jìn)入濃縮池之前,對(duì)礦漿進(jìn)行改性預(yù)處理,使之加快沉降速度,在濃縮池中心附近迅速沉淀,細(xì)微顆粒沿著徑向沉淀,這樣濃縮池中心沉淀層厚,比重大,濃縮池周邊顆粒細(xì),沉淀層薄,比重小。力臂短,濃密機(jī)鈀架扭矩減小,加大了濃縮池的處理能力,同時(shí)拆除所有澄清池。
尾礦溜槽加裝的預(yù)處理機(jī)構(gòu)、通過(guò)添加混凝劑及絮凝劑來(lái)使得礦漿改性,使其迅速達(dá)到充分絮凝狀態(tài)。絮凝裝置安裝在原有溜槽旁邊,并行安裝。通過(guò)閘板倒流,不影響生產(chǎn)。
對(duì)濃密機(jī)加裝中心布料桶和分區(qū)圈,處理效果更好。濃縮池靜止?fàn)顟B(tài)下,布料桶和分區(qū)圈的重量不影響鈀架的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,工作狀態(tài)下,由于浮力作用,不增加濃密機(jī)的荷載,對(duì)原有濃密機(jī)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度沒(méi)有影響。
經(jīng)充分絮凝的礦漿其溢流水濁度200 mg/L,底流濃度可以提高到45%~50%。
此方案是基于濃密機(jī)還能繼續(xù)使用,稍加改造就能滿足生產(chǎn)需要而做的。前提條件就是:首先要對(duì)尾礦進(jìn)行預(yù)處理改性,加快尾礦的沉淀速度。加裝中心布料桶可以對(duì)在濃密機(jī)內(nèi)的礦漿進(jìn)行導(dǎo)流使之形成對(duì)細(xì)微顆粒的二次過(guò)濾。
此方案只要對(duì)底流泵站進(jìn)行管道改動(dòng)即可,因此該方案比較安全、容易實(shí)現(xiàn)、投資最小。這個(gè)方案的最大優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)施工和設(shè)備安裝在不停產(chǎn)情況下進(jìn)行,利用一個(gè)班時(shí)間短暫停車,切換溜槽,加裝布料桶和分區(qū)圈。
一選的尾礦量在690~730 萬(wàn)t/a之間,按照最不利條件設(shè)計(jì),尾礦量取最大值。尾礦的粒度范圍在0.061~0.067 mm之間,比重2.866。從底流泵站到總砂泵站管線長(zhǎng)度按300 m估算。濃縮池水面標(biāo)高64.0 m,總砂泵站礦漿倉(cāng)進(jìn)漿口標(biāo)高80 m,估算高差16 m。渣漿泵按磨損一段時(shí)間后,效率降低一些,取65%。
由表1可知,既然濃縮池可以達(dá)到的底流濃度30%~50%,輸送濃度在30%~50%是安全可靠的。這個(gè)區(qū)間內(nèi),45%的濃度又是最經(jīng)濟(jì)的。
表1 底流泵配置和輸送管徑
這個(gè)濃度的臨界管徑350 mm左右,用原有的兩根D400雙金屬管中的一根,濃度稍低一點(diǎn)就可以了,泵的揚(yáng)程大了一些,變頻可以解決。電機(jī)不變。不換管道施工周期短,容易實(shí)現(xiàn)。1#、2#底流泵站和管道改造容易,3#砂泵站出口管道應(yīng)該換為內(nèi)徑225左右的管道。
降低溢流水濁度且增加底流濃度既可以改善環(huán)水平衡,更為今后尾礦庫(kù)閉庫(kù)后的尾礦填充提供濃度基礎(chǔ)。
采用高效濃密機(jī),設(shè)備更新,提高尾礦的處理效率,是近20年來(lái)國(guó)內(nèi)選礦企業(yè)普遍采用的尾礦處理方法。1998年太鋼尖山鐵礦采用一臺(tái)奧圖昆普Φ53 m高效濃密機(jī)后,底流濃度和溢流水澄清,都有大幅度提高,有很好的使用經(jīng)驗(yàn)。目前國(guó)內(nèi)的大型礦山均采用此方法處理尾礦。
由于高效濃密機(jī)礦漿進(jìn)入濃縮池不再是從中心柱頂,所以溜槽重新敷設(shè),可以滿足自流進(jìn)入濃縮池的坡度。
高效濃密機(jī)有大的處理能力,對(duì)于尾礦可達(dá)390 t/h,溢流水濁度小于300 mg/L。一選可以采用3臺(tái)Φ53 m高效濃密機(jī),單臺(tái)處理量307 t/h。
濃縮池鋼筋砼部分,拆除再建投資大,建設(shè)周期長(zhǎng)。可采用將濃縮池中心柱拆除,按高效濃密機(jī)的結(jié)構(gòu)加固,再澆灌鋼筋砼和鋼結(jié)構(gòu)的中心柱。濃縮池底坡度,也按要求用澆灌鋼筋砼加大坡度。至于池壁和進(jìn)漿口,采用加高方式解決。
底流泵站可以保留1#、2#砂泵站對(duì)3#砂泵站進(jìn)行拆除。
由表2可知,采用45%~50%輸送,2#砂泵站泵可以用,管道換為D273雙金屬管可以解決。
表2 底流泵配置和輸送管徑
此方案優(yōu)點(diǎn)是可大量減少占地面積,可將原有濃縮池及澄清池拆除。其缺點(diǎn)就是投資巨大,施工安裝周期很長(zhǎng),加上溜槽,礦漿分配的施工安裝,大約需要近100天,僅停產(chǎn)減少的純利潤(rùn),就要損失幾千萬(wàn)元。
通過(guò)兩個(gè)方案的比較可知除去占地面積的考慮,方案一優(yōu)勢(shì)較為明顯,其經(jīng)濟(jì)效益及技術(shù)可靠性均有保障且充分利用了原有裝備和車間構(gòu)筑物,整個(gè)管道系統(tǒng)改動(dòng)的范圍最小,容易實(shí)現(xiàn)。設(shè)備制造和安裝都可以在不停產(chǎn)狀態(tài)下進(jìn)行,各個(gè)泵站,管道基本不做大量的拆除安裝。從目前弓長(zhǎng)嶺選廠的生產(chǎn)狀況來(lái)看此改造不管對(duì)于目前的生產(chǎn)問(wèn)題還是以后的尾礦填充均有著重大意義,從發(fā)展的角度來(lái)看改造勢(shì)在必行。