戴 紅 ,王 飛 ,秦 川 ,劉 杰
(1.中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,四川成都 610081;2.武漢大學(xué)水資源與水電工程科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn),湖北武漢 430064)
青神縣開發(fā)區(qū)地處成都至樂山產(chǎn)業(yè)帶,是四川省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地、四川省小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)。園區(qū)現(xiàn)有2個(gè)工業(yè)污水處理廠,其中核心區(qū)污水處理廠處理規(guī)模為1 500 m3/d,西龍組團(tuán)斑布產(chǎn)業(yè)園污水處理廠處理規(guī)模為15 000 m3/d?,F(xiàn)有污水處理設(shè)施存在處理規(guī)模不足、處理標(biāo)準(zhǔn)亟待提高、處理設(shè)施散亂等問題,為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)布局及環(huán)保要求,開發(fā)區(qū)管委會(huì)決定新建青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)污水處理廠。
青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)污水處理廠項(xiàng)目位于開發(fā)區(qū)斑布產(chǎn)業(yè)園,該項(xiàng)目主要接納和處理工業(yè)開發(fā)區(qū)核心區(qū)機(jī)械產(chǎn)業(yè)園、西龍組團(tuán)斑布產(chǎn)業(yè)園及黑龍組團(tuán)丹甫科技公司、立白實(shí)業(yè)集團(tuán)的工業(yè)廢水及生活污水。根據(jù)青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)用水、污水收集處理現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃,該工程遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)規(guī)模為3×104m3/d,除部分構(gòu)筑物(A2/O/A、MBR生化池、膜池及膜設(shè)備間、Fenton系統(tǒng)流化床氧化塔、二沉池)外,土建工程均一次性建成,近期按進(jìn)水2×104m3/d運(yùn)行。排放,需保證進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定且具有適當(dāng)?shù)目缮裕?jīng)環(huán)保主管部門批準(zhǔn),該污水處理廠進(jìn)水COD設(shè)定為700 mg/L。
近年來岷江流域水體污染嚴(yán)重,總磷超標(biāo)顯著,青神縣屬于重點(diǎn)控制區(qū)域,該工程執(zhí)行《四川省岷江、沱江流域污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 51/2311—2016),設(shè)計(jì)污水處理廠出水氨氮執(zhí)行地表水Ⅳ類水質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(≤1.5 mg/L),出水總磷執(zhí)行地表水Ⅲ類水質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(≤0.2 mg/L)。工業(yè)廢水中常規(guī)污染物質(zhì),如pH、BOD5、SS、NH3-N、總磷、總氮等,需同時(shí)達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962—2015)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后方可外排。
本工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Table 1 Design of influent and effluent quality
該工程收納的污水類型包括竹漿造紙污水、洗滌劑生產(chǎn)廢水以及機(jī)械加工廢水等,各類污水水量各不相同且水質(zhì)復(fù)雜。污水處理廠最大污水來源為西龍組團(tuán)斑布產(chǎn)業(yè)園,根據(jù)現(xiàn)有污水處理廠運(yùn)行數(shù)據(jù),其進(jìn)水COD為1 100~1 200 mg/L,進(jìn)水BOD5為320~380 mg/L,進(jìn)水COD及懸浮物含量較高且BOD5/COD較低。為使污水處理廠的出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)
本工程設(shè)計(jì)工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
由于該工程處理的工業(yè)污水水質(zhì)復(fù)雜、進(jìn)水COD較高且難降解有機(jī)物含量高,同時(shí)考慮到企業(yè)廢水預(yù)處理實(shí)際可生化性較低,為提高廢水可生化性,一方面通過設(shè)置調(diào)節(jié)池均衡進(jìn)水的水質(zhì)水量,另一方面采用水解酸化工藝進(jìn)行預(yù)處理,且水解酸化工藝和其他工藝的組合可以顯著降低處理成本、提高處理效率。生化處理工藝采用A2/O/A+MBR工藝,A2/O/A工藝可有效提高TN、TP的去除率,具有節(jié)省能耗、運(yùn)行費(fèi)用低、適應(yīng)水質(zhì)變化、耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制;MBR工藝裝置占地面積小、產(chǎn)泥量小、土地利用率高,與A2/O/A工藝聯(lián)用能保證出水水質(zhì)優(yōu)且穩(wěn)定,降低后續(xù)處理工藝的處理負(fù)荷。為進(jìn)一步去除難降解的BOD、COD及TP,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后,采用Fenton流化床深度處理工藝,其具有氧化能力強(qiáng)、適應(yīng)水質(zhì)能力強(qiáng)、投資少、工程設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、技術(shù)比較成熟等特點(diǎn)。Fenton流化床可去除廢水中的難降解有機(jī)物,但不能去除TN,若將Fenton流化床作為前段工藝將導(dǎo)致后續(xù)脫氮需要投加大量碳源,藥劑耗量較大;而作為深度處理工藝,可通過調(diào)節(jié)加藥量控制出水水質(zhì),提高污水處理廠抗沖擊負(fù)荷能力。同時(shí)Fenton流化床作為深度處理工藝,反應(yīng)過程中已經(jīng)發(fā)生了化學(xué)氧化和絮凝,不需要再采用混凝沉淀和高效沉淀工藝,因此可采用輻流式沉淀池(二沉池)作為Fenton系統(tǒng)的固液分離構(gòu)筑物。由于本項(xiàng)目采用了膜處理工藝,出水懸浮物濃度很低,F(xiàn)enton流化床氧化工藝可有效去除廢水中的色度,纖維轉(zhuǎn)盤濾池可進(jìn)一步去除出水懸浮物。出水消毒采用紫外消毒法。
本工程采用了MBR工藝,同時(shí)污水處理規(guī)模較小,污泥主要來自膜池及二沉池,污泥量較少。為簡(jiǎn)化管理,污泥處理采用濃縮脫水一體機(jī)進(jìn)行濃縮脫水,并經(jīng)危廢檢測(cè)后進(jìn)行資源化利用。
旋流沉砂池可有效去除污水中的砂及浮渣,使無機(jī)砂粒與有機(jī)物分離,便于后續(xù)生物處理。單池設(shè)計(jì)最大流量為208.33 m3/h,尺寸為D2.13 m×2.80 m,共2池。設(shè)旋流除砂器2套,N=1.1 kW;配套風(fēng)機(jī)Q=1.7 m3/min,P=39. 2 kPa,N=2.2 kW。設(shè)螺旋砂水分離機(jī)2套,Q=5~12 L/s,N=0.37 kW。
調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)規(guī)模為3.0萬m3/d,尺寸為39.9 m×32.9 m×8.4 m,設(shè)計(jì)總停留時(shí)間為8 h。設(shè)有攪拌器和潛污泵,以防止污泥沉降板結(jié)以及發(fā)生厭氧消化,均衡污水水質(zhì)水量并提升污水。設(shè)潛水混流泵3臺(tái)(2用1冷備),單泵Q=907 m3/h,H=9.5 m,N=37 kW;設(shè)雙曲面攪拌器14臺(tái)(12用2冷備),葉輪D=2.0 m,N=3.0 kW。
水解酸化法適用于COD較高的工業(yè)廢水的預(yù)處理,可將難降解大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)樾》肿佑袡C(jī)物、懸浮性有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇苄杂袡C(jī)物。為有效降低MBR池膜阻塞及膜污染、提高膜組件的壽命及利用率,考慮新建膜格柵渠并與水解酸化池合建,設(shè)計(jì)規(guī)模為3.0萬m3/d,總尺寸為28.3 m×46.6 m×9.3 m。設(shè)排泥泵2臺(tái),Q=40 m3/h,H=10 m,N=2.2 kW。設(shè)轉(zhuǎn)鼓膜格柵3套,柵筒D=1 400 mm,柵隙w=1 mm,N=2.5 kW。
組合池設(shè)計(jì)規(guī)模為2.0萬m3/d,總尺寸為86.3 m×36.5 m×7.3 m,有效水深為6.5~6.7 m,分2組。組合池總停留時(shí)間為18.1 h,其中厭氧區(qū)停留時(shí)間1.8 h、一級(jí)缺氧區(qū)停留時(shí)間3.4 h、好氧區(qū)停留時(shí)間9.1 h、二級(jí)缺氧區(qū)停留時(shí)間2.0 h、膜池停留時(shí)間1.8 h。設(shè)計(jì)泥齡16 d,單位MLSS污泥BOD5負(fù)荷為0.04 kg/(kg·d),膜池至好氧區(qū)污泥回流比為400%,二級(jí)缺氧區(qū)至厭氧區(qū)污泥回流比為200%,好氧區(qū)至一級(jí)缺氧區(qū)硝化液回流比為300%。厭氧區(qū)設(shè)4套潛水?dāng)嚢杵?,N=3.0 kW;缺氧區(qū)設(shè)4套潛水?dāng)嚢杵鳎琋=7.5 kW;膜池設(shè)污泥回流泵3臺(tái)(2用1備),Q=1 667 m3/h,H=1.0 m,N=10 kW;好氧區(qū)設(shè)混合液回流泵4臺(tái)(2用2備),Q=1 250 m3/h,H=1.0 m,N=5 kW;二級(jí)缺氧區(qū)設(shè)污泥回流泵4臺(tái)(2用2備),Q=834 m3/h,H=1 m,N=4 kW;二級(jí)缺氧區(qū)設(shè)2臺(tái)潛水推流器,2用1冷備,N=4.0 kW;膜組件32套,處理水量Q=26 m3/h。
Fenton系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)COD及TP的進(jìn)一步去除,提高出水水質(zhì)。中間池1座,分3格(近期2格運(yùn)行,預(yù)留遠(yuǎn)期1格),每格設(shè)計(jì)規(guī)模1.0萬m3/d,每格分4區(qū),總尺寸為16.2 m×18.5 m×3.4 m,有效水深為2.5 m。設(shè)機(jī)械混合攪拌器1臺(tái),混合時(shí)間t=500 s,功率N=7.5 kW;設(shè)反應(yīng)攪拌器2臺(tái),N=1.1 kW,槳葉外緣線速度0.4~0.5 m/s。
近期新建2座Fenton系統(tǒng)流化床氧化塔,每座設(shè)計(jì)規(guī)模1.0萬m3/d,近期1座運(yùn)行,預(yù)留遠(yuǎn)期1座,停留時(shí)間20.94 min??偝叽鐬?5.68 m×27.64×12.90 m,包括氧化塔主體及晶體暫存池。設(shè)循環(huán)泵4臺(tái)(2用2備),Q=300 m3/h,H=18 m,N=22 kW;設(shè)集水坑潛污泵2臺(tái)(1用1備),Q=27.5 m3/h,H=10 m,N=1.5 kW。
新建1座Fenton系統(tǒng)綜合池,分3格(近期2格運(yùn)行,預(yù)留遠(yuǎn)期1格),每格設(shè)計(jì)規(guī)模1.0萬m3/d,每格分為中和池、脫氣池及助凝池;尺寸為11.7 m×23.1 m×3.9 m,總停留時(shí)間為31.75 min。中和池設(shè)機(jī)械混合攪拌器2臺(tái),每臺(tái)混合時(shí)間t=300 s,N=7.5 kW;脫氣池設(shè)攪拌機(jī)2臺(tái),N=0.37 kW,槳葉外緣線速度0.1~0.2 m/s;助凝池設(shè)反應(yīng)攪拌機(jī)2臺(tái),其中1臺(tái)N=0.55 kW,槳葉外緣線速度0.4~0.5 m/s,另1臺(tái)N=0.37 kW,槳葉外緣線速度0.1~0.2 m/s。
采用周邊進(jìn)水、周邊出水的輻流式沉淀池作為二沉池。近期新建2座,每座設(shè)計(jì)規(guī)模1.0萬m3/d,每座二沉池內(nèi)徑28.0 m,水深5.04 m,設(shè)計(jì)最大表面負(fù)荷為0.88 m3/(m2·h);每座二沉池設(shè)中心傳動(dòng)刮、吸泥機(jī)1臺(tái)。
纖維轉(zhuǎn)盤濾池設(shè)于二沉池之后,對(duì)污水進(jìn)行過濾,使出水中SS達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),并滿足紫外消毒工藝要求。纖維轉(zhuǎn)盤濾池設(shè)計(jì)規(guī)模2.0萬m3/d,總尺寸為8.3 m×8.2 m×(4.7+4.8) m,分2格,設(shè)計(jì)最大固體負(fù)荷為5.91 kg/(m2·d)。設(shè)濾布轉(zhuǎn)盤2套,D=3.0 m。
紫外消毒渠設(shè)計(jì)規(guī)模3.0萬m3/d,平面尺寸B×L=1.0 m×6.3 m,消毒設(shè)備分期安裝。巴氏計(jì)量槽按遠(yuǎn)期規(guī)模設(shè)計(jì),設(shè)1套,流量為3.5~400 L/s 。
加藥間土建按遠(yuǎn)期規(guī)模3.0萬m3/d設(shè)計(jì),平面尺寸為25.0 m×15.0 m×9.0 m。根據(jù)各工藝需求設(shè)硫酸亞鐵、雙氧水、碳源(乙酸鈉)、PAM投加系統(tǒng)及濃硫酸、氫氧化鈉投加系統(tǒng)。
(1)硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)、雙氧水投加系統(tǒng)。硫酸亞鐵投加于Fenton流化床氧化塔,用于與雙氧水反應(yīng)產(chǎn)生羥基自由基。硫酸亞鐵溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,投加量為1 501 L/h;近期安裝計(jì)量泵4臺(tái)(近期2用2備,遠(yuǎn)期3用3備),Q=5 m3/h,H=20 m,N=3.7 kW。雙氧水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,投加量為187.69L/h;安裝加藥計(jì)量泵4臺(tái)(2用2備),Q=30~1 000 L/h,P=0.5 MPa,N=1.5 kW。
(2)碳源投加系統(tǒng)。當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)BOD5/TP、C/N小于設(shè)計(jì)值時(shí),易造成出水TP、TN不達(dá)標(biāo)的現(xiàn)象,因此在進(jìn)水碳源不足時(shí),應(yīng)適當(dāng)投加碳源,確保出水達(dá)標(biāo)。碳源采用固體乙酸鈉溶解后投加,乙酸鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%,廢水的硝態(tài)氮去除量取8 g/m3,去除單位NO3--N的碳源投加量為5.7 mg/mg。安裝一體化乙酸鈉制備裝置1套,制備能力為1 000 L/h,N=1.5 kW;近期安裝計(jì)量泵3臺(tái)(近期2用1備,遠(yuǎn)期3用2備),Q=0~500 L/h,P=0.4~1.2 MPa,N=1.5 kW,變頻。
(3)PAM投加系統(tǒng)。PAM設(shè)計(jì)投加量為3 mg/L。安裝一體化溶解加藥裝置1臺(tái),干粉投藥能力為3 kg/h,N=2.92 kW;PAM投加螺桿泵3臺(tái)(2用1備),Q=250 L/h,P=0.6 MPa,N=0.67 kW;在線稀釋裝置4套,單套設(shè)計(jì)流量為540~5 400 L/h。
(4)濃硫酸、氫氧化鈉加藥系統(tǒng)。濃硫酸及氫氧化鈉分別投加于Fenton系統(tǒng)中間池,調(diào)節(jié)污水pH,促成反應(yīng)進(jìn)行。濃硫酸濃度為18.40 mol/L,投加量為136.00 L/h,目標(biāo)pH為3.0;安裝計(jì)量泵4臺(tái)(2用2備),Q=30~1 000 L/h,H=25 m,N=0.37 kW。氫氧化鈉溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,投加量為83.53 L/h,目標(biāo)pH為7.0;安裝計(jì)量泵4臺(tái)(2用2備),Q=12~1 000 L/h,H=25 m,N=1.5 kW。
本工程最主要的廢水來源為造紙廢水,污水BOD5/COD較低,可生化性較差,且色度較高,纖維素、木質(zhì)素等懸浮物含量較高。采用水解酸化工藝,兼性菌可實(shí)現(xiàn)將難降解大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物、懸浮性有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可溶性有機(jī)物,進(jìn)而提高BOD5/COD〔1〕,降低后續(xù)生化處理單元的負(fù)荷并使出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。潮陽區(qū)紡織印染環(huán)保綜合處理中心污水處理廠采用水解酸化作為預(yù)處理工藝,水力停留時(shí)間為12 h,經(jīng)水解酸化處理后,出水COD降至約進(jìn)水的50%,污水可生化性明顯提高,污水處理廠出水水質(zhì)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔2〕。
(1)根據(jù)去除污水中不同污染物的要求,A2/O/A工藝設(shè)置厭氧區(qū)、一級(jí)缺氧區(qū)、好氧區(qū)、二級(jí)缺氧區(qū),膜池也可起到好氧池的作用。本工程共設(shè)置3段回流:第1段由膜池回流污泥至好氧區(qū)前端,以維持好氧區(qū)的污泥濃度,同時(shí)膜池污泥處于內(nèi)源代謝階段,回流可強(qiáng)化好氧區(qū)的脫氮除磷能力,污泥回流比為400%;第2段由好氧區(qū)末端回流硝化混合液至一級(jí)缺氧區(qū)前端,實(shí)現(xiàn)反硝化脫氮,混合液回流比為300%;第3段由二級(jí)缺氧池末端回流污泥至厭氧池進(jìn)水端,維持厭氧池污泥濃度,該段混合液硝態(tài)氮濃度最低,降低了硝酸鹽對(duì)厭氧除磷的限制,通過設(shè)置多點(diǎn)進(jìn)水,反硝化反應(yīng)可利用進(jìn)水中的碳源,保證厭氧條件下聚磷菌對(duì)碳源的需要,該段污泥濃度高,可減少回流污泥量,節(jié)省能耗,污泥回流比為200%。A2/O/A與MBR聯(lián)用可大大提高氨氮的去除效率,同時(shí)防止污泥膨脹的發(fā)生。
(2)生化池及MBR池保持了較高的污泥濃度(6~10 g/L),污水中BOD負(fù)荷率較低,出水水質(zhì)優(yōu);同時(shí)高濃度污泥生物多樣性豐富,為形成各種生化反應(yīng)創(chuàng)造了條件。
經(jīng)驗(yàn)表明,含造紙廢水的工業(yè)污水經(jīng)傳統(tǒng)厭氧、好氧處理及投加絮凝/混凝劑處理后,出水COD仍難以降至50 mg/L以下。Fenton流化床工藝?yán)酶叻磻?yīng)活性、強(qiáng)氧化性的羥基自由基發(fā)生鏈?zhǔn)椒磻?yīng),同時(shí)誘導(dǎo)自身形成觸媒晶體進(jìn)行催化反應(yīng),將大分子難降解有機(jī)物氧化成小分子有機(jī)物,使得出水COD顯著降低。越南某工業(yè)園區(qū)污水經(jīng)二級(jí)生化處理后出水COD為100~130 mg/L,經(jīng)Fenton流化床系統(tǒng)處理后出水COD降至35~45 mg/L〔3〕。Fenton流化床工藝可通過化學(xué)方法提高除磷率,同時(shí)Fenton流化床工藝還可有效去除廢水色度,馬厚悅等〔4〕采用Fenton流化床深度處理制漿造紙廢水,COD去除率可達(dá)90%以上,色度去除率可達(dá)99%以上。
該工程于2021年10月開始調(diào)試運(yùn)行,經(jīng)30 d調(diào)試后,出水水質(zhì)、回流量、污泥齡等指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。調(diào)試運(yùn)行期間,該工業(yè)污水處理廠實(shí)際進(jìn)水量為16 000~18 000 m3/d。根據(jù)建設(shè)單位統(tǒng)計(jì),工業(yè)廢水排放量約為14 000~16 000 m3/d,園區(qū)生活污水排放量約為2 000 m3/d。由于部分相應(yīng)配套公共服務(wù)設(shè)施仍在建設(shè)中,因此整個(gè)開發(fā)區(qū)生活污水量較少。調(diào)試過程最后7 d的實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)見表2。
表2 調(diào)試過程中進(jìn)出水水質(zhì)Table 2 Influent and effluent quality during commissioning
由表2數(shù)據(jù)可以得出,調(diào)試運(yùn)行后出水主要污染物指標(biāo)均能滿足設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求且出水水質(zhì)穩(wěn)定,出水COD為32~39 mg/L,NH3-N為0.11~0.19 mg/L,TN為10.4~14.4 mg/L,TP為0.11~0.18 mg/L。
對(duì)進(jìn)出水水質(zhì)數(shù)據(jù)取平均繪制工藝整體運(yùn)行效果圖,結(jié)果見圖2。
圖2 調(diào)試運(yùn)行期工藝運(yùn)行效果Fig. 2 System operation effect during commisioning
由圖2可知,工業(yè)污水經(jīng)生化工藝處理后,出水NH3-N小于1.5 mg/L,出水TN小于15 mg/L,已達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn);Fenton系統(tǒng)出水NH3-N降至0.2 mg/L以下,出水TN與生化工藝處理后基本一致,分析原因,F(xiàn)enton系統(tǒng)羥基自由基的強(qiáng)氧化性可將NH3-N氧化為NO3--N,使得NH3-N進(jìn)一步降低,但對(duì)污水中TN的變化基本無影響。生化工藝處理后出水COD為75~95 mg/L,出水TP為1.0~1.5 mg/L,未達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn);Fenton系統(tǒng)出水COD降至40 mg/L以下,出水TP降至0.2 mg/L以下。該工程接納污水水質(zhì)復(fù)雜且難降解有機(jī)物含量較高,F(xiàn)enton流化床系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了化學(xué)降解有機(jī)物以及化學(xué)除磷。
該項(xiàng)目自2021年11月實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行后,月平均進(jìn)出水水質(zhì)見表3。穩(wěn)定運(yùn)行后出水水質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定,可達(dá)標(biāo)排放。
表3 穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)平均進(jìn)出水水質(zhì)Table 3 Average influent and effluent quality of the system after stable operation
本工程污水處理廠總用地面積為32 180 m2,工程總投資29 282.89萬元。6種藥劑總費(fèi)用為0.574元/m3(表4),電費(fèi)為0.748元/m3,人工費(fèi)為0.169元/m3,綜合運(yùn)行成本合計(jì)1.491元/m3。
表4 藥劑費(fèi)用分析Table 4 Analysis of pharmaceutical costs
(1)基于青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)復(fù)雜、難降解有機(jī)物含量較高且可生化性低的特點(diǎn),設(shè)計(jì)采用“水解酸化池+A2/O/A-MBR+Fenton流化床氧化系統(tǒng)+紫外消毒”處理工藝,工程遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)規(guī)模為3×104m3/d。
(2)經(jīng)過調(diào)試運(yùn)行后,出水COD為32~39 mg/L,出 水NH3-N為0.11~0.19 mg/L,出 水TN為10.4~14.4 mg/L,出水TP為0.11~0.18 mg/L。穩(wěn)定運(yùn)行5個(gè)月的出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。Fenton氧化系統(tǒng)對(duì)NH3-N去除效果顯著,但對(duì)污水中TN基本無影響;Fenton流化床系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了化學(xué)降解有機(jī)物以及化學(xué)除磷。
(3)本工程項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行后,合計(jì)運(yùn)行成本(藥劑費(fèi)、電費(fèi)、人工費(fèi))為1.491元/m3。
(4)該工程對(duì)控制岷江流域生態(tài)環(huán)境日趨惡化的勢(shì)頭、恢復(fù)和改善生態(tài)環(huán)境起到了重要作用,對(duì)促進(jìn)園區(qū)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。