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某工業(yè)集中區(qū)工業(yè)污水處理工程設(shè)計(jì)及運(yùn)行分析

2023-03-24 06:26李祖成
關(guān)鍵詞:沉池沉淀池濾池

李祖成

(安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,安徽 合肥 230022)

1 工程概況

本項(xiàng)目位于安徽省合肥市楊橋鎮(zhèn)建設(shè)工業(yè)集中區(qū)。該工業(yè)集中區(qū)定位以農(nóng)副產(chǎn)品深加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),以食品工業(yè)為主體。主要生產(chǎn)廢水企業(yè)以生豬屠宰加工、姜油生產(chǎn)和大蒜制品企業(yè)為主。其中生豬屠宰廢水含量占比80%,總廢水量約10 000 m3/d。從污水來(lái)源和污水量構(gòu)成來(lái)看,本工業(yè)集中區(qū)主要為屠宰廢水,原水水質(zhì)可生化性較好,但是經(jīng)過(guò)預(yù)處理后可生化性降低,導(dǎo)致末端工業(yè)集中區(qū)進(jìn)水水質(zhì)可生化性較差。因此,本工程不能簡(jiǎn)單按照常規(guī)城鎮(zhèn)污水處理選擇工藝。

2 工藝設(shè)計(jì)

2.1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)

從本項(xiàng)目最大的服務(wù)企業(yè)的污水處理流程及進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)指征可知,經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部預(yù)處理后,進(jìn)入楊橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)污水處理廠的廢水可生化性較差。通過(guò)綜合分析以及預(yù)留一定的處理空間,綜合確定本工程進(jìn)水水質(zhì)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

表1 污水處理廠進(jìn)水指標(biāo)表 單位:mg/L

2.2 污水出水水質(zhì)

由于本工程地處淮河流域,根據(jù)環(huán)保部門要求淮河流域的污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),如表2:

表2 污水處理廠出水水質(zhì)一覽表

2.3 工藝流程

污水處理系統(tǒng)的總體工藝流程一般包括預(yù)處理工段(細(xì)格柵及進(jìn)水泵房、沉砂池、事故池、調(diào)節(jié)池、水解酸化池)、生化處理工段(改良型A2/O生化池+二沉池)、深度處理工段(高效沉淀池、反硝化深床濾池)及污泥處理工段(污泥池、污泥脫水機(jī)房)。本工程工藝流程詳見圖1。

圖1 污水處理工藝流程

2.4 工藝特點(diǎn)分析

2.4.1 預(yù)處理系統(tǒng)

預(yù)處理系統(tǒng)采用細(xì)格柵及進(jìn)水泵房+平流沉砂池+調(diào)節(jié)池(兼做事故池)+水解酸化池組合工藝[1]。

產(chǎn)業(yè)集中區(qū)內(nèi)企業(yè)均有污水預(yù)處理,本次設(shè)計(jì)不設(shè)粗格柵,直接采用細(xì)格柵對(duì)污水中較小顆粒的懸浮、漂浮物進(jìn)行去除;采用平流沉砂池去除污水中粒徑大于0.2 mm,密度2.65 t/m3的砂粒,以保護(hù)管道、閥門等設(shè)施免受磨損和阻塞;調(diào)節(jié)池主要對(duì)水量和水質(zhì)起調(diào)節(jié)作用,以及對(duì)污水pH值、水溫,有預(yù)曝氣的調(diào)節(jié)作用,還可用作事故排水;水解酸化池利用水解菌和產(chǎn)酸菌,將大分子、難降解的有機(jī)物降解為小分子有機(jī)物,改善廢水的可生化性,為后續(xù)處理創(chuàng)造有利條件。

2.4.2 生化處理系統(tǒng)

生化處理系統(tǒng)主要采用改良型A2/O+二沉池組合形式。

產(chǎn)業(yè)集中區(qū)內(nèi)企業(yè)廢水氮磷含量較高,生化處理工藝需為脫氮除磷工藝。本工程在傳統(tǒng)A2/O生化工藝基礎(chǔ)上,在厭氧池前端設(shè)置預(yù)缺氧池,在加強(qiáng)生物脫氮功能的同時(shí),促進(jìn)厭氧池的厭氧釋磷,提高生物除磷去除率。采用多點(diǎn)進(jìn)水方式,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況靈活調(diào)配厭氧段缺氧段進(jìn)水比例,合理分配進(jìn)水碳源,使反硝化作用和系統(tǒng)除磷效果能夠得到有效保證。同時(shí)將生化池與周進(jìn)周出二沉池、污泥泵房合建,減少水頭損失和占地面積。

2.4.3 深度處理系統(tǒng)

深度處理系統(tǒng)采用混凝+沉淀+過(guò)濾組合工藝,具體采用高效沉淀池+反硝化深床濾池組合工藝。

高效沉淀池負(fù)荷高、占地小、運(yùn)行穩(wěn)定,可有效保證出水TP達(dá)標(biāo);反硝化深床濾池采用石英砂作為反硝化生物的掛膜介質(zhì),保障硝酸氮及懸浮物去除。

3 主要建構(gòu)筑物設(shè)計(jì)

3.1 細(xì)格柵及提升泵房

細(xì)格柵及提升泵房結(jié)構(gòu)尺寸:L×W×H=11.0 m×9.8 m×8.0 m池內(nèi)設(shè)置兩臺(tái)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)規(guī)格:渠寬0.8 m,渠深5.50 m,安裝角80°,柵條間隙10 mm;一臺(tái)皮帶輸送機(jī),帶寬500 mm,安裝角度0°,L=3.0 m,N=1.1~2.2 kW;潛水排污泵3臺(tái),2用1備,規(guī)格:Q=330 m3/h,H=10.0 m,N=4 kW;皮帶輸送機(jī)1臺(tái),帶寬500 mm,安裝角度0°,L=3.0 m,N=1.1~2.2 kW;鑄鐵鑲銅閘門4臺(tái),規(guī)格:500 mm×500 mm,手電兩用[1]。

3.2 調(diào)節(jié)池(兼做事故池)

調(diào)節(jié)池(兼做事故池)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸L×W×H=36 m×18 m×7.0 m,設(shè)計(jì)平均流量420 m3/h,設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間t=8 h,主要用于對(duì)水量、水質(zhì)、pH值以及水溫調(diào)節(jié),還可以用作事故排水。一座分兩組,每組配有一套雙曲面立式攪拌機(jī),設(shè)計(jì)功率N=15 kW,葉輪直徑2 500 mm;配套2臺(tái)調(diào)節(jié)潛污泵,1用1備,單泵流量Q=659 m3/h,水泵揚(yáng)程,H=10 m;配套2臺(tái)事故潛污泵,1用1備,單泵流量Q=100 m3/h 水泵揚(yáng)程,H=10 m,電機(jī)功率N=11 kW。

3.3 水解酸化池

水解酸化池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸L×W×H=36 m×18 m×8.0 m,設(shè)計(jì)平均流量420 m3/h,水力停留時(shí)間12小時(shí),主要在水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過(guò)程,從而改善廢水的可生化性,為后續(xù)生化創(chuàng)造條件。結(jié)構(gòu)形式為升流式水解酸化池。

3.4 改良型A2/O生化池+二沉池

改良型A2/O生化池+二沉池主要利用預(yù)缺氧、厭氧、缺氧和好氧區(qū)的不同功能,進(jìn)行生物脫氮除磷,同時(shí)去除BOD5。利用周進(jìn)周出二沉池對(duì)生化處理后的混合液進(jìn)行固液分離,以保證出水水質(zhì)。設(shè)計(jì)參數(shù):1座2組,結(jié)構(gòu)形式為半地下式鋼筋混凝土,污泥負(fù)荷0.105 kg BOD5/kg MLSS·d,污泥濃度3 500 mg/L~4 000 mg/L,污泥回流比100%,內(nèi)回流比100%~300%,總停留時(shí)間25.9 h,預(yù)缺氧停留時(shí)間0.74 h,厭氧池停留時(shí)間1.95 h,缺氧池停留時(shí)間6.5 h,好氧池停留時(shí)間16.8 h,總有效容積10 874 m3,有效水深6.0 m。二沉池設(shè)計(jì)表面負(fù)荷q=0.96 m3/m2·hr,沉淀時(shí)間4.0 h,池直D=21 m,有效水深H=4.0 m,配有2臺(tái)中心傳動(dòng)單管吸泥機(jī)(帶浮渣排除系統(tǒng)),生化池+二沉池單組設(shè)計(jì)尺寸:L×W×H=68.3 m×22.5 m×(5-7)m[2]。

3.5 高效沉淀池

高效沉淀池是依托污泥混凝、循環(huán)、斜管分離及濃縮等多種理論,通過(guò)合理的水力和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),開發(fā)出的集泥水分離與污泥濃縮功能于一體的新一代沉淀工藝。設(shè)計(jì)參數(shù):1座2組,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸為L(zhǎng)×W×H=19.4 m×12.95 m×6.4 m,沉淀池設(shè)計(jì)表面負(fù)荷8.53 m3/m2·h,采用斜板沉淀池,斜板系乙丙共聚材料制作,安裝傾角60度,上升流速2.3~2.5 mm/s。

3.6 反硝化深床濾池

反硝化深床濾池是集生物脫氮及過(guò)濾功能合二為一的處理單元,是業(yè)界認(rèn)可度較高的脫氮及過(guò)濾并舉的先進(jìn)處理工藝。結(jié)構(gòu)形式為半地下式矩形鋼筋砼構(gòu)筑物,1座3格,單格凈尺寸:L×W×H=L×B=9.5 m×3.6 m,平均設(shè)計(jì)率速5.26 m/h,濾料粒徑2~4 mm,濾床深度2.0 m,濾池水頭損失約2.18 m。

3.7 接觸消毒池

消毒池采用次氯酸鈉消毒,深床濾池的上清液在消毒池中消毒,以殺死污水中的致病微生物和糞便大腸菌群,消毒后的污水達(dá)標(biāo)排放。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸:L×B×H=16.6 m×5.0 m×4.5 m。

3.8 鼓風(fēng)機(jī)房及配電間

鼓風(fēng)機(jī)房及配電間主要是為廠區(qū)氧化段提供氧氣,為全廠生產(chǎn)提供電力。為框架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸:L×B×H=43.2 m×10.5 m×8.6 m。鼓風(fēng)機(jī)房配套3臺(tái)空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī),單臺(tái)設(shè)計(jì)參數(shù):風(fēng)量Q=36 m3/min,N=90 kW,風(fēng)壓P=70 kPa,2用1備。

3.9 加氯加藥間

加藥間與加氯間合建,框架架構(gòu),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)尺寸:L×B×H=50.4 m×9.9 m×7.2 m。加藥系統(tǒng)包含碳源投加系統(tǒng)、PAC投加系統(tǒng)、PAM投加系統(tǒng),加氯系統(tǒng)為次氯酸鈉投加系統(tǒng),碳源、PAC、次氯酸鈉投加系統(tǒng)主要包括了溶液輸送泵、溶液貯罐和溶液投加計(jì)量泵,PAM投加系統(tǒng)主要包括了PAM自動(dòng)制備裝置和PAM溶液投加計(jì)量泵。主要設(shè)備:5臺(tái)折槳式攪拌機(jī),N=5.5 kW;3臺(tái)PAC溶液計(jì)量泵,流量Q=260 L/h,功率P=0.75 kW,2用1備;3臺(tái)PAM溶液計(jì)量泵,流量Q=330 L/h,功率P=0.75 kW,2用1備;3臺(tái)乙酸鈉溶液計(jì)量泵,流量 Q=100 L/h,功率P=0.20 kW,2用1備;3臺(tái)次氯酸鈉投加泵,流量Q=42 L/h,P=0.25 kW,2臺(tái);Q=2~5 L/h,P=0.18 kW,1臺(tái)。

3.10 污泥脫水系統(tǒng)

污水廠處理剩余污泥量:2 450 kg DS/d,含水率 99.2%的剩余污泥由污泥泵房的剩余污泥泵抽送至污泥池后,經(jīng)疊螺污泥脫水機(jī)深度脫水后,產(chǎn)出污泥含水率≤80%的干泥餅。脫水濾液水經(jīng)下水系統(tǒng)回流至本污水處理廠處理。設(shè)計(jì)污泥池1座,分2格,單格設(shè)計(jì)尺寸:L×B×H=4.5 m×4.5 m×5.0 m,設(shè)置攪拌機(jī)2臺(tái),單臺(tái)N=11 kW;設(shè)計(jì)污泥脫水車間1座,設(shè)計(jì)尺寸:L×B×H=30.6 m×14 m×7.8 m,設(shè)置處理能力:180-360 kg DS/h;疊螺污泥脫水機(jī)2臺(tái);PAM加藥裝置1套,制備能力2 000 L/h,N=2.2 kW;PAC加藥裝置1套,制備能力2 000 L/h,N=3.0 kW[2]。

3.11 除臭系統(tǒng)

根據(jù)污水廠總平面布置及除臭區(qū)域分布,污水廠按2套除臭系統(tǒng)設(shè)計(jì),1#除臭系統(tǒng)負(fù)責(zé)收集處理格柵及進(jìn)水泵房、調(diào)節(jié)池、水解酸化池、生化池,除臭設(shè)計(jì)處理規(guī)模Q=18 000 m3/h;2#除臭系統(tǒng)負(fù)責(zé)收集處理污泥池、污泥脫水車間,除臭設(shè)計(jì)處理規(guī)模Q=12 000 m3/h。臭氣經(jīng)系統(tǒng)收集后,由管道輸送至生物除臭裝置,在附著于生物填料上的微生物新陳代謝的作用下,最后降解為CO2、H2O以及其他無(wú)/低害物質(zhì),凈化后的氣體進(jìn)入排氣筒,實(shí)現(xiàn)氣體達(dá)標(biāo)排放。

4 污水處理工藝去除率

污水處理工藝去除率如表3所示。

表3 污水處理去除率

5 運(yùn)行分析

本工程總投資估算9 716萬(wàn)元,其中:工程費(fèi)用7 521.48萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1 134.88萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)692.51萬(wàn)元,建設(shè)期利息367.13萬(wàn)元。本工程直接運(yùn)行成本為1.40元/m3(含電費(fèi)、藥劑費(fèi)、水費(fèi)及人工費(fèi)等)。

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