崔夢柯
(山西潞安煤基合成油有限公司,山西 長治 046100)
本文研究內(nèi)容主要是基于山西某公司2×1 165 t/h循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行情況進(jìn)行開展的,該鍋爐是一種汽包爐,其主要特點(diǎn)就是亞臨界,并且可以進(jìn)行自然循環(huán)。整體為封閉式,通風(fēng)效果好,渣料固排,鍋爐頂部采用密封罩殼進(jìn)行密封處理。煙氣脫硫除塵島在進(jìn)行工作的時(shí)候主要采取的工藝為LJD 半干法脫硫除塵一體化工藝,該工藝是由某脫硫脫硝公司進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)的,其主要特點(diǎn)就是工作高效。在對煙氣進(jìn)行處理的時(shí)候其主要的操作步驟為:首先在鍋爐內(nèi)部進(jìn)行干法脫硫,然后進(jìn)行除塵操作,其采用方式主要是靜電除塵,煙氣經(jīng)過進(jìn)一步循環(huán)到達(dá)流化床半干法脫硫塔進(jìn)行進(jìn)一步的脫硫處理,然后進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行進(jìn)一步的除塵處理,最后通過引風(fēng)機(jī)和煙囪完成全部操作。為了保證進(jìn)行脫硫之后的煙氣能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),在對其進(jìn)行脫硫處理的時(shí)候采用二級(jí)煙氣脫硫除塵操作。在爐內(nèi)進(jìn)行脫硫操作之后煙氣的合格率高達(dá)80%,這種設(shè)計(jì)能滿足兩種不同的工況,分別是爐內(nèi)脫硫與不脫硫。而在外部進(jìn)行脫硫操作的合格率達(dá)到了90%,這主要是由于脫硫操作在爐外進(jìn)行的時(shí)候主要采用的裝置是半干法脫硫除塵一體化裝置,除了該裝置之外,還有與之匹配的脫硫除塵島,其與鍋爐兩者之間為串聯(lián),布置位置在鍋爐后邊。在進(jìn)行處理的時(shí)候需要對石灰石礦粉的用量進(jìn)行設(shè)計(jì),其具體結(jié)果是由燃料量以及尾部SO2的用量進(jìn)行分析得到的,礦粉的用量主要是通過對給料閥的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制來進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)的,這種旋轉(zhuǎn)控制是采用變頻調(diào)節(jié)來進(jìn)行的。一般情況下其Ca、S 摩爾比值在一定范圍內(nèi),該范圍為1.26,但是由于上述儀器在使用過程中會(huì)存在一定的損耗,導(dǎo)致上述比值增加,高達(dá)5 以上。
本廠循環(huán)流化床鍋爐在進(jìn)行工作的時(shí)候,其內(nèi)部密相區(qū)的溫度很高,在一般情況下可以達(dá)到770~990 ℃。石灰石粉在進(jìn)行傳輸?shù)臅r(shí)候沒有經(jīng)過壓縮空氣氣力時(shí)是會(huì)被送入爐膛進(jìn)而到達(dá)密相區(qū),進(jìn)行傳輸時(shí)主要經(jīng)過的通道為4 個(gè)石灰石口,這種石粉顆粒較小,最大不過0.25 mm。當(dāng)石粉進(jìn)入爐膛的時(shí)候是通過氣力進(jìn)入的時(shí)候,其密相區(qū)內(nèi)部存在很多的高溫物料,在石灰石粉進(jìn)入的一瞬間將其裹住,由于其主要材料是碳酸鈣,在這種情況下,經(jīng)過高溫的處理,其就會(huì)進(jìn)行分解,之后變?yōu)樯已趸}以及CO2,在進(jìn)行反應(yīng)的時(shí)候顆粒的體積變小,內(nèi)部間隙變大,這就使其與SO2的接觸面積進(jìn)一步變大,這就是脫硫效率高的主要原因。對于鈣來說,后者的體積大于前者的體積,所以在CaO 外部的孔洞就極易被硫酸鈣黏附,進(jìn)而形成堵塞,這也就導(dǎo)致CaO 的很多表面不能再繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng),這就致使CaSO4里面的CaO 和外部的SO2兩者之間不能及時(shí)產(chǎn)生反應(yīng),導(dǎo)致脫硫不徹底,為了完成工作就需要大量的石灰石來進(jìn)行反應(yīng),增加了成本。具體反應(yīng)見式(1)、式(2):
在進(jìn)行脫硫處理時(shí)主要是通過對吸收劑用量的控制來進(jìn)行實(shí)現(xiàn)的,也就是對供料器的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,進(jìn)而控制SO2排放濃度,該用量的選擇主要取決于煙氣流量和排放出來的SO2濃度兩者之間的關(guān)系。為了保證消石灰和SO2兩者之間能夠進(jìn)行反應(yīng),就需要將塔內(nèi)的溫度進(jìn)行降低,主要采取的方法是噴水。進(jìn)行這一操作的脫硫技術(shù)的主要過程就是CaSO4、灰塵以及布袋這三者之間構(gòu)成一個(gè)穩(wěn)定的關(guān)系,稱之為循環(huán)灰,當(dāng)積累達(dá)到一定程度時(shí),就將其排出,主要的通道就是脫硫塔底部灰斗。
1)生石灰與水的水解反應(yīng)見[式(3)]:
2)SO2被液滴吸收[見式(4)]:
3)Ca(OH)2和H2SO 的反應(yīng)[見式(5)]:
4)部分CaSO3·1/2H2O 氧化反應(yīng)[見式(6)]:
5)其他反應(yīng)[見式(7)]:
該公司2×1 165 t/h 燃煤的來源主要是周邊煤礦,它的主要組成部分為2 個(gè),分別是低熱值煙煤及矸石,對其煤質(zhì)工業(yè)進(jìn)行一定的材料分析,其結(jié)果見表1。
表1 煤質(zhì)工業(yè)分析
本文進(jìn)行分析的各類數(shù)據(jù)主要以該公司2×1165 t/h 提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。鍋爐內(nèi)部在進(jìn)行脫硫的時(shí)候主要采用的方法是向內(nèi)部噴石灰石粉進(jìn)行脫硫處理,該方法為干法脫硫方式,爐外部進(jìn)行脫硫的時(shí)候主要采用的方式為兩種,分別是噴消石灰和水半干法脫硫方式。
本試驗(yàn)中對于過量空氣系數(shù)的選擇主要是通過對二次風(fēng)量進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)的,它的負(fù)荷的數(shù)據(jù)為165 MW,一次流化以及返料的風(fēng)量的相關(guān)數(shù)據(jù)分別為300 000 m3/h 和10 700 m3/h 左右,床溫大概是在850 ℃左右,內(nèi)部的石灰石和消石灰的排量分別是5 t/h 和0 t/h,結(jié)果如圖1 所示。
圖1 過量空氣系數(shù)對SO2 的影響
由圖1 可知,SO2在進(jìn)入脫硫塔的時(shí)候,進(jìn)入入口的質(zhì)量濃度變化比較明顯,是增加的趨勢,當(dāng)過量空氣系數(shù)到1.15 時(shí)濃度最大,其范圍一般是1.12~1.14,在后面隨著該數(shù)值的變大,出口處的SO2的濃度不再增加,而是緩慢下降。在進(jìn)行燃燒時(shí)如果氧氣濃度比較低,S 的存在形式主要是H2S,該物質(zhì)對內(nèi)部金屬腐蝕較大。當(dāng)機(jī)組在運(yùn)行時(shí)負(fù)荷較大,此時(shí)的系數(shù)應(yīng)比1.15 大。
本試驗(yàn)對于SO2的用量主要是通過對一次流化風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)的,上述各個(gè)數(shù)據(jù)基本不變,但是床壓相比之下比較低,其變化不大。試驗(yàn)結(jié)果如圖2 所示。
圖2 一次流化風(fēng)量數(shù)對SO2 質(zhì)量濃度的影響
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析之后可以得到,當(dāng)其他因素變化不大時(shí),如果一次流化風(fēng)量的數(shù)據(jù)為285 000 m3/h,那么在入口處的SO2濃度就是極其小的,并且該濃度會(huì)隨風(fēng)量變大或變小而變化,當(dāng)該濃度比較低時(shí),爐膛內(nèi)部的SO2較多,就會(huì)影響爐膛的流化。當(dāng)風(fēng)量比較大時(shí),SO2的濃度變化比較快,且呈現(xiàn)增加的趨勢。對于在內(nèi)部脫硫,其效率會(huì)隨流化速度變大而變小。因此需要對其進(jìn)行一定程度的改進(jìn),在進(jìn)行灰循環(huán)的時(shí)候,由于管路較遠(yuǎn),就導(dǎo)致管路中的回灰量變少,并不能實(shí)現(xiàn)節(jié)約。
表2 床溫對SO2 的影響
本試驗(yàn)對一次流化和返料風(fēng)量的選擇分別為310 000 m3/h 和10 800 m3/h,系數(shù)選在1.13 左右,消石灰的投放量為0 t/h。
由此可見,當(dāng)鍋爐溫度在850~900 ℃時(shí),內(nèi)部的SO2與CaO 之間反應(yīng)較大,在進(jìn)行排放時(shí)濃度最低。但是當(dāng)床溫大于870 ℃,脫硫效率會(huì)被影響,所以在負(fù)荷比較低時(shí),應(yīng)調(diào)整風(fēng)煤比提高床溫;當(dāng)負(fù)荷比較大時(shí)就需要將床壓和一、二次風(fēng)配比進(jìn)行一定程度的控制,并對密相區(qū)溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)。為控制成本,需要對其進(jìn)行一定的改進(jìn),主要是將爐前石灰石改為爐后,進(jìn)而進(jìn)行運(yùn)輸。
1)脫硫率最大時(shí)對于過量空氣系數(shù)的選擇,其數(shù)值選擇范圍為1.14~1.15,對于一次流化風(fēng)的數(shù)據(jù)選擇是285 000 m3/h,也就是說此時(shí)的反應(yīng)效果最好。
2)爐外進(jìn)行處理時(shí),沒有消石灰的情況下也能達(dá)標(biāo),就說明僅有一定量的石粉參與反應(yīng),隨煙氣排出外部,在內(nèi)部未真正參與脫硫處理。
3)為了使煤粉流化,一般對于一次流化的風(fēng)量在進(jìn)行選擇時(shí)取值都很大,導(dǎo)致石灰石排出較快,未真正參與反應(yīng)。因此,鍋爐內(nèi)部脫硫不徹底,且有大量石灰石排出,改進(jìn)方法如下:減小循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板的面積,使內(nèi)循環(huán)效果變大,使石灰石粉能夠在爐內(nèi)停留更長的時(shí)間;減少進(jìn)入時(shí)的氣壓或在排出的位置添加裝置風(fēng)帽,石粉能夠在爐膛內(nèi)部停留更多的時(shí)間。