田 鵬
(晉能控股煤業(yè)集團山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司,山西 保德 036600)
現(xiàn)階段選煤廠常用的洗選方式包括有重介選、浮選以及跳汰選等,在洗選過程中使用的洗選介質(zhì)均為水或者水混合物[1-2]。根據(jù)已有成果顯示,洗選1 t 原煤時需要使用4 m3左右水,隨著礦井采掘深度增加以及先進化綜采設(shè)備應(yīng)用,洗選原煤中煤泥、煤粉含量呈增大趨勢,洗選用水量會明顯增多[3-5]。煤泥水處理是需要注重下述兩點[6-9]:采用固液分離技術(shù)分離煤泥水中固體、液體,并將分離的水作為循環(huán)水,實現(xiàn)洗水閉路循環(huán);排放煤泥水時,必須確保水質(zhì)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,不能對環(huán)境造成污染。
高頻篩具備有具備效率高、處理能力大、設(shè)備穩(wěn)定性強等優(yōu)點,通過振動篩可破壞礦漿表明張力,從而為固液分離創(chuàng)造良好條件。將高頻篩應(yīng)用到選煤廠煤泥水處理中,可實現(xiàn)煤泥水閉路循環(huán)并提高煤泥回收率。
某選煤廠具備洗選2.4 Mt/a 的洗選能力,主要洗選設(shè)備包括有:淺槽重介分選機(分選塊煤)、旋流器(分選末煤)、壓濾機(分選煤泥)。隨著選煤廠洗選煤質(zhì)出現(xiàn)變化,煤泥水系統(tǒng)煤泥水處理量大、長期高負(fù)荷(超負(fù)荷)運行,如何有效提高煤泥水系統(tǒng)系統(tǒng)處理能力,是選煤廠生產(chǎn)過程中面臨的現(xiàn)實問題之一,因此需要對煤泥水處理系統(tǒng)進行針對性改造。
選煤廠洗選過程中將粒徑1.0 mm 以內(nèi)的煤泥均通過煤泥水處理系統(tǒng)進行處理,具體處理流程為:煤泥水先用分級旋流器處理,并用篩網(wǎng)1.0 mm 弧形篩過了,弧形篩篩篩上物則經(jīng)離心機脫水后外運;底流則通過濃縮池、壓濾機處理,生產(chǎn)流程如圖1 所示。
圖1 煤泥水處理系統(tǒng)流程
選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)中末煤全部進行分選時,粒徑1.0 mm 煤泥通過濃縮池、壓濾機進行處理,處理系統(tǒng)中設(shè)備均按照原設(shè)計采購、安裝。受到入選原煤煤泥以及粒徑變化影響,煤泥產(chǎn)量由設(shè)計之初的14.82%增加至17.07%。選煤廠壓濾機在超負(fù)荷狀態(tài)運行,導(dǎo)致部分煤泥在濃縮池底部沉積。為維持選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)高效運行,現(xiàn)階段采取的措施主要為限制原煤洗選量,此種方式會給選煤廠洗選量帶來制約,影響經(jīng)濟效益。
根據(jù)選煤廠生產(chǎn)情況,煤炭洗選過程中煤泥來源途徑為:塊煤脫泥(占比3.02%)、末煤脫泥(占比12.01%)以及次生煤泥(占比2.04%)等,煤泥產(chǎn)量占比達到17.07%左右。減少濃縮池內(nèi)煤泥量可有效減輕后續(xù)壓濾機處理負(fù)載,提高煤泥系統(tǒng)運行可靠性及效率。掌握煤泥內(nèi)粒徑分布情況,可指導(dǎo)后續(xù)工藝改進方案制定,下頁表1 為煤泥篩分結(jié)果。
從表1 看出,粒徑0.5~1.0 mm、0.25~1.0 mm 煤泥含量占比分別為26.14%、58.18%。根據(jù)其他選煤廠類似情況下處理經(jīng)驗,提出用高頻篩對粗煤泥進行回收,細(xì)煤泥則進入到壓濾機進行處理。僅回收粗煤泥主要考慮粒徑0.25 mm 以內(nèi)的細(xì)煤泥回收難度高。用高頻篩對粗煤泥進行回收后,一方面增加粗煤泥回收率,減少進入到濃縮池內(nèi)煤泥量;同時回收的粗煤泥可依據(jù)煤質(zhì)情況及市場需求。
表1 煤泥篩分結(jié)果
高頻篩結(jié)構(gòu)組成按照功能劃分可細(xì)分為:預(yù)脫水區(qū)、濾層形成區(qū)以及過濾脫水區(qū),具體結(jié)構(gòu)組成如圖2 所示。
圖2 高頻篩結(jié)構(gòu)組成圖
1)預(yù)脫水區(qū)。該區(qū)域主要對礦漿預(yù)脫水,通過預(yù)脫水區(qū)后礦漿內(nèi)約有35%水分排出,并可為后續(xù)濾層形成區(qū)形成創(chuàng)造較好條件。
2)濾層形成區(qū)。在濾層形成區(qū)內(nèi),在設(shè)定合理的振動影響下,粗顆粒在篩網(wǎng)上形成一層濾層,該濾層可起到過濾、脫水作用。
3)過濾脫水區(qū)。在礦漿連續(xù)給入以及振動篩振動作用下,濾層形成區(qū)上部濾層及礦漿會進入到過濾脫水區(qū),在篩網(wǎng)傾角以及濾料沉淀脫水等因素共同作用下,過濾脫水區(qū)越靠近排料端方向,篩網(wǎng)上物料運行速度越??;在過濾脫水區(qū)產(chǎn)生一定擠壓力,提高脫水效果。
在原有的煤泥水處理環(huán)節(jié)中增加布置2 臺GPS2425 高頻篩,具體安裝位置位于3 樓的弧形篩以及5 樓的水力旋流器間。水力旋流器底流大,導(dǎo)致高頻篩僅可占用少量空間,因此高頻篩處理部分低流,剩余的低流則用弧形篩處理。為提高弧形篩處理效果,將篩板由0.75 mm 更換為0.5 mm。改進后處理流程如圖3 所示。
圖3 改進后煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程
由于對煤泥水處理系統(tǒng)進行改進屬于后期改造項目,受到選煤廠原有廠房安排、設(shè)備及管線布局等限制,導(dǎo)致高頻篩安裝空間受限。因此,在對煤泥水處理系統(tǒng)改進中僅采用占用空間較小的2 臺高頻篩,并對安裝好的高頻篩進行調(diào)試、試運行。通過2 臺弧形篩、2 臺旋流器聯(lián)合對旋流器底流進行處理,分流效果線顯著;改進后的弧形篩、高頻篩可實現(xiàn)選煤廠洗選環(huán)節(jié)所有煤泥水處理,并實現(xiàn)粒徑0.5~1.0 mm 煤泥全部回收。
選煤廠煤泥產(chǎn)生率按照17.07%計算,按照現(xiàn)階段的洗選能力則年可產(chǎn)生約40.8 萬t 煤泥,粒徑0.5~1.0 m 煤泥占比約為26.14%,則通過對煤泥水處理系統(tǒng)進行改進全年可回收約10.7 萬t 煤泥。根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)需要,將煤泥與末煤混合銷售,可顯著提高選煤廠生產(chǎn)效益,同時煤泥水處理系統(tǒng)改進后可有效解決末煤全部入選時煤泥產(chǎn)生量大、選煤廠煤泥水處理能力不滿足要求問題。
選煤廠生產(chǎn)過程中各個設(shè)備環(huán)環(huán)相扣,若某一環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率受到制約則會影響生產(chǎn)效率。針對該選煤廠煤泥水處理環(huán)節(jié)中存在問題以及處理系統(tǒng)設(shè)備布置情況,提出將2 臺型號GPS2425 高頻篩應(yīng)用到煤泥水處理中,通過GPS2425 高頻篩對水力旋流器中部分底流中粗煤泥進行回收,從而降低后續(xù)弧形篩處理工作量;文中所提改進技術(shù)方案具備投資小、成本低等優(yōu)點,可有助于選煤廠實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)并改善選煤廠生產(chǎn)環(huán)境。