韓海忠 王文超
燒結(jié)工序作為傳統(tǒng)“長流程”煉鋼生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié),是將鐵礦粉、煤粉、石灰按照一定比例混合,經(jīng)燒結(jié)制成有足夠強(qiáng)度和粒度的燒結(jié)礦。燒結(jié)礦作為煉鐵工序的熟料,在生產(chǎn)中對于提高高爐系數(shù),降低焦比,提高高爐透氣性,保證高爐生產(chǎn)順行,具有重要作用。
在全球積極推進(jìn)碳減排和碳中和的背景下,國內(nèi)外眾多鋼鐵企業(yè)開始研究探索低碳冶金、超低碳冶金等前沿技術(shù)課題。截至2020年底,中國電力行業(yè)煤電超低排放改造完成率高達(dá)88%,大氣污染防治重點從電力行業(yè)向非電行業(yè)轉(zhuǎn)變,鋼鐵行業(yè)已成為減排重點。據(jù)測算,2017年鋼鐵行業(yè)顆粒物、SO2和NOx排放量分別為281萬噸、106萬噸和172萬噸,分別占全國排放總量的20%、7%和10%左右,是工業(yè)部門最大的污染物排放源。燒結(jié)工序是鋼鐵行業(yè)中僅次于高爐煉鐵的高能耗工序,其能耗占鋼鐵生產(chǎn)總能耗的10%左右。同時,燒結(jié)也是目前鋼鐵生產(chǎn)過程中煙氣污染最嚴(yán)重的工序,其污染物排放量占比近40%。[1]因此,燒結(jié)工序節(jié)能降耗對于推進(jìn)鋼鐵行業(yè)碳減排和碳中和意義重大。
2021年,該企業(yè)燒結(jié)工序煤氣消耗達(dá)到39.92m3/t,高于行業(yè)先進(jìn)水平?;跓Y(jié)煤氣消耗偏高的現(xiàn)狀,該企業(yè)通過分析煤氣消耗高的原因,研究制定改善措施,開展降低煤氣單耗途徑的探索。采取對燒結(jié)主機(jī)風(fēng)箱設(shè)置自動調(diào)節(jié)控制,合理控制點火負(fù)壓,實行微負(fù)壓點火,以改善點火質(zhì)量,降低煤氣消耗等舉措;同時,對助燃風(fēng)換熱器和點火器燒嘴進(jìn)行清理優(yōu)化,以改善點火質(zhì)量,提高燒結(jié)產(chǎn)量和成品率。
2.1.1 設(shè)置自動調(diào)節(jié)控制
2022年1月,開始重點對燒結(jié)主機(jī)1~3號風(fēng)箱執(zhí)行器進(jìn)行修復(fù),并設(shè)置自動調(diào)節(jié)控制(每20分鐘各風(fēng)箱翻板活動一次,防止風(fēng)箱堵塞),通過優(yōu)化面式點火器、連續(xù)單排結(jié)構(gòu)噴嘴等點火裝置,控制點火負(fù)壓,實行微負(fù)壓點火,根據(jù)點火負(fù)壓、料層厚度及溫度等實時條件自動調(diào)節(jié)點火溫度、點火時間與空燃比,有效降低點火能耗。[2]目前1、2號風(fēng)箱負(fù)壓已能夠控制到主煙道負(fù)壓的60~70%,點火爐膛負(fù)壓控制到2.0Pa至6.0Pa,在點火質(zhì)量改善的同時,降低了煤氣消耗。
2.1.2 專人檢修清理
利用3、4號燒結(jié)機(jī)檢修的機(jī)會,安排專人清理助燃風(fēng)換熱器和點火器燒嘴,改善點火質(zhì)量。現(xiàn)在這兩項工作已列入檢修時的常規(guī)檢查項。
2.1.3 加生產(chǎn)管理
通過提高燒結(jié)產(chǎn)量和成品率,降低高爐煤氣單耗,2022年較2020年燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度升高0.2%,臺時產(chǎn)量增加57t,高返率降低1.75個百分點,高爐煤氣單耗降低3.18m3/t。
高爐煤氣單價按0.1 元/m3計算,通過上述一系列創(chuàng)新舉措,每月實際節(jié)約高爐煤氣成本=617428t×3.18m3/t×0.1元/m3=19.63萬元,2022年共實現(xiàn)高爐煤氣降耗235萬元。
2021年該企業(yè)燒結(jié)工序固體燃耗為49.83kg/t,高于公司既定目標(biāo)47.0kg/t。該公司通過組織分析固體燃料偏高的原因,初步制定“一、二混加熱水,使用熱水消化,提高燒結(jié)礦混合料料溫;與麥肯錫配合,優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu),提高燒結(jié)產(chǎn)量、強(qiáng)度和成品率;優(yōu)化燒結(jié)工藝參數(shù),完善工藝制度,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化操作”的工藝路線,從而達(dá)到降低固體燃耗單耗的目的。
2.2.1 燒結(jié)余熱系統(tǒng)
2021年10月份原脫硫污水池改造完成后,污水池安裝水泵、蒸汽管道,一、二混安裝污水管道及加水吊掛,日常生產(chǎn)可利用軋鋼打過來的污水和收集的燒結(jié)余熱系統(tǒng)疏水,通入蒸汽預(yù)熱后將熱水加入一次混合機(jī),二次混合機(jī)加蒸氣,充分預(yù)熱混合料提高料溫,現(xiàn)已正常使用。目前3、4機(jī)一混加熱水消化,料溫達(dá)到75℃左右,二混加蒸汽預(yù)熱,料溫達(dá)到82℃左右,燒結(jié)主機(jī)布料平臺料溫平均65℃以上。
2.2.2 優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)
與麥肯錫結(jié)合,優(yōu)化燒結(jié)配礦結(jié)構(gòu),建立適合的燒結(jié)主礦系,保證主礦系的基本穩(wěn)定;合理優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),適當(dāng)引入燒結(jié)性能適宜的巴西赤鐵礦粉,配礦采用赤鐵礦+褐鐵礦+磁鐵礦精粉的合理搭配結(jié)構(gòu),保證赤鐵礦比例盡量不低于50%,并且控制SiO2不低于5.0%,Al2O3不高于2.0%,鋁硅比(Al2O3/SiO2)≤0.4;另外注意控制入廠焦粉粒級,≤0.5mm的粒級盡量控制在20%以下。
2.2.3 優(yōu)化工藝,標(biāo)準(zhǔn)化操作
從2022年初開始,該企業(yè)重點優(yōu)化燒結(jié)工藝參數(shù),完善工藝制度,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化操作。
1月份開始建立每日指標(biāo)分析制度,以工段為單位對當(dāng)班未完成指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)分析,查找原因,制定改善措施,跟蹤后續(xù)改善結(jié)果。2月份重新優(yōu)化、制定了適合當(dāng)前燒結(jié)生產(chǎn)條件的工藝操作制度,目前已實現(xiàn)三班統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化操作。
2021年該企業(yè)燒結(jié)工序平均電耗為29.22度/噸,高于行業(yè)平均水平。該企業(yè)分析原因,初步從“治理燒結(jié)主機(jī)和環(huán)冷采熱段漏風(fēng);優(yōu)化主機(jī)工藝參數(shù),完善工藝制度,穩(wěn)定燒結(jié)終點,提高燒結(jié)產(chǎn)量、質(zhì)量;加強(qiáng)設(shè)備管理,降低設(shè)備停機(jī)率”三個方面制定降低電耗措施。
2.3.1 定期檢查維護(hù)
從2022年開始,該企業(yè)在日常生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對臺車游板檢查、更換頻次;對滑道及潤滑系統(tǒng)開展定期檢查維護(hù)。利用計劃檢修時機(jī)重點對燒結(jié)機(jī)的頭尾密封、雙層卸灰閥、環(huán)冷水密封、環(huán)冷余熱采溫罩和機(jī)頭除塵器箱體等漏風(fēng)點進(jìn)行治理,從密封結(jié)構(gòu)和密封材料兩個方面對燒結(jié)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行漏風(fēng)治理,升級為可調(diào)節(jié)的密封結(jié)構(gòu)和磁性金屬刷式密封材料,降低燒結(jié)系統(tǒng)的漏風(fēng)率20%以上,[3]提高了主抽風(fēng)機(jī)運行效率和燒結(jié)余熱利用率。
2.3.2 加強(qiáng)燒結(jié)工藝操作
制定并優(yōu)化工藝制度,各工段通過標(biāo)準(zhǔn)化操作提高燒結(jié)礦質(zhì)量,降低噸礦能源消耗,著重強(qiáng)化燒結(jié)終點控制,減少因燒結(jié)機(jī)尾過燒導(dǎo)致環(huán)冷采熱段溫度低、熱量少和欠燒造成的燒結(jié)礦質(zhì)量缺陷。
2.3.3 加強(qiáng)設(shè)備管理
做好設(shè)備點檢維護(hù)和定修管理,降低設(shè)備停機(jī)率,2022年比2020年設(shè)備停機(jī)率降低3.93個百分點。
通過技術(shù)攻關(guān)和工藝改進(jìn),2022年實際噸礦電耗降低6.46kwh,每月可節(jié)約成本199.43萬元,2022年累計節(jié)約成本近2400萬元。
前言:國有企業(yè)是當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐企業(yè),對國家建設(shè)、經(jīng)濟(jì)進(jìn)步等起到了較為突出的正面影響。其中國有企業(yè)審計對資產(chǎn)保護(hù)、風(fēng)險防范具有保障性價值,是促進(jìn)國企順利完成改革過程的重大要素。深化改革過程中,國有企業(yè)和審計發(fā)展具有較高相關(guān)度,一方面企業(yè)改革的推廣會影響環(huán)境變化,是體制完善、方法更新、管理體系升級優(yōu)化的過程;另一方面,結(jié)合改革發(fā)展基本要求,充分落實審計要求的國企會更具發(fā)展活力,利于企業(yè)快速承擔(dān)企業(yè)責(zé)任,實現(xiàn)企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展,并快速提高企業(yè)控制力、影響力。
2021年該企業(yè)燒結(jié)工序3、4號燒結(jié)雙機(jī)小時蒸汽回收量90.4t(根據(jù)燒結(jié)機(jī)運行時間統(tǒng)計),為通過提高余熱鍋爐蒸汽回收量增加汽機(jī)做功、發(fā)電,從而有效降低燒結(jié)電耗的角度分析,該企業(yè)研究制定“加強(qiáng)設(shè)備管理,提高設(shè)備作業(yè)率,減少事故停機(jī);加強(qiáng)余熱鍋爐系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)和操作,保證鍋爐高效穩(wěn)定運行;優(yōu)化工藝操作,提高燒結(jié)產(chǎn)量,合理控制燒結(jié)終點,從而提高環(huán)冷余熱溫度”的工藝路線。
2.4.1 設(shè)備管理
2022年通過重點加強(qiáng)設(shè)備管理,提高設(shè)備作業(yè)率,減少事故停機(jī)。2022年設(shè)備停機(jī)率1.89%,較2021年的3.28%降低了1.39個百分點。
2.4.2 余熱鍋爐系統(tǒng)維護(hù)
加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)機(jī)操作,保證鍋爐高效穩(wěn)定運行:利用每次檢修機(jī)會對鍋爐本體內(nèi)部換熱管清灰,提高鍋爐的換熱效率,提高鍋爐產(chǎn)汽量;完善燒結(jié)余熱鍋爐操作制度,根據(jù)環(huán)冷機(jī)1、2段煙溫變化,隨時調(diào)整循環(huán)風(fēng)機(jī)頻率及風(fēng)門開度,通過調(diào)節(jié)鍋爐入口的風(fēng)量,更好地調(diào)節(jié)鍋爐換熱能力,減少波動,提高蒸汽回收量。
2.4.3 優(yōu)化燒結(jié)工藝操作
提高燒結(jié)產(chǎn)量,合理控制燒結(jié)終點,從而提高環(huán)冷余熱溫度。2022年臺時產(chǎn)量443.2t/h,較2021年的385.3t/h提高57.9t/h。
通過提高燒結(jié)蒸汽回收率的技術(shù)實踐,2022年3、4號燒結(jié)雙機(jī)小時蒸汽回收量較2020年增加15.5,蒸汽單價按50元/噸計算,增加的蒸汽回收量產(chǎn)生的效益:10602t×12×50元/噸=636.12萬元。因燒結(jié)余熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽用于內(nèi)部汽機(jī)做功、發(fā)電,所以蒸汽回收率的增加有效降低了燒結(jié)電耗和用電成本。
生石灰是燒結(jié)工序的重要原料。該企業(yè)通過加強(qiáng)對3~6#窯原料的成分、粒度、雜質(zhì)的檢測和把控,更換原料篩分篩板,將入窯石灰石控制在要求范圍內(nèi),降低噴煤消耗。
3.1.1 控制原料成分
嚴(yán)格按公司內(nèi)控要求進(jìn)料,對來料成分中鈣含量低于52%的原料全部拒收,將40mm以下和80mm以上粒度占比從之前的16%左右降至現(xiàn)在的7%左右。
3.1.2 更換棒條篩板
更換20mm的棒條篩板完成后,相同的石灰石用量,廢料量由原來每天800噸左右將至現(xiàn)在每天的300噸左右,粒度也充分均勻混合,更利于煤粉燃燒。
通過上述舉措,3~6#石灰窯煤粉單耗降低1Kg/t,全年石灰產(chǎn)量約為2400×360=800000噸。按原煤進(jìn)廠單價1200元/噸計算,2022年降低石灰窯煤粉消耗約96萬元。
企業(yè)通過加強(qiáng)對1~2#窯原料的成分、粒度檢測和把控,更換原料篩分篩板,重點對煤氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高煤氣壓力和熱值,降低煤氣單耗。
通過加粗窯前煤氣管道,1~2#窯使用的煤氣壓力達(dá)到18Kpa~20Kpa,滿足了工藝生產(chǎn)要求。后續(xù)通過煤氣的回收選擇,現(xiàn)煤氣的CO含量已達(dá)35%以上,煤氣流量和壓力均能滿足工藝要求,可以實現(xiàn)在不噴煤的情況下單窯產(chǎn)量提到14噸/時。
改造前1~2#窯煤氣總用量:8000+10000=18000m3/t,煤粉總用量:450+450=900kg/t(換算成煤氣為:900×7500/30/30.4≈7500m3/t)。
改造后1~2#窯煤氣單耗降低:(973-839)m3/t=134m3/t,2022年石灰的產(chǎn)量約為600×360=216000噸,煤氣單價約0.2元/m3,全年節(jié)約成本:134*216000×0.2=578.88萬元。
2021年以來,該企業(yè)通過對降低燒結(jié)高爐煤氣消耗、降低燒結(jié)固體燃耗、降低燒結(jié)工序電耗、提高燒結(jié)蒸汽回收率、降低石灰窯噴煤消耗、降低轉(zhuǎn)爐煤氣消耗等工藝路徑,有效降低了燒結(jié)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)成本,在燒結(jié)源頭和過程節(jié)能減排的同時,實現(xiàn)了燒結(jié)系統(tǒng)全過程分段節(jié)能。[4]其中:高爐煤氣單耗降低3.18m3/t、固體燃耗降低2.03kg/t、電耗降低6.46kwh/t、蒸汽回收量增加15.5t/h、石灰窯煤粉單耗降低1Kg/t、煤氣單耗降低134m3/t,各環(huán)節(jié)綜合降本達(dá)到(235+1500+2400+636+96+580)萬元/年=5447萬元/年,按740萬噸的燒結(jié)礦年產(chǎn)量計算,燒結(jié)礦噸礦成本降低7.36元/t。該企業(yè)燒結(jié)系統(tǒng)節(jié)能降耗探索實踐,對公司其他環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗,乃至全國燒結(jié)系統(tǒng)的節(jié)能降耗,具有重要借鑒意義。