張潮 (中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300451)
近年來,海洋石油的開發(fā)規(guī)模持續(xù)壯大,為了更經(jīng)濟的開展油氣開采,所采取的模式通常是建立一座中心平臺,在中心平臺周圍建立若干個井口平臺,井口平臺通常只進(jìn)行簡單的計量后直接外輸至中心平臺進(jìn)行進(jìn)一步處理,在含水率達(dá)到一定要求后外輸至陸地終端進(jìn)行進(jìn)一步的處理,外輸含水率將直接影響海管的外輸效率。
渤海油田某中心平臺接收本平臺及來自上游井口平臺A、B 兩座井口平臺的生產(chǎn)的全部物流,由于A 井口平臺原油物性為高含蠟原油、B 井口平臺原油物性為稠油油田,因此為了確保海管的安全穩(wěn)定運行,該兩座井口平臺需摻水外輸至中心平臺處理[1]。在中心平臺A、B 兩個井口平臺的物流登陸后與中心平臺生產(chǎn)物流混合后直接進(jìn)入生產(chǎn)分離器進(jìn)行處理,經(jīng)生產(chǎn)分離器分離出的氣相去天然氣增壓系統(tǒng),分離出的水去生產(chǎn)水處理系統(tǒng),分離出的含水率40% 的原油經(jīng)原油加熱器加熱至80 ℃左右后,進(jìn)入熱處理器進(jìn)行進(jìn)一步的分離。熱處理器分離出的含水20%的油經(jīng)原油外輸泵增壓后,經(jīng)外輸海管輸送至生產(chǎn)輔助平臺平臺,再由生產(chǎn)輔助平臺外輸至陸地終端進(jìn)行進(jìn)一步處理。
根據(jù)某油田ODP 設(shè)計要求,中心平臺接收以及自身生產(chǎn)的原油經(jīng)過生產(chǎn)分離器和熱處理器兩級處理后,原油外輸含水率要求20%。但是需要注意的是,原油外輸含水率較高,增加下游平臺生產(chǎn)處理系統(tǒng)的負(fù)荷,最終造成到終端整體外輸含水率升高。在流程負(fù)荷遠(yuǎn)低于設(shè)計處理能力的工況下,目前原油處理量雖然在ODP 設(shè)計范圍之內(nèi),但下游平臺流程波動有一定的影響,同時,隨著油田的持續(xù)開發(fā),油田原油處理量也將隨之上漲,如果不采取措施,含水率將持續(xù)上漲,隨著生產(chǎn)油井的不斷開發(fā),海管負(fù)荷逐步增加,外輸含水率的不斷增加,一方面增加海管的負(fù)荷,另一方面進(jìn)一步增加下游平臺的流程負(fù)荷,加大采油成本。
根據(jù)2021 年7 月油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況,目前某中心平臺至下游生產(chǎn)輔助平臺油氣混輸海管入口化驗原油含水率穩(wěn)定在10%~15%,能夠滿足油田ODP 的設(shè)計,但是在新投產(chǎn)井,以及修井作業(yè)返排等不確定因素的影響下,會造成外輸含水有一定程度的波動,有時會接近甚至超過設(shè)計值,增加下游設(shè)備的處理壓力。
目前某原油生產(chǎn)處理系統(tǒng)流程為:生產(chǎn)分離器+生產(chǎn)熱處理器兩級處理流程,通過外輸泵將低于20%含水率的原油輸送至下游生產(chǎn)輔助平臺。設(shè)計處理原油處理量為5 120 m3/d,目前實際情況生產(chǎn)分離器入口量為3 669 m3/d,不足流程設(shè)計處理能力的72%,這種情況原油外輸含水率仍存在偏高的情況,表1 為7 月某中心平臺兩級設(shè)備處理后的原油含水率。
表1 兩級設(shè)備處理后的原油含水率
根據(jù)原油系統(tǒng)各級出口含水和外輸海管化驗含水分別與達(dá)標(biāo)值進(jìn)行對標(biāo)可知,化驗值均偏高,多數(shù)在設(shè)計值邊緣波動,可以看出導(dǎo)致外輸含水偏高的原因是油系統(tǒng)各級分離器脫水效果不佳,增加了流程處理負(fù)擔(dān),從而導(dǎo)致原油外輸含水率偏高。
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查所知,井口平臺A 平臺和井口平臺B 平臺海管摻水量均符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),但上游摻水量較大均接近設(shè)計值,處理液量的增加將會降低在生產(chǎn)分離器中的滯留時間,沉降時間變短進(jìn)而導(dǎo)致原油脫水效率變低。所以需要降低上游兩個平臺海管摻水量,降低無效產(chǎn)液量,從源頭降低原油含水率,使進(jìn)入生產(chǎn)分離器的原油含水率降低,減少分離器和熱處理器的原油處理負(fù)擔(dān),提高滯留時間,從而提高分離效果,降低外輸含水率。
由于該油田分離器均為堰板式分離器,無獨立水室,混合室為油水共存分離沉降的主要艙室,因此在混合室中油水界面高度不宜設(shè)置過高,由于井口平臺A、B 平臺均為油氣水混輸模式輸送至中心平臺,由于油氣水密度、黏度不同,運行速度也不相同,在長距離輸送過程中容易產(chǎn)生堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)入生產(chǎn)分離器的含水率處于持續(xù)波動狀態(tài),因此在保證污水水質(zhì)的前提下盡量將油水界面進(jìn)行下調(diào)[2],當(dāng)大水量進(jìn)入分離器時,不會造成油水界面過高而降低脫水效率。
該油田中心平臺生產(chǎn)分離器入口未設(shè)計加熱器,A、B 井口平臺生產(chǎn)物流通過較長的海底管道輸送至中心平臺,其出口溫度受海底環(huán)境溫度影響,溫度下降較為明顯,出口溫度均在50 ℃左右與中心平臺生產(chǎn)物流充分混合后進(jìn)入生產(chǎn)分離器,生產(chǎn)分離器實際運行溫度在54 ℃左右。溫度是影響原油脫水的重要因素,溫度越高油水分子越容易分離,于此同時,溫度對破乳劑的藥效作用也起到了至關(guān)重要的作用,因此提高物流溫度是提高原油脫水效率的重要手段。
現(xiàn)場通過對A、B 平臺綜合油樣進(jìn)行化驗分析,發(fā)現(xiàn)其凝點均低于ODP 設(shè)計階段的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)場重新對摻水量進(jìn)行核算,明確海管安全穩(wěn)定運行的邊界條件,避免對海管的運行帶來不利的影響,需重新進(jìn)行理論分析。為了確保海管的安全穩(wěn)定運行,需同時滿足海管出口溫度不低于原油凝點以上3 ℃,以及出口安全停輸時間不小于2 h 為原則。根據(jù)蘇霍夫(Sukhov)溫降公式進(jìn)行計算在不同摻水量下海管出口溫度,其中公式中管外環(huán)境溫度按照海床溫度按照全年最低溫度-1.4 ℃計算[3-4]。
式中:T1,T2為管道起點、終點溫度(℃);T0為管外環(huán)境溫度(埋地管道取管道中心埋深處地溫)(℃);D為管道外徑(m);L為管道長度(m);Gm為原油質(zhì)量流量(kg/s);C為原油熱容(J/(kg·℃));K為管道的總傳熱系數(shù)(W/(m2·k))。
根據(jù)蘇霍夫(Sukhov) 溫降公式在產(chǎn)量不變,海床溫度在-1.4 ℃工況下進(jìn)行計算,計算發(fā)現(xiàn)當(dāng)摻水量為0 時海管出口溫度為24 ℃滿足海管安全運行的條件,通過重新計算校核,如圖1 所示,海管出口溫度與日摻水量關(guān)系曲線,提供過理論計算可將井口平臺A 平臺混輸海管摻水量設(shè)計由約1 500 m3/d 逐步下調(diào)至700 m3/d,同理計算井口平臺B 平臺混輸海管登陸端摻水量由1 140 m3/d 逐步下調(diào)至700 m3/d。
圖1 海管出口溫度與日摻水量關(guān)系曲線
以進(jìn)口平臺A 平臺為例,為了進(jìn)一步提高降低摻水試驗的安全性,對該油田綜合油樣進(jìn)行取樣分析不同水含量的原油乳狀液黏度(MPa·s),明確反向點,確保海管安全穩(wěn)定運行。如圖2 含水原油乳黏溫曲線所示,在該平臺原油30~40 ℃的時反向點為80%,而根據(jù)目前產(chǎn)量計算摻水量達(dá)到3 200 m3/d 時才將達(dá)到反向點,因此本次試驗摻水量從 700 m3/d 逐步下調(diào),均不在乳化反向點區(qū)間[6]。
圖2 含水原油乳黏溫曲線
為確保海管安全穩(wěn)定運行,分別對A、B 井口平臺摻水量進(jìn)行了現(xiàn)場先導(dǎo)性試驗,以井口平臺A 平臺為例,采取對摻水量階段性逐步下調(diào),通過現(xiàn)場實際運行數(shù)據(jù),對理論數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步驗證,每階段運行都要大于24 h 進(jìn)行觀察,現(xiàn)場做好對海床溫度、海管進(jìn)出口壓力、溫度、運行壓差、輸送原油、天然氣、生產(chǎn)水等數(shù)據(jù)的采集工作,出現(xiàn)問題及時終止試驗,現(xiàn)場對生產(chǎn)流程及時調(diào)整。當(dāng)海管出口端溫度降至27 ℃ (原油凝點24 ℃) 時,或者海管壓差不斷升高,進(jìn)一步驗證四個現(xiàn)場擬定的預(yù)控措施實際效果[7]: 如表2 所示。
表2 油井單井產(chǎn)量及化驗數(shù)據(jù)
(1)注入防蠟劑、抑制原油析蠟,在海管出口取樣進(jìn)行化驗分析;
(2)將高產(chǎn)液量油井導(dǎo)入計量系統(tǒng),通過計量加熱器對產(chǎn)液升溫,觀察海管溫度的提溫效果;
(3)在海管入口端注入降粘劑,觀察海管壓差的變化情況;
(4)對高凝點油井進(jìn)行控產(chǎn)。
當(dāng)現(xiàn)場所有預(yù)控措施均已實施,但是海管入口壓力仍產(chǎn)持續(xù)上漲,當(dāng)海管入口壓力上升至2 600 kPa (海管壓力入口壓力高報值,海管壓力高高值為2 950 kPa),現(xiàn)場停止試驗,恢復(fù)正常摻水作業(yè),當(dāng)海管運行參數(shù)恢復(fù)正常后,進(jìn)行通球作業(yè),確認(rèn)海管結(jié)蠟情況。
通過理論計算并通過現(xiàn)場實驗,對井口平臺A、B 平臺摻水量進(jìn)行了下調(diào),摻水量下調(diào)后混輸海管出口端進(jìn)行取樣化驗發(fā)現(xiàn)含水率下降明顯,于此同時,大大生產(chǎn)分離器的負(fù)荷,提高了沉降時間,有效的降低了各級分離器油相出口含水率,從而降低外輸含水。
根據(jù)生產(chǎn)分離器ODP 設(shè)計參數(shù),一級生產(chǎn)分離器混合室油水界面相對較高,現(xiàn)將通過中控上位機對油水界面進(jìn)行合理有效的調(diào)控,經(jīng)過現(xiàn)場的探索及數(shù)據(jù)跟蹤,將生產(chǎn)分離器混合室油水界面由1 680 mm下調(diào)至1 550 mm,通過現(xiàn)場含水分析儀及現(xiàn)場化驗證實,含水波動現(xiàn)象得到了有效的緩解,一級生產(chǎn)分離器出口含水率下降比較明顯。
根據(jù)熱處理器ODP 設(shè)計參數(shù),結(jié)合現(xiàn)場實際流程分析,熱處理器混合室油水界面相對較高,現(xiàn)將通過中控上位機對油水界面進(jìn)行合理有效的調(diào)控,經(jīng)過現(xiàn)場的探索及數(shù)據(jù)跟蹤,將熱處理器混合室油水界面由1 360 mm 下調(diào)至1 150 mm,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)控后,通過多次化驗數(shù)據(jù)跟蹤分析得出,原油外輸含水率由15%下調(diào)至2%,相比之前其出口含水率下降了13%,原油外輸含水率下降非常明顯。
將熱處理器水相出口至生產(chǎn)水回?fù)奖?,在通過生產(chǎn)水回?fù)奖脤⑸a(chǎn)水轉(zhuǎn)至一級生產(chǎn)分離器入口,從而提高生產(chǎn)分離器溫度溫度增加脫水效率?;?fù)剿脝雍笊a(chǎn)分離器溫度由54℃上調(diào)至60℃,有效的提高了生產(chǎn)分離器的脫水效率,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)控后,通過每日多次化驗數(shù)據(jù)跟蹤分析得出,原油外輸含水率由15% 下調(diào)至1%,如圖3 所示,總體相比之前其出口含水率下降了14%,原油外輸含水率下降非常明顯。
本文是以理論數(shù)據(jù)為依據(jù),制定詳細(xì)的實驗計劃及應(yīng)對措施,確保在海管的安全穩(wěn)定前提下開展先導(dǎo)性實驗,通過對海管摻水量的下調(diào),生產(chǎn)分離器及熱處理器油水界面的優(yōu)化調(diào)整,啟動回?fù)剿玫却胧廨敽9芎实玫搅擞行У慕档?。外輸原油化驗含水率由原來?0%~15%,降低至1% 左右。通過對渤海某中心平臺處理流程的調(diào)整,在不加入新的處理設(shè)備的前提下,大幅度降低外輸含水,提高了管輸效率,進(jìn)一步釋放了油井的產(chǎn)能,為提高油田的整體產(chǎn)量提供了堅實的基礎(chǔ)。本文根據(jù)海上稠油油田在降低外輸含水方面實際存在的問題進(jìn)行研究分析,在現(xiàn)場實際應(yīng)用的過程中效果顯著。