蘇建秀
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán) 永定莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 大同 037003)
隨著永定莊礦長期開采,工作面瓦斯量需要嚴(yán)格控制,防止因瓦斯?jié)舛冗^高造成安全事故。81306 工作面瓦斯?jié)舛瘸迏^(qū)域主要集中在上隅角位置,降低上隅角瓦斯?jié)舛瓤梢敫呶汇@孔瓦斯抽采工藝,大量學(xué)者與科研團(tuán)隊(duì)開展了高位鉆孔瓦斯抽采工藝的研究。文獻(xiàn)[1]使用了動(dòng)態(tài)三維建模的方法,對(duì)不同高度的孔位瓦斯抽采效果進(jìn)行對(duì)比分析,證明了高位鉆孔良好的瓦斯抽采效果[1]。文獻(xiàn)[2]通過仿真軟件對(duì)高位鉆孔的參數(shù)配置進(jìn)一步分析,給出了仰角、方位角、鉆孔深的最佳參數(shù)搭配。當(dāng)前的主要研究成果,針對(duì)高瓦斯煤層抽采參數(shù)分析較少,無法滿足81306 工作面使用要求,因此采用理論分析與實(shí)地應(yīng)用相結(jié)合的方式,開展瓦斯抽放工藝研究。
永定莊礦承擔(dān)主要開采任務(wù)的81306 工作面平均傾角為5°,煤層厚度約6.70 m,延回撤通道向切眼方向煤層由厚變薄。工作面設(shè)計(jì)長260 m,推進(jìn)距離長2 745 m,煤層平均夾矸4~5 層,夾矸厚度最大不超0.7 m,煤種類別為氣煤。81306 工作面煤層的可采系數(shù)為1,變異系數(shù)27.5%,煤層整體比較穩(wěn)定。瓦斯氣體含量約4.5 m3/t,預(yù)估最大瓦斯絕對(duì)涌出量20.5 m3/min,瓦斯氣體壓力值不超0.36 MPa?,F(xiàn)行的瓦斯抽放方法為本煤層預(yù)抽與高位鉆孔相結(jié)合。
高位鉆孔抽放就是提前對(duì)工作面的瓦斯進(jìn)行抽放,瓦斯氣體經(jīng)由煤層開采頂板形成的縫隙通道排出工作面,并在煤壁高位鉆孔排除上隅角淤積的瓦斯氣體[3]。
為了研究高位瓦斯抽放工藝的參數(shù)優(yōu)化方法,將各參數(shù)間關(guān)系表示為圖1。其中標(biāo)注了鉆孔軸線投影長度、鉆孔終點(diǎn)投影點(diǎn)與風(fēng)巷間的長度、鉆孔終點(diǎn)到頂板的垂直距離、鉆孔的深度、鉆孔傾斜角等參數(shù)。
圖1 高位鉆孔主要參數(shù)關(guān)系圖Fig.1 Relationship diagram of main parameters of high-level borehole
參考永定莊煤礦的井下地質(zhì)情況,81306 工作面冒落帶高選定為12.3~0.8 m,裂隙帶高選定為55.6~75.1 m。同時(shí),還需要結(jié)合抽放有效距離與鉆孔始抽距離進(jìn)行優(yōu)化,最終確定高位鉆孔抽放參數(shù)值,具體如下。
(1)鉆場間距。鉆場間距的設(shè)定,需要是為了確保高濃度瓦斯氣體合理抽放,最佳的狀態(tài)為前一個(gè)鉆場的高濃度終點(diǎn)與有一個(gè)鉆場的高濃度起點(diǎn)相重合,這樣可保證高濃度氣體最大限度抽放[4]。綜合考慮81306 工作面的高位鉆孔深度與孔徑大小,將鉆場間距的取值選定為150 m。
(2)鉆孔數(shù)量。鉆場間距為150 m 的基礎(chǔ)上,合理的鉆孔數(shù)量為3~4 個(gè)。
(3)鉆孔間距。鉆孔的排列方向需與煤層傾角方向一致,鉆孔間距為5 m 左右。
(4)鉆孔深度。鉆場內(nèi)的深度如果不一致,將會(huì)出現(xiàn)渦流現(xiàn)象,故需確保鉆孔保持同一深度。
結(jié)合上述分析,在81306 工作面共布置4 個(gè)鉆場,1~3 號(hào)鉆場為定向鉆孔,孔深300 m,4 號(hào)鉆場為常規(guī)鉆場,孔深160~175 m。4 個(gè)鉆場共設(shè)置高位鉆孔15 個(gè),負(fù)責(zé)1 號(hào)回風(fēng)巷、15、17、19 聯(lián)巷的氣體抽放,高位鉆孔示意如圖2 所示。
圖2 高位鉆孔示意Fig.2 High position drilling
為了檢驗(yàn)81306 工作面瓦斯抽采效果,在1、2、3、4 號(hào)鉆場分別檢測瓦斯抽采濃度與流量變化情況,并取其平均值,可以得到,1 號(hào)、3 號(hào)鉆場的瓦斯抽采濃度均值比較大,達(dá)到17%以上,在這2 個(gè)鉆場中3 號(hào)、4 號(hào)鉆孔的瓦斯抽采濃度值最大;2 號(hào)鉆場瓦斯抽采濃度均值在8%左右,濃度值適中;4 號(hào)鉆場瓦斯抽采濃度平均值最小,不超過2%。
通過瓦斯?jié)舛瘸椴蓾舛染?,可以得到各鉆孔抽放效果。1 號(hào)鉆場與3 號(hào)鉆場的抽放效果最好,其中1 號(hào)鉆場的瓦斯抽采均值0.26 m3/min;3 號(hào)鉆場瓦斯抽采均值約1.0 m3/min;2 號(hào)鉆場瓦斯抽放效果則較為一般,瓦斯抽采均值約0.3 m3/min;4號(hào)鉆場瓦斯抽采效果最差,瓦斯抽采均值低于0.1 m3/min。
進(jìn)一步分析可得出:①定向鉆孔比常規(guī)的高位鉆孔鉆進(jìn)軌跡更易控制,且定向鉆孔鉆進(jìn)距離更深,瓦斯氣體抽放效果更好,氣體抽采濃度也更大;②鉆孔與底板距離不同,抽放效果也不同,距離底板30 m 高度鉆孔氣體抽采濃度更大,效果更好,距離底板20 m 高度的鉆孔效果則相對(duì)較差;③在1 號(hào)鉆場與3 號(hào)鉆場中,距離回風(fēng)巷巷幫30 m 左右的氣體抽采效果不明顯,瓦斯?jié)舛戎底兓淮蟆?/p>
為了更加直觀了解81306 工作面采空區(qū)瓦斯運(yùn)移規(guī)律,引入Fluent 數(shù)值模擬軟件,借助于該軟件可對(duì)采空區(qū)抽采前和抽采后的瓦斯運(yùn)移特性進(jìn)行仿真,將不同瓦斯?jié)舛茸兓闆r通過各類顏色進(jìn)行標(biāo)記[5-6]。設(shè)定工作面長度值為260 m,供風(fēng)量值為2 100 m3/min,平均抽放負(fù)壓值為9 000 Pa,瓦斯?jié)舛热≈?0%。采空區(qū)抽采前瓦斯?jié)舛确植记闆r如圖3 所示。
圖3 采空區(qū)抽采前瓦斯?jié)舛确植记闆rFig.3 Gas concentration distribution before goaf drainage
由圖3 可看出,未進(jìn)行瓦斯抽采時(shí),進(jìn)風(fēng)巷比回風(fēng)巷瓦斯氣體濃度更低一些,而采空區(qū)內(nèi)的瓦斯氣體濃度相比進(jìn)風(fēng)巷與回風(fēng)巷則高出很多。對(duì)采空區(qū)內(nèi)瓦斯氣體濃度進(jìn)行分析,采空區(qū)靠近工作面的中央?yún)^(qū)域瓦斯?jié)舛认鄬?duì)低,遠(yuǎn)離中央?yún)^(qū)域的瓦斯?jié)舛认鄬?duì)高一些,整體呈現(xiàn)兩邊高、中間低的馬鞍狀分布。造成這一現(xiàn)象的原因是,工作面采空區(qū)漏風(fēng),垮落帶附近的瓦斯?jié)舛雀?。在工作面推進(jìn)方向上,采空區(qū)的瓦斯氣體濃度逐漸增大;在工作面豎直方向上,瓦斯氣體濃度自上而下逐漸減小,并且冒落帶的瓦斯氣體濃度比裂隙帶更低一些。
使用高位鉆孔抽放方法對(duì)采空區(qū)瓦斯氣體進(jìn)行抽采,觀察瓦斯氣體濃度變化情況,可得到圖4 抽采后瓦斯?jié)舛确植记闆r。
圖4 采空區(qū)抽采后瓦斯?jié)舛确植记闆rFig.4 Gas concentration distribution after goaf drainage
由圖4 可以看出,回風(fēng)巷的瓦斯氣體濃度大幅減小,采空區(qū)中央?yún)^(qū)域同樣降幅明顯。此外,在采空區(qū)水平方向經(jīng)過鉆孔的氣體抽放,未抽放前的馬鞍狀分布情況得到大大緩解,證明了高位鉆孔負(fù)壓抽放效果良好。
進(jìn)行為期5 個(gè)月的現(xiàn)場測試,完成了81306 工作面掘進(jìn)過程中的瓦斯?jié)舛戎?、抽放純量值記錄,將該過程中的瓦斯?jié)舛戎?、抽放純量值通過折線圖進(jìn)行記錄,得到曲線圖如圖5 所示。
圖5 工作面掘進(jìn)過程瓦斯?jié)舛戎蹬c抽放純量變化情況Fig.5 The change of gas concentration value and drainage purity in the tunneling process of working face
由圖5 可以看出,高位鉆孔抽放從第64 d 開始,在第105 d 達(dá)到峰值。自高位鉆孔抽放開始以后,抽放純量由0.5 m3/min 增大到8 m3/min,相應(yīng)的瓦斯氣體濃度也從2%增大到30%。從第105 d開始,瓦斯氣體濃度與抽放純量呈逐步減小趨勢,抽放純量在一段時(shí)間穩(wěn)定在5 m3/min 附近,瓦斯氣體濃度穩(wěn)定在18%附近,直至第205 d 后,瓦斯氣體濃度與抽放純量進(jìn)一步減小。具體參數(shù)值見表1。
表1 工作面月平均瓦斯抽放量、涌出量統(tǒng)計(jì)Table 1 Monthly average gas drainage and emission statistics of working face
通過表1 數(shù)據(jù)可得出,在現(xiàn)場測試期間,高位鉆孔抽放瓦斯量范圍為4.26~6.39 m3/min,風(fēng)排瓦斯量范圍為2.36~4.21 m3/min,風(fēng)量由最初的1 220 m3/min 降至980 m3/min。高位轉(zhuǎn)孔瓦斯抽放技術(shù)的應(yīng)用,使得工作面的瓦斯抽放純量均值達(dá)到4.05 m3/min,抽放氣體濃度均值達(dá)到15.7%,抽放率均值達(dá)55.9%,使得工作面上隅角與回風(fēng)瓦斯超限狀況得到緩解,瓦斯超限隱患得到解決。
論文針對(duì)永定莊礦81306 工作面上隅角與回風(fēng)瓦斯超限問題,引入的高位鉆孔抽放技術(shù),經(jīng)理論分析、模型仿真與現(xiàn)場測試,證明了該技術(shù)的實(shí)用性與有效性,具有一定推廣價(jià)值。
(1)通過理論推導(dǎo),給出了高位瓦斯抽放技術(shù)的優(yōu)化參數(shù)方案,明確了鉆場間距、鉆孔數(shù)量、鉆孔間距與鉆孔深度參數(shù)值。
(2)借助Fluent 模擬軟件對(duì)81306 工作面瓦斯運(yùn)移規(guī)律開展建模仿真,得到了高位瓦斯抽放技術(shù)的抽采濃度變化模型,經(jīng)模擬仿真,回風(fēng)隅角的瓦斯?jié)舛葘⒅?%以下。
(3)現(xiàn)場測試結(jié)果證明了高位轉(zhuǎn)孔瓦斯抽放技術(shù)的應(yīng)用,使得工作面的瓦斯抽放純量均值達(dá)到4.05 m3/min,抽放氣體濃度均值達(dá)到15.7%,抽放率均值達(dá)55.9%,工作面瓦斯超限隱患得到解決。