鄭積林,周天明,孫向陽
(1.浙江巨化股份有限公司,324000;2.浙江中巨智能科技有限公司:浙江 衢州 324000)
某企業(yè)離子膜燒堿裝置生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到460 kt/a,包含4套裝置(4期建設(shè)),其主要流程包括一次鹽水工序、二次鹽水工序、電解工序、氫處理工序和氯處理工序,產(chǎn)品為燒堿以及副產(chǎn)品氯氣、氫氣等。裝置采用橫河CENTUM VP控制系統(tǒng)。
離子膜燒堿裝置具有大滯后、非線性和多變量相互耦合的特性,并且部分儀表閥門存在死區(qū)和選型不當(dāng)?shù)那闆r,操作人員需要不斷操作以維持生產(chǎn)裝置相對(duì)穩(wěn)定,很難進(jìn)行精細(xì)控制。為了進(jìn)一步提高離子膜燒堿裝置的自動(dòng)化水平,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,降低裝置能耗物耗,實(shí)現(xiàn)挖潛增效,該企業(yè)引進(jìn)零手動(dòng)操作技術(shù),對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行基礎(chǔ)自動(dòng)化升級(jí),采用精良裝備,開發(fā)離子膜燒堿裝置零手動(dòng)操作系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)裝置的DCS 零手動(dòng)操作控制和精細(xì)化控制,通過“卡邊”優(yōu)化,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
以三期為例,工藝流程如圖1所示。
圖1 離子膜燒堿工藝流程Fig 1 Process flow of ionic membrane caustic soda
精制鹽水通過主管線,被送到每個(gè)電解槽的陽極入口總管,經(jīng)調(diào)節(jié)控制后流入各單元槽。電解后的氯氣和淡鹽水混合物氣液分離后,淡鹽水進(jìn)入到陽極液循環(huán)槽,氯氣被收集進(jìn)入氯氣總管,氯氣中的水經(jīng)管道流入液相進(jìn)口管。同時(shí),淡鹽水經(jīng)過泵送到脫氯塔脫氯。
陰極液通過燒堿高位槽,由陰極液總管送到電解槽的入口總管,調(diào)節(jié)好流量后流入到各單元槽。陰極液和氫氣混合物通過電解槽陰極出口軟管流出,進(jìn)行氣液分離后,氫氣被收集進(jìn)入氫氣總管并送至陰極液循環(huán)槽頂部,氫氣壓力通過調(diào)節(jié)控制并送至氫處理系統(tǒng)。同時(shí),陰極液大部分通過返回電槽,一部分陰極液作為產(chǎn)品送到四崗位32%堿槽。
離子膜燒堿裝置采用智能模型預(yù)測(cè)控制軟件包Cyb-iMPC 10.0,經(jīng)過階躍測(cè)試過程,通過OPC數(shù)據(jù)接口和數(shù)據(jù)采集軟件獲取階躍測(cè)試數(shù)據(jù);利用模型辨識(shí)軟件,辨識(shí)階躍測(cè)試數(shù)據(jù),將裝置的關(guān)鍵操作變量、被控變量和擾動(dòng)變量的模型建立;然后進(jìn)行控制器設(shè)計(jì),并根據(jù)工藝規(guī)則和控制要求進(jìn)行腳本編程;最后建立人機(jī)交互界面,即先進(jìn)控制技術(shù)(Advance process control,APC)控制器操作畫面,實(shí)現(xiàn)離子膜裝置先進(jìn)控制。零手動(dòng)操作技術(shù)主要分為模型預(yù)測(cè)控制(MPC)和智能專家控制[1]。其中的MPC控制算法包含3大特征,即預(yù)測(cè)模型、滾動(dòng)優(yōu)化和反饋校正[2]。
離子膜燒堿裝置建立了3 個(gè)APC 先進(jìn)控制器(包括電解槽溫度控制器、電解槽質(zhì)量控制器和電解槽負(fù)荷調(diào)節(jié)控制器)、1 個(gè)智能專家控制器(包括樹脂塔控制器)和軟儀表測(cè)量系統(tǒng)。離子膜燒堿零手動(dòng)操作控制系統(tǒng)具有克服強(qiáng)耦合、非線性、大滯后等不良因素的能力,達(dá)到對(duì)裝置中各部分工藝參數(shù)的平穩(wěn)控制,提高裝置自動(dòng)化水平,降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度、降低裝置能耗和物耗。其操作控制系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖2所示。
圖2 零手動(dòng)操作控制系統(tǒng)總體架構(gòu)Fig 2 Unmanned operating system structure diagram of plant
通過MPC 模型預(yù)測(cè)控制軟件,采用測(cè)試建模進(jìn)行一對(duì)多、多對(duì)一、多對(duì)多的控制功能實(shí)現(xiàn)零手動(dòng)操作技術(shù)。項(xiàng)目實(shí)施時(shí),對(duì)全流程按照裝置分割成多個(gè)自控模塊,形成多個(gè)含有操作變量MV、被控變量CV、擾動(dòng)變量DV 的子控制器,通過不斷優(yōu)化控制器參數(shù)去實(shí)現(xiàn)控制器的解耦控制[3]。
針對(duì)特殊工況和異常工況,通常引入智能專家控制技術(shù)即對(duì)操作人員的處理工況方式歸納總結(jié),結(jié)合裝置長(zhǎng)期以來累計(jì)的數(shù)據(jù)分析、化工原理,由項(xiàng)目實(shí)施工程師將條件、方式等進(jìn)行整合、程序編寫、形成針對(duì)特殊工況的智能專家控制器,實(shí)現(xiàn)一鍵開停車、故障自動(dòng)處理、控制器參數(shù)自適應(yīng)調(diào)節(jié)等功能。
對(duì)于環(huán)境惡劣、手段受限的工況,通常使用軟測(cè)量技術(shù)作為零手動(dòng)操作的輔助手段,該技術(shù)的核心是建立工業(yè)對(duì)象精確可靠的模型,以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)優(yōu)化控制[4]。
2.2.1 樹脂塔控制器
樹脂塔控制器包括二期、三期和四期樹脂塔,根據(jù)離子交換樹脂塔生產(chǎn)需求,擬樹脂塔控制器設(shè)計(jì)變量如表1。
表1 樹脂塔控制器設(shè)計(jì)變量Tab 1 Resin tower controller design variable
2.2.2 電解槽質(zhì)量控制器
電解槽質(zhì)量控制器包括一期~四期堿液含量?jī)?yōu)化控制??刂撇呗詾椋ㄒ匀跒槔罕豢刈兞緾V,出口堿液密度3DRCA-274;操縱變量MV,高純水流量3FICA-221。
2.2.3 電解槽溫度控制器
電解槽溫度控制器包括二期電解槽A 槽至G槽、三期電解槽A槽至F槽、四期電解槽A槽至F槽。
對(duì)于電解槽溫度控制,由于多個(gè)被控變量之間、以及被控變量與操作變量之間存在著相互耦合,因此考慮采用多變量模型預(yù)測(cè)控制,以循環(huán)堿液溫度設(shè)定量為操縱變量,以電解槽槽溫為被控變量,以電解槽電流量為干擾變量,建立多變量模型預(yù)測(cè)控制,在調(diào)節(jié)過程中,保證最高槽溫不超過設(shè)定上限,最低槽溫不低于設(shè)定下限。溫度模型控制矩陣(以三期為例)見表2。
表2 溫度模型控制矩陣Tab 2 Temperature model control matrix
2.2.4 電解槽負(fù)荷調(diào)節(jié)控制器
電解槽負(fù)荷調(diào)節(jié)控制器包括一期~四期電解槽負(fù)荷調(diào)節(jié)操作,根據(jù)電解槽工藝特點(diǎn)和過程控制需求,建立先進(jìn)控制器,包括降負(fù)荷操作優(yōu)化調(diào)節(jié)和升負(fù)荷操作優(yōu)化調(diào)節(jié)(以三期A 槽為例),負(fù)荷調(diào)節(jié)前解除零點(diǎn)電位差的聯(lián)鎖。
降負(fù)荷優(yōu)化操作:
1)根據(jù)最終目標(biāo)電流按比例降低鹽酸量3FICA-211A;
2)降電流3IIZA-230A(電流操作由電工根據(jù)電流單步目標(biāo)量完成);
3)根據(jù)單次目標(biāo)電流按比例降低高純水量3FICA-221;
4)根據(jù)單次目標(biāo)電流按比例降低鹽水量3FICZA-231A;
5)交替進(jìn)行步驟1~步驟4 至目標(biāo)電流;
6)完畢后恢復(fù)零點(diǎn)電位差3ED12A-230A的聯(lián)鎖。
升負(fù)荷優(yōu)化操作:
1)根據(jù)單次目標(biāo)電流按比例提高鹽水量3FICZA-231A;
2)根據(jù)單次目標(biāo)電流按比例提高高純水量3FICA-221;
3)升電流3IIZA-230A(電流操作由電工根據(jù)電流單步目標(biāo)量完成);
4)根據(jù)單次目標(biāo)電流按比例提高鹽酸量3FICA-211A;
5)交替進(jìn)行步驟1~步驟4至目標(biāo)電流;
6)完畢后恢復(fù)零點(diǎn)電位差3ED12A-230A 的聯(lián)鎖。
零手動(dòng)改造前,部分調(diào)節(jié)閥、執(zhí)行器和檢測(cè)儀表使用年限較長(zhǎng),運(yùn)行已不正常;同時(shí),部分控制回路PID參數(shù)設(shè)置不合理,導(dǎo)致大部分控制回路不能打自動(dòng),裝置自動(dòng)化水平較低。
在改造過程中,通過對(duì)裝置基礎(chǔ)控制回路進(jìn)行PID參數(shù)的整定,裝置的自動(dòng)化程度有了較大幅度的提升。目前,剔除掉一些因工藝原因不需要投自動(dòng)的回路,離子膜燒堿裝置的自動(dòng)化程度已經(jīng)達(dá)到90%以上。
改造前,離子膜燒堿裝置主流程3天內(nèi)DCS操作人員操作158次,改造后實(shí)際操作0次,大大地降低了操作次數(shù),同時(shí)也降低了人為誤操作的風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)的關(guān)鍵控制指標(biāo)平穩(wěn)性得到大幅改善,自動(dòng)化程度得以大幅提升。
零手動(dòng)操作系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施后,選取投運(yùn)前后3天堿液NaOH 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行控制效果對(duì)比,見表3。
表3 零手動(dòng)改造前后堿液含量Tab 3 Alkali content before and after zero manual transformation
由表3 可知,零手動(dòng)改造后電解槽出口NaOH的質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定,標(biāo)準(zhǔn)方差分別降低了81.73%和68.52%。
與改造前相比,一期~四期堿液NaOH的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別降低0.29%、0.32%、0.38%、0.02%,平均降低0.26%。質(zhì)量卡邊操作,可有效降低液堿產(chǎn)品銷售過程中的折百燒堿損失。堿液濃度通過卡邊優(yōu)化,每年降低損失260.3萬元。
零手動(dòng)操作系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施前后,二期電解A槽的溫度變化見表4。
表4 零手動(dòng)改造前后的二期電解A槽溫度Tab 4 Temperature of phase II electrolytic A cell before and after zero manual transformation
由表4可知,零手動(dòng)改造后二期電解槽溫度控制器實(shí)現(xiàn)槽溫的穩(wěn)定控制,在保證生產(chǎn)安全的約束內(nèi),提高了電解槽電流效率。
樹脂塔再生過程包括9 個(gè)步驟,即水洗I、反洗、HCl 再生、水洗II、NaOH 再生、水洗III、等待I、鹽水充填和等待II。其中,水洗I 至水洗III步驟將消耗水、HCl和液堿,并產(chǎn)生廢水,必須進(jìn)行處理,以保護(hù)環(huán)境。所以再生次數(shù)越少,水、酸和堿消耗量越少,廢水處理量越少。表5為三期樹脂塔再生過程物料流量。
表5 三期樹脂塔再生過程物料流量Tab 5 Phase III resin tower regeneration process material flow
根據(jù)統(tǒng)計(jì),零手動(dòng)改造前,三期樹脂塔2017年月平均再生34.2 次;改造后的2018 年9 月和10月,三期樹脂塔各再生31次,即每月減少再生約4次。因此每月可分別減少純水、鹽酸、液堿消耗690、12、10.52 m3。每年物料節(jié)約費(fèi)用約17.35萬。
通過零手動(dòng)改造,實(shí)現(xiàn)了離子膜燒堿裝置3天操作從158次降低到0次;堿液含量、槽溫等關(guān)鍵控制指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)方差降低了40.0%以上;液堿NaOH 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均降低0.26%,每月可分別減少純水、鹽酸、液堿消耗690、12、10.52 m3,每年可實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益約為277.65萬元。
零手動(dòng)控制系統(tǒng)項(xiàng)目改造工程,使裝置自動(dòng)化程度產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍,一定程度上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置全流程、全過程的DCS 零手動(dòng)操作。生產(chǎn)過程中不需要人工參與調(diào)節(jié),操作人員變?yōu)楸O(jiān)盤人員,且實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。