劉全勝
(潞安化工集團(tuán)寺家莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)是煤礦近年來的一個(gè)重要發(fā)展目標(biāo)[1-3],各大煤礦企業(yè)不斷升級生產(chǎn)機(jī)械,引入先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,取得了事半功倍的生產(chǎn)實(shí)效。煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)是以良好的生產(chǎn)系統(tǒng)為基礎(chǔ)的,專家學(xué)者針對在設(shè)計(jì)之初及后期升級改造中煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)的合理性規(guī)劃問題進(jìn)行了大量研究。朱學(xué)龍[4]針對古城煤礦的生產(chǎn)系統(tǒng)線路長、環(huán)節(jié)多、巷局部失修,給生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行及可靠性帶來隱患等問題,提出了采用安全高效生產(chǎn)高速線的理念,用以解決多水平礦井復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)的現(xiàn)狀。王飛飛[5]在充分考慮井下既有巷道布置方式的基礎(chǔ)上,充分利用舊巷,實(shí)現(xiàn)新舊巷道的有序銜接,提出了盤區(qū)巷道優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。目前,由于各礦區(qū)在地質(zhì)條件、工藝、產(chǎn)量等方面存在較大的差異性,對不同條件下生產(chǎn)系統(tǒng)的再優(yōu)化設(shè)計(jì)工作的重要性日益凸顯。
寺家莊煤業(yè)公司小斷面巖巷設(shè)計(jì)較多,生產(chǎn)系統(tǒng)中高抽巷、低位抽放巷單進(jìn)水平低,無法達(dá)到煤巖分離,產(chǎn)矸量大;出矸系統(tǒng)維護(hù)時(shí)間長,影響掘進(jìn)進(jìn)度。為增產(chǎn)提效,礦井選用綜掘機(jī)械化系統(tǒng)對巖巷掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)行了升級,對高抽巷、低位抽放巷支護(hù)方案設(shè)計(jì)從支護(hù)排距、支護(hù)材料兩方面進(jìn)行了優(yōu)化,但這些措施使得巖巷單進(jìn)水平提高至180~200 m/月,依然無法解決工程銜接緊張問題。同時(shí),因受到經(jīng)濟(jì)和地質(zhì)條件的限制,前期不完善的生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)造成了人力、物力資源的大量浪費(fèi)。因此亟需進(jìn)一步優(yōu)化巷道生產(chǎn)系統(tǒng),完成特定環(huán)境下的煤巖分離排矸系統(tǒng)設(shè)計(jì),以提高礦井的生產(chǎn)效益。
寺家莊煤業(yè)公司北一盤區(qū)為雙翼盤區(qū),兩翼共用一組盤區(qū)準(zhǔn)備巷道。回采巷道中的進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、進(jìn)風(fēng)底抽巷從北一盤區(qū)輔助運(yùn)輸巷或帶式輸送機(jī)巷開口,低位抽放巷與回風(fēng)巷連通,高抽巷獨(dú)立系統(tǒng)。該巷道設(shè)計(jì)方案存在諸多問題:1)高抽、低位抽放巷存在多次揭煤;2)回風(fēng)巷與低位抽放巷共用回風(fēng)系統(tǒng);3)無法滿足掘進(jìn)過程中的煤巖分離;4)每日皮帶檢修2~3 h,無法滿足掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn)。
煤業(yè)公司15114 工作面出矸系統(tǒng)設(shè)計(jì)是通過進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行出矸。原設(shè)計(jì)安裝了兩部800 mm 皮帶、一部1 m 皮帶,對15114 工作面回風(fēng)巷、低位抽放巷、高抽巷掘進(jìn)期間進(jìn)行排矸(煤),3 個(gè)迎頭一圓班出矸(煤)420.03 m3,出矸(煤)量較大。其中,15114 工作面高抽巷日掘進(jìn)8~10 m,斷面4.2 m×3 m=12.8 m2;15114 工作面低位抽放巷日掘進(jìn)7~8 m,斷面4.8 m×3.3 m=15.84 m2;15114 工作面回風(fēng)巷日掘進(jìn)7 m,斷面4.8 m×3.3 m=19.68 m2。原設(shè)計(jì)排矸倉深11 m,有效容積188.4 m3。此設(shè)計(jì)方案存在如下問題:1)無法滿足掘進(jìn)過程中的煤巖分離和排矸量要求;2)每日皮帶檢修2~3 h,無法滿足掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn)。
基于上述問題,為了滿足生產(chǎn)接續(xù)及生產(chǎn)需要,寺家莊煤業(yè)公司在進(jìn)行北一盤區(qū)及15114 工作面巷道系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),需充分考慮該工作面區(qū)域內(nèi)原有巷道的布置情況,優(yōu)化15114 工作面出矸系統(tǒng)巷、北一盤區(qū)高抽集中巷施工方案,以期實(shí)現(xiàn)煤巖分離排矸系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
北一盤區(qū)設(shè)計(jì)時(shí)在原有準(zhǔn)備巷道基礎(chǔ)上,增加高抽集中進(jìn)、回風(fēng)巷。低位抽放巷、高抽巷從北一盤區(qū)高抽集中巷開口(形成出矸及運(yùn)料系統(tǒng)),如圖1。在高抽集中巷施工倉深29 m、直徑10 m、有效容積2000 m3的矸倉,矸倉設(shè)計(jì)如圖2。
圖1 北一盤區(qū)高抽集中巷出矸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
圖2 北一盤區(qū)高抽集中巷矸倉設(shè)計(jì)(mm)
北一盤區(qū)排矸優(yōu)化路線:盤區(qū)工作面高抽巷或低位抽放巷經(jīng)高抽集中進(jìn)風(fēng)巷到達(dá)矸倉,然后通過下方的礦車經(jīng)輔助運(yùn)輸大巷到北翼風(fēng)井(副立井)提升至地面,最后排到矸場。
北一盤區(qū)運(yùn)煤路線:盤區(qū)工作面煤巷、回采煤炭經(jīng)相應(yīng)煤巷或煤倉到達(dá)北一盤區(qū)帶式輸送機(jī)巷,然后通過皮帶運(yùn)輸至北一盤區(qū)大煤倉,最后經(jīng)北翼帶式輸送機(jī)大巷、主斜井運(yùn)輸至井上煤場。
現(xiàn)有北一盤區(qū)高抽集中巷內(nèi)同時(shí)4 條巷道進(jìn)行掘進(jìn),分別為15303 工作面高抽巷、15303 工作面低位抽放巷、15309 工作面高抽巷、15309 工作面低位抽放巷。系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn):1)一次性實(shí)現(xiàn)北一盤區(qū)20 個(gè)工作面高抽、低位抽放巷不揭煤。2)掘進(jìn)過程中的煤巖分離,減少運(yùn)輸系統(tǒng)和選煤廠的負(fù)荷,降低選煤費(fèi)用。3)檢修可以根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)整,掘進(jìn)機(jī)不受大皮帶影響,每天多開2 h,滿足掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn)。4)北一高抽集中進(jìn)風(fēng)出矸系統(tǒng)煤倉投用后,低位抽放巷比原來增加進(jìn)尺39 m/月,高抽巷增加進(jìn)尺71 m/月。低位抽放巷施工后基本能夠滿足巷道超前回風(fēng)巷(回風(fēng)巷單進(jìn)180~200 m/月)4~5 個(gè)月以上,滿足回風(fēng)巷連續(xù)掘進(jìn)要求,保證工作面根據(jù)銜接要求出煤,減少回風(fēng)底抽巷2000 m。
為了實(shí)現(xiàn)15114 工作面在掘進(jìn)過程中的煤巖分離及掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn),特設(shè)計(jì)出矸系統(tǒng)巷,使15114 工作面低位抽放巷和15114 工作面高抽巷掘進(jìn)過程中的巖石經(jīng)15114 工作面出矸系統(tǒng)巷、煤倉(倉深34.7 m,直徑6 m,有效容積608 m3)至15116 工作面進(jìn)風(fēng)巷口,如圖3。
圖3 15114 工作面優(yōu)化排矸系統(tǒng)設(shè)計(jì)
15115 排矸系統(tǒng)巷排矸優(yōu)化路線:15115 工作面高抽巷、低位抽放巷施工所出矸石經(jīng)排矸系統(tǒng)巷到達(dá)矸倉,然后通過下方的礦車經(jīng)輔助運(yùn)輸巷到中央副立井提升至地面,最后排到矸場。矸倉設(shè)計(jì)如圖4。
圖4 15114 工作面矸倉設(shè)計(jì)(mm)
該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)為:1)掘進(jìn)過程中的煤巖分離,減少運(yùn)輸系統(tǒng)和選煤廠的負(fù)荷,降低選煤費(fèi)用。2)檢修可以根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)整,滿足掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn),掘進(jìn)機(jī)不受大皮帶影響每天多開2 h。3)通過進(jìn)尺對比,低位抽放巷比原來增加進(jìn)尺35 m/月,高抽巷增加進(jìn)尺127 m/月。低位抽放巷施工后基本能夠滿足進(jìn)尺超前回風(fēng)巷4~5 個(gè)月以上,滿足回風(fēng)巷連續(xù)掘進(jìn)要求,保證工作面根據(jù)銜接要求出煤,同時(shí)減少一條回風(fēng)底抽巷。
北一盤區(qū)排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,18 個(gè)工作面按照平均2000 m 計(jì)算,減少底抽巷36 000 m,節(jié)省費(fèi)用26 280 萬元;減少選煤廠篩選矸石255.96 萬t,節(jié)省費(fèi)用4 607.28 萬元;進(jìn)尺增加后每個(gè)工作面減少設(shè)備使用時(shí)間3 個(gè)月,18 個(gè)工作面可減少使用時(shí)間54 個(gè)月,租賃費(fèi)用節(jié)省12 130.56 萬元;施工北一盤區(qū)高抽集中進(jìn)、回風(fēng)巷及矸倉掘進(jìn)期間投入費(fèi)用9 352.23 萬元。節(jié)支總額為33 665.61 萬元。
15114 工作面排矸系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,工作面按照3500 m 計(jì)算,減少底抽巷2000 m,節(jié)省費(fèi)用1460 萬元;減少選煤廠篩選矸石20 萬t,節(jié)省費(fèi)用360 萬元;進(jìn)尺增加后減少設(shè)備使用時(shí)間13 個(gè)月,租賃費(fèi)用節(jié)省324.48 萬元;施工15114 工作面出矸系統(tǒng)巷及矸倉掘進(jìn)期間投入費(fèi)用703.34 萬元。節(jié)支總額為1 441.14 萬元。
此外,煤巖分離排矸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)建,滿足了連續(xù)化掘進(jìn)要求,保證了工作面之間生產(chǎn)的正常銜接,礦井多巖巷排矸系統(tǒng)工作效率低、成本高、難維護(hù)等系列問題得到解決,經(jīng)濟(jì)與安全生產(chǎn)效益得到有效提升。
1)寺家莊煤業(yè)公司在北一盤區(qū)原有準(zhǔn)備巷道基礎(chǔ)上通過增加高抽集中進(jìn)、回風(fēng)巷,從高抽集中巷開口施工矸倉,在15114 工作面通過增設(shè)出矸系統(tǒng)巷和煤倉,設(shè)計(jì)構(gòu)建了煤巖分離排矸系統(tǒng)。
2)煤巖分離排矸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用,優(yōu)化了礦井生產(chǎn)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)過程中的煤巖分離,降低選煤成本,實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)機(jī)的連續(xù)掘進(jìn),低位抽放巷與高抽巷施工增加進(jìn)尺分別為35~40 m/月、70~120 m/月,經(jīng)濟(jì)效益顯著;解決了多巖巷礦井出矸系統(tǒng)問題,有助于進(jìn)一步推動煤礦安全高效生產(chǎn)及智能化礦山建設(shè)。