王浩,何常勝
(云南電力試驗研究院(集團)有限公司,云南 昆明 650217)
云南電網(wǎng)異步運行期間,各大型水電機組均采用較小的調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻參數(shù),調(diào)頻時間變慢,且一次調(diào)頻動作更為頻繁。機組在一次調(diào)頻調(diào)節(jié)過程當(dāng)中,其實際積分電量會受調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻參數(shù)、頻率變化量等因素的影響而不達(dá)標(biāo),各水電廠也因此頻繁受到考核。
本文以云南某大型水電機組的一次調(diào)頻過程為例,對其實際積分電量和理論積分電量展開研究,從機組實際運行現(xiàn)狀出發(fā)揭示其原因,并對兩個細(xì)則輔助服務(wù)一次調(diào)頻考核的完善提出建議。
某水電站立軸混流式機組,單機容量700 MW,額定水頭197 m,一次調(diào)頻頻率死區(qū)0.05 Hz,水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)差率ep=4%,調(diào)速系統(tǒng)控制模式為功率模式。
試驗水頭217.8 m,機組帶525 MW 負(fù)荷運行,單機AGC 退出,通過外接試驗設(shè)備對調(diào)速器施加±0.07 Hz、±0.08 Hz、±0.15 Hz 頻率階躍信號,記錄機組頻率、導(dǎo)葉開度、有功功率波形。如圖1、圖2、圖3 所示。
圖1 功率模式下525 MW負(fù)荷時±0.07 Hz頻率階躍錄波圖
圖2 功率模式下525 MW負(fù)荷時±0.08 Hz頻率階躍錄波圖
圖3 功率模式下525 MW負(fù)荷時±0.15 Hz頻率階躍錄波圖
該電站調(diào)速系統(tǒng)采用功率模式,以實際功率作為反饋量進行調(diào)節(jié),從圖1 可以看出,當(dāng)頻率階躍為±0.07 Hz 時,超過頻率死區(qū)0.02 Hz,頻差較小,理論有功功率的動作量也較小,而實際機組功率是在功率死區(qū)范圍內(nèi)的波動值,機組功率的波動性使其作為反饋量會影響到一次調(diào)頻的精度,使得導(dǎo)葉開度的動作量及調(diào)節(jié)的速率變慢,有功功率的響應(yīng)及調(diào)節(jié)速率較慢。
當(dāng)頻率階躍為±0.08 Hz 及±0.15 Hz 時,頻差相對較大,理論有功功率和導(dǎo)葉的調(diào)節(jié)量較大,動作效果更為明顯,從圖2 和圖3 也可以看出,導(dǎo)葉開度及有功功率的響應(yīng)及調(diào)節(jié)速率明顯加快。
理論積分電量按如下公式進行計算:
其中,Qr為理論積分電量( 單位:kW·h);Δf為頻率偏差;Pr為機組額定功率(單位:kW);fr為額定頻率;ep為水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)差率。
通過將錄波數(shù)據(jù)中的頻率試驗數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab 軟件中,利用上述公式計算理論積分電量。
實際積分電量按如下公式進行計算:
其中,Qt為實際積分電量( 單位:kW·h);t0為頻率偏差超過頻率死區(qū)的時刻;Pt為機組實時功率(單位:kW);P0為t0時刻機組有功功率(單位:kW)。
通過將錄波數(shù)據(jù)中的時間和有功功率試驗數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab 軟件中,計算當(dāng)實際有功功率開始變化至穩(wěn)定時的功率積分量。
南方區(qū)域“兩個細(xì)則”(2020 版)中根據(jù)系統(tǒng)頻率波動頻次及頻差大小,分小擾動和大擾動分別進行考核,頻差界限取0.06 Hz。
對小擾動,在一次調(diào)頻評價考核周期內(nèi),僅考核一次調(diào)頻實際出力變化量與系統(tǒng)頻率偏差數(shù)值的正負(fù)號是否匹配,若高頻減出力或低頻增出力,則記為合格。
對大擾動,采用分段考核方式,以2 min為一個考核時段,當(dāng)系統(tǒng)頻率超出一次調(diào)頻死區(qū)30 s、60 s、120 s 以內(nèi)時,若實際出力變化量與系統(tǒng)頻率偏差數(shù)值的正負(fù)號相反(高頻減出力或低頻增出力)且一次調(diào)頻實際動作的積分電量與理論動作積分電量的比值分別大于30%、50%、80%,統(tǒng)計為合格。
由公式(1)(2)可以看出,理論積分電量隨頻差而改變,實際積分電量是機組有功功率隨時間的積分值。
以給定頻率擾動+0.07 Hz 為例,由圖4 可以看出機組理論積分電量為一條直線,而實際積分電量是與直線偏差較大的曲線。一方面,這是由于水電機組的調(diào)節(jié)系統(tǒng)有較強的滯后性,水錘現(xiàn)象導(dǎo)致的功率反調(diào)使得水電機組一次調(diào)頻過程中存在功率響應(yīng)滯后現(xiàn)象,其時間通常為頻率發(fā)生擾動后的1~3 s;另一方面,頻率擾動量較小,對于功率控制模式的機組,其導(dǎo)葉調(diào)節(jié)速率較慢也會影響功率的調(diào)節(jié),這就導(dǎo)致在一次調(diào)頻期間,機組實際積分電量與理論積分電量會有較大偏差,由表1 可以看出,頻率擾動+0.07 Hz 時實際積分電量的占比在30 s、60 s、120 s 時分別為10.02%、28.77%、65.62%,不滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)。
表1 頻率上階躍時積分電量計算結(jié)果
圖4 功率模式下525 MW負(fù)荷時頻擾+0.07 Hz
當(dāng)給定頻率擾動增大為+0.08 Hz、+0.15 Hz 時,雖然實際積分電量在一次調(diào)頻初期也會受到影響,但相較于+0.07 Hz 時,隨著頻差的增大,導(dǎo)葉開度及有功功率的響應(yīng)及調(diào)節(jié)速率明顯加快,從圖5、圖6 可以看出機組實際積分電量曲線更趨近理論積分電量,也更接近直線。由表1 可以看出,+0.08 Hz 時,實際積分電量的占比在30 s、60 s、120 s 時分別為38.77%、53.46%、70.06%;+0.15 Hz 時,分別為57.26%、72.61%、84.16%,基本滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)。
圖5 功率模式下525 MW負(fù)荷時頻擾+0.08 Hz
圖6 功率模式下525 MW負(fù)荷時頻擾+0.15 Hz
隨著頻率擾動量的增大,實際積分電量的占比是逐漸提高的。當(dāng)頻差為0.08 Hz 及以上時,機組實際積分電量基本滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)頻差為0.06 Hz~0.08 Hz 之間時,由于一次調(diào)頻參數(shù)和機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)自身的滯后性,在此頻差段內(nèi),機組實際積分電量一般很難滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)。
云南電網(wǎng)異步運行后,水力發(fā)電機組一次調(diào)頻動作更為頻繁,電網(wǎng)頻率波動在±0.07 Hz以內(nèi)為主,偶爾會超過±0.1 Hz,且一次調(diào)頻持續(xù)時間較短,一般在30 s 以內(nèi)。而且電網(wǎng)時刻存在無規(guī)律的功率波動,在一次調(diào)頻調(diào)節(jié)量較小的情況下,也會影響一次調(diào)頻積分電量?,F(xiàn)各大型水電機組調(diào)速系統(tǒng)均采用較小的一次調(diào)頻PID 參數(shù),特別是在頻擾較小的一次調(diào)頻動作時,機組的有功調(diào)節(jié)速率更慢,導(dǎo)致電廠一次調(diào)頻積分電量不滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)要求。
目前大型水電廠機組運行時,一次調(diào)頻積分電量經(jīng)常因不滿足“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)而受到考核,鑒于當(dāng)前云南電網(wǎng)實際頻率波動及大型水電機組調(diào)速系統(tǒng)一次調(diào)頻PID 參數(shù)設(shè)置實際情況,筆者認(rèn)為“兩個細(xì)則”考核標(biāo)準(zhǔn)中對水電機組一次調(diào)頻積分電量的考核辦法應(yīng)當(dāng)進行修正,建議區(qū)分小擾動和大擾動的頻差界限由0.06 Hz 提高至0.07 Hz 以上。