陳小燕
中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司 江蘇 南京 210048
VOCs 是揮發(fā)性有機(jī)化合物(volatile organic compounds)的英文縮寫,隨著公眾對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)知水平和對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的要求越來越高,VOCs的控制和治理已經(jīng)成為國家環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)之一[1]。
石油及其衍生產(chǎn)品由于含有輕烴組分,在貯存過程中容易揮發(fā),產(chǎn)生的氣量包括收付物料產(chǎn)生的大呼吸量、溫度變化產(chǎn)生的小呼吸量、高溫物料進(jìn)入罐內(nèi)時產(chǎn)生的蒸發(fā)氣量、及高壓物料進(jìn)入低壓罐內(nèi)產(chǎn)生的溶解氣量[2]。這些氣體的排放不僅會造成儲罐內(nèi)油品的損耗和物料品質(zhì)的下降,而且高濃度的油氣排放到大氣中,勢必嚴(yán)重污染大氣環(huán)境。
21世紀(jì)以來,國家通過制定愈加嚴(yán)格的法律條文來控制大氣污染,排放標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范相繼頒布,促使石油化工行業(yè)全面開展VOCs治理,以實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。
揚(yáng)子石化煉油廠罐區(qū)分布比較分散,儲存介質(zhì)為污油、柴油、石腦油、酸性水等,儲罐廢氣中的主要污染物為烴類、硫化氫和有機(jī)硫化物等。煉油廠根據(jù)自身結(jié)構(gòu)特點(diǎn),于2019年投資建設(shè)了4套低溫柴油吸收+堿液脫硫+脫硫及總烴濃度均化+催化氧化處理裝置,用于收集治理煉油廠儲罐VOCs廢氣。
低溫柴油吸收+堿液脫硫+脫硫及總烴濃度均化+催化氧化組合工藝的 VOCs 治理裝置工藝流程圖如圖1所示。在罐頂氣中,主要的惡臭因子為硫醇、硫醚、二硫醚等有機(jī)硫化物[3]。利用易吸收VOCs的柴油與廢氣接觸,可以將其中一部分VOCs溶解,優(yōu)化控制吸收柴油的溫度在 0~15℃之間,可以使廢氣中的烴類成分基本被吸收;再經(jīng)堿洗去除廢氣中的含硫物質(zhì),這樣不僅能夠避免后續(xù)氧化催化劑中的貴金屬中毒,同時能夠減小凈化尾氣中SO2含量,避免排口超標(biāo)。
圖1 VOCs 治理裝置工藝流程圖
經(jīng)過堿洗的高濃度廢氣與低濃度廢氣混合后進(jìn)入均化罐,再與空氣并入催化氧化段。尾氣中殘存的烴類物質(zhì)在催化氧化催化劑作用下,與空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),生成 H2O和CO2,并釋放出大量的反應(yīng)熱。
處理后的凈化氣通過換熱器將熱量傳給催化氧化單元入口的廢氣,換熱后的氣體經(jīng)排氣筒排放到大氣中。經(jīng)反應(yīng)處理后的廢氣排放濃度可達(dá)到江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016)要求[4],非甲烷總烴排放濃度小于80mg/m3,其中苯含量小于2mg/m3、甲苯小于8mg/m3、二甲苯小于10mg/m3,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
在裝置運(yùn)行過程中,4套 VOCs 治理裝置均出現(xiàn)過排放波動,不能穩(wěn)定運(yùn)行,排口非甲烷總烴不能滿足內(nèi)控要求的現(xiàn)象。經(jīng)分析認(rèn)為,這與工藝設(shè)計(jì)、日常操作等因素有關(guān),存在問題及原因分析如下。
由于 VOCs 治理裝置的治理范圍跨度較大,任何一路油氣量出現(xiàn)劇烈波動均會沖擊 VOCs 治理裝置。催化氧化單元入口雖設(shè)有均化罐,可通過吸收-解吸調(diào)整廢氣中可燃?xì)鉂舛?,防止因濃度不均造成的催化氧化單元溫升不穩(wěn)定。但若出現(xiàn)某一路廢氣濃度過高或瞬時流量過大的情況,排口極易出現(xiàn)超標(biāo)情況。
儲罐主要通過由溫度變化導(dǎo)致的“小呼吸”,及由液面變化導(dǎo)致的“大呼吸”,釋放有機(jī)揮發(fā)物。當(dāng)氣溫驟降或液面下降較快時,罐內(nèi)壓力較難平穩(wěn)控制,極有可能出現(xiàn)負(fù)壓狀態(tài),導(dǎo)致罐頂呼吸閥打開,使空氣進(jìn)入罐內(nèi),造成罐頂廢氣純度降低,進(jìn)而導(dǎo)致凈化氣氧含量較高,非甲烷總烴折算濃度超標(biāo)。
尾氣中的有機(jī)物在催化氧化催化劑作用下,與空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),生成 H2O 和CO2,并釋放出大量的反應(yīng)熱。一般情況下,廢氣氧化反應(yīng)釋放的反應(yīng)熱可維持系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,不需要額外提供外部能源。但當(dāng)廢氣中有機(jī)物濃度很低或者廢氣量較小時,釋放的反應(yīng)熱不足以加熱入口廢氣至目標(biāo)溫度,廢氣中的VOCs反應(yīng)不完全,不能被徹底的氧化,這樣不僅會導(dǎo)致排口非甲烷總烴超過排放指標(biāo),所釋放的反應(yīng)熱也會越來越少,形成惡性循環(huán),這時需要啟動加熱器補(bǔ)充熱量,以維持入口溫度,保證反應(yīng)溫升。
由于油品中間罐區(qū) 4 臺內(nèi)浮頂精制汽油儲罐(V-1003A~D)和 1 臺內(nèi)浮頂重整抽余油(V-1001B)儲罐的罐頂氣是直接接入“脫硫及總烴濃度均化-催化氧化”部分,當(dāng)該路油氣產(chǎn)生量較大時,會對2#航煤加氫VOCs治理設(shè)施造成沖擊。為了緩解這5太儲罐罐頂廢氣對VOCs治理設(shè)施的沖擊,我們將此路油氣總管界區(qū)手閥開度控制在由原來的50%逐漸降低至25%,排口非甲烷總烴數(shù)值明顯下降。這樣即使瞬時油氣量波動較大,油氣也能平緩地輸送至 VOCs 治理設(shè)施,保證罐頂氣中的VOCs平穩(wěn)有效吸收治理。
油品新罐區(qū)VOCs治理設(shè)施2021年9月至11月部分監(jiān)測數(shù)據(jù)可明顯看出,當(dāng)非甲烷總烴實(shí)測濃度近似相同時,氧含量越高,折算濃度越大。
由于此套VOCs治理設(shè)施催化劑進(jìn)行氧化反應(yīng)的最佳溫度在450 ℃,反應(yīng)溫升在40~50℃[6],因此廢氣在進(jìn)入催化氧化單元進(jìn)行反應(yīng)之前,需要先對廢氣進(jìn)行加熱升溫處理,以保證入口廢氣滿足氧化反應(yīng)的溫度要求。
通過新建瀝青罐區(qū)VOCs治理設(shè)施排口2021年9月-2021年11月部分人工監(jiān)測數(shù)據(jù),可以看出當(dāng)排口非甲烷總烴數(shù)值較高時,提高催化氧化反應(yīng)器入口廢氣溫度,出口非甲烷總烴濃度可明顯下降。所以正常生產(chǎn)時,應(yīng)密切關(guān)注催化氧化反應(yīng)器入口溫度,既要保證有足夠的溫度保障VOCs可以徹底反應(yīng),凈化氣能夠達(dá)標(biāo)排放,又要防止出現(xiàn)反應(yīng)器內(nèi)部反應(yīng)溫升過高導(dǎo)致出口凈化氣超溫的現(xiàn)象。
通過對“低溫柴油吸收+堿液脫硫+脫硫及總烴濃度均化+催化氧化”組合工藝進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)、日常操作等方面的研究與改進(jìn),進(jìn)一步提升了VOCs 治理裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)排口非甲烷總烴達(dá)標(biāo)排放。
通過調(diào)整部分罐頂氣氣量波動較大的儲罐油氣管線界區(qū)手閥開度,使得廢氣能夠平緩地輸送至 VOCs 治理設(shè)施進(jìn)行處理,減弱氣量波動對治理設(shè)施的沖擊,保障了廢氣VOCs的有效吸收治理,提高了非甲烷總烴的治理效果。
通過控制儲罐壓力降低罐頂氣氧含量,及調(diào)整催化風(fēng)機(jī)的新鮮空氣吸入量,降低催化氧化單元出口凈化氣氧含量,防止排口非甲烷總烴實(shí)測值不高時折算值超標(biāo)。
密切關(guān)注催化氧化反應(yīng)器入口溫度,保障催化氧化反應(yīng)的有效進(jìn)行,提高氧化反應(yīng)深度,保證凈化氣達(dá)標(biāo)排放。