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強(qiáng)抑制性沖洗液體系在鈾礦鉆探中的建立及運(yùn)用

2023-08-14 10:47:24
云南地質(zhì) 2023年2期
關(guān)鍵詞:泥塊縮徑硅酸

曾 令

(核工業(yè)二九〇研究所 廣東 韶關(guān) 512000)

近年,鈾礦已成為核電的重要能源礦產(chǎn),目前發(fā)現(xiàn)的180多種鈾礦物,其中有二十多種能夠用來工業(yè)開采。在中國,鈾礦主要有四種類型,其中砂巖型鈾礦在資源儲量占比達(dá)40%以上,據(jù)相關(guān)專家預(yù)測,未來占比可達(dá)70%以上。我國已探明的砂巖型鈾礦主要分布在內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū),隨著“煤鈾”、“油鈾”兼探找礦方式應(yīng)用、砂巖型鈾礦成礦理論的深入研究、地浸采鈾工藝進(jìn)步,為我國探尋了更多的優(yōu)質(zhì)鈾礦產(chǎn)[1]。

在鈾礦鉆探施工中,經(jīng)常出現(xiàn)鉆孔縮徑、卡鉆、鉆頭泥包等故障,不僅給生產(chǎn)進(jìn)度帶來嚴(yán)重制約,而且造成了較大的安全隱患,減緩了整個(gè)鈾礦勘察工作進(jìn)度[2]。本文以某地砂巖型鈾礦為例,對鉆孔縮徑產(chǎn)生的原因分析,建立鈾礦鉆探強(qiáng)抑制性沖洗液體系,對復(fù)合硅酸鹽抑制劑進(jìn)行方案優(yōu)選,并對其復(fù)合配方優(yōu)化,形成復(fù)合硅酸鹽抑制劑技術(shù),并將該技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)應(yīng)用,驗(yàn)證應(yīng)用效果。

1 砂巖型鈾礦鉆孔縮徑分析

1.1 工程地質(zhì)概況

某地砂巖型鈾礦鉆探區(qū)地勢平坦,地層自上向下如表1所示。

表1 鉆探區(qū)地層狀況表

1.2 鉆孔縮徑情況統(tǒng)計(jì)

鉆孔鉆進(jìn)孔徑168mm,設(shè)計(jì)鉆進(jìn)深度420m。鉆孔中部分鉆孔出現(xiàn)不同程度的縮徑現(xiàn)象,鉆孔縮徑統(tǒng)計(jì)見表2。結(jié)果表明,鉆孔縮徑多出現(xiàn)在砂巖、泥巖、砂礫巖等互層段。

表2 鉆孔縮徑統(tǒng)計(jì)表

1.3 鉆孔縮徑原因分析

對出現(xiàn)鉆孔縮徑的礦井選取5個(gè)巖心樣品取樣分析,其礦物成分含量分析結(jié)果見表3。表明取樣巖心樣品的主要成分是黏土礦物及石英。隨著深度增加,以蒙脫石為主的黏土礦物含量增加明顯,U4樣品含石英68.8%,鉆孔存在砂巖和泥巖互層情況。將巖心樣品浸泡在蒸餾水中進(jìn)行水化膨脹觀察,浸泡1h后樣品坍塌,4h后樣品潰散。

表3 巖心取樣及礦物成分含量分析表

鉆孔縮徑原因:(1)砂巖和泥巖互層處的孔隙和泥巖中裂縫,易使沖洗液中所含有的水分子、水合離子進(jìn)入泥巖地層[3];(2)泥巖中黏土礦物吸收沖洗液中水分子、水合離子,出現(xiàn)水化膨脹,最終導(dǎo)致鉆孔縮徑等故障發(fā)生[4]。因此,使用普通水基沖洗液進(jìn)行鉆探,容易出現(xiàn)鉆孔縮徑、卡鉆,嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)孔眼閉合問題,在沖洗液選擇上需加強(qiáng)研究。

2 強(qiáng)抑制性沖洗液體系的建立

為了解決鈾礦鉆探中鉆孔縮徑等問題,需使用強(qiáng)抑制性沖洗液,且需對強(qiáng)抑制性沖洗液的密度調(diào)整恰當(dāng),使強(qiáng)抑制性沖洗液的流變性適應(yīng)鉆孔需要,使鉆孔的速度以及均勻性能夠得到有效控制[5],從而使物理沖刷作用得到緩解,強(qiáng)抑制性沖洗液的綜合能力得到提升。通過泥塊浸泡、水化線性膨脹等測試進(jìn)行強(qiáng)抑制性沖洗液的篩選及抑制性能評價(jià)。

2.1 泥塊浸泡測試及結(jié)果分析

用納基膨潤土制作泥塊樣品,并將其分別放入純水、0.2mol/L濃度的五種不同抑制劑溶液中浸泡2h后,進(jìn)行觀察。觀察結(jié)果如表4所示。

表4 泥塊浸泡測試結(jié)果

對泥塊浸泡測試出現(xiàn)的結(jié)果分析:在濃度0.2mol/L氯化鉀抑制劑中,泥塊的離子濃度小于無機(jī)鹽溶液的離子濃度,在濃差效應(yīng)作用下,發(fā)生離子交換,使鉀離子進(jìn)入泥塊層間,對泥塊內(nèi)部水化膨脹進(jìn)行抑制,但泥塊表面的水化使泥塊內(nèi)部的粘結(jié)能力降低,內(nèi)部的聚集結(jié)構(gòu)受到破壞。與硅酸鉀抑制劑相比,硅酸鈉抑制劑中泥塊水化膨脹程度略大,原因是鈉離子的交換性小于鉀離子,泥塊發(fā)生水化膨脹后,水分子在進(jìn)入泥塊內(nèi)部時(shí)受到一定的阻力[6]。浸泡在甲基硅酸鉀抑制劑中的泥塊沒有明顯坍塌,而且表面水化膨脹較小,主要原因是甲基硅酸陰離子被泥塊表面吸附后,在泥塊表面形成膜,使泥塊的表面能減小,使泥塊的結(jié)構(gòu)牢固,水分子無法進(jìn)入[7]。

2.2 水化線性膨脹測試及結(jié)果分析

水化線性膨脹測試,通過對沖洗液與鉆孔之間的接觸情況模擬,測量樣品和沖洗液接觸時(shí),出現(xiàn)水化膨脹的巖樣高度[8]。

分別在純水、0.1mol/L濃度和0.2mol/L濃度的六種沖洗液中進(jìn)行水化線性膨脹測試。與純水相比較,六種沖洗液均能對樣品的水化膨脹起到有效的抑制。在三種濃度0.1mol/L沖洗液中,硅酸鉀沖洗液水化線性膨脹率最早達(dá)到平衡,抑制水化膨脹效果最佳。在三種濃度0.2mol/L沖洗液中,甲基硅酸鉀沖洗液的水化線性膨脹率最早達(dá)到平衡,而且其水化線性膨脹率最小,抑制水化膨脹效果最佳。

3 復(fù)合硅酸鹽抑制劑優(yōu)選

通過對各抑制劑測試及分析,最終選擇將硅酸鉀和甲基硅酸鉀沖洗液進(jìn)行復(fù)合,進(jìn)行泥塊浸泡、巖屑熱滾回收等測試,并進(jìn)行硅酸鉀和甲基硅酸鉀兩者配比研究。

3.1 泥塊浸泡測試及分析

將泥塊樣品分別在6種不同抑制劑溶液中浸泡12h后,測試結(jié)果見表5。對1-3項(xiàng)對比,表明甲基硅酸鉀抑制劑濃度小于0.2mol/L時(shí),其抑制能力隨著濃度的增加而增加,兩者為正比關(guān)系;對4-6項(xiàng)對比,復(fù)合硅酸鹽抑制劑中硅酸鉀占比0.5%中的泥塊,其水化膨脹比較輕微,而隨著硅酸鉀含量增加至1%、2%,復(fù)合硅酸鹽抑制劑的抑制能力成正比提高;對3項(xiàng)和6項(xiàng)進(jìn)行對比,含有1%、2%硅酸鉀的復(fù)合硅酸鹽抑制劑能有效提升甲基硅酸鉀抑制能力。隨著鉀離子濃度增加,泥塊的水化應(yīng)力降低,再加上泥塊表面成膜的作用,能夠使泥塊水化膨脹得到明顯抑制。

表5 泥塊浸泡12小時(shí)測試結(jié)果

3.2 巖屑熱滾回收測試

分別將50g的10目巖屑放入裝有純水、0.2mol/L濃度甲基硅酸鉀抑制劑、0.2mol/L濃度硅酸鉀抑制劑和0.2mol/L濃度甲基硅酸鉀+0.5%硅酸鉀抑制劑的老化罐中進(jìn)行120℃高溫?zé)釢L,16h后進(jìn)行冷卻,并將巖屑放入40目篩,用水沖洗1分鐘后將巖屑收集,再進(jìn)行105℃烘干5h后自然冷卻至室溫,對巖屑進(jìn)行稱重計(jì)算熱滾回收率[9]。通過計(jì)算,巖屑在純水中熱滾回收率為19%,而在0.2mol/L濃度硅酸鉀抑制劑中熱滾回收率為93.2%,在0.2mol/L濃度甲基硅酸鉀抑制劑中熱滾回收率為94.6%,均高于90%,抑制性能較好,在0.2mol/L濃度甲基硅酸鉀+0.5%硅酸鉀抑制劑中熱滾回收率高達(dá)98.1%,協(xié)同抑制性能最佳。

3.3 復(fù)合硅酸鹽抑制劑優(yōu)化分析

使用正交實(shí)驗(yàn),對復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液中各成分占比進(jìn)行確定,選取兩組配方進(jìn)行試驗(yàn),復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液各成分占比及兩組試驗(yàn)配方占比見表6。

表6 復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液配方占比

(1)流變性能測試分析

對兩種配方的復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液進(jìn)行流變性能測試,測試結(jié)果見表7。通過表7可知,復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液的粘度降低,其動(dòng)切力能夠便于鉆具鉆進(jìn)[10],尤其是試驗(yàn)2配方,其降失水效果明顯,而且具有穩(wěn)定的動(dòng)塑比,攜帶巖石的能力更強(qiáng);沖洗液密度增加,能夠?qū)⒌讓铀蛎浶纬傻膲毫腿渥冃纬傻膽?yīng)力進(jìn)行平衡。對兩種配方的復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液加入重晶石粉,使其密度增大至1.3g/cm3,進(jìn)行流變性能測試,見表8。由表8可知,復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液在密度加重至1.3g/cm3以后,粘度和動(dòng)切力等參數(shù)穩(wěn)定,失水量進(jìn)一步減小,能夠使地層水化程度降低,可根據(jù)施工需要進(jìn)行不同密度復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液配置[11],從而滿足各種鉆孔工況需要。

表7 復(fù)合硅酸鹽抑制劑流變性能參數(shù)

表8 密度加重后復(fù)合硅酸鹽抑制劑流變性能參數(shù)

(2)抑制性能測試分析

通過巖屑熱滾回收試驗(yàn),對兩種不同配方的復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液進(jìn)行抑制性能測試。分別將50g的10目巖屑放入裝有兩種不同配方的老化罐中進(jìn)行120℃高溫?zé)釢L,16h后進(jìn)行冷卻,并將巖屑放入40目篩,用水沖洗1分鐘后將巖屑收集,再進(jìn)行105℃烘干5h后自然冷卻至室溫,對巖屑稱重計(jì)算熱滾回收率,見表9。表明在配方1、2復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液中,巖屑熱滾回收率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于90%,而且能夠使形貌得到完整保持,證明復(fù)合硅酸鹽抑制劑抑制性能較佳。

表9 巖屑熱滾回收率

4 試驗(yàn)驗(yàn)證

使用氯化鉀沖洗液和復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液進(jìn)行鉆孔試驗(yàn),首先使用氯化鉀沖洗液,在鉆孔至89.6m時(shí)出現(xiàn)縮徑,無法繼續(xù)鉆進(jìn),改用復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液后,順利的鉆過厚度約20m的縮徑嚴(yán)重孔段,鉆穿該孔段后,鉆孔縮徑、卡鉆情況減弱,能夠最終鉆至終孔位置?,F(xiàn)場測得兩種沖洗液的上返性能參數(shù)見表10。由表10可知,復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液的粘度、失水量和動(dòng)切力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于氯化鉀沖洗液,流變性能和降失水效果得到有效改善,鉆探速度得到有效提升。通過對巖心進(jìn)行觀察,鉆探時(shí)使用氯化鉀沖洗液,巖心外觀不完整,并且有膨脹和剝離等情況發(fā)生;而使用復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液,巖心外觀完整,沒有明顯的膨脹、卡鉆等情況出現(xiàn)。復(fù)合硅酸鹽抑制劑沖洗液具有較強(qiáng)抑制性,而且是使縮孔次數(shù)降低,處理故障時(shí)間和成本得到大幅降低,能夠解決黏土礦物含量高的泥巖在鉆探時(shí)的鉆孔縮徑問題[12]。

表10 現(xiàn)場實(shí)測沖洗液上返性能參數(shù)表

5 結(jié) 語

本文首先對鈾礦鉆探中出現(xiàn)鉆孔縮徑的原因進(jìn)行分析,并提出了強(qiáng)抑制性沖洗液對降低鉆孔縮徑的作用,對不同強(qiáng)抑制性沖洗液的性能進(jìn)行研究,從中對其成分進(jìn)行優(yōu)化,形成復(fù)合硅酸鹽抑制劑配方,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,在縮徑最嚴(yán)重孔段未出現(xiàn)縮徑及卡鉆情況,證明研究的復(fù)合硅酸鹽抑制劑不僅可以使鉆孔質(zhì)量得到保證,而且使工作效率得到明顯提升。

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