江智軒,黃典
昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 江西景德鎮(zhèn) 333002
橡皮囊壓力機設備一般用于鈑金零件的液壓成形,已經(jīng)廣泛運用于汽車、航空行業(yè)[1]。我公司使用的是1臺77000t橡皮囊壓力機,具有左右深壓及淺壓兩個工作臺,最高壓力為1000b a r(1bar=0.1MPa,下同)。自動循環(huán)壓一次零件需要按步驟順序執(zhí)行以下幾個動作:在工作臺面擺放好零件后移動至壓力機筒體內部,液壓系統(tǒng)開始向安裝在筒體內部的橡皮囊內執(zhí)行充油、加壓、保壓、泄壓和抽真空等動作,抽真空達到一定數(shù)值后工作臺移出,一次加壓循環(huán)結束。液壓系統(tǒng)作為液壓機設備的核心組成,其穩(wěn)定性直接關系設備是否正常運行。
橡皮囊壓力機在運行過程中,液壓泵突發(fā)出現(xiàn)壓力異常故障,執(zhí)行任何動作(移動工作臺、充油等)液壓泵輸出壓力均只有不到30bar,如圖1所示,設備無法正常運行。
圖1 主泵異常壓力顯示
該設備主液壓泵使用的是軸向變量柱塞泵,控制方式為DRG遙控恒壓模式,通過比例溢流閥V103及調壓閥彈簧力平衡高壓側負載壓力[2],控制原理如圖2所示。在前期新泵更換調試過程中,按照設備液壓系統(tǒng)的使用要求已將調壓閥的彈簧力調節(jié)至30bar左右,故障中主泵的輸出壓力正好為調壓閥的彈簧力,說明控制系統(tǒng)未起到作用。液壓泵運行無異常聲音,首先可以排除泵體本身損壞的可能,初步判斷可能故障原因有以下幾點。
圖2 液壓泵控制原理
1)V103比例溢流閥異常,溢流閥本身損壞或者控制系統(tǒng)沒有輸出控制電壓,導致未起到比例溢流作用。
2)調壓閥狀態(tài)異常,控制油沒有辦法到達溢流閥。
1)首先排除V103比例溢流閥故障的可能。通過測量伺服閥接頭電壓,當觸摸屏顯示33%時,使用萬用表測量出3V左右的直流電壓,說明控制系統(tǒng)無異常,同時更換溢流閥進行測試,故障現(xiàn)象依舊。
2)更換調壓閥,主泵輸出壓力正常,確定故障原因是由于調壓閥異常引起。對故障調壓閥進行拆解,如圖3、圖4所示。進一步檢查發(fā)現(xiàn)在控制閥芯處有一小孔(通往溢流閥),被結晶蓖麻油堵塞,導致負載側的油液無法流經(jīng)溢流閥,控制無法起作用。將堵塞小孔的結晶蓖麻油取出,重新安裝閥芯,安裝調壓閥測試無異常,此故障解決。
圖3 調壓閥彈簧
該設備在抽真空階段偶發(fā)異常狀態(tài),主液壓泵輸出壓力正常(150bar左右),但“BP425”抽真空壓力傳感器數(shù)值一直顯示0.3bar,如圖5所示,無法達到-0.6bar的抽真空要求,長時間后設備出現(xiàn)“Long evacuation time抽真空時間超長”報警,設備無法執(zhí)行下一步(工作臺移出)步驟,此時關閉主液壓泵重新起動后,設備又能恢復正常使用。
圖5 抽真空階段故障
對橡皮囊抽真空工作原理進行分析:在抽真空階段,主液壓泵輸出油液至伺服換向閥,驅動液壓馬達帶動雙向螺桿泵反轉將橡皮囊內剩余油液抽至油箱。真空泵液壓控制原理如圖6所示,V412伺服閥控制壓力及轉動方向,V411減壓閥控制最大壓力,防止壓力過大造成液壓馬達損壞。在抽真空階段初期,PLC系統(tǒng)模擬量輸出模塊輸出6V的電壓至V412伺服閥進行控制,囊內真空度達到-0.4bar以后,隨真空度的提高輸出電壓逐漸降低至2V,保持囊內-0.8~-0.6bar的真空度。當“BP425”壓力傳感器檢測囊內壓力達到-0.6bar以下時,抽真空階段結束,自動循環(huán)執(zhí)行工作臺移出步驟。
圖6 真空泵液壓控制原理
在進一步觀察抽真空系統(tǒng)異常時設備各部件的動作情況后,發(fā)現(xiàn)真空泵并沒有轉動,所以才導致真空值無法下降,分析可能原因有以下幾點。
1)V412伺服閥偶發(fā)出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,閥芯在中位無法移動。
2)液壓馬達偶發(fā)出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,無法轉動。
3)控制系統(tǒng)輸出電壓異常,或控制線路異常。
4)主液壓泵輸出油液未到真空泵液壓馬達,導致真空泵無法轉動。
1)針對V412液壓閥、液壓馬達件自身異常的可能,直接對液壓閥、液壓馬達逐一進行了更換,設備投入運行進行試驗,仍會出現(xiàn)相同情況,排除部件自身的因素。
2)針對控制系統(tǒng)輸出電壓異常的可能,在出現(xiàn)異常狀態(tài)的情況下(真空度為+0.3bar,觸摸屏顯示輸出60%,對應6V輸出)檢查伺服閥電壓。通過查找電氣圖樣,使用萬用表直流電壓檔測量X3線排中33、34端子(見圖7),連接伺服閥輸入端電壓為6V,檢查線路無破損,伺服閥接頭良好無松動,排除控制系統(tǒng)異常輸出的可能。
圖7 V412伺服閥輸入電壓測量
3)針對主液壓泵輸出油液未到真空泵液壓馬達的可能,使用壓力測試表檢查液壓馬達測試點壓力值,顯示為0(見圖8),進一步排查發(fā)現(xiàn),主泵輸出油液能否到達真空泵液壓馬達由一個插裝閥進行控制。插裝閥如圖9所示,油路控制如圖10所示,插裝閥未得電打開,導致高壓油液無法進入到液壓馬達內進行驅動。
圖8 液壓馬達壓力數(shù)值測試
圖9 電控插裝閥
圖10 油路控制示意
查找電氣圖樣發(fā)現(xiàn),該插裝閥信號由PLC數(shù)字量模塊通過中間繼電器輸出24V控制。查看PLC信號狀態(tài),Q3.3(控制插裝閥)顯示正常輸出,但在中間繼電器后端沒有檢測到電壓,故確定中間繼電器損壞(見圖11),更換后試運行(見圖12),設備無異常狀態(tài)出現(xiàn)。更換后的中間繼電器輸出模塊是西門子推出的一種基于PLC的全模塊化連接(SIMATIC TOP CONNECT)產(chǎn)品,產(chǎn)品升級后,接線也方便了很多,同時配有LED指示,在任何時刻模塊動作狀態(tài)一目了然。
圖11 原中間繼電器
圖12 更換后的中間繼電器模塊
橡皮囊壓力機在保壓結束后進入泄壓階段時,泄壓速率異常緩慢,500bar泄壓至5bar需要200s(見圖13),而正常時間為5s內,因此導致整體工作效率降低了60%左右。
圖13 泄壓異常示意
橡皮囊壓力機泄壓工作原理如圖14所示,由閥V332控制閥V164/165進行泄壓。V332是一個二位四通電控液壓閥,用于控制液動單向閥V164、V165的開啟閉合[3]。V331是一個溢流閥,用于超壓泄油保護。BP330則是一個壓力繼電器,當進油壓力高于調定值70bar時,觸點切換,發(fā)出一個24V的電信號至PLC的輸入端(見圖15),用于其他邏輯控制或安全保護。
圖14 泄壓工作原理
圖15 BP330信號輸入至PLC
首先設備能夠進行泄壓動作,其次在現(xiàn)場觀察,設備在泄壓階段V332失電,控制信號正常,排除電信號控制異常的可能,其他導致泄壓速率異??赡艿脑蛑饕缦隆?/p>
1)V332電控液壓閥自身異常,或V331溢流閥自身異常,導致輸出至液控單向閥V164/V165的壓力不足。
2)V164/V165液控單向閥異常。
1)針對V332及V331液壓閥異常的可能,在其出油壓力測試點+U.MP334連接壓力測試儀表進行測試,出油壓力為105bar左右無異常,排除控制閥組異常的可能。
2)針對超高壓液控單向閥V164/V165(見圖16),對其進行拆解發(fā)現(xiàn)其內部存在大量的異物(見圖17),如斷裂的螺釘、破損的橡膠皮等,均是以往在維修拆解筒內橡皮囊部件時發(fā)現(xiàn)卻未找到的異物,影響了單向閥的正常動作。清理后重新安裝此單向閥,設備恢復正常泄壓。
圖16 超高壓液控單向閥
圖17 拆解發(fā)現(xiàn)的異物
對于液壓系統(tǒng)的故障排查來說,通常要結合電氣信號排查、系統(tǒng)壓力點測試同步進行,邏輯性非常強,對維修人員的技能水平要求較高,要求能熟練看懂設備圖樣,了解液壓部件的動作特性。同時也能發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)內存在的異物是導致液壓系統(tǒng)故障出現(xiàn)的高發(fā)原因,油液的潔凈度對液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運行是至關重要的。較為復雜的大型液壓設備可以考慮加裝油液質量在線檢測系統(tǒng),利用一些先進精密的傳感器實時監(jiān)控油液黏度、水分和顆粒度等指標,以便及時發(fā)現(xiàn)油液劣化趨勢,及時處理,保證液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,減少設備故障率。