摘 要:隨著電力市場(chǎng)深度改革和煤炭市場(chǎng)化的深入,國(guó)內(nèi)火電廠入爐煤煤質(zhì)大幅波動(dòng),煤的灰分也長(zhǎng)期遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)煤種,嚴(yán)重影響干排渣系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)而影響了鍋爐運(yùn)行的安全性。干排渣作為鍋爐輔助系統(tǒng)之一,由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,其運(yùn)行狀況往往會(huì)被忽視。鑒于此,現(xiàn)從平海電廠的干排渣實(shí)際運(yùn)行情況入手,對(duì)干排渣順控的設(shè)置情況和設(shè)置前后的運(yùn)行狀況進(jìn)行說明,論證以時(shí)間為節(jié)點(diǎn)控制的擠渣順控應(yīng)用的合理性及其給鍋爐運(yùn)行帶來的安全性提升。
關(guān)鍵詞:火電廠;干排渣;擠渣順控
中圖分類號(hào):TN929.5;TM621.7+3? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2023)16-0050-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.16.013
0? ? 引言
隨著入爐煤灰分的增加,電廠干排渣事故頻發(fā),為減少事故,廠內(nèi)從實(shí)際出發(fā),在加強(qiáng)管理的同時(shí),提出了設(shè)置干排渣擠渣順控的要求。本文從平海電廠的機(jī)組及干排渣概況出發(fā),分析造成干排渣系統(tǒng)故障的主要原因,針對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的問題給出解決辦法,以此提出并優(yōu)化順控邏輯,最終確定以時(shí)間節(jié)點(diǎn)為主要控制方式的順控邏輯,并對(duì)實(shí)際運(yùn)行狀況做出總結(jié)。
1? ? 平海電廠機(jī)械干式排渣系統(tǒng)介紹
1.1? ? 系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)置順控的背景
平海電廠目前有兩臺(tái)上海鍋爐廠1 000 MW超超臨界燃煤機(jī)組在運(yùn)行,兩臺(tái)機(jī)組分別于2010和2011年通過168驗(yàn)收。
平海電廠采用北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限公司設(shè)計(jì)的機(jī)械干式排渣系統(tǒng),鍋爐設(shè)計(jì)煤種收到基灰分為8.75%,近年來,由于煤炭市場(chǎng)變化,實(shí)際入爐煤灰分長(zhǎng)時(shí)間高達(dá)18%(配煤后)以上。隨著電力市場(chǎng)化改革的深入和儲(chǔ)能的投入運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷變化深度和頻率都較以前明顯增大,使得生成的渣量進(jìn)一步增大,增加了干排渣系統(tǒng)壓力,2020到2021年,兩臺(tái)機(jī)組都多次出現(xiàn)了因?yàn)樵看蟊黄乳L(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)干排渣而引起的限負(fù)荷。
在干排渣系統(tǒng)運(yùn)行中,造成干排渣系統(tǒng)故障的主要原因分為設(shè)備本身因素和渣量超出干排渣系統(tǒng)排渣能力兩大類,而設(shè)備本身故障很大一部分也是渣量過大和過多引起的,如渣量大引起的鋼帶打滑跑偏和斗提機(jī)斷鏈,渣塊過大過硬導(dǎo)致的碎渣機(jī)卡澀跳閘等。所以,要解決干排渣系統(tǒng)問題,除合理配煤、燃燒調(diào)整外,還要從控制渣量過大特別是防止在渣井內(nèi)部有搭橋或大渣堆積入手,合理擠渣,以減小落入干排渣系統(tǒng)的渣塊大小,保持干排渣系統(tǒng)順暢連續(xù)運(yùn)行[1]。
為減少干排渣故障以及在人工擠渣過程中的種種弊端,特在干排渣系統(tǒng)中增加順控?cái)D渣,以保證鍋爐安全運(yùn)行。
1.2? ? 工藝流程
鍋爐排渣處理采用機(jī)械干式排渣系統(tǒng),冷空氣在爐膛負(fù)壓的作用下,與鋼帶機(jī)上的熱渣逆向相混后,將高溫渣冷卻為可直接貯存和運(yùn)輸?shù)睦湓a(chǎn)生的熱風(fēng)由爐膛底喉部進(jìn)入爐膛,冷卻后的渣由干排渣系統(tǒng)輸送至渣倉儲(chǔ)存。鍋爐爐膛底部與排渣機(jī)采用渣井相連,四周設(shè)有水封槽密封,渣井獨(dú)立支撐,其容積可滿足鍋爐最大連續(xù)出力工況下4 h的渣量,渣井底部設(shè)有液壓關(guān)斷閥(擠壓頭),允許排渣機(jī)故障停運(yùn)4 h而不影響鍋爐的安全運(yùn)行,且能有效攔截大渣塊并預(yù)破碎[2]。
干式排渣系統(tǒng)設(shè)一座鋼結(jié)構(gòu)渣倉,能滿足鍋爐最大連續(xù)出力工況、燃用設(shè)計(jì)煤質(zhì)條件下一臺(tái)鍋爐36 h渣量的儲(chǔ)存需求,且有料位測(cè)量和報(bào)警功能,渣倉頂部設(shè)置真空/壓力釋放閥,以保證渣倉安全。渣倉頂部設(shè)一臺(tái)布袋除塵器,以過濾進(jìn)料時(shí)產(chǎn)生的乏氣,消除從渣倉排到大氣中的顆粒;渣倉底部設(shè)有兩個(gè)排出口,其中一路接至濕式攪拌機(jī),一路接至干渣散裝機(jī)。為保證排渣順暢,渣倉周邊裝設(shè)3臺(tái)電磁振打設(shè)施。
工藝流程如下:鍋爐水冷壁下聯(lián)箱—渣井—液壓關(guān)斷閥(擠壓頭)—一級(jí)鋼帶機(jī)—碎渣機(jī)—二級(jí)鋼帶機(jī)—斗式提升機(jī)—渣倉—卸渣裝置—外運(yùn)綜合利用[2]。
如圖1所示,系統(tǒng)共4個(gè)渣井,每個(gè)渣井有3對(duì)擠壓頭。干排渣一級(jí)鋼帶由13片組成,長(zhǎng)度共91 m,一級(jí)鋼帶為變頻控制,正常情況下頻率設(shè)置為30 Hz時(shí),一級(jí)鋼帶運(yùn)行速度為2.92 m/min,運(yùn)行一圈約31 min,一級(jí)鋼帶從尾部運(yùn)行至頭部時(shí)間約為15 min。
2? ? 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決辦法
2.1? ? 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
(1)鍋爐摻燒煤種復(fù)雜,機(jī)組持續(xù)高負(fù)荷時(shí)鍋爐易結(jié)焦,有大塊硬焦落入鍋爐爐底渣井時(shí),容易堵塞落渣通道,導(dǎo)致大量灰渣無法正常落入一級(jí)鋼帶及時(shí)輸送,操作人員擠渣不及時(shí)會(huì)造成渣井滿渣,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響鍋爐安全運(yùn)行甚至導(dǎo)致停爐。
(2)鍋爐渣井大塊焦塊搭橋時(shí)運(yùn)行人員僅通過渣井?dāng)z像頭觀察渣井內(nèi)是否堵渣,無法判斷渣量多少,在手動(dòng)擠渣過程中易擠渣放渣過快導(dǎo)致大量爐渣落入一級(jí)鋼帶,致使一級(jí)鋼帶過載跳閘,只能關(guān)閉所有擠壓頭后通過人工掏渣、降低一級(jí)鋼帶轉(zhuǎn)速等方式重新恢復(fù)一級(jí)鋼帶運(yùn)行,鋼帶恢復(fù)正常后需逐步打開各渣井?dāng)D壓頭放渣,為防止一級(jí)鋼帶再次過載,放渣過程緩慢,渣井落渣量較難控制,影響鍋爐安全運(yùn)行。
(3)干式排渣系統(tǒng)共4個(gè)渣井,有24個(gè)擠壓頭,在日常擠渣過程中,運(yùn)行人員為防止渣井搭橋無法及時(shí)發(fā)現(xiàn),須延長(zhǎng)擠渣時(shí)間。完成一輪擠渣過程約2 h,工作量較大,需要時(shí)刻關(guān)注干排渣系統(tǒng),防止因其他操作任務(wù)導(dǎo)致擠壓頭長(zhǎng)時(shí)間關(guān)閉。由于盤前操作人員有限,不可能設(shè)置專人在擠壓過程中一直保持對(duì)干排渣系統(tǒng)的監(jiān)視,易出現(xiàn)在關(guān)閉擠壓頭后長(zhǎng)時(shí)間忘記開啟部分或全部擠壓頭的情況,造成新的安全隱患,且每班長(zhǎng)時(shí)間對(duì)擠渣的關(guān)注也會(huì)增加運(yùn)行人員的負(fù)擔(dān),特別是在事故處理或重大操作過程中可能造成無暇擠渣[2]。
2.2? ? 解決辦法
將干排渣系統(tǒng)日常擠渣過程設(shè)置為擠渣順控模式,干式排渣系統(tǒng)4個(gè)渣井可以分別投入,每一個(gè)渣井先逐個(gè)關(guān)閉擠壓頭,再逐個(gè)拉開各擠壓頭,中間用固定時(shí)間作為斷點(diǎn),運(yùn)行人員僅需投入各渣井?dāng)D渣順控,日常擠渣工作即可順控完成。
通過設(shè)置“干排渣系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間未擠渣”報(bào)警來提醒運(yùn)行人員對(duì)干排渣系統(tǒng)進(jìn)行擠渣操作。投入干排渣擠渣順控系統(tǒng)進(jìn)行擠渣,每次擠渣完成后4 h未進(jìn)行擠渣操作觸發(fā)報(bào)警。
設(shè)置干排渣擠渣順控后,可以在增加擠渣頻次的同時(shí)減少運(yùn)行人員擠渣操作量,降低干排渣堵渣風(fēng)險(xiǎn),鍋爐底渣可順利進(jìn)入一級(jí)鋼帶,通過干排渣系統(tǒng)輸出至渣倉。經(jīng)與設(shè)備部熱控分部溝通,結(jié)合在手動(dòng)擠渣時(shí)的經(jīng)驗(yàn),在順控設(shè)置上主要以時(shí)間作為節(jié)點(diǎn)控制,實(shí)現(xiàn)單個(gè)渣井6個(gè)擠壓頭先關(guān)后開的一次操作,可手動(dòng)選擇渣井和擠壓泵以靈活實(shí)現(xiàn)各個(gè)渣井的擠渣。
在順控時(shí)間設(shè)置上,關(guān)閉時(shí)間設(shè)置為65 s,此時(shí)間設(shè)置主要是考慮到在擠壓頭開關(guān)過程中如果擠壓頭未到位(即到位信號(hào)未反饋至DCS),擠壓頭操作電磁閥會(huì)有35 s的得電保持,65 s的間隔設(shè)置能保證對(duì)應(yīng)擠壓頭的電磁閥失電后再進(jìn)行下一個(gè)擠壓頭操作,以確保多個(gè)擠壓頭的操作不會(huì)同時(shí)進(jìn)行,使擠壓過程中液壓油壓力維持在較高值,保證擠壓效果。在選擇渣井所有擠壓頭并執(zhí)行完成關(guān)程序后,順控會(huì)自動(dòng)進(jìn)行開啟操作,開啟時(shí)間間隔設(shè)置為185 s,此時(shí)間過短會(huì)導(dǎo)致在渣井有積渣擠通或鍋爐渣量較大時(shí)落入一級(jí)鋼帶的瞬時(shí)渣量變大,甚至超出干排渣系統(tǒng)的出力造成系統(tǒng)事故,此時(shí)間如設(shè)置過長(zhǎng)也會(huì)因渣井關(guān)閉時(shí)間過長(zhǎng)造成渣量堆積。合理設(shè)置時(shí)間節(jié)點(diǎn)能有效避免擠壓頭在開關(guān)過程中出現(xiàn)不到位情況引起順控中斷,保證順控執(zhí)行效果。在打開擠壓頭前設(shè)置“擠壓頭未關(guān)到位”三級(jí)報(bào)警,當(dāng)選擇渣井有擠壓頭未關(guān)到位時(shí),運(yùn)行人員可通過報(bào)警提醒確認(rèn)渣井是否有大塊焦無法落入一級(jí)鋼帶,從而及時(shí)進(jìn)行處理,防止渣井繼續(xù)搭橋積渣[3]。
在每一個(gè)渣井?dāng)D壓順控完成后,增加“1/2/3/4號(hào)渣井?dāng)D渣完成”三級(jí)報(bào)警,提醒運(yùn)行人員選擇下一渣井的順控,以保證擠渣的連續(xù)性。
3? ? 邏輯實(shí)現(xiàn)過程
此次順控的設(shè)立,充分考慮到干排渣系統(tǒng)渣量大易引起擠壓頭關(guān)不到位的情況,把順控中以關(guān)到位信號(hào)延時(shí)直接改為時(shí)間延時(shí),以時(shí)間作為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制,實(shí)際應(yīng)用中大大增加了每次順控的完成率,提高了順控效率。
采取每次一個(gè)渣井的順控,大大簡(jiǎn)化了順控邏輯,保證了順控的可行性,同時(shí)也增加了運(yùn)行人員在每個(gè)渣井?dāng)D完后對(duì)干排渣系統(tǒng)的關(guān)注,對(duì)可能引起的順控問題能及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,大大提高順控的安全性。順控具體邏輯實(shí)現(xiàn)過程如下:
3.1? ? 干排渣擠渣順控設(shè)置功能模塊
功能模塊可實(shí)現(xiàn)功能如下:
(1)可選擇投入1、2、3、4號(hào)渣井且僅可投入一個(gè);
(2)A、B擠壓油泵預(yù)選;
(3)啟動(dòng)擠壓頭順控,每個(gè)渣井所有擠壓頭按照先關(guān)后開順序動(dòng)作。
3.2? ? 干排渣擠渣順控動(dòng)作順序(以1號(hào)渣井為例)
步序一:?jiǎn)?dòng)擠壓油泵。
步序二:打開擠壓升壓電磁閥1CT。
步序三:打開擠壓頭伸電磁閥3CT。
步序四:
(1)關(guān)閉1Q1擠壓頭。1Q1電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1H1電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1Q1電磁閥失電:
①1Q1擠壓頭已關(guān),1Q1電磁閥失電;
②1Q1擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1Q1電磁閥失電。
(2)1H1電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1H1電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1H1電磁閥失電:
①1H1擠壓頭已關(guān),1H1電磁閥失電;
②1H1擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1H1電磁閥失電。
(3)關(guān)閉1Q2擠壓頭。1H1電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1Q2電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1Q2電磁閥失電:
①1Q2擠壓頭已關(guān),1Q2電磁閥失電;
②1Q2擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1Q2電磁閥失電。
(4)關(guān)閉1H2擠壓頭。1Q2電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1H2得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1H2電磁閥失電:
①1H2擠壓頭已關(guān),1H2電磁閥失電;
②1H2擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1H2電磁閥失電。
(5)關(guān)閉1Q3擠壓頭。1H2電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1Q3電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1Q3電磁閥失電:
①1Q3擠壓頭已關(guān),1Q3電磁閥失電;
②1Q3擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1Q3電磁閥失電。
(6)關(guān)閉1H3擠壓頭。1Q3電磁閥得電(信號(hào)保持65 s)延時(shí)60 s,1H3電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1H3電磁閥失電:
①1H3擠壓頭已關(guān),1H3電磁閥失電;
②1H3擠壓頭未關(guān)到位,延時(shí)35 s,1H3電磁閥失電。
步序五:關(guān)閉擠壓頭伸電磁閥3CT。
步序六:打開擠壓頭縮電磁閥2CT。
步序七:
(1)打開1Q1擠壓頭。1Q1電磁閥得電(信號(hào)保持185 s)延時(shí)180 s,1H1電磁閥得電。以下條件為“或”關(guān)系,滿足后1Q1電磁閥失電:
①1Q1擠壓頭已開,1Q1電磁閥失電;
②1Q1擠壓頭未開到位,延時(shí)35 s,1Q1電磁閥失電。
(2)以相同邏輯打開1H1、1Q2、1H2、1Q3、1H3擠壓頭。
步序八:關(guān)閉擠壓升壓電磁閥1CT。
步序九:關(guān)閉擠壓頭縮電磁閥2CT。
每個(gè)渣井?dāng)D渣順控結(jié)束后增加“1(2、3、4)號(hào)渣井?dāng)D渣完成”三級(jí)報(bào)警。擠渣順控結(jié)束后擠壓頭未關(guān)到位時(shí)增加“1(2、3、4)號(hào)渣井?dāng)D壓頭未關(guān)到位”三級(jí)報(bào)警。
運(yùn)行人員重新選擇渣井后啟動(dòng)順控或停運(yùn)擠壓油泵。
1、2號(hào)爐2、3、4號(hào)渣井按照1號(hào)渣井干排渣擠渣順控順序動(dòng)作。
4? ? 應(yīng)用情況
平海電廠內(nèi)熱控專業(yè)分別于2021年10月的2號(hào)機(jī)B修和2022年2月的1號(hào)機(jī)C修時(shí)在兩臺(tái)機(jī)DCS下裝自動(dòng)擠渣順控邏輯,兩臺(tái)機(jī)在整個(gè)順控使用過程中運(yùn)行情況良好。
手動(dòng)擠渣4個(gè)渣井完成一次大約需要2 h時(shí)間,每班兩次用時(shí)約4 h,改為順控?cái)D渣后,運(yùn)行人員嚴(yán)格按照每班兩次進(jìn)行擠渣順控操作,順控?cái)D渣邏輯會(huì)自動(dòng)執(zhí)行擠渣工作,極大地降低了運(yùn)行人員的日常操作量,增加了機(jī)組正常運(yùn)行的安全性。
自順控應(yīng)用以來,無論煤種如何變化,兩臺(tái)機(jī)均未再出現(xiàn)因干排渣渣井搭橋問題引起的故障停運(yùn),保證了干排渣系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行,有效減少了因干排渣系統(tǒng)導(dǎo)致的安全隱患,保障了機(jī)組安全運(yùn)行。定時(shí)定量的順控?cái)D渣有效減少了渣井內(nèi)的渣量堆積,完全避免了手動(dòng)擠渣過程中人為原因引起的長(zhǎng)時(shí)間擠渣或無暇擠渣導(dǎo)致的系統(tǒng)故障。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2023-03-29
作者簡(jiǎn)介:何方超(1985—),男,陜西人,助理工程師,研究方向:火電廠運(yùn)行。