摘 要:為實(shí)現(xiàn)污染物減排、控制煤炭消耗量,國(guó)內(nèi)某石化基地內(nèi)電站鍋爐實(shí)施了煤改氣項(xiàng)目,利用燃?xì)庾鲥仩t燃料,不僅減少了污染物排放,提高了鍋爐效率,而且實(shí)現(xiàn)了鍋爐燃料多元化?,F(xiàn)通過(guò)對(duì)改造項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程詳細(xì)分析、多種燃?xì)怦詈峡尚行匝芯考案脑旌笮Ч?yàn)證,確定了大型電站鍋爐煤改氣可行性,為火電行業(yè)今后多燃料耦合及碳減排技術(shù)提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:電站鍋爐;燃煤;燃?xì)猓幻焊臍?;燃料耦?/p>
中圖分類號(hào):TK22? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2023)16-0073-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.16.019
0? ? 引言
隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)確定,各地區(qū)對(duì)燃料用煤指標(biāo)及環(huán)保排放管控更加嚴(yán)格,為積極踐行綠色低碳發(fā)展理念,近年來(lái)國(guó)內(nèi)燃煤發(fā)電機(jī)組積極推動(dòng)燃料改造或多燃料耦合技術(shù)。本文對(duì)某電站鍋爐煤改氣項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面分析,對(duì)改造后效果進(jìn)行驗(yàn)證,希望可以為火電行業(yè)今后多燃料耦合及碳減排技術(shù)提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
1? ? 鍋爐設(shè)備簡(jiǎn)介及燃料參數(shù)
1.1? ? 鍋爐主要參數(shù)
鍋爐為額定蒸發(fā)量670 t/h、超高壓、無(wú)中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部單煙道、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、切圓燃燒方式、露天布置、背靠背式煤粉鍋爐[1]。
1.2? ? 鍋爐燃燒系統(tǒng)
原燃煤鍋爐燃料系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式系統(tǒng),燃燒設(shè)備四角布置,切向燃燒,除16.69 m層4只煤粉燃燒器采用微油點(diǎn)火燃燒器外,剩余4層煤粉燃燒器均為百葉窗式水平濃淡直流擺動(dòng)式燃燒器。
1.3? ? 燃料參數(shù)
(1)設(shè)計(jì)燃煤收到基低位發(fā)熱量22 MJ/kg;
(2)燃?xì)庀到y(tǒng)按天然氣設(shè)計(jì),天然氣進(jìn)氣壓力0.6 MPa,甲烷含量99.61%(v/v%),無(wú)氫氣組分,低位熱值34 MJ/Nm3。
1.4? ? 環(huán)保設(shè)施
鍋爐煙氣脫硝采用低氮燃燒+SCR法,煙氣脫硫采用海水脫硫,煙氣除塵采用低溫靜電除塵器+濕式電除塵器。
2? ? 鍋爐煤改氣改造原則
(1)改造后能滿足鍋爐安全運(yùn)行及各種負(fù)荷下主蒸汽壓力、溫度的要求;
(2)燃料改造后能保證鍋爐出力;
(3)原有設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)盡可能利舊;
(4)改造后污染物排放濃度滿足超低排放要求。
3? ? 鍋爐煤改氣性能計(jì)算
3.1? ? 鍋爐改造性能計(jì)算對(duì)比
100%THA工況參數(shù)如表1所示,60%THA工況參數(shù)如表2所示。
3.2? ? 性能計(jì)算結(jié)論
3.2.1? ? 鍋爐效率
從表1、表2可以看出,燃?xì)馊紵时葻熋焊撸@是因?yàn)槿細(xì)庵鹑紶a好,無(wú)機(jī)械未燃燼熱損失。
3.2.2? ? 主汽溫度
由于燃?xì)鉄嶂当热济焊?,改燒燃?xì)鈺r(shí),產(chǎn)生的煙氣量有一定減少,從計(jì)算結(jié)果看,高負(fù)荷時(shí)主汽溫度可以達(dá)到額定值,但60%THA負(fù)荷時(shí)因煙氣量減少,對(duì)流傳熱亦減少,主汽出口溫度僅能達(dá)到530 ℃。為了使鍋爐在燃?xì)獾拓?fù)荷工況汽溫達(dá)到540 ℃,需要增加對(duì)流換熱量來(lái)提高主汽溫度,因此需要增加煙氣再循環(huán)系統(tǒng)。
3.2.3? ? 風(fēng)量
改燒燃?xì)鈺r(shí),已經(jīng)不需要參與制粉的一次風(fēng),而鍋爐所需二次風(fēng)量卻大幅增加,原設(shè)計(jì)的二次風(fēng)量明顯不夠,因此可以考慮將原一次風(fēng)量并入二次風(fēng)系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)計(jì)算,100%THA工況時(shí),燃?xì)庑枰傦L(fēng)量較燃煤需要總風(fēng)量多35 152 Nm3/h,原一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)總風(fēng)量為779 169 Nm3/h,燃?xì)馑栾L(fēng)量?jī)H為原風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)的77.6%,且燃?xì)馑瓒物L(fēng)壓頭小于原一次風(fēng)機(jī)TB點(diǎn)壓頭,一次風(fēng)量并入二次風(fēng)系統(tǒng)完全可以滿足燃?xì)庑枰傦L(fēng)量,因此原一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)均可利舊。但燃?xì)馊紵杩傦L(fēng)量全從空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)通過(guò),則空預(yù)器二次風(fēng)側(cè)阻力和風(fēng)速都會(huì)超,因此原一次風(fēng)不能在空預(yù)器前并入二次風(fēng),只能考慮一次熱風(fēng)并入二次風(fēng)系統(tǒng)來(lái)補(bǔ)充二次風(fēng)增量[2]。
3.2.4? ? 煙氣量
每爐原配置兩臺(tái)50%風(fēng)量的離心式引風(fēng)機(jī),鍋爐改燒燃?xì)夂筝^改造前煙氣量及阻力略有減少。引風(fēng)機(jī)可通過(guò)變頻或液耦調(diào)速滿足改造后的流量、壓頭要求。
3.3? ? 各級(jí)受熱面溫升
受熱面溫升如圖1所示,改燒燃?xì)夂?,低過(guò)、全大屏、后屏、高過(guò)等受熱面進(jìn)出口汽溫沒(méi)有明顯變化,各受熱面焓增[3]均較燃煤時(shí)微降,壁溫也未超過(guò)原設(shè)計(jì)值,因此鍋爐本體受熱面可以不用改動(dòng)。
3.4? ? 改造后環(huán)保性能
改燒燃?xì)夂螅仩t出口原始煙塵和SO2濃度很低,不投脫硫和除塵裝置即可滿足超低排放要求。NOx原始濃度改造前后基本保持不變,脫硝入口均在270~290 mg/Nm3范圍內(nèi)。改造前后環(huán)保數(shù)據(jù)對(duì)比如表3所示。
4? ? 鍋爐煤改氣具體改造方案
4.1? ? 燃燒器改造
因燃料發(fā)生改變,燃燒器必須改造。原煤粉燃燒設(shè)備為四角布置,切向燃燒,燃燒器噴口中心線與爐膛中心線的假想切圓相切,假想切圓直徑為?準(zhǔn)770/
?準(zhǔn)514。每角煤粉燃燒器分上、下兩組,共布置13層噴口,分別為5層二次風(fēng)噴口(包括3層帶油槍二次風(fēng)噴口)、5層煤粉噴口(包括1層配置微油點(diǎn)火器煤粉噴口)、3層降低NOx排放用燃燼風(fēng)口。為了使改動(dòng)最小化,燃?xì)馊紵魅圆捎盟慕遣贾茫瑖娍谌苑譃樯?、下兩組,布置13層,除燃?xì)鈬娍谔鎿Q煤粉噴口外,其余噴口功能均保持不變。新的燃燒器尺寸也同原煤粉燃燒器尺寸保持一致,燃燒器冷卻用水冷夾套配合新燃燒器重新設(shè)計(jì),施工時(shí)只需用新燃燒器替換煤粉燃燒器即可,原煤粉管道按與改造設(shè)備安裝不沖突的原則進(jìn)行局部拆除,以最大限度降低拆除工作量。
全爐共布置20只燃?xì)鈬娍?,燃?xì)饪偝隽ο喈?dāng)于鍋爐100%B-MCR輸入熱量,單個(gè)燃?xì)鈬娍陬~定出力約為2 648 Nm3/h,每個(gè)燃?xì)鈬娍谂渲?只燃?xì)鈿鈽?,燃?xì)鈿鈽尣捎枚鄻屝】资健?/p>
4.2? ? 新增煙氣再循環(huán)系統(tǒng)
性能計(jì)算發(fā)現(xiàn)鍋爐60%THA負(fù)荷需要新增煙氣再循環(huán)系統(tǒng)方能主汽溫度達(dá)到540 ℃。煙氣再循環(huán)系統(tǒng)增加兩臺(tái)流量34 716 Nm3/h、壓頭2 160 Pa的風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道。風(fēng)機(jī)布置在鍋爐0 m,風(fēng)機(jī)入口接至鍋爐省煤器出口煙道底部,風(fēng)機(jī)出口接至鍋爐冷灰斗區(qū)域側(cè)墻水冷壁處。因原冷灰斗區(qū)域側(cè)墻為膜式水冷壁,為了利于再循環(huán)煙氣流通進(jìn)入鍋爐,需將膜式水冷壁局部改造為拉稀管式水冷壁。另,鍋爐高負(fù)荷時(shí)主汽溫度可以達(dá)到540 ℃,此時(shí)可以停用煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),但為了防止?fàn)t內(nèi)高溫?zé)煔夥锤Z損壞設(shè)備及高溫?zé)煔鈴脑傺h(huán)煙道短路直接進(jìn)入省煤器出口煙道造成熱量損失,在靠近冷灰斗區(qū)域的再循環(huán)煙道上設(shè)置耐高溫雙插板風(fēng)門,在再循環(huán)風(fēng)機(jī)入口處也設(shè)置雙插板風(fēng)門,為了保證雙插板風(fēng)門密封性,從熱二次風(fēng)道引入密封風(fēng)進(jìn)入雙插板門,在雙插板門關(guān)閉時(shí)聯(lián)鎖打開密封風(fēng),保證插板門密封性。
4.3? ? 風(fēng)道改造
性能計(jì)算發(fā)現(xiàn)改燒燃?xì)夂螅辉傩枰淮物L(fēng)進(jìn)入制粉系統(tǒng),但需要一次風(fēng)補(bǔ)充進(jìn)入二次風(fēng)系統(tǒng)。因此需要增加旁路風(fēng)道連接熱一次風(fēng)與熱二次風(fēng)。通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),直接連接熱一次風(fēng)與熱二次風(fēng)會(huì)造成匯合后風(fēng)道超流速,解決此問(wèn)題最有效的措施是將原二次風(fēng)大風(fēng)箱擴(kuò)大,熱一次風(fēng)直接接入大風(fēng)箱,在大風(fēng)箱內(nèi)熱一次風(fēng)與熱二次風(fēng)可充分混合,且大風(fēng)箱尺寸較大,匯入的熱一次風(fēng)風(fēng)速會(huì)迅速降低,動(dòng)壓轉(zhuǎn)變成靜壓,有利于提高大風(fēng)箱靜壓,促進(jìn)爐內(nèi)混合燃燒。
4.4? ? 新增燃?xì)饧暗獨(dú)夤艿?/p>
因燃料改變,需要新增燃?xì)夤艿篮偷獨(dú)夤艿?,氮?dú)庵饕糜谌細(xì)夤艿劳哆\(yùn)和退出時(shí)置換。因燃?xì)廨斔土看?,為了減小廠區(qū)燃?xì)廨斔凸軓匠叽?,將燃?xì)鈮毫μ岣咧?.6 MPa,到鍋爐本體后再通過(guò)減壓閥減壓到氣槍燃燒壓力??紤]點(diǎn)火安全性,每個(gè)燃燒器噴口氣槍均配置1只點(diǎn)火小氣槍,用點(diǎn)火小氣槍點(diǎn)燃主氣槍,因此鍋爐本體范圍內(nèi)燃?xì)夤艿婪譃橹魅細(xì)夤艿篮忘c(diǎn)火燃?xì)夤艿?,具體布置如下:
(1)主燃?xì)夤艿啦捎媚腹芏?jí)減壓,進(jìn)氣母管上設(shè)置有兩級(jí)調(diào)節(jié)閥組,一級(jí)調(diào)節(jié)閥組將燃?xì)鈮毫?.6 MPa調(diào)壓至0.2 MPa,并設(shè)置100%旁路,二級(jí)調(diào)節(jié)閥組將進(jìn)氣壓力從0.2 MPa調(diào)壓至氣槍燃燒所需30~50 kPa壓力,并設(shè)置100%旁路及30%旁路。減壓后燃?xì)庠儆赡腹芊峙渲粮鳉鈽屩Ч埽恐粴鈽屩Ч苈飞弦来卧O(shè)置有手動(dòng)球閥、調(diào)節(jié)閥、快關(guān)閥組、阻火器等設(shè)備,可以實(shí)現(xiàn)單只氣槍獨(dú)立操作。
(2)點(diǎn)火燃?xì)夤艿缽闹魅細(xì)庀到y(tǒng)流量計(jì)后引出,設(shè)計(jì)供氣量1 600 Nm3/h,單只點(diǎn)火小氣槍額定出力為80 Nm3/h,點(diǎn)火燃?xì)夤艿篱y門設(shè)置與主燃?xì)夤艿老嗤?/p>
(3)為保證燃?xì)庀到y(tǒng)安全及方便置換操作,主燃?xì)饽腹?、支管及點(diǎn)火燃?xì)饽腹堋⒅Ч苌暇O(shè)置有放散閥、手動(dòng)閥、取樣閥、充氮、疏水及就地、遠(yuǎn)傳儀器儀表等設(shè)備。
4.5? ? 防爆區(qū)域劃分及改造
改燒燃?xì)夂?,需要根?jù)GB 50058—2014《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求設(shè)定爆炸危險(xiǎn)區(qū)域,對(duì)防爆區(qū)域的原設(shè)備進(jìn)行防爆升級(jí)、斷電或移位。防爆升級(jí)的設(shè)備有爐管泄漏探頭、消防箱報(bào)警按鈕、壓力/差壓變送器、儀表保溫箱、火檢壓力開關(guān)、火檢風(fēng)壓力變送器、鍋爐本體閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、省煤器輸灰倉(cāng)泵儀表測(cè)點(diǎn)及氣動(dòng)電磁閥、電源配電柜等。斷電設(shè)備有吹灰器系統(tǒng)電源柜、粉管執(zhí)行器及測(cè)量?jī)x表、原燃油系統(tǒng)儀表及執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電除塵系統(tǒng)等。移位設(shè)備主要是將可以再利用的非防爆設(shè)備移出防爆區(qū)域,如火檢風(fēng)機(jī)等。
4.6? ? 土建改造
主要新增再循環(huán)風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)及風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道支墩。
5? ? 多種燃?xì)怦詈峡尚行匝芯?/p>
因天然氣價(jià)格波動(dòng)較大且供應(yīng)不穩(wěn)定,為解決燃?xì)忮仩t燃料問(wèn)題,進(jìn)行了石化基地內(nèi)自產(chǎn)多種燃?xì)怦詈峡尚行匝芯俊?/p>
5.1? ? 可供耦合燃?xì)?/p>
(1)煉油裝置產(chǎn)燃料氣,進(jìn)氣壓力0.6 MPa,甲烷含量73.23%(wt%),碳2~碳4組分含量26.24%(wt%),氫氣含量0.53%(wt%),低位熱值39.87 MJ/Nm3。
(2)制氫單元產(chǎn)合成氣,進(jìn)氣壓力0.6 MPa,一氧化碳含量82.33%(wt%),氫氣含量4.87(wt%),低位熱值9.2 MJ/Nm3。
5.2? ? 多燃?xì)怦詈舷拗茥l件
(1)合成氣、燃料氣熱值與天然氣均存在較大差異,不能單獨(dú)替代天然氣使用,必須耦合后才能作為鍋爐燃料使用。
(2)合成氣、燃料氣與天然氣最大區(qū)別是組分中含氫氣,天然氣管線設(shè)計(jì)時(shí)管道流速一般按15~30 m/s考慮,而合成氣、燃料管線設(shè)計(jì)時(shí)管道流速最高不超過(guò)15 m/s。因此,當(dāng)鍋爐本體燃?xì)夤芫€規(guī)格固定后,合成氣與燃料氣輸送量就受到限制,經(jīng)過(guò)計(jì)算,耦合后的管路最大輸氣量為41 000 Nm3/h。
5.3? ? 鍋爐不同負(fù)荷下耦合量計(jì)算
通過(guò)燃?xì)夤艿雷畲筮M(jìn)氣量反算混合氣熱值和摻燒合成氣比例:
(1)當(dāng)燃?xì)鉅t100%負(fù)荷時(shí),燃料氣與合成氣無(wú)法耦合。
(2)當(dāng)燃?xì)鉅t80%THA以下負(fù)荷時(shí),燃料氣與合成氣可以耦合,合成氣最大耦合量8 533 Nm3/h,合成氣耦合比例20.8%,耦合后燃?xì)鉄嶂?5 MJ/Nm3。
(3)為保證主蒸汽溫度,燃?xì)鉅t負(fù)荷不建議低于65%THA,此時(shí)合成氣最大耦合量16 789 Nm3/h,合成氣耦合比例40.9%,耦合后燃?xì)鉄嶂?8.5 MJ/Nm3。
5.4? ? 耦合實(shí)施
為保證多種燃?xì)怦詈暇鶆颍柙黾屿o態(tài)混合器及在線熱值儀,混合器前各燃?xì)夤艿涝O(shè)置調(diào)閥及在線熱值儀,根據(jù)混合前后熱值調(diào)整各燃?xì)獗壤?/p>
6? ? 結(jié)論
(1)改造后鍋爐各項(xiàng)性能均滿足要求,證明了大型電站鍋爐煤改氣的可行性。
(2)煤改氣后,鍋爐效率保證值達(dá)94%,高于燃煤鍋爐的設(shè)計(jì)效率92.9%。
(3)煤改氣后各污染物排放量均有降低,SO2排放量降低可達(dá)51.7%,可為改善周圍區(qū)域的大氣環(huán)境做出巨大貢獻(xiàn)。
(4)此次改造項(xiàng)目實(shí)施為火電行業(yè)今后多燃料耦合及碳減排技術(shù)提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
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收稿日期:2023-04-06
作者簡(jiǎn)介:魏大偉(1981—),男,江蘇人,工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程。