楊燕敏
(晉能控股裝備制造集團(tuán)寺河二號(hào)井,山西 晉城 048000)
寺河二號(hào)井主采9 號(hào)煤層,煤層均厚1.1 m,受采高制約,采煤機(jī)運(yùn)行至工作面上下端頭無(wú)法有效進(jìn)刀,需要消耗人工預(yù)做缺口;采煤機(jī)搖臂與刮板輸送機(jī)之間空間受限,采煤機(jī)裝煤效果較差,輸送機(jī)下留煤較多;液壓支架與刮板輸送機(jī)未實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制,仍需人工在狹小工作面手動(dòng)操作控制閥門(mén)實(shí)現(xiàn)移架、推溜等關(guān)鍵動(dòng)作。因此,有必要就薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)題研究。
寺河二號(hào)井94316 綜采工作面煤層均厚1.1 m,煤層傾角2°~15°,工作面走向長(zhǎng)1540 m,傾向長(zhǎng)133 m,可采儲(chǔ)量33萬(wàn)t。直接頂為3.9 m厚粉砂巖,黑色致密,基本頂為5.3 m 厚細(xì)砂巖,黑灰色,含植物化石碎屑;直接底為3.5 m 厚砂質(zhì)泥巖,黑色,巖芯破碎,基本底為3.0 m 厚細(xì)砂巖,含泥質(zhì)條帶。
薄煤層工作面裝備水平相較中厚煤層而言,發(fā)展相對(duì)滯后。薄煤層工作面受作業(yè)空間、采煤高度等諸多限制,存在:工作面設(shè)備運(yùn)行空間受限,作業(yè)人員活動(dòng)范圍狹小,設(shè)備日常維護(hù)困難;開(kāi)采能力受裝備水平、地質(zhì)構(gòu)造、煤層厚度變化等諸多因素影響,噸煤成本較高;工作面推進(jìn)速度較快,礦井多存在采掘銜接緊張的問(wèn)題。因而,有必要進(jìn)行薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)研發(fā),提高薄煤層工作面生產(chǎn)效率,改善作業(yè)人員生產(chǎn)環(huán)境[1-3]。
1)MG2×200/930-WD1 型采煤機(jī)
MG2×200/930-WD1 型采煤機(jī)滾筒截深630 mm,滾筒直徑1250 mm,裝機(jī)功率930 kW,可選用上位機(jī)控制模式或遠(yuǎn)程控制模式。當(dāng)采煤機(jī)進(jìn)入上位機(jī)控制模式時(shí),自動(dòng)進(jìn)入“記憶割煤”模式,司機(jī)僅控制割煤速度,其他操作均為自動(dòng)方式;當(dāng)采煤機(jī)進(jìn)入遠(yuǎn)程控制模式時(shí),采煤機(jī)司機(jī)通過(guò)機(jī)身上的“主啟、牽啟”等開(kāi)關(guān)控制采煤機(jī)啟停及其正常工作。
2)液壓支架
94316 綜采工作面安裝90 架液壓支架,其中,ZY4400/10/23 型液壓支架4 架,初撐力3082 kN,工作阻力4400 kN,支護(hù)高度1.0~2.3 m;ZY4000/09/19D 型液壓支架86 架,初撐力3092 kN,工作阻力4000 kN,支護(hù)高度0.9~1.9 m。液壓支架均采用電液控制系統(tǒng),通過(guò)控制器實(shí)現(xiàn)支架升架、拉架、推溜等諸多動(dòng)作。
3)SGZ--764/400 型刮板輸送機(jī)
SGZ--764/400 型刮板輸送機(jī)1 部運(yùn)輸能力400 t/h,機(jī)身長(zhǎng)度170~200 m,裝機(jī)功率2×200 kW。SGZ--764/400 型刮板輸送機(jī)通過(guò)開(kāi)關(guān)架上的本布羅控制刮板輸送機(jī)的啟停,另在工作面裝有閉鎖按鈕控制刮板輸送機(jī)。
4)DSJ100/80/160 帶式輸送機(jī)
DSJ100/80/160 帶式輸送機(jī)2 部,生產(chǎn)能力800 t/h,皮帶寬度1000 mm。帶式輸送機(jī)采用華寧生產(chǎn)的KTC101 型擴(kuò)音電話控制其啟動(dòng)和停止,并能夠通過(guò)擴(kuò)音電話進(jìn)行喊話聯(lián)系,緊急情況下可用擴(kuò)音電話的閉鎖鍵直接閉鎖皮帶。
寺河二號(hào)井智能化工作面設(shè)備控制系統(tǒng)如圖1。其核心是通過(guò)順槽集中控制中心來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面各類(lèi)型設(shè)備的監(jiān)測(cè)與控制,包含液壓支架的升降、采煤機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)、刮板輸送機(jī)的啟停、乳化液泵站的日常工作、皮帶機(jī)的運(yùn)行等相關(guān)設(shè)備的控制,此外建立視頻監(jiān)控體系、智能照明體系、人員定位系統(tǒng)等相關(guān)輔助系統(tǒng),所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳輸至順槽集控系統(tǒng),通過(guò)現(xiàn)有以太網(wǎng)與礦上調(diào)度中心上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)通,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)地面遠(yuǎn)程集中控制。整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)分為三層:智能工作面控制系統(tǒng)、順槽集中控制系統(tǒng)、地面調(diào)度控制系統(tǒng)。調(diào)度中心能夠?qū)崿F(xiàn)與順槽集中控制系統(tǒng)相同的功能。
圖1 智能化工作面設(shè)備控制系統(tǒng)圖
采煤機(jī)實(shí)現(xiàn)順槽控制中心遠(yuǎn)程控制,遠(yuǎn)程控制功能主要由順槽控制中心計(jì)算機(jī)通過(guò)采煤機(jī)電纜數(shù)據(jù)傳輸實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控。采煤機(jī)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),主要包括:電機(jī)電流、溫度監(jiān)測(cè)與保護(hù),牽引箱軸溫、泵溫監(jiān)測(cè)與保護(hù),液壓系統(tǒng)壓力、泵箱油位的監(jiān)測(cè)與保護(hù),水路壓力、冷卻水流量的監(jiān)測(cè)與保護(hù),采煤機(jī)運(yùn)行速度和位置實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。改造后采煤機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)就地控制、遠(yuǎn)程控制、記憶截割等多種功能。遠(yuǎn)程控制及時(shí)準(zhǔn)確,可實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)啟停、更改行進(jìn)方向、加減速、搖臂升降等諸多功能,延遲時(shí)間不超過(guò)200 ms。記憶截割模式下,人工干預(yù)具有最高權(quán)限;記憶截割功能預(yù)置多種復(fù)雜工藝程序,滿足不同地質(zhì)條件下開(kāi)采需求。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)煤巖體條件發(fā)生變化,原有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相差較大時(shí),記憶截割模式退出,警示順槽集控中心值班人員。采煤機(jī)安裝自診系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)和檢測(cè)結(jié)果,所有采集數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸至順槽控制中心與地面調(diào)度中心,及時(shí)處理潛在隱患。
液壓支架自動(dòng)控制系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集層、設(shè)備控制層、管理監(jiān)控層三層構(gòu)成。數(shù)據(jù)采集層通過(guò)預(yù)置傳感器采集液壓支架實(shí)時(shí)參數(shù),并將其轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào);設(shè)備控制層通過(guò)控制器將來(lái)自下一層的數(shù)據(jù)信息傳遞給上位機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)與處理,并執(zhí)行上位機(jī)的指令;管理監(jiān)控層實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液壓支架運(yùn)行參數(shù)、故障信息等關(guān)鍵參數(shù),綜合研判后向控制主站發(fā)送命令。液壓支架聯(lián)機(jī)控制系統(tǒng)如圖2。
圖2 液壓支架聯(lián)機(jī)控制系統(tǒng)
電液控制系統(tǒng)在順槽控制中心即可實(shí)現(xiàn)液壓支架單架及成組動(dòng)作;通過(guò)RFID 射頻技術(shù)和采煤機(jī)軸編碼器定位識(shí)別采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)液壓支架跟機(jī)自動(dòng)移架、自動(dòng)推溜、噴霧控制、割三角煤自動(dòng)化等諸多功能;系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)帶壓移架功能,具有初撐力自動(dòng)保持功能;為方便現(xiàn)場(chǎng)操作,能夠在線進(jìn)行參數(shù)調(diào)整和現(xiàn)場(chǎng)程序更新[4-6]。
薄煤層智能化工作面要求順槽控制中心及地面調(diào)度中心實(shí)時(shí)掌握井下工作面生產(chǎn)情況及關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行狀況。通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控,實(shí)時(shí)再現(xiàn)工作面生產(chǎn)現(xiàn)狀,確認(rèn)工作面煤壁及頂板狀態(tài)、采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、支架工作狀態(tài)等關(guān)鍵信息,基于綜合分析結(jié)果,對(duì)采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,保障薄煤層智能化工作面安全高效開(kāi)采。薄煤層工作面視頻監(jiān)控系統(tǒng)如圖3。
圖3 視頻監(jiān)控系統(tǒng)
薄煤層綜采工作面智能化控制系統(tǒng)在94316 工作面試驗(yàn)成功,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果表明:工作面更新智能化控制系統(tǒng)后,每天可完成15 個(gè)正規(guī)循環(huán),較以往工效提升20%以上;工作面不再安排人員直接從事現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),僅安排2 名現(xiàn)場(chǎng)巡視人員和2 名遠(yuǎn)程監(jiān)控人員,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)狀況及設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,直接生產(chǎn)工效提升至165 t/工;智能化控制系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)可靠,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,保證現(xiàn)場(chǎng)人員安全,從根本上提升了礦井的安全系數(shù)與生產(chǎn)效率,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。
結(jié)合寺河二號(hào)井94316 工作面現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)生產(chǎn)條件,通過(guò)對(duì)薄煤層開(kāi)采裝備優(yōu)化與改進(jìn),研發(fā)適用于薄煤層工作面的智能化工作面控制系統(tǒng),形成采煤機(jī)系統(tǒng)控制技術(shù)、智能化移架控制技術(shù)、全面感知保障系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)薄煤層工作面智能化開(kāi)采,達(dá)到減員增效、提高薄煤層工作面生產(chǎn)效率的目的,社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。