張端軍,趙曰賀,鹿鵬程,馬超
(221116 江蘇省 徐州市 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能制造學(xué)院)
汽車減振器是汽車底盤的重要部件,其性能直接影響汽車舒適性和操控性。目前,汽車上廣泛采用雙筒式液壓減振器。雙筒式液壓減振器主要由活塞組件、底閥組件、導(dǎo)向器總成、油封、工作缸筒等組成,其中活塞組件和底閥組件是減振器的主要阻尼特性部件,減振器的阻尼力主要取決于這2部分?;钊M件和底閥組件根據(jù)不同廠家、不同結(jié)構(gòu)又分為不同種類,但多數(shù)都是由支撐片、補(bǔ)償閥片、低速閥片、中速閥片、活塞、底閥以及彈簧等組成。當(dāng)輪胎相對于車身做往復(fù)運(yùn)動時,活塞組件在減振器的工作缸筒內(nèi)往復(fù)移動,缸筒內(nèi)充有減振器油液,減振器油液在活塞組件往復(fù)運(yùn)動時便反復(fù)地從活塞組件和底閥組件的閥片或者閥孔內(nèi)流過,此時,減振器油液與內(nèi)壁的摩擦及液體分子的內(nèi)摩擦便形成阻尼力。
汽車減振器異響問題一直困擾著汽車底盤開發(fā)人員,消費(fèi)者對于減振器異響的投訴也居高不下。純電動汽車用電驅(qū)系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī),電驅(qū)系統(tǒng)比發(fā)動機(jī)更加安靜,車輛上本來不太明顯的噪音將會被明顯放大,所以純電動汽車對于車輛異響的控制水平要求更高,這也給減振器開發(fā)工作者帶來了更大的挑戰(zhàn)。
本次出現(xiàn)異響的車輛為某公司一款由燃油車改款的純電動汽車,該車輛在黑河冬季試驗場進(jìn)行低溫試驗時出現(xiàn)減振器異響現(xiàn)象。駕駛該純電動汽車在路況良好的路面上行駛時沒有減振器異響,當(dāng)以10~30 km/h 的速度行駛在顛簸路面時,后減振器傳來“咚咚”的敲擊聲,減振器異響聲音隨顛簸振動頻率增大而增大。該車的燃油車型減振器也有類似敲擊聲,響度較輕,且在發(fā)動機(jī)噪音的干擾下并不能很清晰地被感知到,不會引起很大抱怨,而改為純電動汽車后,減振器異響可以清晰被感知,會引起抱怨。該純電動車型在常溫狀態(tài)下減振器異響也不明顯,不會引起抱怨。
多位專家學(xué)者對減振器異響的成因進(jìn)行了研究,和題等[1]得出減振器在復(fù)原和壓縮行程的換向時刻對活塞的沖擊振動是產(chǎn)生異響的重要因素,并且發(fā)現(xiàn)減振器活塞桿組件是該型號減振器異響的主要來源;安成光等[2]發(fā)現(xiàn)減振器的氣穴現(xiàn)象是引起減振器噪音的主要因素,活塞常通節(jié)流孔對異響影響較大,增加復(fù)原常通節(jié)流孔有效直徑和充氣壓力能有效降低氣穴異響,同時發(fā)現(xiàn)減振器節(jié)流孔氣穴現(xiàn)象一般出現(xiàn)在復(fù)原行程,這與和題等的結(jié)論一致;稅永波等[3]通過仿真方法得出橡膠襯墊剛度、流通閥節(jié)流面積、壓縮孔直徑、復(fù)原閥初始預(yù)緊力、油液黏度對汽車減振器噪音影響較大;舒紅宇等[4]認(rèn)為空程沖擊是噪聲產(chǎn)生的原因,壓縮和復(fù)原行程切換時活塞與油液間空程沖擊將引起減振器異響,減小空程距離可有效降低減振器異響;劉祖斌等[5]從減振器本身和傳遞路徑2 個方面分析了減振器異響的影響因素,通過試驗得出不同減振器方案噪音水平不同;黃俞淇等[6]和戎紅俊等[7]都確定了減振器“活塞+活塞桿+外連接套”組件是減振器產(chǎn)生異響的重要部件;許翔等[8]發(fā)現(xiàn)減振器異響是減振器活塞桿振動頻率與異響頻率重合導(dǎo)致共振引起的,通過縮短活塞桿長度降低減振器異響。從上述文獻(xiàn)可知,減振器本身閥系結(jié)構(gòu)和傳遞路徑是異響的主要來源,其中減振器閥系活塞組件比底閥組件更加容易產(chǎn)生異響。
汽車性能評估方法分為主觀評價及客觀測試2種。主觀評價是由專業(yè)評估人員通過自身的主觀感受來評估車輛性能的方法,評估人員評估后會給出評估意見及改進(jìn)建議;客觀測試先是通過安裝在車上的測試設(shè)備來測量獲得車輛在各種工況下的性能指標(biāo)值,然后再通過對性能指標(biāo)值的分析來判斷車輛性能的一種方法。主觀評價是汽車底盤性能開發(fā)與調(diào)校過程中的一種常用的重要手段,底盤開發(fā)與調(diào)校往往涉及多零件多輪次的對比與優(yōu)化;客觀測試由于費(fèi)時長且與主觀感受不能很好地直接轉(zhuǎn)換等原因,不能全程應(yīng)用到底盤開發(fā)與調(diào)校過程,因此只在某些關(guān)鍵節(jié)點需要某些技術(shù)參數(shù)時才會進(jìn)行客觀測試。主觀評價相對于客觀測試速度快、效率高,評估結(jié)果更接近消費(fèi)者主觀感受,故底盤調(diào)校目前主要以主觀評價為主。由于減振器異響影響因素較多,且需要進(jìn)行多輪評估驗證,故本次減振器異響評估采用主觀評價的方法進(jìn)行。
本次減振器異響評估主要在黑河低溫試驗場進(jìn)行,環(huán)境溫度-15 ℃左右,為了保證減振器的低溫特性,每組減振器都在室外靜置30 min 以上,在進(jìn)行主觀評價時保證評價車輛與人員的一致性。在進(jìn)行評價之前應(yīng)先進(jìn)行底盤零部件檢查,確保底盤其他零部件沒有開裂或漏油等情況,消除底盤其他零部件異響帶來的干擾。
由于車速在10~30 km/h時減振器異響最明顯,車速超過30 km/h 異響會減小,故本次評估車速采用20 km/h。
為了能夠準(zhǔn)確描述、合理比較不同減振器的異響程度,本次采用10 分制評價標(biāo)準(zhǔn),從1 到10分依次表示減振器異響可接受的程度,如表1 所示。
表1 主觀評價10 分制打分標(biāo)準(zhǔn)Tab.1 Subjective evaluation 10-point scoring standard
車輛配置的減振器為普通彈簧Blow-off 閥系,如圖1 所示,該閥系活塞組件主要由支撐片1、星形彈簧片2、補(bǔ)償片3、活塞4、活塞螺母5、高速節(jié)流閥片6、浮動閥體7、復(fù)原閥彈簧8、復(fù)原閥彈簧螺母9 等組成。
圖1 減振器活塞組件Fig.1 Shock absorber piston assembly
其中活塞、高速節(jié)流閥片、復(fù)原閥彈簧等為主要調(diào)試件。復(fù)原閥彈簧螺母擰緊力矩為22 N·m?;钊M件主要決定減振器復(fù)原行程的阻尼力,活塞槽節(jié)流面積決定低速復(fù)原力及開閥點的先后,螺母高度調(diào)整墊片與復(fù)原閥彈簧決定中速復(fù)原力的大小,高速復(fù)原力主要由活塞孔的面積決定。
如圖2 所示,底閥組件主要由螺釘1、墊片2、中速閥片3、低速節(jié)流閥片4、底閥5、補(bǔ)償片6、錐形彈簧7、底閥螺母8 等組成。其中中速閥片、低速節(jié)流閥片、底閥為主要調(diào)試件,底閥螺母擰緊力矩3 N·m。壓縮組件主要決定減振器壓縮行程的阻尼力,從低速到高速各速度段阻尼力決定部件依次是節(jié)流閥片、中速閥片和底閥孔的面積。
圖2 減振器底閥組件Fig.2 Shock absorber bottom valve assembly
根據(jù)上文分析,減振器本身閥系結(jié)構(gòu)和傳遞路徑是異響的主要來源,基于先易后難的排查原則,先排查傳遞路徑,再對減振器本身閥系結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。
異響由減振器內(nèi)部產(chǎn)生,然后順著活塞桿傳遞到減振器上支撐座,減振器上支撐座再將異響傳遞給車身輪罩,車身輪罩將異響擴(kuò)大再傳遞到人耳。
為研究傳遞路徑,做了3 個方案:(1)將橡膠上支撐座更換為聚氨酯上支撐座;(2)在支撐座與車身之間加橡膠墊;(3)在輪罩內(nèi)部貼隔音材料。具體評價結(jié)果如表2 所示。
表2 改善傳遞路徑異響主觀評價表Tab.2 Subjective evaluation for improving abnormal noise of transmission path
由評估結(jié)果可知,更換聚氨酯上支撐座對異響改善不大,由于沒有不同剛度上支撐座可供評價,所以未對不同剛度上支撐座進(jìn)行評價。在支撐座與車身之間加裝橡膠墊可以降低異響程度,抖動感覺也有一定改善。在輪罩內(nèi)部貼隔音材料,可以隔離一部分異響,同時可以改變聲音的清脆度,聲音略微發(fā)悶。雖然各個方案都有一定改善,但并不能使異響達(dá)到滿意的程度。疊加方案效果最好,但還是能夠聽到異響,不能滿足挑剔消費(fèi)者的要求。通過試驗可以看出,優(yōu)化傳遞路徑也是一種異響解決的方法,可以從其他方面進(jìn)行更進(jìn)一步的研究。
某公司開發(fā)了多款車型,除了該車型應(yīng)用的普通彈簧閥系外還應(yīng)用了其他閥系減振器。通過對比發(fā)現(xiàn),線性閥系減振器低溫異響效果最好,線性閥系中沒有復(fù)原閥彈簧及復(fù)原浮動閥體、螺母高度調(diào)整墊片等組件,結(jié)構(gòu)比較簡單。線性閥系又稱為純閥片閥系,該閥系活塞組件僅由支撐片、補(bǔ)償閥片、低速節(jié)流閥片、中速閥片與活塞組成,線性閥系活塞組件結(jié)構(gòu)如圖3 所示
圖3 線性閥系減振器活塞組件Fig.3 Piston assembly of linear valve system damper
將該純電動汽車減振器活塞組件更換為線性閥系活塞組件,底閥組件維持不變,然后將減振器進(jìn)行組裝,將更換閥系的減振器裝車后進(jìn)行異響評估,結(jié)果如表3 所示。
表3 更換活塞組件異響主觀評價表Tab.3 Subjective evaluation of abnormal noise when replacing piston assembly
更換了線性閥系活塞組件的減振器在車上的異響表現(xiàn)較好,完全達(dá)到了可以接受的程度。經(jīng)過隨機(jī)顛簸路面時,只有當(dāng)加速度很大時才會發(fā)出異響,一般顛簸路面情況下異響幾乎消除。由于只是將活塞組件進(jìn)行簡單更換,并沒有經(jīng)過專業(yè)減振器調(diào)校工程師對閥片進(jìn)行調(diào)整與匹配,所以該減振器的舒適性能表現(xiàn)并不好,與車身運(yùn)動不匹配,沖擊與抖動控制也不好。
通過該試驗可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致減振器低溫異響的主要部件為減振器活塞組件,底閥組件對低溫異響貢獻(xiàn)較少。
由于導(dǎo)致減振器低溫異響的主要部件為減振器活塞組件,故此對閥系結(jié)構(gòu)的研究主要集中在活塞組件,而活塞組件的主要調(diào)試參數(shù)為活塞槽節(jié)流面積、復(fù)原閥彈簧與活塞孔面積,這3 個參數(shù)分別決定復(fù)原低、中、高速的阻尼力。
原車安裝的減振器低速節(jié)流面積為1.6 mm2,另外選取節(jié)流面積0.80、1.20、2.04、2.40 mm2進(jìn)行對比評估,結(jié)果見表4。
表4 低速節(jié)流面積異響主觀評價表Tab.4 Subjective evaluation of abnormal noise of low-speed throttle area
減小節(jié)流面積會使異響變嚴(yán)重,隨著節(jié)流面積增大異響有所緩和,后續(xù)還對更大的節(jié)流面積進(jìn)行了評估,但異響改善結(jié)果沒有進(jìn)一步明顯提升。
原車裝的減振器復(fù)原彈簧剛度為29.6 N/mm,另外選取剛度值為20.0、41.6、50.4 N/mm 的復(fù)原彈簧進(jìn)行對比評估,結(jié)果見表5。
表5 復(fù)原彈簧異響主觀評價表Tab.5 Subjective evaluation of abnormal sound of rebound spring
隨著復(fù)原閥彈簧剛度增加,異響出現(xiàn)的頻次降低,稍小的顛簸異響不明顯,大顛簸異響依然存在,且響度基本沒有減弱。復(fù)原閥彈簧剛度太大,車身運(yùn)動不流暢,舒適性不理想。
經(jīng)過評估,活塞孔的變化對異響影響不大,此處不再詳細(xì)列舉。另外對減振器的充氣壓力和復(fù)原彈簧螺母擰緊力矩也進(jìn)行了評估。充氣壓力增大,低溫異響略有改善,但效果不是很大。復(fù)原彈簧螺母擰緊力矩增大的效果和更換大剛度的復(fù)原彈簧結(jié)果類似,可以降低異響出現(xiàn)的頻次但響度相當(dāng)。
本文對汽車減振器低溫異響問題進(jìn)行了研究,主要從異響傳遞路徑和減振器結(jié)構(gòu)本身進(jìn)行了一系列的試驗研究,結(jié)論如下:
(1)改善傳遞路徑可以降低低溫異響程度,可以從減振器上支撐座、車身輪罩方面進(jìn)行改善;(2)純閥片閥系的減振器低溫異響很輕微,彈簧Blow-off 閥系低溫異響較差,通過閥系重新匹配可降低異響程度,但是不能完全消除異響;(3)增大低速節(jié)流面積可減輕異響程度;增大復(fù)原彈簧剛度、增加復(fù)原彈簧螺母擰緊力矩可降低異響出現(xiàn)的頻次,但響度相當(dāng);充氣壓力增大,低溫異響略有改善,但效果不理想;(4)本次研究結(jié)果是基于該款純電動汽車,車輛參數(shù)不同可能會有不一樣的趨勢,研究結(jié)果供異響排查參考使用。