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基于PLC 控制的風(fēng)選機節(jié)能優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用

2023-08-29 01:40:52簡著名王修君
設(shè)備管理與維修 2023年13期
關(guān)鍵詞:風(fēng)選煙絲風(fēng)門

王 晶,盧 潤,余 攀,簡著名,王修君

(湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,湖北武漢 430040)

1 現(xiàn)狀調(diào)查

通過統(tǒng)計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)在工廠制絲車間每天的生產(chǎn)中,風(fēng)選工序風(fēng)機的空載運行時間(首批空車首檢、批次間換批以及最后一批物料放空)較長,且風(fēng)機運行頻率恒定為40 Hz,電能消耗浪費較大。制絲風(fēng)選工序主要是利用風(fēng)機在管道內(nèi)產(chǎn)生的負壓,將通過烘絲工序(對煙絲進行烘烤,去除葉絲中雜氣,同時使煙絲膨脹)后,煙絲與梗絲的重量差異導(dǎo)致的懸浮速度不同,通過調(diào)節(jié)負壓將較輕的煙絲向上吸走,并風(fēng)送至后續(xù)生產(chǎn)線,較重的梗絲則向下降落剔除。風(fēng)選工序工作流程如圖1 所示。

2 空載運行原因分析

某卷煙廠制絲車間共5 條煙絲生產(chǎn)線:1、2、3 號線一次風(fēng)選風(fēng)機功率是75 kW;二次風(fēng)選風(fēng)機功率為15 kW;4、5 號線一次風(fēng)選風(fēng)機功率為55 kW,二次風(fēng)選風(fēng)機功率為15 kW。

(1)為保證設(shè)備運行良好,每天第一批生產(chǎn)前,生產(chǎn)沿線設(shè)備會空車熱機約30 min,避免設(shè)備故障未及時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致的停車。

(2)當(dāng)烘絲工序單元啟動時,風(fēng)機立即啟動。煙絲從烘前喂料倉經(jīng)HT、烘絲筒進入風(fēng)選箱,然后運行至風(fēng)選段,中間有約6 min 的時間風(fēng)機空運行。另外,為保證烘前喂料倉物料充足,烘絲操作工會提前分斷喂料倉提升帶開關(guān),當(dāng)提料時需再次合上,因此操作工的操作習(xí)慣會導(dǎo)致風(fēng)機空行時間延長。

(3)當(dāng)烘絲結(jié)束后,煙絲經(jīng)風(fēng)選工序送出至混絲柜中。由于路徑較長,煙絲進柜完成需要約10 min,等待關(guān)?;旖z柜結(jié)束工單后,風(fēng)機才停止運行。同樣,操作工關(guān)柜子的時間也會導(dǎo)致風(fēng)機空運行時間延長。

(4)每天工作結(jié)束后最后一批生產(chǎn)為將沿線物料徹底跑空,會有約30 min 設(shè)備運行時間,保證沿線不會堆積遺留物料。

由于人為操作控制生產(chǎn)線啟停,具體空載時間存在差異,可通過PLC 編寫程序記錄具體空載運行時間(圖2)。以3、4 號線為例,通過一個月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出:每天空載平均運行時間3 號線約為3.88 h;4 號線約為3.5 h。

圖2 停機時間記錄程序

當(dāng)風(fēng)選電機處于節(jié)能模式,且電機處于運行狀態(tài)時,通過TONR-TIME 功能塊(計時器功能塊)開始計時。5 條生產(chǎn)線風(fēng)選風(fēng)機能耗見表1。若能減少風(fēng)機運行時間或降低風(fēng)機頻率,則可以降低風(fēng)機生產(chǎn)能耗。

表1 風(fēng)選風(fēng)機能耗

3 改進方案分析

可以通過減少空載時間或減小空載時風(fēng)機的功率,使風(fēng)機達到更好的節(jié)能效果。

3.1 減小空載時間

對于煙絲生產(chǎn)車間,存在生產(chǎn)準時制,換批流程已經(jīng)嚴格控制了間隔時間,繼續(xù)減少空載時間的余地不大,因此選擇通過減小空載時風(fēng)機功率進行節(jié)能。

3.2 減小空載時風(fēng)機功率

減小空載時風(fēng)機功率有以下3 種方法:

(1)關(guān)停風(fēng)機。風(fēng)機功率較大,頻繁啟停會減少電機壽命,且電機啟動過程沖擊電流較大、時間較長,因此關(guān)停風(fēng)機不可取。

(2)降低風(fēng)機頻率。降低風(fēng)機頻率能有效減小風(fēng)機功率,但針對30 kW 以上的風(fēng)機,頻率越小散熱效果越差,會對電機造成損害。因此,對于功率較大的一次風(fēng)選風(fēng)機不適合采用降低風(fēng)機頻率的方法,二次風(fēng)選風(fēng)機可采用降低風(fēng)機頻率的方式進行節(jié)能。

(3)減小風(fēng)門開度。減小風(fēng)門開度能起到一定的節(jié)能作用,節(jié)能效果不如降頻,但不受風(fēng)機額定功率的限制,因此額定功率較大的一次風(fēng)選風(fēng)機可采用減小風(fēng)門開度的方式進行節(jié)能。

經(jīng)過綜合分析,選擇在空載時的節(jié)能方式為:

(1)一次風(fēng)選進行減小風(fēng)門開度。對風(fēng)門不同開度對應(yīng)的電流和功率進行對比(表2),最后選擇將空載時一次風(fēng)門的開度減小到10%。

表2 一次風(fēng)選風(fēng)門開度對應(yīng)的電流和功率

(2)二次風(fēng)選降低風(fēng)機頻率。對不同頻率風(fēng)機的電流、轉(zhuǎn)速和功率進行對比。風(fēng)機的運行模式為恒轉(zhuǎn)矩模式,如果頻率過低可能會出現(xiàn)轉(zhuǎn)矩極限的報警。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)(表3),決定將空載時二次風(fēng)選的頻率降低為20 Hz。

表3 二次風(fēng)選不同頻率對應(yīng)的電流、轉(zhuǎn)速和功率

4 改進方案實施

4.1 節(jié)能模式判斷切換條件

節(jié)能模式切換條件就是通過PLC 控制程序,設(shè)定風(fēng)機空載時間開始和結(jié)束的條件點,當(dāng)風(fēng)機空載運行時則為節(jié)能模式,反之則為生產(chǎn)模式。在煙葉制絲生產(chǎn)中,皮帶電子秤是常用的計量和流量控制的設(shè)備,水分儀是實時檢測生產(chǎn)線上煙葉絲水分的設(shè)備,通過這兩種設(shè)備采集數(shù)據(jù)的反饋則可判斷風(fēng)選工序是否進料、風(fēng)機是否空載運行。當(dāng)生產(chǎn)單元啟動且烘前電子秤累計重量≤200 kg 時,判斷為物料未行進至風(fēng)選段,風(fēng)機處于節(jié)能模式。當(dāng)烘前電子秤累計量≥50 kg,且運行6 min 后,判定物料已經(jīng)行進至風(fēng)選段恢復(fù)生產(chǎn)模式;需要摻兌保養(yǎng)煙絲(生產(chǎn)中設(shè)備上殘留的煙絲,人工清理出來后再次摻兌到生產(chǎn)線中)時手動點擊節(jié)能取消按鈕恢復(fù)生產(chǎn)模式;三烘絲后水分大于4,同樣判斷物料行進至風(fēng)選段恢復(fù)生產(chǎn)模式。當(dāng)生產(chǎn)即將結(jié)束時,通過烘絲前后以及風(fēng)選后水分儀讀取的在線物料水份值判斷風(fēng)選段物料已經(jīng)跑空,風(fēng)機轉(zhuǎn)換為節(jié)能模式,具體切換條件如圖3 所示。

圖3 工作模式切換條件

圖4 手動操作界面

考慮到存在烘絲摻兌保養(yǎng)煙絲等情況,還在段控畫面中增加了手動取消節(jié)能模式的按鈕,按鈕變綠則表示進入節(jié)能模式。

4.2 節(jié)能功耗數(shù)據(jù)采集對比

節(jié)能效果驗證可通過兩種方法相互佐證:①通過PLC 直接讀取丹佛斯變頻器上的風(fēng)機功率參數(shù);②讀取風(fēng)選段控機美塑電表上的總電耗。

編寫PLC 程序讀取電表電耗,通過對節(jié)能前后各一個月的總電耗進行對比計算得出每批次的節(jié)能功耗。

(1)通過PLC 讀取的丹佛斯變頻器的輸出功率(表4)。

表4 不同工作模式的變頻器輸出功率 kW

3 號線每天節(jié)能模式使能時間3.88 h,6 月份平均日生產(chǎn)4 批次,風(fēng)選每批次節(jié)能功耗=[(38.5+6.8)-(18.1+1.7)]×/4=19.125 kW·h。

4 號線每天節(jié)能模式使能時間3.5 h,6 月份平均日生產(chǎn)3.6批次,風(fēng)選每批次節(jié)能功耗=[(21.2+6.03)-(6.8+1.1)]×2.8/3.6=15.034 kW·h。

(2)美塑電表總電耗改進前后差值對比(表5)。

表5 改進前后電表總電耗 kW·h

計算可知,3 號線風(fēng)選每批次節(jié)能功耗20.2 kW·h,4 號線風(fēng)選每批次節(jié)能功耗14.92 kW·h。

對比上述兩種驗證方式,發(fā)現(xiàn)每批次的節(jié)能功耗非常接近,互相佐證了節(jié)能功耗數(shù)據(jù)的準確性。

1、2、3 號線風(fēng)機功率相同,每批平均節(jié)約用電約20 kW·h,按6 月份情況計算3 條線節(jié)約用電7200 kW·h。4、5 號線風(fēng)機功率相同,每批平均節(jié)約用電15 kW·h,按6 月份情況計算2 條線節(jié)約用電3240 kW·h。因此通過對PLC 控制風(fēng)機變頻和風(fēng)門開度的程序進行優(yōu)化改進,制絲車間風(fēng)選工序每月可節(jié)約用電約10 440 kW·h。僅通過對生產(chǎn)線中一處風(fēng)機PLC 控制程序的優(yōu)化便能有效降低能耗,在自動化工廠中還有功率更大的除塵、空調(diào)風(fēng)送系統(tǒng)風(fēng)機,以及各類由PLC 程序控制啟停和運行頻率的電機設(shè)備。通過改進PLC 控制程序?qū)@些設(shè)備進行節(jié)能優(yōu)化,對于整個卷煙工廠的節(jié)能降耗工作有著重大意義,也是開展節(jié)能降耗工作行之有效的一種方法。

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